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150 t/h循環(huán)流化床鍋爐返料風(fēng)系統(tǒng)的改進(jìn)
2臺150 t/h高溫、高壓循環(huán)流化床鍋爐2011年10月投產(chǎn),每臺鍋爐配置2臺75 kW的返料羅茨機(jī),1開1備。投運(yùn)后,存在返料風(fēng)壓過高,風(fēng)機(jī)出口氣體壓力>30 kPa(額定全壓29 kPa),返料羅茨風(fēng)機(jī)電流高、超負(fù)荷,現(xiàn)場噪音(90 dB)嚴(yán)重超標(biāo)問題。同時(shí),由于風(fēng)壓過高,造成返料風(fēng)帽磨損、磨穿,過大的返料松動風(fēng)又對旋風(fēng)分離器內(nèi)的氣流造成擾動,影響分離器的收集效率,最終影響鍋爐的帶負(fù)荷能力。運(yùn)行初期,鍋爐負(fù)荷只能達(dá)130 t/h。
鑒于羅茨風(fēng)機(jī)出口不能憋壓,而出口安全閥打開,風(fēng)機(jī)負(fù)荷反而下降。據(jù)此,采取卸壓降負(fù)荷的方法。2012年7月利用2臺150 t/h鍋爐檢修機(jī)會,從返料風(fēng)母管配置1根Φ76 mm管線至一次風(fēng)空氣預(yù)熱器出口母管,中間設(shè)置1只起調(diào)節(jié)作用的閥門。正常運(yùn)行時(shí),一次風(fēng)空氣預(yù)熱器出口母管風(fēng)壓在10~12 kPa,而羅茨返料風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓在28 kPa以上,通過將部分返料風(fēng)竄入一次風(fēng)內(nèi),起到卸壓、降低風(fēng)機(jī)電流和運(yùn)行噪音的作用。
(1)通過對該2臺鍋爐返料風(fēng)系統(tǒng)的改進(jìn),羅茨返料風(fēng)機(jī)的運(yùn)行電流較改進(jìn)前平均降低10 A(380 V),相當(dāng)于每臺羅茨返料風(fēng)機(jī)節(jié)電5 kW,以年運(yùn)行330 d、電價(jià)0.4元/(kW·h)計(jì),則2臺鍋爐羅茨返料風(fēng)機(jī)年節(jié)電79 200 kW·h,年經(jīng)濟(jì)效益31 680元。
(2)改進(jìn)后,返料器的返料風(fēng)和松動風(fēng)均可調(diào)節(jié),不會導(dǎo)致羅茨風(fēng)機(jī)憋壓跳閘,返料風(fēng)帽磨損減小,返料循環(huán)穩(wěn)定性提高;同時(shí),杜絕了返料器向旋風(fēng)分離器竄風(fēng),旋風(fēng)分離效率提高,鍋爐負(fù)荷能力提高5~10 t/h。
(3)現(xiàn)場噪音降低。改造前,羅茨返料風(fēng)機(jī)在憋壓時(shí)噪音達(dá)90 dB;改進(jìn)后,風(fēng)機(jī)噪音降至80 dB,加隔音板后,隔音板房外噪音降至65 dB。
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