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硬質(zhì)巖石隧洞開(kāi)挖爆破設(shè)計(jì)方案優(yōu)化

2016-03-17 02:49:26長(zhǎng)貴,楊銀,黃浩,劉輝,張強(qiáng),張鵬,廖
四川水力發(fā)電 2016年1期

陳 長(zhǎng) 貴,楊 玉 銀,黃 浩,劉 志 輝,張 永 強(qiáng),張 建 鵬,廖 志 華

(中國(guó)水利水電第五工程局有限公司,四川 成都 610066)

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硬質(zhì)巖石隧洞開(kāi)挖爆破設(shè)計(jì)方案優(yōu)化

陳 長(zhǎng) 貴,楊 玉 銀,黃浩,劉 志 輝,張 永 強(qiáng),張 建 鵬,廖 志 華

(中國(guó)水利水電第五工程局有限公司,四川 成都610066)

摘要:為了解決烏干達(dá)卡魯瑪尾水隧洞10#施工支洞鉆孔利用率低、進(jìn)度滯后、光爆效果差等問(wèn)題,組織爆破工程技術(shù)人員深入施工現(xiàn)場(chǎng),通過(guò)查找現(xiàn)有爆破方案存在的問(wèn)題,對(duì)現(xiàn)有爆破方案進(jìn)行了優(yōu)化,提出了“分部楔形掏槽”的概念,并與水平V形掌子面相結(jié)合,成功地將硬巖開(kāi)挖爆破鉆孔利用率從79.4%提高到98.5%以上,將平均單循環(huán)進(jìn)尺從2.62 m提高到3.25 m,有效地加快了開(kāi)挖進(jìn)度、降低了炸藥、雷管單耗;通過(guò)調(diào)整光爆參數(shù)、裝藥結(jié)構(gòu),將光面爆破半孔率提高到90%以上。

關(guān)鍵詞:硬質(zhì)巖石;隧洞爆破;鉆孔利用率;單循環(huán)進(jìn)尺、炸藥單耗、光面爆破;卡魯瑪尾水隧洞

1概述

對(duì)于硬質(zhì)巖石隧洞開(kāi)挖,采用楔形掏槽,受開(kāi)挖斷面及巖石硬度限制,很難提高單循環(huán)進(jìn)尺[1]。但楔形掏槽具有掏槽孔數(shù)少、掏槽體積大、炸藥單耗低等優(yōu)點(diǎn),因此,楔形掏槽仍然在很多大中型斷面隧洞鉆爆法開(kāi)挖中采用。如何在硬質(zhì)巖石隧洞開(kāi)挖中采用楔形掏槽的前提下進(jìn)一步提高硬質(zhì)巖石開(kāi)挖單循環(huán)進(jìn)尺、降低開(kāi)挖成本、加快工程進(jìn)度成為隧洞開(kāi)挖爆破工程技術(shù)人員的主要課題。在烏干達(dá)卡魯瑪水電站尾水隧洞10#施工支洞開(kāi)挖中,通過(guò)采用分部楔形掏槽與水平V形掌子面相結(jié)合的爆破方法,成功地解決了這一爆破技術(shù)難題,為同類(lèi)隧洞爆破作業(yè)提供了有益的經(jīng)驗(yàn)。

2工程概況及爆破施工中存在的問(wèn)題

2.1工程概況

卡魯瑪水電站尾水隧洞工程位于烏干達(dá)境內(nèi)的卡爾揚(yáng)東哥地區(qū)卡魯瑪村,距離烏干達(dá)首都坎帕拉270 km,距離古蘆75 km。尾水隧洞共兩條:1#尾水洞長(zhǎng)8 694.815 m、2#尾水洞長(zhǎng)8 599.442 m,開(kāi)挖斷面呈平底馬蹄形,開(kāi)挖洞斷面寬13.7~15.3 m,高13.55~15.15 m,隧洞總開(kāi)挖方量為295.8萬(wàn)m3、土石方明挖147.9萬(wàn)m3、混凝土襯砌38.3萬(wàn)m3,總投資5.9億美元,是目前世界上規(guī)模最大的尾水隧洞工程。

