吳金榮,王珺
(閩東水電開發有限公司,福建寧德 352100)
?
球閥工作密封投退問題的分析與處理
吳金榮,王珺
(閩東水電開發有限公司,福建寧德352100)
摘要:福建穆陽溪周寧水電站安裝2臺直徑?1720 mm球閥,#2球閥剛投入時整體運行狀況良好,后期出現影響自動開機的工作密封投退問題。經過分析,原因主要為密封損壞及先天設計不足。修改#2機組球閥開啟流程,更換了新的D型密封,重新設計整套D型密封盤根,實施后未再出現類似問題。
關鍵詞:球閥;密封;投退;設計
福建省穆陽溪周寧水電站是穆陽溪梯級的核心電站,總裝機容量為2×125 MW,年發電量達6.58 GW·h,在福建省電網中承擔調峰和補償任務。#1,#2機組分別于2005年4月18日、4月15日正式投入商業運行,而#1,#2球閥于2004年5月已投入運行。球閥安裝于蝸殼前,上游側設有檢修密封,下游側設有工作密封,如圖1所示。周寧水電站是全國有名的水頭在400 m以上的高水頭電站,電站開機前先開球閥,停機后再關球閥,除檢修時投入檢修密封外,每次停機關閉球閥時只需投入工作密封。

圖1 部分球閥總裝配
球閥型號為QF440-WY-172,控制柜型號為QKG-6.4/40,其他參數見表1

表1 球閥基本參數
3.1原因分析
自2007年以來,#2機組偶爾會出現球閥工作密封不能自動退出,影響正常開機的情況。2007年11月機組小修后,在開機過程中經常出現球閥工作密封無法自動退出的故障。經檢查發現,工作密封無法自動退出時,球閥控制柜內退出工作密封的HV10液動閥卻已開啟,排水管有水流排出,HV10液動閥本體有持續水流聲音,工作密封投入腔壓力仍未下降。對球閥工作密封投入腔進行排水后,工作密封能正常退出,HV10液動閥本體持續水流聲音消失。
2008年春節前,針對上述現象,現場人員依照圖紙(部分球閥機械液壓系統如圖2所示)將所有可能的原因排查一遍,如更換HV10液動閥及SV08電磁閥,清洗所有操作水路、油路、液壓模塊及工作密封投入腔,將SV08電磁閥電氣回路甩開進行手動退工作密封,但仍不能解決問題。判斷造成工作密封無法自動退出的原因可能是投入腔(圖2中517對應腔)與排污腔(圖2中518對應腔)之間密封不良引起,提出綜合意見為結合機組小修機會,拆除工作密封,進行全面檢查。

圖2 部分球閥機械液壓系統
在該水電站運行管控模式改變前,地下廠房有人值守,一旦發現球閥工作密封無法自動退出而影響機組自動開機時,值守人員馬上趕到球閥現場對投入腔進行排水,工作密封退出后開機流程會繼續自動執行。但自2008年1月1日運行管控模式改變后,地下廠房不再安排人員值守,若出現類似現象,運行人員從中央控制室趕到球閥現場需要花費5 min以上,有可能造成開機不及時。面對此問題,技術人員開展進一步深入分析,得出結論為:工作密封投入腔與球閥下游側水已相通,發生相通有3種可能。
(1)工作密封止漏環最后1道D型密封遭沙子等異物損壞。
(2)工作密封導環與止漏環的密封面遭到沙子等異物破壞造成局部損傷。
(3)設計先天不足。
3種情況都只能待#2機組小修時拆下工作密封,通過更換新的D型密封或修復密封面,才能解決工作密封不能自動退出的問題。
3.2應對措施
技術人員針對工作密封投入腔與球閥下游水相通情況,認真研究設計圖紙,結合其他相關的多種球閥設計模式,提出2種處理方案。
3.2.1方案1
方案1與原設計理念顯著不同。球閥開啟旁通閥至工作密封退出的原設計流程(如圖3所示)為: SV06電磁閥動作旁通閥開啟,待球閥上、下游水壓差達到設定值后,PS503壓差控制器動作,電磁閥SV08動作HV10液動閥開啟,工作密封自動退出。
修改后的設計流程(對工作密封受力影響最大)為:將退出工作密封流程(SV08電磁閥動作,HV10液動閥開啟工作密封退出)移到旁通閥(SV06電磁閥動作)開啟之前,待球閥上、下游水壓差達到設定值后,PS503壓差控制器動作開球閥。該方案已得到廠家設計師確認滿足設計要求,運行半年時間不會對工作密封造成影響。
3.2.2方案2
在工作密封投入腔排污管V59排水閥后加裝電磁閥,V59閥由常閉變為常開,電磁閥開啟加到開閥流程SV08電磁閥(退工作密封)開啟之前,延時2 s自動復歸。
作為短時間的處理方案,方案1操作簡單,在機組小修前修改球閥開啟流程,機組小修時檢查問題,處理后再將程序恢復即可;方案2需要重新采購能自動控制的小閥門,還要布置自動控制線路,相對繁瑣。綜合考慮后決定采用方案1,并對方案進行適當完善:修改#2機組球閥開啟流程,球閥下游側未建全壓之前,先開旁通閥2 s,然后再退工作密封。
采用方案1運行3個多月后,再次出現類似問題,再次修改球閥開閥流程,將退出工作密封與開啟旁通閥同步并列進行。修改球閥開啟流程投入運行到年度機組小修前,未再出現過因工作密封不能自動退出而影響開機的情況。

