劉 瓊 朱新樓 何淑虎 吳飛宏 宋振玖
(江蘇晉煤恒盛化工股份有限公司江蘇新沂221400)
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250 kt/a甲醇精餾改造項目總結
劉瓊朱新樓何淑虎吳飛宏宋振玖
(江蘇晉煤恒盛化工股份有限公司江蘇新沂221400)
甲醇精餾裝置是甲醇生產的重要后續處理工藝設備,其能耗約占甲醇生產總能耗的20%。先進、節能、高效的精餾裝置對降低甲醇生產成本、提高產品競爭力起著重要作用。
1存在的問題
江蘇晉煤恒盛化工股份有限公司甲醇精餾原采用三塔精餾工藝,甲醇精餾系統由預塔、加壓塔和常壓塔組成。預塔除去雜質中的輕組分,再使用加壓塔、常壓塔來提純由預塔來的粗甲醇,能量利用比雙塔精餾工藝更合理、能耗更低。生產中加壓塔和常壓塔同時采出甲醇,并利用加壓塔頂部蒸汽的冷凝熱來加熱常壓塔再沸器中的甲醇液。目前,存在的主要問題是:①精餾系統中余熱沒有充分利用,蒸汽消耗仍相對偏高;②雜醇、高級烷烴等采出后,甲醇含量較高,回收設施不齊全,導致甲醇損失較大,若返回系統,甲醇質量無法保證;③常壓塔塔底排放的廢水中甲醇含量較高(質量分數約為1%),甲醇回收效果不佳;④由于排放的廢水中甲醇含量高及有其他雜醇、烷烴存在,廢水中COD質量濃度達25 000 mg/L左右,非正常時甚至高達50 000~60 000 mg/L,廢水處理比較困難,環保問題突出。
2改造方案
在原來三塔精餾工藝裝置的基礎上增加回收塔,即改為三塔+回收塔的四塔流程。四塔精餾工藝流程能充分優化換熱網絡,使蒸汽和循環水的利用率達到最佳效果,實現節能和投資的最優化。其主要特點:①提高甲醇收率,減少損失、降低精餾成本;②合理利用生產余熱,降低蒸汽消耗;③可進一步提高產品質量;④降低廢水中COD含量,合理回收利用,處理后的凈水可送往造氣爐夾套使用,既節約除鹽水,又解決廢水處理問題;⑤操作彈性增大,調節手段靈活,可控性增強。
3工藝流程及主要工藝參數
從常壓塔底部出來的含醇廢水經回收塔進料泵升壓、流量調節器控制流量后,送入回收塔進一步提純。從回收塔頂部出來的甲醇氣體溫度約66 ℃,經回收塔冷凝器冷凝冷卻至約40 ℃進回收塔回流槽,再由回收塔回流泵升壓,其中一部分經流量調節器控制流量后送回收塔塔頂作回流,另一部分經液位調節器控制回流槽液位,作為產品送至精甲醇計量槽。若產品不合格,回收塔采出的精甲醇則返回粗甲醇貯槽作為原料。在靠近回收塔中下部的地方設有側線抽出,抽出的雜醇油經雜醇油冷卻器冷卻至40 ℃后送入雜醇油貯槽,再由雜醇油泵送往貯罐區作為廢醇銷售。回收塔再沸器所需熱量由0.4 MPa低壓蒸汽提供,蒸汽的加入量由流量調節器控制。為了充分利用系統的余熱,將預塔給料換熱器中蒸汽改用系統中精甲醇冷凝液換熱,蒸汽消耗量明顯減少,降低了精餾系統蒸汽消耗。
回收塔系統調整的主要工藝參數:回收塔回流液溫度為40 ℃,回收塔塔頂壓力為0.01~0.02 MPa、塔底壓力為0.02~0.03 MPa,回收塔液位1/2~2/3,回流槽液位1/2~2/3。
4創新點
(1) 用加壓塔塔頂蒸汽冷凝熱作為常壓塔塔底再沸器熱源,總能耗比雙塔流程降低10%~20%;預塔加萃取水,可有效脫除粗甲醇中溶解的氣體。
(2) 設計的加壓塔進料,盡量降低進料口與出料口的溫差,從而提高加壓塔和常壓塔的分離效率。
(3) 增設的甲醇回收塔操作彈性大,操作靈活,可回收甲醇,降低廢水中COD和甲醇含量。
(4)合理利用生產余熱,預塔給料換熱器中蒸汽改為系統中精甲醇冷凝液,蒸汽消耗量明顯降低,則精餾系統蒸汽消耗降低。
5效益分析
該甲醇精餾裝置已連續穩定生產,回收塔采出甲醇質量分數≥99.95%,可回收甲醇2 t/d左右,按年生產350 d、甲醇2 600元/t計,年回收甲醇效益約182萬元。回收塔廢水中含甲醇質量分數≤100×10-6,廢水經處理后可直接送往造氣爐夾套使用,節約除鹽水約10 t/h,按除鹽水5元/t計,則可節約除鹽水費用約42萬元,達到了節能減排的效果。另外,回收塔提出的雜醇油作為廢醇出售,也可增加經濟效益。
(收稿日期2015-06-05)