楊為春
摘 要:針對上莊煤業3102工作面地質條件和現場具體狀況,對巷道錨桿、錨索布置方式及參數進行優化設計,通過現場工程實踐得知,巷道支護效果良好,巷道表面位移都處于可控的變形范圍之內,保證了煤礦的正常和安全生產,同時也為其它類似地質條件下的巷道支護提供了參考。
關鍵詞:風巷 錨網索 聯合 支護
中圖分類號:TD8 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)01(b)-0000-00
1 工程概況
3102工作面為3下煤層,埋深約300m,走向長度為840m,傾斜長度為170m。偽頂多為碳質泥巖,厚度約0.3m,呈黑色,不穩定;直接頂為泥巖,厚度約1.8m,灰白色,水平紋理;老頂多為砂巖,厚度約為8.7m,由細粒砂巖或中粒砂巖組成,灰白色,厚層狀;底板為砂質泥巖,厚度平均為4.7m,中厚層狀,深灰色,均勻層理,含有大量植物化石。
3102工作面東部原為3101工作面,西部原為3103工作面,現兩工作面都已采空,南臨3103上回風巷,北部是井田邊界3102風巷工作面東高西低、南高北低,底板等高線分析,風巷口與切眼高差126m,坡度為8.2°。根據周邊巷道掘進揭露情況分析,掘進區域內無異常地質構造。不難看出 3102工作面實際為孤島工作面,兩回采巷道在掘進期間會受到較高的應力,因此,在此對3102工作面風巷進行支護參數優化設計,保證巷道支護效果滿足生產需求。
2 巷道支護參數優化
根據上莊礦以往巷道支護方式和參數,以及其他礦類似地質條件的孤島工作[1]面礦壓顯現情況,對3102工作面風巷進行具體的支護參數設計。具體支護如下:
(1) 頂板支護:
頂板布置為5根錨桿,間距950mm,排距為1000mm。使用規格為Ф22mm×2200mm左旋螺紋鋼強力錨桿,加長樹脂錨固,錨桿安裝時預緊力矩≥400N·m。
用直徑為18.9mm的1×7股高強度鋼絞線錨索,長度為6300mm,抗拉強度≥1860MPa,延伸率≥3.5%;一排兩根,間排距為2200mm×2000mm,預緊力≥200kN。
(1) 外側幫支護:
外側幫布置為3根錨桿,間距1000mm,排距為1000mm。使用規格為Ф22mm×2200mm左旋螺紋鋼強力錨桿,加長樹脂錨固,錨桿安裝時預緊力矩≥300N·m。上部兩根垂直巷道幫部,最下一根與水平成10°夾角。
(2) 內側幫支護:
為方便割煤機割煤,風巷內側幫(開采幫)采用玻璃鋼錨桿,型號為Ф20mm×2000mm。樹脂加長錨固,安裝預緊力矩≥100N·m。共布置3根錨桿,間排距為1000mm×1000mm。上部兩根垂直巷道幫部,最下一根與水平成10°夾角。
具體錨桿、錨索布置形式如圖1所示。
3 工程實踐
對工作面3102風巷進行支護形式設計后,通過觀測現場巷道圍巖變形對支護設計進行效果驗證。在離巷道開口50米處和100米處采用“十字布點法”[2]設置兩個監測站,對巷道圍巖變形情況進行實時監測。巷道剛掘出時,無論是頂底板變形還是巷道兩幫變形速率都比較大,直到過了半個月左右時變形速率才才是減小,到掘巷后40天左右時速率趨于零。最終測站一的兩幫移近量為229mm,頂底板移近量為202mm;測站二的兩幫移近量達到247mm,頂底板移近量達到214mm。從以上分析可以看出,巷道圍巖變形都處在可控范圍之內,支護效果良好。
4 結論
通過對3102工作面風巷圍巖支護方案進行設計,最終確定了錨桿、錨索聯合支護方式,通過對現場巷道圍巖進行檢測,得出巷道圍巖變形較小,完全能夠滿足礦井的安全生產要求。
參考文獻:
[1] 李志華,華心祝等. 采空區下孤島工作面礦壓顯現規律研究[J].煤炭工程,
2003,(11):72~78.
[2] 桂兵,郭建泉,陳本華. 濟三煤礦163下02工作面超前支承壓力分布特征實測研究[J].2007, (5),66~68.