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主變壓器壓力釋放閥動作原因分析及處理

2016-03-05 14:41:27盧忠強
中國高新技術企業 2015年35期
關鍵詞:變壓器動作

摘要:銀盤水電站1號主變壓器為三相雙繞組強迫油循環風冷無載調壓電力變壓器,自2011年6月投入運行以來,各項運行參數指標正常。2015年4月3日18時4分1號主變壓力釋放閥2動作。該事件發生后運行及檢修維護人員認真檢查分析其原因,制定了詳細的處理方案,經過排氣和調整油枕油位使主變壓器恢復正常運行,有效防止了不安全事故的發生。

關鍵詞:變壓器;壓力釋放裝置;結構原理;動作原因;電力系統;電氣設備 文獻標識碼:A

中圖分類號:TM403 文章編號:1009-2374(2015)35-0076-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.35.037

1 事件概述

電力變壓器是電力系統中重要的電氣設備之一,其內部一旦發生電氣放電故障,會產生電弧,電弧的高溫能夠分解變壓器絕緣油而產生大量氣體。這些氣體將使油箱內部壓力急劇增大,由于變壓器絕緣油具有不可壓縮性,因此如果在幾毫秒之內不能及時釋放這個巨大的內部壓力,將可能使油箱破裂或釀成火災事故,而變壓器壓力釋放裝置就能夠有效的解決這一問題。然而,壓力釋放裝置一旦動作,則應該立即分析其動作原因,進而做出及時有效的處理,防止異常現象發展為事故,減少對電網及設備造成的影響或損失。銀盤水電站1號主變壓器型號SFP10-340000/220,為三相雙繞組強迫油循環風冷無載調壓電力變壓器,由特變電工衡陽變壓器有限公司制造,在變壓器上端對角線安裝有兩個同型號的壓力釋放裝置,高壓側有兩回出線,低壓側采用擴大單元接線。自2011年6月投入運行以來,各項運行參數及指標正常。2015年4月03日18時04分1號主變帶有功負荷315MW,無功負荷15MW,監控報1號主變壓力釋放閥2動作,輕瓦斯保護報警動作,現場檢查油面溫度65℃,繞組溫度95℃,油位計指示為6.7格,油箱頂部及油池內有絕緣油噴出,壓力釋放裝置已復歸,瓦斯繼電器內無氣體,主變壓器運行聲音平穩,呼吸器工作正常,紅外成像檢查未發現異常過熱現象,后續取油樣做色譜分析也未見異常。

2 原因分析

2.1 主變壓器壓力釋放閥結構及動作原理

圖1

壓力釋放閥實質上是一種彈頂閥,它以獨特方法將驅動壓力瞬間擴散。從圖1斷面圖表明,該裝置由1/2六角螺栓?通過安裝法蘭①固定到變壓器上,用密封墊②密封。動作盤③有彈簧⑦彈頂并與頂部氰橡膠密封墊④和側向接觸式密封墊⑤形成密封。外罩⑥將彈簧⑦壓縮并由6個螺絲?保持在壓縮位置。

當變壓器內部作用到頂部密封墊④區域內的壓力超過彈簧⑦產生的開啟壓力時,壓力釋放閥即動作。一旦動作盤③從頂部密封墊④稍微向上移動,動作盤上的變壓器內部壓力馬上擴展到側面氰橡膠密封圈⑤直徑內的整個面積上,作用力極大增強,使位于彈簧⑦閉合高度的動作盤突然打開。變壓器內部壓力迅速下降到正常值,彈簧⑦使動作盤③回到密封位置。

2.2 壓力釋放閥動作原因分析

2.2.1 1號主變壓器發生內部繞組故障或近區短路引起繞組脈動,變壓器絕緣油急劇膨脹,使油箱內部壓力升高,導致壓力釋放閥動作開啟。通過對1號主變取油樣進行化驗,得知油質合格以及1號主變運行各參數均正常,故排除1號主變由于內部繞組故障或近區短路而引起壓力釋放裝置動作。

