張學海
(華能銅川照金電廠,陜西銅川 727100)
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600MW汽輪機噴油試驗引起機組跳閘的原因分析及預防措施
張學海
(華能銅川照金電廠,陜西銅川727100)
摘要:介紹了某600 MW汽輪機噴油試驗的過程及原理,針對一起噴油試驗引起機組跳閘的事故進行了分析,確認事故原因為隔離電磁閥輕微卡澀、汽輪機數字電液控制系統未完全實現邏輯閉鎖等多種因素疊加,并提出了相應的預防措施。
關鍵詞:噴油試驗;汽輪機數字電液控制系統;跳閘;卡澀;邏輯閉鎖;預防措施
某電廠2×600 MW汽輪機為東方汽輪機廠引進日本日立公司技術設計和制造,型號為NZK600-16.67/538/538,為亞臨界、一次中間再熱、單軸、3缸4排汽、直接空冷凝汽式汽輪機。汽輪機數字電液調節系統(DEH)采用Ovation系統。
2015年10月11日,#1機組調停啟動時,汽輪機沖轉至3000 r/min,進行主機噴油試驗時機組異常跳閘。
2015-10-11 T 03: 50: 00,#1機組調停啟動時,汽輪機沖轉至3000 r/min,按照機組啟動計劃進行噴油試驗。運行人員按照操作票進行操作,在操作界面站(OIS)點擊“噴油試驗(SPRAY OIL TEST)”,將“噴油試驗允許”置為“投入(START)”后,噴油試驗開始。隔離電磁閥4YV帶電,檢測到隔離電磁閥在隔離位;噴油電磁閥2YV帶電,油噴入危急遮斷器中,飛環擊出,機組跳閘,故障首出報警信號為“DEH跳閘”。
汽輪機轉速為3 000 r/min,在飛環噴油試驗情況下,先使遮斷隔離閥組的隔離電磁閥4YV帶電動作,高壓保安油的排油被隔離閥截斷,其上設置的行程開關ZS4的常開觸點閉合,ZS5的常開觸點斷開并對外發信,DEH檢測到該信號后,將復位試驗閥組的噴油電磁閥2YV帶電動作,透平壓力油從導油環進入危急遮斷器腔室,危急遮斷器飛環被擊出,打擊危急遮斷器裝置的撐鉤,使危急遮斷器裝置撐鉤脫扣,通過機械遮斷機構使遮斷隔離閥組的機械遮斷閥動作。通過噴油試驗可以檢測危急遮斷器飛環動作的可靠性。噴油試驗系統如圖1所示。

圖1 噴油試驗系統
從噴油試驗原理可以看出,汽輪機在進行噴油試驗時,隔離電磁閥4YV帶電后,由于高壓保安油的排油已被截斷,機組在飛環噴油試驗情況下不會被遮斷。
噴油試驗引起機組跳閘后的故障首出報警信號為“DEH跳閘”。滿足以下任一條件,DEH跳閘信號可被傳送至繼電器柜: (1)未并網時,轉速信號故障; (2)手動停機; (3)超速110 %; (4)汽輪機跳閘保護系統(ETS)跳閘; (5)背壓保護; (6)高壓安全油壓力低于3.9 MPa。
針對上述6種原因,對照機組分散控制系統(DCS)歷史記錄,排除了條件(1)~(5),引起DEH跳閘的原因最終確認為高壓安全油壓低于3.9 MPa,即隔離電磁閥4YV帶電后,在未將高壓保安油的排油隔離的情況下,噴油電磁閥2YV帶電將油噴入危急遮斷器中,飛環擊出而導致機組跳閘。
從機組DCS歷史記錄中查詢得知,隔離電磁閥4YV帶電后,行程開關ZS5的常開觸點一直未斷開,但行程開關ZS4常開觸點閉合且有短時脈沖信號,經過邏輯翻轉5 s后對外發信,噴油電磁閥2YV帶電。
就地手動機械活動隔離電磁閥4YV,發現該電磁閥存在輕微卡澀現象,并且推測在動作過程中,4YV對應的活塞拉桿有可能在4YV沒有完全關閉的情況下使行程開關ZS4發信。
從上述分析得知,幾種因素疊加在一起導致在噴油試驗過程中機組跳閘:隔離電磁閥4YV存在輕微卡澀; 4YV帶電動作過程中,在未完全關閉的情況下,行程開關ZS4發出短時閉合脈沖信號; DEH邏輯未完全實現邏輯閉鎖導致噴油電磁閥2YV帶電,油噴入危急遮斷器中,飛環擊出而導致機組跳閘。多次對隔離電磁閥4YV強制帶電后其動作正常。2015-10-11 T 04: 37: 00,汽輪機重新沖轉至3000 r/min后,噴油試驗正常,檢查各電磁閥失、帶電情況正常,各行程開關信號顯示正常。
該廠噴油試驗引起的機組跳閘屬于低概率事件,但仍需制定完善的預防措施。
(1)完善噴油試驗邏輯閉鎖條件。當行程開關ZS4發信后,邏輯檢測到該信號屬于長脈沖信號且延時3 s后,進行脈沖信號翻轉,待行程開關ZS5閉合,脈沖信號消失5 s后,再發信使噴油電磁閥2YV帶電,避免隔離電磁閥4YV出現機械卡澀,在未隔離到位的情況下2YV帶電使機組跳閘。
(2)利用機組停機檢修機會將4YV的活塞拉桿與信號開關ZS4,ZS5旋轉一定角度,避免在活塞拉桿動作過程中信號開關出現沒有頂到位的現象。
(3)在機組正常運行時,將2YV停電,進行噴油試驗前將2YV恢復帶電,恢復前需測量2YV是否帶電,若帶電則需查明原因,不可使2YV直接恢復帶電。
(4)噴油試驗前,先將4YV強制帶電,確保電磁閥無卡澀現象,行程開關ZS4,ZS5信號顯示正常后,再進行噴油試驗。
(5)嚴格按照相關規定要求,機組每運行2 000 h進行1次噴油試驗。
(6)定期分析抗燃(EH)油油質監督報表中的相關指標,進行同期橫向對比,發現參數指標有異常時及時采取應對措施,避免電磁閥出現卡澀故障。
隨著電力行業的發展,噴油試驗引起機組跳閘的事故現象較為少見。本文針對某廠一起噴油試驗引起機組跳閘的事故進行了分析,提出了相關預防措施,對同類型汽輪機組出現相似問題的解決以及預防,具有一定的借鑒意義。
(本文責編:弋洋)
張學海(1985—),男,寧夏中衛人,工程師,從事汽機專業管理方面的工作(E-mail:249532536@ qq.com)。
作者簡介:
收稿日期:2015-10-19;修回日期:2015-12-13
中圖分類號:TM 621.2
文獻標志碼:B
文章編號:1674-1951(2016)01-0047-02