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發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)常見故障的原因分析及處理

2016-04-09 06:47:32吳青虎中廣核工程有限公司廣東深圳518124
電力安全技術(shù) 2016年2期
關(guān)鍵詞:發(fā)電機(jī)

彭 勇,吳青虎(中廣核工程有限公司,廣東 深圳 518124)

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發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)常見故障的原因分析及處理

彭 勇,吳青虎
(中廣核工程有限公司,廣東 深圳 518124)

〔摘 要〕介紹了發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)組成、工作原理及其5種運行工況,對密封油系統(tǒng)調(diào)試過程中容易發(fā)生的問題和設(shè)備故障進(jìn)行了分析,并提出了處理方法,確保發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

〔關(guān)鍵詞〕發(fā)電機(jī);密封油系統(tǒng);浮球閥;氣密試驗

0 引言

核電站CPR1000堆型發(fā)電機(jī)的定子鐵芯和轉(zhuǎn)子均采用氫氣冷卻,其發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)的功能就是防止發(fā)電機(jī)內(nèi)部高壓氫氣從轉(zhuǎn)子與發(fā)電機(jī)殼體間的縫隙泄漏出來,同時也防止氫氣受到密封油所帶空氣的污染,此外還可用于帶走運行時密封瓦產(chǎn)生的熱量。下文介紹了與遼寧紅沿河核電有限公司(以下簡稱紅沿河核電站)CPR1000堆型發(fā)電機(jī)(東方電氣集團(tuán)成套供貨)配套的密封油系統(tǒng)在調(diào)試過程中出現(xiàn)的問題及其處理方法。

1 設(shè)備及系統(tǒng)介紹

發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)一般采用雙流環(huán)密封油系統(tǒng)或單流環(huán)密封油系統(tǒng)。CPR1000堆型發(fā)電機(jī)采用單流環(huán)密封油系統(tǒng),主要由發(fā)電機(jī)油密封、氫側(cè)回油箱、備用氫側(cè)回油箱、真空油箱、真空泵、氫油分離器、過濾器、主密封油泵、輔助油泵、直流油泵、差壓調(diào)節(jié)閥以及管道附件等設(shè)備組成。密封油系統(tǒng)組成如圖1所示。

在該機(jī)單流環(huán)密封瓦系統(tǒng)中,每個密封瓦由4瓣組成,密封瓦由特種黃銅材料(UZN2Pb)制成。密封油系統(tǒng)運行時,密封油進(jìn)入密封瓦,經(jīng)由密封瓦與發(fā)電機(jī)軸之間的密封間隙,沿軸向從密封瓦兩側(cè)流出,即分為氫氣側(cè)回油和空氣側(cè)回油;并在該密封間隙處形成密封油流,既起密封作用,又起潤滑和冷卻密封瓦的作用。CPR1000堆型發(fā)電機(jī)油密封結(jié)構(gòu)如圖2所示。

紅沿河核電站發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣額定壓力為300 kPa,密封瓦進(jìn)油壓力通過差壓調(diào)節(jié)維持在350 kPa左右,使油壓高于氫壓50 kPa,以防止氫氣泄漏。

2 系統(tǒng)運行

密封油系統(tǒng)運行時分為如下5種工況。

(1) 正常運行時,從主潤滑油系統(tǒng)來的油進(jìn)入真空油箱,通過真空泵建立真空將氣體排出。真空油箱內(nèi)密封油經(jīng)主密封油泵升壓后,通過供油過濾器、差壓調(diào)節(jié)閥進(jìn)入發(fā)電機(jī)兩側(cè)密封瓦。

(2) 當(dāng)主密封油泵或者真空油箱故障時,從主潤滑油系統(tǒng)來的油經(jīng)補油過濾器直接進(jìn)入輔助油泵入口,經(jīng)升壓后通過供油過濾器、差壓閥調(diào)節(jié)閥進(jìn)入發(fā)電機(jī)兩側(cè)密封瓦。

(3) 若輔助油泵也發(fā)生故障,則從主潤滑油系統(tǒng)來的油經(jīng)補油過濾器直接進(jìn)入直流油泵入口,經(jīng)升壓后通過供油過濾器、差壓閥調(diào)節(jié)閥進(jìn)入發(fā)電機(jī)兩側(cè)密封瓦。

(4) 若直流油泵也發(fā)生故障,則從主潤滑油系統(tǒng)來的油經(jīng)供油過濾器、差壓調(diào)節(jié)閥直接進(jìn)入發(fā)電機(jī)密封油兩側(cè)密封瓦。此時必須將發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣壓力降低至80 kPa。

(5) 當(dāng)主機(jī)潤滑油系統(tǒng)停運時,密封油系統(tǒng)可獨立循環(huán)。此時應(yīng)降低發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣壓力至80 kPa。

圖1 CPR1000堆型發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)

圖2 CPR1000發(fā)電機(jī)油密封結(jié)構(gòu)