圖3 球閥開啟程序
結合機組小修時查出問題系工作密封止漏環最后1道D型密封壓緊量偏小造成,采取不換工作密封,只更換3道D型密封的措施,換上新密封后測量發現最后1道D型密封壓緊量明顯增加0.1~0.4 mm,機組小修時做試驗及投入運行后工作密封投、退均正常,隨后將球閥開啟流程修復原狀。
4.1原因分析
機組投入運行11 d,球閥在關閉流程(如圖4所示)執行完畢后出現工作密封無法投入到位故障,經現場檢查,現象如下。
(1)工作密封在旁通閥打開的情況下能夠投入到位,工作密封投入腔水壓達到4.3~4.5 MPa。
(2)旁通閥關閉后,工作密封會向下游側退出1.1 mm左右,工作密封投入腔、檢修密封退出腔及蝸殼水壓在2.0~2.3 MPa,蝸殼前鋼管處有尖銳的水流聲,工作密封無法投到位。
(3)此時打開旁通閥執行工作密封退出操作,往往無法退出,經多次手動開、關旁通閥及投、退工作密封,使工作密封在正常投入到位的情況下球閥才能正常退出。

圖4 球閥正常關閉程序
(4)檢查工作密封投入不到位情況,HV10液動閥已切換到位,壓力水源已進入工作密封投入腔,且HV10液動閥排水管無水流排出;檢查導環與球閥結合面均無間隙;旁通閥打開,工作密封在退出狀態下,打開工作密封投入腔排污閥無水流流出。
4.2處理措施
針對上述情況,一方面要求運行人員在問題沒得到解決前,應加強停機后對#2機組球閥部分的檢查,發現工作密封投入不到位應及時處理,確保下次正常自動開機;另一方面取消行程閥及液動閥節流塞,以增加壓力水流量及流速。經測量工作密封退出時間為8.4s,投入時間為7.5s。剛取消行程閥及液動閥節流塞時,經多次試驗工作密封投、退正常,但一段時間后仍會出現投入不到位問題,隨后采取鋼管壓力水直接補充工作密封投入腔的方式,與制造廠家溝通后對液動閥進行擴孔處理,但問題仍沒有得到解決。
2009年2月底,技術人員結合#1機組球閥工作密封投、退正常及其他電站運行正常的情況,認為設計可能存在公差配合問題,請廠家對最后1道D型密封壓緊量進行全方位復核。結果表明,在最不利工況時,最后1道D型密封不僅沒有壓緊量,還出現一定間隙。對工作密封最后1道D型密封盤根做加大設計,按設計修改圖重新采購整套加大的D型密封盤根。自2009年10月底機組小修更換密封盤根后,#2球閥至今未再出現類似問題。
通過周寧水電站#2球閥工作密封投、退問題的分析及處理,總結出2點經驗。
(1)當球閥工作密封出現不能自動退出問題時,通過現場試驗及多方咨詢,修改了球閥的自動開啟流程,暫時解決了球閥工作密封不能自動退出而影響開機的問題。
(2)球閥工作密封自動投入設計方案存在問題,通過對工作密封最后1道盤根進行加大設計,徹底解決了球閥工作密封不能自動投入或退出而影響開機的問題。
(本文責編:弋洋)
吳金榮(1972—),女,福建周寧人,高級工程師,從事水電站工程基建和生產期的機電技術、科技管理方面的工作(E-mail: jinrw96@163.net)。
王珺(1976—),男,福建周寧人,助理工程師,從事水電站生產運行管理工作。
作者簡介:
收稿日期:2012-10-30;修回日期:2015-12-20
中圖分類號:TV 737
文獻標志碼:B
文章編號:1674-1951(2016)01-0032-04