【摘要】水閘的應用,有效地實現了人類對水的合理控制,減少了洪鬧、干旱災害對人類的危害,給人們的生產生活帶來了諸多益處。然而水閘建造地方多淤泥軟土,如何對這些地方進行加固處理,防止水閘地基出現滑坡失穩現象,成為了當前水閘建設加工工程的重點和難點。本文以我國沿海地區為例,對該地區的水閘工程進行了分析,探討了水泥攪拌樁在水閘工程的具體應用。
【關鍵詞】水泥攪拌樁;水閘工程;應用
1、工程概況
本文以新龍灣水閘工程為例,探討了水泥攪拌樁在水閘建設工程中的具體應用及最終效果。下面對該工程做簡要介紹:
新龍灣水閘工程共占地44.75畝,主要用于防洪、引水、通航以及改善水環境等,位于廣東番禹區沙灣鎮龍灣村內,是一個多功能水利樞紐工程。工程地區巖土情況較為復雜,根據其具體成因可分為以下9類:(1)弱風化細砂巖或黃岡巖,(2)強風化花崗巖,(3)全風化土層,(4)黏土—淤泥質黏土,(5)含泥細沙,(6)淤泥質粉質粘土,(7)淤泥質粘土,(8)粉質粘土,(9)素填土。
根據該地區的地理土質狀況,由于該地區地基土質層主要以淤泥、粉土為主,工程技術人員經過論證決定采用水泥樁攪拌法對地基進行處理。在前期的水泥攪拌樁室內配比實驗中證實,該區域環境對混凝土結構沒用腐蝕等危害因素,因此,該方法適宜。
2、施工準備
室內實驗:在工程實施前,需對該地區的土質進行水泥加固室內實驗,驗證工程實施方案的可行性。首先采集相關土樣,確定水泥土配比,并對不同水泥土配比的期齡、水泥參入比、成品抗壓強度等進行測定,確保找到最佳的配比方案。經過實驗證實,采用425#普通硅酸鹽水泥按20%的參入量進行配置,其綜合工程技術指標最佳。
攪拌樁施工設計:攪拌樁直徑為600mm,樁底至全風化巖層,閘室樁間距1.10m;設計攪拌樁90d單軸抗壓強度應大于1.8MPa且改樁縱向承載力為152.8KN,首樁間距保持為0.8m,墻樁間距為1.20m,閘壩地基承載力12.8kPa,下游副導墻樁地基承載力為149kPa。
3、施工過程
3.1 工藝原理
水泥攪拌樁法是加固飽和軟粘土地基的一種新方法。其主要利用水泥漿固化的作用,通過攪拌機械,邊鉆進邊向軟土噴射水泥漿液,并利用機械攪動強制進行均勻混合,由水泥漿和軟土產生一系列物理化學作用,最終形成抗具有較強抗壓強度、整體性、水穩性的水泥加固土樁柱體復合地基,并由樁柱和周圍土基共同承受上部載荷。該方法施工簡單,經濟性好,因此在水閘建設工程中被迅速推廣。
3.2 工藝流程
攪拌樁技術總的工藝為按噴漿工藝和四攪二噴工藝施工,其具體流程如下:
表層清理,①平整場地→②測定樁位→③樁機就位→④配置水泥漿液→⑤開鉆下攪拌桿→⑥噴漿攪拌、提升鉆桿→⑦重復下攪拌桿和噴漿提升過程→⑧復拌→⑨提升攪拌桿至地表→⑩移至下一樁。其中開鉆下攪拌桿的過程要保持鉆桿正向旋轉鉆進至設計標高。噴漿攪拌、提升鉆桿的過程中要注意樁底噴漿時間應保持30秒,且提升鉆桿時反向旋轉并勻速噴漿上升,至設計樁頂高度時保持噴漿30秒。復拌過程中桿和提桿攪拌時間與前面一直,但不噴漿。
3.3 工藝要求