10#施工支洞與1#、2#尾水洞分別相交于TRT(1)8+530.313、TRT(2)8+434.94,全長(zhǎng)416.32 m,底坡坡比為11.58%。根據(jù)圍巖出露情況及設(shè)計(jì)地質(zhì)工程師現(xiàn)場(chǎng)勘察,施工支洞0+080~0+232.8洞段按照Ⅲ類(lèi)圍巖開(kāi)挖,圍巖以弱風(fēng)化花崗片麻巖為主,堅(jiān)固系數(shù)f=6~8,開(kāi)挖斷面呈城門(mén)洞形,寬8.24 m、高7.38 m;0+232.8~0+416.32洞段按照Ⅱ類(lèi)圍巖開(kāi)挖,圍巖以弱~微風(fēng)化花崗片麻巖為主,堅(jiān)固系數(shù)f=9~10,屬堅(jiān)硬巖石,開(kāi)挖斷面 呈 城 門(mén) 洞 形,寬8.16 m、高7.38 m。

2.2爆破施工中存在的問(wèn)題

(1)鉆孔利用率低,工期滯后。10#施工支洞變?yōu)棰箢?lèi)圍巖后,隨著圍巖堅(jiān)硬程度的提高,自支洞樁號(hào)0+120開(kāi)始,周邊孔、崩落孔等主爆孔平均鉆孔深度為3.3 m,而單循環(huán)進(jìn)尺僅有2.55~2.7 m。自2015年3月26日至4月16日,0+120~0+232.8洞段開(kāi)挖進(jìn)尺為112.8 m,共計(jì)進(jìn)行了43個(gè)循環(huán),平均單循環(huán)進(jìn)尺為2.62 m,平均鉆孔利用率僅為79.4%,平均日進(jìn)尺僅為5.37 m。以該施工進(jìn)度,按照工期2015年5月15日打到樁號(hào)0+416.32進(jìn)入尾水洞1#主洞至少需要35 d,而剩余工期僅有29 d,如果仍按照計(jì)劃工期完成,則每天的日進(jìn)尺必須達(dá)到6.3 m以上。因此,提高鉆孔利用率、從而提高單循環(huán)進(jìn)尺成為當(dāng)務(wù)之急。

(2)光面爆破半孔率偏低,平整度不好。從已開(kāi)挖的Ⅲ類(lèi)圍巖洞段看,光面爆破半孔率僅為60%左右,并且兩半孔之間平整度不好,凹進(jìn)、突出比較明顯。

3原因分析及優(yōu)化改進(jìn)思路

3.1原因分析

10#支洞是卡魯瑪尾水隧洞三條施工支洞之一,開(kāi)工最晚、長(zhǎng)度最短,是第一個(gè)進(jìn)入主洞的施工支洞,其能否按時(shí)進(jìn)入1#主洞完成節(jié)點(diǎn)目標(biāo)關(guān)系到公司的履約能力和信譽(yù)以及項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)的水平,因此,項(xiàng)目部管理團(tuán)隊(duì)高度重視,專門(mén)成立了課題小組,對(duì)現(xiàn)有爆破設(shè)計(jì)方案進(jìn)行了分析、研究,探討了所存在的問(wèn)題和加快施工進(jìn)度的可行性。

(1)鉆孔利用率低原因分析。

2015年4月18日上午,項(xiàng)目部組織爆破工程技術(shù)人員深入10#支洞開(kāi)挖掌子面,與爆破工、鉆工一起對(duì)目前正在實(shí)際應(yīng)用的爆破設(shè)計(jì)進(jìn)行了分析,發(fā)現(xiàn)正在應(yīng)用的爆破設(shè)計(jì)存在以下問(wèn)題:①掌子面形狀為中間向外突出,兩側(cè)凹進(jìn),不利于提高鉆孔利用率;②掏槽效果不好,實(shí)際掏槽深度不到位,造成掌子面中間向外突出,兩側(cè)崩落孔產(chǎn)生大量殘孔;③掏槽范圍偏小,掏槽空腔小,不利于提高鉆孔利用率[2-3];④?chē)鷰r比較堅(jiān)硬,主掏槽孔的孔間距為35~40 cm,偏大,兩孔間的炸藥爆炸力不足以徹底剪斷、拋出兩孔間的巖體;⑤相鄰兩排掏槽孔的鉆孔傾角控制不好,造成兩排掏槽孔孔底間距偏大。從孔底殘孔情況看,掏槽孔的孔底間距有的達(dá)到1.1~1.3 m。由以上幾方面原因綜合作用造成10#支洞鉆孔利用率偏低。

