深能合和電力(河源)有限公司 宋 海
M-PM燃燒器在600MW超超臨界機組的改造
深能合和電力(河源)有限公司 宋 海
M-PM燃燒器為哈鍋新引進新型燃燒技術,具有更加寬泛及有效的著火區域,煤粉分布呈現出中心濃,外圍淡的整體趨勢,降氮效果更佳。河源電廠#2爐采用M-PM燃燒器改造后,進過相關性能調整試驗,鍋爐出口NOx排放進一步降低,以滿足總NOx排放低于50 mg/Nm3的環保要求。
燃煤鍋爐;低氮燃燒器改造;M-PM燃燒器
隨著世界范圍內環保壓力的與日劇增,燃煤電廠的NOx排放越來越受到重視。在降低NOx排放方面,低NOx燃燒器是一個重要選擇,國內外已經開發出了多種型式的低NOx燃燒器,其性能各有優劣[1-2]。
2.1 鍋爐概況
河源電廠600MW超超臨界機組為哈爾濱鍋爐廠有限公司設計,鍋爐型號為HG-1795/26.15-YM1。鍋爐采用П型布置、單爐膛、改進型低 NOx 分級送風燃燒系統、墻式切園燃燒方式,爐膛采用內螺紋管垂直上升膜式水冷壁、帶再循環泵的啟動系統、一次中間再熱。鍋爐采用平衡通風、露天布置、固態排渣、全鋼構架、全懸吊結構,設計煤種為淮南煙煤,校核煤種1為山西保德煙煤,校核煤種2為晉北煙煤,過熱/再熱氣溫為605℃/603℃。目前鍋爐NOx排放在300 mg/Nm3至500 mg/Nm3之間,為進一步降低鍋爐NOx排放,河源電廠2015年年底#2鍋爐A級檢修期間完成了#2機組低氮燃燒器改造。
2.2 改造前機組運行狀況
鍋爐整體運行情況良好,鍋爐效率高于設計值,主、再熱汽溫可以達到設計值,機組運行中,由于燃燒調整或升降負荷等原因,鍋爐存在偏燒現象,部分三過、四過、末再管屏有超溫現象,尤其是主再熱汽溫在596℃(設計是600℃)以上時,超溫管屏大大增加;考慮到噴水對氧化皮的影響,減溫水基本不投,調節汽溫主要靠風門擋板;由于一次風速的不均,引起的偏燒也只能通過風門調整,故氮氧化物未能達到同類型機組的260 mg/Nm3左右。
2.3 水冷壁現狀
目前鍋爐水冷壁管存在高溫腐蝕和橫向裂紋問題,主要集中在四墻標高48m左右中間混合集箱進口管下部1~2m以及燃燒器附近區域。四墻均有不同程度橫向裂紋,再加上長期交變應力、焊縫折扣等因素的共同作用下,已經發生多次水冷壁泄漏事件。機組運行期間,在負荷快速升降或切換磨煤機,尤其是低負荷下三層磨運行時,存在水冷壁超溫問題。雖然水冷壁部分節流孔圈已經擴孔改造,超溫情況有所改善,但是超溫問題仍然存在。
原燃燒設備采用墻式切圓燃燒大風箱結構,采用低NOX PM(PollutionMinimum)全擺動式直流燃燒器。燃燒器共 4 組,布置于水冷壁四面墻上,形成一個大切圓。燃燒器共 6 層煤粉噴口,每層與 1 臺磨煤機相配。在主燃燒器的上方布置 OFA 噴嘴,在距上層煤粉噴嘴上方約 5386mm 處有四層附加燃盡風 A-A(Additional Air)噴嘴,采用角式布置。
改造后,主燃燒器由原來的濃煤粉燃燒器改為M-PM燃燒器,淡煤粉風室更改為空氣風室,將原濃煤粉風倉與上下方的空氣風倉合并為一個風倉,維持原來的燃燒器風箱框架不變,按照改造后風量分配將原OFA噴口及、AUX-1噴口以及AUX-3噴口重新設計更換;將原AUX-2風室拆除更換為DUMMY風室進行封堵;原淡煤粉風室改為AUX-4噴口;同時,原來的三層油風室及A層等離子點火裝置進行利舊,不作改動。在距上層煤粉噴嘴上方約5.0m處有四層附加燃燼風A-A(Additional Air)噴嘴,角式布置,在原有基礎上更換A-A風風室噴口,以滿足燃盡風風量增大的需求。
4.1 主要特點
