江 若
(神華國神集團鄂溫克發電廠,內蒙古 呼倫貝爾 021130)
極寒地區空冷島檢修維護
江 若
(神華國神集團鄂溫克發電廠,內蒙古 呼倫貝爾 021130)
極寒地區的空冷島檢修維護有其特殊性,環境溫度和溫差變化對設備狀態、油脂條件影響很大,歸納總結了空冷島氣密性檢查方法、翅片管防凍凍結措施,減速機的運行維修管理和更換齒輪箱等空冷島的維修工作經驗。
空冷島;嚴密性;翅片管;減速機
某發電廠裝有2臺600 MW空冷超臨界汽輪發電機組。該電廠位于內蒙古自治區呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗境內,大興安嶺西北,北緯49°,年、日溫差大。年平均氣溫-1.1 ℃,極端最高氣溫35.70 ℃,極端最低氣溫-46.10 ℃。
汽輪機排汽冷卻采用機械通風直接空氣冷卻系統,翅片管由斯必克冷卻技術(張家口)有限公司提供,單機分成7(列)×7(單元),共計49個風機單元。其中風機減速機構由SEW公司提供,轉動風扇由豪頓華工程有限公司提供。
機組于2012年投產運行后,空冷島出現嚴密性嚴重超標的現象,最高值達800 Pa/min,遠遠超過標準值100 Pa/min,造成大量管束凍結,背壓最高達40 kPa,同時減速機頻繁損壞,嚴重影響機組安全運行。
為此,該廠在空冷島的檢修維護工作中采取了多種有效措施,并取得了實效。根據2015年上半年的運行數據,測得背壓的平均值為7.20 kPa。自2014年至今,翅片管束極寒運行時未出現凍結現象,延長了空冷島減速機的使用壽命。
1.1 機組停運時檢查方法
機組停運時重點對空冷島翅片管束進行查漏,查漏方法有以下2種。
(1) 臨修時,可向翅片管束注水查漏,注水使用除鹽水。考慮到管束的承受力,除鹽水不能注滿,水位控制在下部集箱翅片管上0.5m左右。如下部管束滲水,做好標記并進行開孔內部焊接。
(2) 上部管束采用汽機排氣管與空冷島焊接堵板隔離,空冷島注氦氣查漏。
發電廠采用以上2種方法對空冷島翅片管束進行查漏,查出下部翅片管46處泄漏。經過對泄漏處焊接修補,取得了良好效果。
1.2 機組運行時檢查方法
采用超聲波氦氣查漏,對發現的漏點及時封堵。翅片管泄漏一般是由于膨脹受阻引起拉裂造成的。因翅片管逆流區在冬季熱脹冷縮,應特別注意投運機組前要把逆流區A型架上部臨時螺栓取下,防止膨脹、收縮受阻。
(1) 入冬前,檢查進汽蝶閥、回水閥的嚴密性。因進汽蝶閥采用軟密封,為確保嚴密性,檢修人員要對密封間隙進行調整,確保0.03 mm塞尺不入,不得有透光。通過對進汽蝶閥、回水閥的嚴密性調整,確保冬季負荷低時不發生因停運列進汽門不嚴而造成內漏凍結。
(2) 對回水蝶閥進行注水查漏。對內漏閥門進行檢修,確保嚴密不漏。電廠1-4列、5-7列共設置2路回水。當單獨停運1-4列或5-7列中的任意一列時,停運列回水門不嚴都會造成蒸汽倒流,進入下部疏水集箱凍結。
(3) 檢查抽空氣電動門,確保嚴密不漏。并在電動門后加裝手動門,確保嚴密程度。