(2)光爆效果差原因分析。

經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)察看得知,10#支洞光爆效果差,主要存在以下問(wèn)題:①周邊光爆孔間距偏大,多為65~70 cm,造成兩孔間出現(xiàn)欠挖、超挖現(xiàn)象,平整度不好;②線裝藥密度偏大,孔內(nèi)裝藥量達(dá)到350~400 g/m,造成半孔率偏低;③工地?zé)o法買(mǎi)到竹片等制作光爆藥串用的材料,裝藥結(jié)構(gòu)不合理,局部藥量過(guò)大,造成光爆保留半孔存在較大裂隙。

3.2優(yōu)化改進(jìn)思路

3.2.1鉆孔利用率低的優(yōu)化改進(jìn)思路

(1)調(diào)整掌子面形狀。主體思路是采用水平V形掌子面[4],盡可能使掌子面中部向內(nèi)凹進(jìn),兩側(cè)向外突出,使掌子面在水平剖面上呈V字形;鑒于巖石完整性較好、硬度較高,掌子面上部可呈倒坡?tīng)睢T趲r石堅(jiān)硬、較完整的條件下,使掌子面在水平剖面上呈V字形,頂部呈倒坡?tīng)睿梢杂行岣咚矶撮_(kāi)挖的鉆孔利用率。

(2)改變掏槽布置方式。將常規(guī)的集中布置掏槽孔方式改變?yōu)榉植刻筒鄯绞剑悍譃樯喜刻筒邸⑾虏刻筒蹆刹糠郑诒M量減少掏槽孔的情況下,有效增大掏槽范圍,擴(kuò)大掏槽空腔,從而減少由于爆破空腔過(guò)小產(chǎn)生的夾制作用。

(3)調(diào)整主掏槽孔的孔間距離。鑒于巖石較硬、完整性較好且存在一定的柔性,主掏槽孔的孔間距不宜過(guò)大,可初步將主掏槽孔間距調(diào)整為25 cm左右,以確保兩孔間炸藥爆炸能夠徹底剪斷兩孔間的巖體;必要時(shí)主掏槽孔間距可選用20 cm。

(4)控制相鄰兩排掏槽孔間的孔底間距。在采用多排楔形掏槽的情況下,應(yīng)確保相鄰兩排掏槽孔的孔底抵抗線不大于85 cm,以70~85 cm為宜。

(5)加強(qiáng)掏槽孔的填塞。充分認(rèn)識(shí)掏槽孔孔口填塞的重要性,確保掏槽孔的孔口填塞長(zhǎng)度和密實(shí)性。

3.2.2光面爆破的優(yōu)化改進(jìn)思路

(1)調(diào)整周邊光爆孔的孔距。根據(jù)圍巖堅(jiān)硬程度、完整性以及8#、9#施工支洞光爆效果情況調(diào)整周邊光爆孔的孔距。

(2)調(diào)整光爆孔內(nèi)的線裝藥密度。根據(jù)8#、9#施工支洞同類(lèi)圍巖光爆效果及線裝藥密度情況,適當(dāng)降低線裝藥密度。

(3)調(diào)整光爆孔內(nèi)的裝藥結(jié)構(gòu)。由于沒(méi)有綁扎光爆藥串用的竹片,藥卷與導(dǎo)爆索處于脫離狀態(tài),全部采用φ25藥卷間隔裝藥且脫開(kāi)的最大距離可能達(dá)到12 mm,不利于φ25藥卷的穩(wěn)定爆轟。為了提高光爆孔內(nèi)炸藥爆轟的穩(wěn)定性,采用φ32藥卷、φ25藥卷間隔使用,以增加光爆孔內(nèi)間隔藥卷爆轟的穩(wěn)定性。

4爆破設(shè)計(jì)方案的優(yōu)化

通過(guò)對(duì)10#支洞正在使用的爆破設(shè)計(jì)及爆破掌子面進(jìn)行分析,最終確定了優(yōu)化后的爆破設(shè)計(jì)方案:鑒于圍巖堅(jiān)硬、完整性較好,采用YT28手風(fēng)鉆全斷面開(kāi)挖,掌子面形狀采用水平V形掌子面[4];掏槽方式采用分部楔形掏槽,周邊開(kāi)挖輪廓控制采用光面爆破,鉆孔直徑為42 mm,設(shè)計(jì)周邊孔、崩落孔的平均鉆孔深度取L=3.3 m。