3 調(diào)試過程中常見問題處理

3.1 發(fā)電機(jī)氣密試驗不合格

發(fā)電機(jī)氣密試驗是汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)前的一項重要試驗,目的是通過儀器和檢漏液檢查發(fā)電機(jī)本體及管道系統(tǒng)各密封點是否存在漏氣點并消除,控制發(fā)電機(jī)的日漏氫量在合格的范圍內(nèi)。紅沿河核電站設(shè)計規(guī)定折算成24 h標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下的壓降應(yīng)小于2 kPa。

紅沿河核電站2號機(jī)組在進(jìn)行發(fā)電機(jī)氣密試驗過程中,折算成24 h標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下的壓降為2.05 kPa,氣密試驗不合格。現(xiàn)場采用常規(guī)的充氦氣方法進(jìn)行漏氣檢查,在對系統(tǒng)接頭、外部閥門的焊縫進(jìn)行檢查后,未發(fā)現(xiàn)大量漏氣點;最終在油氫分離箱頂部排氣風(fēng)機(jī)出口檢測到大量氣體泄漏。此時氫側(cè)回油箱油位穩(wěn)定在390 mm。現(xiàn)場通過逐漸關(guān)小氫側(cè)回油箱排油閥,減小排油量,以提高氫側(cè)回油箱內(nèi)密封油液位的方法進(jìn)行驗證,將油位穩(wěn)定在450 mm左右,排氣風(fēng)機(jī)出口漏氣量明顯減少。

浮球閥是自動控制油位的設(shè)備,根據(jù)浮球閥的結(jié)構(gòu)原理(見圖3),初步判斷浮球閥閥桿處存在漏氫現(xiàn)象。

為了提高氫側(cè)回油箱油位,并保證其自動動作過程可靠,采用通過浮球上的排油口為浮球充油(增加浮球重量)進(jìn)行試驗。根據(jù)球缺體積公式計算:

式中:ΔV——需要在浮球內(nèi)充油的體積,mL;

R——浮球半徑,mm;

H1——試驗油位時球缺高度,mm;

H2——初始油位時球缺高度,mm。

浮球半徑R為110 mm;氫側(cè)回油箱內(nèi)初始油位為390 mm,對應(yīng)球缺高度為43 mm;氫側(cè)回油箱內(nèi)油位需要達(dá)到445 mm時,油位才能完全沒過閥桿,故試驗液位時球缺高度為98 mm;將數(shù)值代入公式(1),計算得出ΔV=1 777 mL。

根據(jù)計算結(jié)果,向浮球內(nèi)部充油1 800 mL后,投入密封油系統(tǒng)運行,浮球閥自動控制油位穩(wěn)定在445 mm左右。繼續(xù)進(jìn)行氣密試驗并計算,試驗數(shù)據(jù)如表1所示。

表1 氣密試驗數(shù)據(jù)

根據(jù)計算結(jié)果,折算成24 h標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下的壓降為1.30 kPa,滿足設(shè)計要求。

通過浮球充油試驗,進(jìn)一步確定浮球閥閥桿處存在漏氣現(xiàn)象,并證明了通過提高氫側(cè)回油箱內(nèi)油位可以解決漏氣問題。

浮球內(nèi)部充油1 800 mL,約1.5 kg,通過增加浮球重量提高油位的方式在正常運行中存在風(fēng)險,僅能用于排查漏氣原因試驗。為保證系統(tǒng)的安全運行,通過與東方電機(jī)廠及浮球閥生產(chǎn)商討論,最終決定采用增加連接板長度的方法解決此問題。考慮到油位應(yīng)淹沒閥桿油位及油位波動的因素,將氫側(cè)回油箱內(nèi)油位維持在460 mm時,系統(tǒng)運行是可靠的,連接板長度需要增加70 mm。重新制作長度為165 mm的連接板(原連接板長度為95 mm)并安裝至浮球閥上,氫側(cè)回油箱油位穩(wěn)定在460 mm左右,發(fā)電機(jī)氣密試驗結(jié)果為1.30 kPa,氣密試驗合格,運行狀態(tài)良好。

圖3 浮球閥結(jié)構(gòu)

3.2 油氫差壓變送器示數(shù)波動

密封油系統(tǒng)油氫差壓由差壓調(diào)節(jié)閥控制,需維持密封油壓力高于發(fā)電機(jī)內(nèi)部氫氣壓力50 kPa,以防止氫氣泄漏。差壓調(diào)節(jié)閥具有自動跟蹤調(diào)節(jié)功能,通過取樣管感應(yīng)密封油油壓和氫氣壓力,自動調(diào)節(jié)密封油油壓。當(dāng)氫氣壓力下降時,差壓調(diào)節(jié)閥關(guān)小,減小密封油系統(tǒng)油壓;反之,當(dāng)氫氣壓力上升時,差壓調(diào)節(jié)閥開大,增加密封油系統(tǒng)油壓。始終維持油氫差壓在50 kPa左右。