(4) 由于冬季負荷變化,需停運個別列,但停運過程中集水箱內部會存有少量凝結水。設備廠商翅片管的設計理念是:在凝結水回水門加裝逆止閥和旁路,可有效將積水排出。但由于投產時經驗不足,疏水閥、逆止閥及管路未加裝伴熱裝置,造成凍結。下部集水箱積水無法排出,導致集箱母管凍裂。加裝伴熱裝置后,管內積水及時排至排汽裝置。由于旁路設置單向逆止閥,疏水可以排盡,排汽裝置蒸汽可防止倒流凝結。
(5) 冬季時最低汽溫在(-20)-(-38)℃,白天停運第1列和第7列,運行5列。晚上機組運行負荷一般較低,約60 %負荷,計360 MW左右,若仍運行5列,管束部分會因溫度較低而凍結,只能再停運1列。到次日白天,根據溫度及負荷,再次投運5列。如此白天、黑夜頻繁增減運行列數,會造成翅片管漏點增多。為此在冬季運行時可采用將停運列的3-5個風機停運,并在風機下方風筒加裝帆布簾子,通過調整其他風機頻率的方法來滿足運行需要。
(6) 優化設備管理分工。當停運某列時,運行人員需提前通知檢修人員到現場。根據進汽蝶閥特性,在電動關閉后,檢修人員及時手搖關閉,測量進汽蝶閥門后溫度降至環境溫度,確保進汽蝶閥嚴密。由于此時翅片管內存有蒸汽繼續凝結,需在25-30 min后關閉停運列疏水蝶閥。同時檢查疏水蝶閥旁路開啟,伴熱投入正常運行。當進汽蝶閥關閉后,門后檢測溫度過高,一般為50 ℃左右,證明此列進汽蝶閥不嚴。此時嚴禁進行隔離,防止翅片管凝結水積累凍結,應考慮停運其他列。
(7) 根據防凍需要,在翅片管道上加裝在線溫度測量裝置。在線溫度測量數據可遠傳至控制室,運行人員可通過在線溫度顯示控制每個風機頻率,有效防止管束溫度過低造成凍結。如果發生局部凍結,需立即采用帆布將凍結的管束與沒有凍結的管束遮蓋,通過管束的相互換熱使凍結管束融化。由于管束沒有熱源,不需要對停運列的翅片管加裝帆布簾子。
(8) 加強巡檢。運行人員及檢修人員應定期檢查停運列翅片管下集箱是否存有積水,可通過小錘敲擊管道,通過聲音判斷是否存在積水。如果進入的積水發生凍結,應立即檢查進汽蝶閥、疏水蝶閥是否嚴密,疏水蝶閥伴熱是否正常。同時采用電伴熱外加保溫進行化解。約24 h可以完全化解,若沒有查出原因,伴熱裝置應一直投入運行,防止集水箱凍結爆裂。
該電廠空冷島減速機自投產以來多次發生齒輪箱異音、斷齒等問題,對減速機運行以來存在的故障提出解決辦法。
3.1 內部潤滑油變質
空冷島減速機內部潤滑油使用美孚ISOVG320合成油,其適用環境溫度為(-30)-(+40)℃。電廠冬季環境溫度一般達到-30 ℃,極端時環境溫度可達-46.10 ℃,空冷島上溫度更低。拆開減速箱后發現顆粒狀油脂,油脂粘稠,潤滑效果不佳,這就造成減速機干磨,加速齒輪箱損壞。
根據調研和考察周邊電廠,更換為ISOVG220油,其適用環境溫度為(-35)-(+30)℃。6臺減速機換油后運行狀況較好,同時夏季沒有出現漏油的現象。
3.2 啟動初期潤滑失效
SEW公司減速機采用飛濺潤滑,通過類似齒輪泵裝置泵油,油經過外置式管道、濾網后潤滑齒輪。但由于運行經驗不足,啟動前環境溫度過低,濾網、管道內的油脂容易凍結,這就造成啟動初期潤滑油脂未潤滑齒輪,造成短期干磨,損壞設備。為此,采取了以下措施:
(1) 為外置式管道、濾網加裝伴熱裝置,確保啟動時油脂及時飛濺潤滑;