4.1爆破器材

(1)炸藥:崩落孔、掏槽孔均選用φ32乳化炸藥,重300 g,長(zhǎng)30 cm;周邊光爆孔選用φ32、φ25乳化炸藥混合裝藥,其中φ25乳化炸藥重150 g,長(zhǎng)26 cm。

(2)導(dǎo)爆索:選用塑料導(dǎo)爆索,炸藥以太安為藥芯,外觀呈紅色,導(dǎo)爆索直徑為5.4 mm;導(dǎo)爆索裝藥量為10 g/m;爆速不小于6×103m/s。

(3)雷管:孔內(nèi)及聯(lián)炮雷管選用1~11段非電毫秒雷管;起爆雷管選用8#普通工業(yè)電雷管。

4.2掌子面設(shè)計(jì)

對(duì)于硬質(zhì)巖石提高鉆孔利用率,在一定程度上講,掌子面的形狀是關(guān)鍵。常規(guī)的平齊掌子面或中部向外突出的掌子面均不利于提高鉆孔利用率,而中部適當(dāng)凹進(jìn)的掌子面在一定程度上可以有效提高鉆孔利用率。根據(jù)以往成功經(jīng)驗(yàn),掌子面可采用水平V形掌子面(圖1),其基本作用原理為:在周邊孔、崩落孔等鉆孔深度相同的條件下,前排孔爆破為后排孔創(chuàng)造的臨空面深度大大超過(guò)了后排孔的孔底,為后排孔爆破創(chuàng)造了較好的臨空面[4]。根據(jù)文獻(xiàn)[4],水平V形掌子面要素確定為:

圖1 水平V形掌子面要素及作用原理示意圖

(1)隧洞開(kāi)挖跨度B:B=8.16 m;

(2)掌子面內(nèi)斜角α斜:α斜值的選取與掏槽方式、巖石硬度、鉆孔深度有關(guān);當(dāng)采用楔形掏槽時(shí),α斜可取25°~45°[4],10#支洞初次可選取α斜=25°,再根據(jù)爆破效果進(jìn)行調(diào)整;

(3)掌子面內(nèi)斜深度L1[4]:L1=(B/2)tgα斜=(8.16/2)tg25°=1.9(m)。

4.3掏槽設(shè)計(jì)

在隧洞開(kāi)挖爆破中,掏槽方式、掏槽效果是決定單循環(huán)進(jìn)尺及鉆孔利用率的最主要因素之一。掏槽效果好、鉆孔利用率高,單循環(huán)進(jìn)尺自然會(huì)提高,因此,選定正確的掏槽方式至關(guān)重要。實(shí)踐表明:對(duì)于大中型斷面,楔形掏槽比直孔掏槽炸藥單耗率低,開(kāi)挖成本也相對(duì)較低;但對(duì)于硬質(zhì)巖石,楔形掏槽的掏槽效果不如直孔掏槽。項(xiàng)目部基于開(kāi)挖成本考慮,決定仍然繼續(xù)采用楔形掏槽方式。因此,如何提高楔形掏槽的鉆孔利用率、改善掏槽爆破效果就成為必須解決的關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題。通過(guò)對(duì)楔形掏槽的基本作用原理進(jìn)行分析并結(jié)合文獻(xiàn)[3-4],10#支洞在接下來(lái)的開(kāi)挖中主要采取了以下措施并取得了令人滿意的掏槽效果。

4.3.1采用分部楔形掏槽

對(duì)于傳統(tǒng)、常規(guī)的楔形掏槽,均采用集中布置形式,掏槽面積相對(duì)較小,掏槽空腔(臨空面)亦較小,不利于崩落孔爆破時(shí)克服孔底及環(huán)向夾制作用,爆破困難,單位炸藥消耗量偏高;而適當(dāng)增大掏槽面積,形成較深且環(huán)向面積較大的掏槽空腔,可以有效減小周?chē)缆淇妆茣r(shí)孔底和環(huán)向的夾制作用。但在增大掏槽面積的同時(shí),應(yīng)盡量減少掏槽孔的鉆孔數(shù)量,因此,10#支洞在接下來(lái)的開(kāi)挖中采用了圖2(a)所示的分部楔形掏槽,從而改變了傳統(tǒng)楔形掏槽集中布置的方式,將掏槽分為上部楔形掏槽和下部楔形掏槽兩部分,中間間隔80 cm。這樣實(shí)施,既擴(kuò)大了掏槽面積,又盡可能地減少了掏槽孔鉆孔的數(shù)量。