新型M-PM燃燒器出口氣流設計為中心濃淡,在一次風噴口出口處加裝十字花形擴散器,濃淡燃燒除可降低NOx外,還可對煤粉穩燃、提前著火有積極作用。同時十字花形鈍體能保證噴口處著火面均勻,使得噴口整體處于一個較均勻的溫度場內,有效延長噴口使用壽命。

圖1 M-PM燃燒器著火面示意圖
M-PM燃燒器煤粉分布呈現出中心濃,外圍淡的整體趨勢,濃相煤粉在著火時火焰被整體控制在一個還原性區域內,因此降低了從揮發分及煤焦粒子中析出的NOx。出口中心濃外圍淡的氣流還能有效防止煤粉氣流的離析、貼壁,保護燃燒器區域水冷壁的安全使用。
4.2 改造過程中存在的問題
設計單位在設計時未到現場核實原設備狀況,未考慮金屬三圍補償器出口插板門(含電動執行機構)的重量、管系重量分配設計不盡合理,造成恒力彈簧吊架載荷不足、彈簧下滑嚴重,并攜帶噴嘴體進口段煤粉管道下傾從而煤粉噴嘴上翹造成擺動卡澀。
調整方法:調整整個管系的重量分配,將插板門移至金屬三圍補償器下方,并將彈簧吊架的生根點移至金屬三圍補償器的上方。由于金屬三圍補償器上下兩個波紋管具有伸縮性,將上部分煤粉管道、彎頭等重量與插板門的重量分割開來,使多出的插板門(含電動執行機構)的重量移至下方的剛性吊架上,從而減輕彈簧吊架的負擔,從而使管系重量合理分配,解決了噴口上翹卡澀的問題。
5.1 試驗結果
#2爐燃燒器改造后進經過燃燒調整試驗,目前調試成果如下:
1)燃用平混7、石炭2煤種時,全負荷段的飛灰含碳量可保證在1.3%以內,100%負荷、75%負荷、50%負荷下的脫硝前NOx水平可達到220 mg/Nm3、240 mg/Nm3、260mg/Nm3以內,達到性能保證要求;特別是中低負荷NOx排放,新燃燒器的性能明顯優于舊燃燒器;2)全負荷段CO排放值在20ppm以內,遠低于保證值100ppm;3)主、再熱汽溫均可達到額定值;
4)受熱面金屬壁溫無超溫現象,升降負荷過程中水冷壁超溫現象得到明顯改善;
5)在燃用接近設計煤種或校核煤種時,各項參數均可達到保證要求。
5.2 各參數與氮氧化物的影響關系
通過試驗得出:各項參數變化對氮氧化物的影響關系比較明確。1)運行氧量增大0.5%會使氮氧化物增加20mg左右。
2)AA風門開度從95%降低至70%,氮氧化物升高約30mg左右;3)輔助風門及油輔助風風門開大20%提高氮氧化物約10mg左右;4)周界風開度由20%開至50%提高氮氧化物10~20mg左右;5)AA風擺角由85%上擺至15%降低氮氧化物約40mg左右;6)燃燒器擺角由水平至下擺75%降低氮氧化物約10mg左右。以上影響量可能會因負荷級煤質等因素有所差異但趨勢類似。實際運行中風門開度及氧量實行自動控制,燃燒器擺角參與調整汽溫及壁溫,因此AA風擺角可作為實時調整NOx的有效措施且對其他參數影響較小。比如可在燃用較好煤質時,可適當增大周界風開度至30%或40%,若NOx上升可通過上擺AA風使其降低。
河源電廠#2爐低氮燃燒器改造后各項性能指標均達到了預期指標。改造后在燃用接近設計煤種或校核煤種時,100%負荷下NOx排放能降到220 mg/Nm3以內,飛灰含碳量等各項參數均可達到比較理想的狀態。水冷壁壁溫超溫的情況已經有所減少,且升負荷過程中超溫情況有較大改善。改造后1年多,鍋爐能夠穩定、經濟、環保運行,為河源電廠#1鍋爐燃燒器改造提供了參考。
[1]吳碧君,劉曉勤.燃煤鍋爐低氮燃燒器的類型及其發展[J].電力環境保護,2004,20(3):24-27.
[2]周俊虎,趙玉曉,劉建忠,等.低NOx燃燒器技術的研究進展與前景展望[J].熱力發電,2005(8):1-7.