在密封油系統(tǒng)調(diào)試過程中,油氫差壓變送器頻繁波動。為此,將油氫差壓調(diào)節(jié)切換至旁路供油,隔離差壓調(diào)節(jié)閥,同時保持油氫差壓信號管通暢;然后擰松引壓管和壓差調(diào)節(jié)閥的接頭進(jìn)行排氣,將引壓管內(nèi)的氣體全部排出后,恢復(fù)系統(tǒng),投入差壓調(diào)節(jié)閥。此時油氫差壓變送器示數(shù)穩(wěn)定在50 kPa左右,故障排除,運行正常。

3.3 真空泵故障

密封油真空泵的作用是在真空油箱建立高度真空,并抽出密封油中析出的氣體和水分。密封油系統(tǒng)一般采用旋片式真空泵。旋片式真空泵是利用轉(zhuǎn)子和可在轉(zhuǎn)子槽內(nèi)滑動的旋片的旋轉(zhuǎn)運動以獲得真空的一種變?nèi)輽C(jī)械真空泵。轉(zhuǎn)子偏心安裝在定子腔內(nèi),轉(zhuǎn)子槽內(nèi)裝配2個或數(shù)個旋片。當(dāng)轉(zhuǎn)子帶動旋片旋轉(zhuǎn)時,旋片借離心力(或彈簧力)緊貼缸壁,將進(jìn)、排氣口分割開來,并使得進(jìn)氣腔容器周期性擴(kuò)大而吸氣,排氣腔容積周期性縮小而壓縮氣體,借氣體壓力和真空泵油推開排氣閥排氣,從而獲得真空。該核電站密封油系統(tǒng)采用三旋片式真空泵。

密封油來自汽輪機(jī)潤滑油系統(tǒng),含有一定水分,若水分含量過高將影響氫氣的干燥度,故密封油系統(tǒng)中設(shè)置了密封真空泵。密封真空泵建立和維持真空油箱的高度真空,可將水分從密封油中分離出來,并排入大氣。在發(fā)電機(jī)定子冷卻水系統(tǒng)充水投運前或者長時間停運進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)時,需要利用密封油真空泵為定子冷卻水水箱建立真空,并充氮氣。

在密封油系統(tǒng)調(diào)試過程中,發(fā)現(xiàn)密封油真空泵無法啟動。經(jīng)現(xiàn)場解體檢查發(fā)現(xiàn),真空泵油變質(zhì),真空泵內(nèi)部銹蝕嚴(yán)重,因此只能對真空泵進(jìn)行整體更換。分析原因為,在定子冷卻水系統(tǒng)沖洗及充水過程前,啟動真空泵為定子冷卻水箱抽真空,大量水分進(jìn)入真空泵,但未及時排放真空泵內(nèi)的積水,導(dǎo)致真空泵油惡化,真空泵內(nèi)銹蝕。另外,主潤滑油系統(tǒng)水分含量高也會導(dǎo)致真空泵內(nèi)部積水,如不及時排放,也會導(dǎo)致真空泵油變質(zhì),真空泵內(nèi)銹蝕。

4 其他需要注意的問題

(1) 在調(diào)試及運行過程中,需要密切關(guān)注氫側(cè)回油箱油位,防止油位過高或者過低,避免發(fā)電機(jī)進(jìn)油或者“跑氫”。

(2) 當(dāng)差壓調(diào)節(jié)閥故障時,應(yīng)盡快人為切旁路運行,手動維持油氫差壓,并盡快排除故障。

(3) 真空泵調(diào)試及運行時,真空泵油需保持正常油位,避免油位過高或者過低;真空泵油牌號應(yīng)嚴(yán)格遵循廠家說明書要求,禁止混用。

(4) 及時投用主潤滑油系統(tǒng)凈化裝置,將潤滑油含水率控制在合格范圍內(nèi)。

5 結(jié)束語

密封油系統(tǒng)是發(fā)電機(jī)3大輔助系統(tǒng)之一,對機(jī)組的安全運行非常重要。針對紅沿河核電站密封油系統(tǒng)調(diào)試及運行過程中出現(xiàn)的漏氫、油氫差壓波動、真空泵銹蝕等問題,經(jīng)現(xiàn)場檢查分析并采取措施后,滿足了密封油系統(tǒng)正常運行的需要。這些措施對于大型發(fā)電機(jī)組在密封油系統(tǒng)調(diào)試及運行中處理同類故障具有一定的參考借鑒作用。

參考文獻(xiàn):

1 韓景復(fù),鄧少翔.雙流環(huán)密封油系統(tǒng)的啟動調(diào)試及常見問題處理[J].廣西電力,2009,32(4):68-69.

2 曹蘭敏,趙 超,曹銀觥.600 MW機(jī)組單流環(huán)密封油系統(tǒng)的安全運行分析[J].電力安全技術(shù),2012,14(12):10-14.

彭 勇(1976-),男,工程師,主要從事核電常規(guī)島設(shè)備服務(wù)工作,email:pengyong96421@126.com。

吳青虎(1983-),男,助理工程師,主要從事核電站汽輪發(fā)電機(jī)輔助系統(tǒng)設(shè)備服務(wù)工作。

作者簡介:

收稿日期:2015-08-16。

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