張雷 何思龍 李雪剛 李金崇
摘 要:平衡自動控壓鉆井是根據地層壓力限制,在常規鉆井的循環路徑中,加入精細控制系統,實現井底壓力實時監測,根據要求自動控制井底壓力,在鉆井過程中始終保持井底壓力略大于地層壓力的鉆井工藝。格瑞迪斯自主研制的平衡自動控壓鉆井系統在順南501井成功應用,解決了該井油氣活躍、氣侵嚴重導致鉆井效率低的難題。
關鍵詞:平衡自動控壓 窄密度窗口 環空壓力監測 自動節流控制 回壓補償 順南501井
中圖分類號: 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)01(b)-0000-00
隨著我國石油勘探開發對象逐步轉向深部復雜地層,“氣侵”、“窄密度窗口”等引發的鉆井難題也逐漸凸顯,針對上述的鉆井難題,國外常用的處理方法是采用控壓鉆井技術,實現井底壓力的精確控制、達到“邊噴邊鉆”的效果。在我國,塔里木油田塔中奧陶系、準噶爾盆地克百斷裂帶、西南油氣田川東與川西北等油田,均或多或少存在壓力窗口窄,氣侵嚴重,常規鉆井密度選擇困難等問題。
1 平衡自動控壓鉆井工藝原理與實現流程
控壓鉆井的關鍵是實現井底壓力的監測、控制和調整。平衡自動控壓鉆井系統利用PWD隨鉆測壓儀器在鉆井時精確掌握井底壓力,依靠自動節流控制撬(壓力控制裝置)和回壓補償泵(壓力補償裝置),在工況變化時調整井口回壓,結合計算機自動控制技術,實現了井下壓力的精細控制和自動調整。
1.2計算機自動控制原理
從圖1可以看出:只要控制好適當的井口壓力,就可以將井底壓力波動降到最低,使之基本與目標井底壓力一致。
1.3平衡自動控壓鉆井流程
平衡自動控壓鉆井系統設備主要包括:控壓控制房、PWD隨鉆測壓工具、自動節流控制撬、回壓補償泵、旋轉控制頭。鉆進和循環時,泥漿從旋轉控制頭返出,經返出管線進入自動節流控制撬,節流撬根據控制房指令自動控制井口回壓;停泵后,回壓補償泵抽取泥漿罐內泥漿,經回壓泵管線進入自動節流控制撬,反向流入井口,控制房根據需要調整節流撬內節流閥開度,調整井口回壓,保持低壓力穩定。圖3是平衡控壓設備連接流程圖。
2 平衡自動控壓鉆井技術在順南501井應用
格瑞迪斯平衡控壓鉆井技術繼塔中區域成功實施后,該技術在順南501井四開鉆進中成功應用,取得了巨大的經濟效益。
2.1順南501井基礎數據
順南501井是西北油田分公司部署在塔中北坡順南斜坡區一口評價井,主要評價奧陶系蓬萊壩組“串珠”狀強反射地質體的儲層發育程度及含油氣性,兼顧一間房和鷹山組。該井于2014年4月10日一開鉆進,2014年8月1日四開開鉆。
順南501井8月17日四開鉆進至6407.19發生溢流,液面上漲2m3,全烴由0.03%上升至86.57%,錄井通知取芯。井隊將泥漿密度從1.40g/cm3提高1.45 g/cm3,常規起鉆時因氣侵導致溢流,油氣上竄速度高達273m/h,逐漸將泥漿密度上提至1.60g/cm3,8月28日起鉆完。
2.2本井四開鉆井施工技術要點和難點
(1)該區塊油氣顯示活躍,氣體以溶解和置換方式不斷進入井筒,氣侵后引起溢流,關井、節流循環嚴重影響鉆井時效。
(2)氣侵后引起鉆井液出口密度降低,為防止密度降低后不能平衡地層壓力,進而引發溢流,常規鉆井只能采取提高鉆井液密度方式防止溢流。
(3)提高鉆井液密度雖然能壓穩地層,但因井底壓力增加后引起地層微裂縫的擴大,加劇了氣體進入井筒的速度,氣侵嚴重程度并沒有降低;
2.3順南控壓鉆井的情況
2.3.1平衡自動控壓實施過程
2014年8月28日起鉆后開始進行控壓鉆井作業,按控壓鉆井設計兩趟鉆完成了四開作業,第一趟鉆控壓取芯作業,待火勢減小后開始邊點火排氣邊鉆進作業,進尺7.63米,因控壓取芯時間較短,未進行鉆井液性能調整,進/出口密度1.60/1.54g/cm3,循環時保持井底當量密度1.64g/cm3,控壓取芯期間液面和出口流量正常,未發生溢流和井漏情況。
第二趟控壓鉆井作業9月1日10:00開始鉆進,鉆井液密度由1.60g/cm3調整并維持在1.48g/cm3,保持井底當量壓力1.57g/cm3鉆進,9月7日鉆至6890米(四開完鉆井深),控壓期間出口流量平穩,全烴基值20-30%,間斷點火鉆進,未發生溢流和井漏等復雜情況。井隊停泵后通過回壓補償泵及時補充環空壓耗,如圖4所示。
2.3.2平衡自動控壓鉆井所取得的效果
(1)順南區塊第一次嘗試用平衡控壓技術解決油氣活躍、氣侵嚴重的鉆井難題,安全、快速鉆至設計井深、控壓鉆井期間沒有任何關井、節流循環等非生產時間,節約了鉆井周期,提高了鉆井效率。
(2)實時監測井底壓力變化、出口流量變化,安全的調整鉆井液密度,從接井時的鉆井液密度1.60g/cm3下調至完鉆時1.48g/cm3,井底當量密度從接井時1.71g/cm3下調并控制在1.57g/cm3,釋放了井下圈閉壓力,減少了儲層污染。
(3)保持井底壓力穩定,邊鉆進邊排氣,整個鉆進期間沒有形成氣柱,控壓鉆井期間沒有出現高套壓,安全,快速鉆至四開設計井深。
(4)利用PWD工具和高精度的流量計,監測井下壓力和返出流量,確定井下壓力沒有降低,出口流量正常,保持鉆井施工的連續性。
(5)鄰井順南7井常規鉆井和順南501井平衡控壓鉆井對比見表1,順南501井四開常規鉆井和平衡自動控壓后情況對比見表2,順南501井常規鉆井與控壓鉆井周期對比圖見圖3。從中可以看出應用平衡控壓鉆井技術后,平均每米進尺用時和復雜時效大幅度降低,節約了大量的鉆井周期。
3 結論與認識
(1)鉆遇油氣顯示活躍的地層后利用平衡控壓技術進行控壓鉆井,控制井口回壓與井底壓力,減少“地層呼吸量”,降低圈閉壓力,有利于鉆井施工作業。
(2)平衡自控控壓鉆井系技術有利于“窄壓力窗口”鉆完井作業,有效減少或控制溢流與漏失,降低井控風險。
(3)平衡控壓鉆井系統所包含的硬件、軟件設備如自動閥件、控制單元、回壓補償泵、流量計、PWD隨鉆測壓工具性能穩定,滿足控壓鉆井現場施工要求。
(4)順南501井利用控壓鉆井技術進行“放壓鉆井”,降低了鉆井液密度,釋放了地層圈閉壓力,減少井下復雜情況,同開次同井段對比大幅度縮短了鉆井周期,降低了鉆井成本,是可以在該區塊鉆井中廣泛推廣應用的鉆井技術。
參考文獻:
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