2.2.2 1號主變壓器油位高,主變大負荷運行時油溫上升較快,絕緣油膨脹導致內部壓力增大,致使壓力釋放閥2動作。1號主變投產試運時因為油位高導致過一次壓力釋放閥動作事件,且這次事件發生時對照溫度/油位曲線表,油位應在5.5~6格,但實際油位為7格左右。由此可見,這一原因的可能性較大。

2.2.3 1號主變油枕內有氣體進入。1號主變去年檢修時對油枕中的絕緣油做了更換,如果檢修工藝不當或膠囊漏氣,則有可能使得主變內部進入氣體,此時當1號主變在高溫大負荷運行時,油溫升高導致絕緣油和氣體膨脹,導致油箱內部壓力升高,使壓力釋放閥2動作。這一原因導致該事件發生的概率較大。

2.2.4 1號主變壓器壓力釋放閥2整定值偏小或彈簧老化等造成壓緊力減小。投運以來1號主變壓器經過多次高溫大負荷的檢驗,且3次檢修過程對壓力釋放裝置檢查均未發現異常。由此可見,這一原因導致壓力釋放裝置動作的概率很小。

2.2.5 1號變壓器運行溫度過高導致絕緣油膨脹,若變壓器內部膨脹空間不夠則油箱內部壓力升高,使壓力釋放閥動作開啟。通過現場檢查,1號主變兩塊油溫表、一塊繞組溫度表顯示溫度均在正常范圍內,且冷卻器運行正常,故排除1號主變運行溫度過高而引起壓力釋放閥動作。

2.2.6 1號主變呼吸器呼吸不暢導致主變大負荷運行時,因為絕緣油溫度上升產生的膨脹壓力無法及時排除。通過現場多次檢查1號主變呼吸器運行正常,呼氣暢通,故該項原因可以排除。

根據壓力釋放閥合格證可知:1號主變壓力釋放閥1動作整定值為58.6kPa,壓力釋放閥2動作整定值為55.2kPa。因此,本次事件中1號主變壓器壓力釋放閥2先動作。動作后變壓器內部壓力已排除,壓力釋放閥2復歸,故壓力釋放閥1未動作。

3 處理措施及效果

經過對以上信息的綜合分析和判斷,1號主變壓器壓力釋放閥動作最可能的原因為:主變壓器油枕內有空氣未排出,受高溫大負荷運行的影響,油枕內的油位抬高,壓縮膠囊以及油枕內殘留的空氣形成壓力源,將壓力通過變壓器油傳遞至壓力釋放閥彈簧,并最終導致壓力釋放閥動作。針對此項原因,制定了1號主變壓器運行狀態下油枕排氣調整油位的處理措施。

3.1 處理前的準備工作

3.1.1 在1號主變壓器油枕下方鋪設彩條布,并將用于接油的油桶安放到位,做可靠固定,防止污染環境或引起火災。

3.1.2 退出1、2號機組AGC運行方式,調整1號主變壓器運行方式,將1號主變壓器負荷升高,以此使得1號主變壓器油溫逐步升高。

3.1.3 監視1號主變壓器運行油溫上升至55℃,對油位計顯示做好記錄。

3.1.4 制作帶壓力表的打氣筒聯通管的封堵板。

3.1.5 在油枕排污閥管道閥門處裝設透明油管,并在油管內注入2000mL備用的變壓器絕緣油,防止空氣通過排污閥開啟時進入變壓器油枕。

3.1.6 將透明油管提高至油枕高度,開啟排污閥,檢查透明油管內油位,并與油位計顯示進行比較,并用透明油管內油位為排氣工作提供參考。

3.2 主變壓器油枕排氣

3.2.1 申請退出1號主變壓器重瓦斯保護動作跳閘壓板。

3.2.2 拆卸1號主變壓器呼吸器,并安裝帶打氣筒聯通管的封堵板。

3.2.3 緩慢開啟1號主變壓器油枕放氣塞,檢查是否有氣體從放氣塞排出。

3.2.4 確定有氣體從放氣塞排出后逐漸增加放氣塞打開程度直至完全開啟。

3.2.5 通過氣筒向油枕膠囊充氣,膠囊容積為5425L,氣筒每次充氣量為0.157L。充氣過程中對氣囊壓力及放氣塞排氣、出油情況進行監視,若當油枕頂部放氣塞有油冒出時關閉出油放氣塞;當放氣塞關閉后,立即恢復油枕呼吸器,登記當前油位計顯示并做好記錄,油枕排氣工作結束,記錄總充氣量。若氣囊壓力達到3kPa而油枕放氣塞仍未有油冒出,則停止充氣,記錄總充氣量,按3.2.6執行。