(2) 保證齒輪箱電加熱裝置正常投入運行;
(3) 在齒輪箱外部加裝成型保溫,確保潤滑油脂不凍結;
(4) 更改風機啟動程序,延長低頻運行時間和風機啟動時間,由原來的10 s延長到30 s以上,確保潤滑油脂充分潤滑齒輪后再升頻運行。
3.3 風機葉片角度超標
對出現異音和振動較大的風機單元,檢查風機葉片角度是否超標。若超標要及時調整到規定值,避免因外界因素導致減速機內部軸承的磨損。
對2號機幾臺振動較大的風機,檢查了風機葉片角度,部分風機葉片超出所規定值11.5°±0.5°,及時對其進行了調整。
3.4 潤滑油更換
(1) 嚴格按照廠家要求,每年給減速機軸承加裝1次油脂。
(2) 齒輪箱更換潤滑油(合成油換油周期一般為2年)后,可委托第三方檢測機構每半年對減速機潤滑油進行抽樣檢查,以便隨時掌握油品狀態。
(3) 為防止變質的潤滑油對軸承和齒輪產生損害,需建立檢查記錄檔案。
(4) 換油一般在夏季進行,通過下部放油口放出油后,將換下的油靜置一段時間,使用上部1/2油脂進行齒輪箱沖洗,清理齒輪殘存雜質。如果換下來的油脂較臟,可用新油脂進行沖洗,沖洗完畢后加裝新油。
3.5 加強防潮透氣閥的檢查
當透氣閥內的硅膠顆粒變成粉色后,需要及時更換防潮透氣閥,以防止空氣中的潮濕水氣進入到減速箱內,從而造成潤滑油的乳化變質。
3.6 檢查壓力開關和壓力表
定期觀察壓力潤滑系統的壓力開關和壓力表的壓力值,與系統報警值進行比較,核實壓力值是否在系統報警值的規定范圍內。
3.7 延長風機啟動時間
風機在停運階段,如果自然風較大,風機葉片隨風轉動的速度也較快,風機葉片轉動慣量就會較大。在風機啟動時,葉片受自然風力旋轉的方向與啟動方向相反時,對風機的沖擊會很大。
為減輕風機啟動時對減速機的沖擊,可延長風機啟動時間,由原來的10 s延長到30 s以上,對于冬季風速較大的地區,建議加裝抱閘裝置。
更換齒輪箱為高風險作業,電廠上級集團公司推行風險預控。在空冷島下方安裝變壓器、母線等設備時,有人員墜落、高空墜物、滴油等危險因素。
4.1 人員墜落
拆裝齒輪箱人員一般站在風筒下方網格上,網格要定期檢查,防止螺栓松動。網格上站立不能超過3人,作業人員要系好防墜器,確保掛點牢靠。網格上應鋪井字型木板,確保人員作業安全。拆裝齒輪箱作業時,維護部要開具高風險預控單,要求維護部管理人員、安監部和生技部人員到場監護。
4.2 高空墜物
風筒下方網格一般間隙較大,扳子、螺栓很容易從中掉落。施工前要在網格上鋪好帆布簾子,同時用繩子將工器具拴住,防止物件掉落。
4.3 滴油
空冷島下方的變壓器母線、絕緣子一旦濺入潤滑油,極易造成爬電污閃。施工前在網格上鋪帆布,防止油脂滴落。減速箱檢修完成后,手動盤動冷卻風機葉片,檢查是否漏油。確定無誤后,拆除帆布簾子,押票試運。放油門一般為球閥,手柄為一字型,極易造成漏油,可將手柄切短或者拆除,同時在放油門后加裝絲堵確保閥門即使不嚴也不會漏油。
2015-12-06。
江 若(1977-),男,工程師,主要從事空冷島維護檢修和極寒地區空冷島維護工作,email:nmgjr@163.com。