4.3.2外掏槽設(shè)計(jì)

外掏槽是整個(gè)楔形掏槽設(shè)計(jì)的核心部分,必須確保外掏槽起爆后能夠?qū)?nèi)掏槽爆破后的楔形體剩余部分沿外掏槽孔連線徹底剪斷、拋出,因此,外掏槽孔間距、鉆孔傾角均不宜過(guò)大。具體參數(shù)的確定如圖3所示。

(1)掏槽孔鉆孔超深ΔL:根據(jù)經(jīng)驗(yàn),取ΔL=30 cm;

(2)外掏槽孔的孔底距離n外:對(duì)于硬巖,一般取兩排外掏槽的設(shè)計(jì)孔底距離n外=20 cm;

(3)外掏槽掌子面開(kāi)口距離K外:為便于鉆孔,施工中一般取鉆爆臺(tái)車(chē)主框架的寬度,10#支洞鉆爆臺(tái)車(chē)內(nèi)側(cè)的設(shè)計(jì)寬度為4 m,因此,取K外=400 cm;

(4)外掏槽鉆孔傾角α外:如圖2(b)所示,α外=arctg[(L+ΔL+ (K外/2)tgα斜)/ (K外/2-n外/2)]=67.25°;

(5)掏槽孔間距α外:對(duì)于硬巖,可根據(jù)掏槽的實(shí)際爆破效果,選取α外=20~30 cm。根據(jù)8#支洞同類(lèi)圍巖及掏槽爆破效果,在10#支洞取α外=25 cm;

(a)分部掏槽孔布置圖

(b)掏槽孔布置剖視圖(A-A剖視圖)圖2 分部掏槽布置及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖

(6)外掏槽孔長(zhǎng)度L外:如圖2(b)所示,L外=[(K外/2-n外/2)2+ (L+ΔL+ (K外/2)tgα斜)2]1/2=491.5(cm),取L外=490 m。

4.3.3內(nèi)掏槽設(shè)計(jì)

在圍巖較軟或中硬偏軟的條件下,一般只需外掏槽,其掏槽效果即能滿足要求,不必設(shè)置內(nèi)掏槽;但當(dāng)圍巖硬度較高、爆破效果不好時(shí),必須增加內(nèi)掏槽,其內(nèi)掏槽深度應(yīng)為外掏槽孔深的2/3左右。

(1)內(nèi)掏槽孔底距離n內(nèi):取n內(nèi)=n外=20 cm;

(2)內(nèi)掏槽掌子面開(kāi)口距離K內(nèi):如圖2(b)所示,內(nèi)掏槽一般在外掏槽內(nèi)側(cè)40~50 cm。設(shè)計(jì)時(shí),由于圍巖較硬,取小值,取在外掏槽內(nèi)側(cè)40 cm,K內(nèi)=K外-40×2=320(cm);

(3)內(nèi)掏槽孔垂直深度L內(nèi)深:取設(shè)計(jì)周邊孔、崩落孔平均鉆孔深度的2/3,

L內(nèi)深=2L/3+(K內(nèi)/2)tgα斜=294.6(cm);

(4)內(nèi)掏槽鉆孔傾角α內(nèi):α內(nèi)=arctg[L內(nèi)深/(K內(nèi)/2-n內(nèi)/2)]=63.01°, 取ɑ內(nèi)=63°;

(5)內(nèi)掏槽孔長(zhǎng)度L內(nèi):L內(nèi)=L內(nèi)深/sinɑ內(nèi)=330.6 cm,取L內(nèi)=330 cm;

(6)內(nèi)掏槽孔間距ɑ內(nèi):取ɑ內(nèi)=40 cm。

4.3.4輔助掏槽孔的設(shè)計(jì)

輔助掏槽孔是指內(nèi)掏槽、外掏槽等主掏槽以外用來(lái)進(jìn)一步擴(kuò)大掏槽空腔的掏槽孔(圖2)。對(duì)于楔形掏槽孔,輔助掏槽孔的布置是否合理是提高掏槽鉆孔利用率的又一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù),其關(guān)鍵點(diǎn)在于:內(nèi)掏槽孔由傾斜孔漸變到垂直的崩落孔,其之間必須有充分的過(guò)渡,必須確保輔助掏槽的孔底抵抗線不大于85 cm,也就是說(shuō),輔助掏槽孔的孔底抵抗線不宜大于常規(guī)崩落孔孔距,一般以70~85 cm為宜。如果輔助掏槽孔的抵抗線偏大或過(guò)大,比如輔助掏槽孔的孔底抵抗線達(dá)到120~150 cm,對(duì)于堅(jiān)硬的巖石來(lái)講,必將留下大量的殘孔,掏槽效果較差,后邊的崩落孔必將跟著留下大量殘孔,從而造成整個(gè)掌子面的鉆孔利用率偏低。