3.2.6 若氣囊壓力達到3kPa而油枕放氣塞仍未有油冒出,則通過關閉冷卻器的形式提高1號主變壓器油溫,將油溫逐步提升至65℃,若當油枕頂部放氣塞有油冒出時關閉出油放氣塞,當放氣塞關閉后,立即恢復油枕呼吸器,登記當前油位計顯示并做好記錄,油枕排氣工作結束。提高1號主變壓器油溫時控制變壓器油溫在75℃以下,當1號主變壓器油溫達到75℃時恢復冷卻器運行,控制變壓器油溫。

3.3 主變壓器油枕油位校驗調整

3.3.1 排氣工作結束后,檢查透明油管油位變化情況,對比油溫油位曲線,找出當前油溫對應油位,計算排油量,油枕長度為4800mm,直徑為1200mm,估算需要排油的體積,并通過透明油管校驗實際油位。

3.3.2 排油至前油溫對應油位,排油結束,關閉排污閥,拆卸透明油管,將油管內變壓器油回收。

3.3.3 靜置一段時間,檢查1號主變壓器運行平穩,各項參數均正常,投入重瓦斯保護動作跳閘壓板。

經過以上處理,已將油枕空氣排盡,用透明油管采用連通器的原理驗證油枕真實油位,將油枕排油至油枕中心線偏上位置,共計排油620L,滿足1號主變壓器油溫油位曲線要求。排油工作完成后,經過運行、點檢及維護人員近1個月的嚴密觀察和分析,1號主變壓器油位、溫度、聲音、呼吸及各項電氣參數均正常,已安全運行5個多月。

4 安全防范措施

一切事故皆可以避免,而實現這一目標就必須在日常工作中做好相應的安全防范措施。針對主變壓器壓力釋放閥動作,分析有以下五條:(1)生產人員務必要認真做好高溫大負荷期間的巡視工作,檢查油位、氣壓、溫度等參數是否正常,并結合負載一油位曲線、溫度一油位曲線做好負載、油溫、油位、氣壓參數的分析比對,及時掌握設備運行狀況,發現問題立即匯報和處理;(2)巡視時應注意運行中主變聲音是否為正常、均勻的“嗡嗡”聲,無異常聲響,檢查主變本體呼吸器油杯是否有冒泡現象,呼吸是否暢通;(3)更換呼吸器硅膠的同時,還要對呼吸器油封進行換油和對呼吸器進行清潔處理;(4)嚴格遵守檢修規程和主變壓器說明書相關規定,提高檢修人員的技術水平和檢修工藝;(5)發現異常要及時分析處理,做好事故預想和反事故措施,并組織演練。

5 結語

主變壓器作為水力發電廠內的重要電氣設備,其運行、維護與檢修工作必須做到認真仔細,合乎相關規范要求,唯有如此才能避免運行過程中發生異常或事故。本文通過生產實際,對主變壓器壓力釋放閥的動作原因做了詳細的分析,提供了主變在運行狀態下油枕排氣調整油位的處理方法,希望能夠給相關人員提供有益的信息。

參考文獻

[1] 特變電工衡陽變壓器有限公司.特變電工1TB1A.710.20265電力變壓器說明書[S].

[2] 北京市天菱電氣設備有限公司.208系列壓力釋放閥說明書(編號:QT 4-208)[S].

作者簡介:盧忠強(1986-),男,甘肅天水人,重慶大唐國際武隆水電開發有限公司助理工程師,研究方向:水電站運行維護。

(責任編輯:秦遜玉)

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