(1)孔位布置:根據施工圖紙設計要求,嚴格測放施工軸線和孔位,水泥樁位實際位置與設計位置誤差應控制在3cm之內。同時,樁機平臺平整度與導向架垂直度誤差應在1%以內。
(2)設備:嚴格按照施工設安裝要求進行,成樁設備安裝應保障其穩固平整,保證施工過程中施工平臺的穩固,從而確保工程質量。與此同時,應在樁架上安裝深度和斜度測試儀,確保樁架質量。
(3)水泥漿液制備:根據前期室內實驗測定的最佳配比制備水泥漿液,根據工程實際樁長計算出所需漿量,將相關材料放入攪拌機中制備水泥漿,檢驗合格后輸入蓄漿池為下一步做準備。制備好的水泥漿儲存時間不能超過2小時,否則作廢。
(4)攪拌機預攪下沉:該過程中禁止沖水下沉。攪拌樁施工期間應隨時注意基礎加固區的沉降變形程度,為以后的效果評定和維護過程提供科學依據。
(5)噴漿成樁:啟動灰漿泵,待噴嘴連續穩定出漿時,開啟裝機,向下旋轉鉆進噴漿成樁。同時,控制輸漿速度,是注漿泵出口壓力保持在0.4至0.6Mpa,保持攪拌速度和輸漿速度一致,當水泥漿液到達出漿口后,噴漿30秒直至漿液達到樁端。
(6)提升攪拌:嚴格控制樁頭施工質量,當噴漿口接近地面時,停止提升,攪拌數秒,確保樁頭質量。
(7)成樁:完成以上工序后,即可完成一根樁的施工工作,清晰灰漿泵后,進行下一更樁的施工工作。
(8)保護工作:狀體完工28天后,為了保證工程質量,樁頂以上的0.4米土層需進行人工開挖。
4、質量監控
重量是工程的生命線,因此,在整個工程中要把質量關,確保水閘工程質量。嚴格檢查施工所需各項材料,所用材料必須符合施工設計要求和質檢要求。對出現質量問題的材料應直接作廢。
注漿攪拌時要選擇適當的速度,保證噴漿均勻,對于地質結構復雜的地方,應采取針對性的措施進行處理,例如在對樁頂和樁底噴漿時,應進行重復多次噴漿法等,加強樁身強度。
加強管理,嚴格把關施工工程中的各項信息,對出現的問題及時處理,定期檢查相關設備,防止施工過程中設備出現故障,影響施工質量。同時,加強相關檢測工作。
5、施工效果
5.1 質量檢測
芯樣檢測:主要是檢測攪拌樁的長度和結構密度是夠符合設計要求。所抽取的6根芯樣,密度均勻,長度合標。壓板載荷試驗:該試驗主要是對樁身強度進行檢測,在所抽取的6根芯樣總,2根29-51d齡期的抗壓強度值達到1.8MPa,其余4根48-53d齡期的芯樣抗壓強度在0.97至2.34MPa。單樁承載實驗:經檢驗,個單樁極限承載均大于310KN,符合設計要求。
5.2 效果評價
根據檢驗結果,水泥攪拌樁實際性能已遠超設計標準,大幅提高了水閘基礎加固效果。
6、結束語:
水泥攪拌樁技術在水閘工程中的運用,極大提高了水閘基礎的穩固性,是一種工藝簡單,經濟合理的施工方案。但在具體施工過程中,要嚴格施工程序,控制工程質量。
參考文獻:
[1]陳志堅.水泥攪拌樁在水閘基礎中的應用[J].經營管理者,2012,15:367.
[2]羅進仕.水泥攪拌樁在水閘基礎工程中的應用[J].四川水利,2011,03:24-26.
[3]黃炳華.深層水泥攪拌樁在水閘工程中的應用[J].西部探礦工程,2013,09:31-33.
作者簡介:劉昌顥(1984-01),男,湖北漢川人,大專,助理工程師,從事水利工程設計、管理等工作。