(1)布置排數(shù):根據(jù)10#支洞Ⅱ類(lèi)圍巖開(kāi)挖斷面情況及8#支洞取得的成功經(jīng)驗(yàn),輔助掏槽孔每側(cè)布置3排,兩側(cè)共6排;

(2)排距:從外掏槽向兩側(cè),每隔40 cm布置一排輔助掏槽孔,共3排;

(3)設(shè)計(jì)孔底抵抗線:如圖2(b)所示,DE、DF分別為預(yù)設(shè)下茬炮掌子面,分別將外掏槽孔孔底G、J與緊鄰輔助掏槽孔3的崩落孔間的距離GH、JM等分成4份,各等分點(diǎn)與掌子面對(duì)應(yīng)的輔助掏槽孔位進(jìn)行連線,與預(yù)設(shè)下茬炮掌子面DE、DF分別形成多個(gè)交點(diǎn),這些交點(diǎn)與掌子面對(duì)應(yīng)孔位的連線就是各輔助掏槽孔的鉆孔方向,連線長(zhǎng)度即為鉆孔長(zhǎng)度。經(jīng)計(jì)算,輔助掏槽孔1、輔助掏槽孔2、輔助掏槽孔3的設(shè)計(jì)抵抗線W輔均為70 cm左右,取W輔=70 cm;

(4)鉆孔長(zhǎng)度L輔:經(jīng)計(jì)算,輔助掏槽孔1的鉆孔長(zhǎng)度L輔1=400 cm,輔助掏槽孔2的鉆孔長(zhǎng)度L輔2=370 cm,輔助掏槽孔3的鉆孔長(zhǎng)度L輔3=340 cm;

(5)輔助掏槽孔間距ɑ輔:根據(jù)經(jīng)驗(yàn),取輔助掏槽孔1、輔助掏槽孔2的孔間距ɑ輔1=ɑ輔2=50 cm;輔助掏槽孔3的孔間距a輔3=70 cm。

4.4周邊光爆孔參數(shù)

(1)孔徑D:采用YT28手風(fēng)鉆鉆孔,孔徑D取42 mm;

(2)孔深L:周邊光爆孔孔深同崩落孔孔深L,均為330 cm;

(3)孔距E:根據(jù)圍巖堅(jiān)硬程度、完整性以及8#、9#支洞同類(lèi)圍巖光爆效果,將原周邊光爆孔孔距E=65~70 cm調(diào)整為E=55 cm;

(4)抵抗線W:取W=45 cm;

(5)線裝藥密度q:原周邊光爆孔內(nèi)裝藥量達(dá)到350~400 g/m,根據(jù)8#、9#施工支洞同類(lèi)圍巖光爆效果,調(diào)整為q=200 g/m左右;

(6)裝藥結(jié)構(gòu):周邊光爆孔內(nèi)采用φ32藥卷、φ25藥卷間隔裝藥。將L=300 cm、φ32藥卷切割成L=150 cm、L=100 cm兩種,其中L=150 cm、φ32藥卷用于孔底加強(qiáng)裝藥;L=100 cm、φ32藥卷用于間隔裝藥,具體裝藥結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖3。

圖3 調(diào)整后的光爆孔裝藥結(jié)構(gòu)圖(單位:cm)

4.5炮孔布置

優(yōu)化后爆破設(shè)計(jì)中的炮孔布置如圖4所示。

圖4 優(yōu)化后爆破設(shè)計(jì)中的炮孔布置圖(單位:cm)

4.6主要爆破參數(shù)

優(yōu)化后的爆破設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表1。

5爆破效果

通過(guò)以上爆破設(shè)計(jì)方案的優(yōu)化,2015年5月12日下午17∶00,隨著10#支洞掌子面的一聲炮響,支洞開(kāi)挖樁號(hào)至0+416.32,宣告10#支洞順利進(jìn)入尾水洞1#主洞,提前3 d實(shí)現(xiàn)進(jìn)入尾水洞

表1 優(yōu)化后的爆破設(shè)計(jì)參數(shù)表

1#主洞的目標(biāo)。自2015年4月18日開(kāi)始至5月12日,歷經(jīng)24 d,施工開(kāi)挖自樁號(hào)0+244 ~0+416.32,長(zhǎng)度為172.32 m,共計(jì)53茬炮,平均每茬炮單循環(huán)進(jìn)尺從優(yōu)化前的2.62 m提高到3.25 m,鉆孔利用率從79.4%提高到98.5%,平均日進(jìn)尺從5.37 m提高到7.18 m。經(jīng)過(guò)光面爆破設(shè)計(jì)優(yōu)化后,該洞段光面爆破效果良好,光爆半孔率從60%左右提高到90%以上,并且兩半孔間開(kāi)挖面平整度良好,光爆效果見(jiàn)圖5。

6經(jīng)濟(jì)效益對(duì)比分析

爆破設(shè)計(jì)優(yōu)化前后的經(jīng)濟(jì)效益情況對(duì)比見(jiàn)表2。從表2中不難看出:通過(guò)爆破設(shè)計(jì)方案優(yōu)化并加強(qiáng)施工組織管理,平均單循環(huán)進(jìn)尺提高了0.63 m,效率提高了24%;平均單循環(huán)時(shí)間縮短了0.6 h;平均日進(jìn)尺提高了1.81 m,效率提高了33.7%;炸藥單耗降低了0.145 kg/m3,降低了11.9%;雷管單耗降低了0.295發(fā)/m3,降低了28.2%。

圖5 優(yōu)化后的光爆效果圖

7結(jié)語(yǔ)

表2 優(yōu)化前后經(jīng)濟(jì)效益分析對(duì)比表

針對(duì)烏干達(dá)卡魯瑪尾水隧洞10#施工支洞爆破施工中巖體堅(jiān)硬、爆破鉆孔利用率低、開(kāi)挖進(jìn)度滯后、光爆效果差等問(wèn)題,爆破工程技術(shù)人員通過(guò)深入洞內(nèi)掌子面,實(shí)地分析研究圍巖狀況,查找爆破設(shè)計(jì)在施工中實(shí)際存在的問(wèn)題,成功地將分部楔形掏槽、水平V形掌子面應(yīng)用于10#支洞的開(kāi)挖爆破中,爆破單循環(huán)進(jìn)尺、鉆孔利用率均有大幅度提高;炸藥單耗、雷管單耗均有顯著降低。通過(guò)洞內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)分析光爆效果差的原因,根據(jù)圍巖情況調(diào)整了光面爆破孔距、抵抗線、裝藥結(jié)構(gòu)、降低了線裝藥密度,最終取得了較好的光面爆破效果。

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陳長(zhǎng)貴(1975-),男,貴州遵義人,項(xiàng)目經(jīng)理,高級(jí)工程師,學(xué)士,從事水電工程施工技術(shù)與管理工作;

楊玉銀(1968-),男,河北遵化人,教授級(jí)高級(jí)工程師,高級(jí)爆破工程師,四川省工程爆破協(xié)會(huì)專家委員會(huì)委員,公司地下工程專業(yè)技術(shù)帶頭人,從事地下工程及土石方明挖施工爆破技術(shù)、安全技術(shù)與管理工作;

黃浩(1986-),男,湖南長(zhǎng)沙人,項(xiàng)目工程部主任,工程師,學(xué)士,從事水利水電工程施工技術(shù)與管理工作;

劉志輝(1987-),男,吉林長(zhǎng)春人,助理工程師,學(xué)士,從事水利水電工程施工技術(shù)與管理工作;

張永強(qiáng)(1986-),男,河南信陽(yáng)人,工程師,學(xué)士,從事水利水電工程施工技術(shù)與管理工作;

張健鵬(1984-),男,吉林長(zhǎng)春人,項(xiàng)目工程部副主任,工程師,學(xué)士,從事水利水電工程施工技術(shù)與管理工作;

廖志華(1984-),男,湖南郴州人,項(xiàng)目工程部副主任,工程師,學(xué)士,從事水利水電工程施工技術(shù)與管理工作.

(責(zé)任編輯:李燕輝)

作者簡(jiǎn)介:

收稿日期:2015-07-08

文章編號(hào):1001-2184(2016)01-0083-06

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B

中圖分類(lèi)號(hào):TV7;TV554;TV554+.1

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