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八零后的“高壓”人生
——齊魯石化高壓聚乙烯車間主任馮勇的技術革新路
□齊魯石化公司塑料廠工會 張詠梅

高壓聚乙烯裝置反應器內壓力高達2500公斤,猶如一枚巨型炸彈,稍有差池,都可能造成不可想象的災難。為保證裝置的安全運行,在工藝環節上設置有960多個連鎖點,只要有一個點出現問題都會觸發連鎖停車。自1998年裝置投產至2011年這13年間,“短周期”就像魔咒一樣籠罩著高壓裝置,20天、30天成為常態,最好的在國內是60天連續運行周期。運行周期短、開停車損失多成為制約裝置發揮效益的最大瓶頸。
2008年,剛滿28歲的馮勇憑借基層實踐中的優異成績被選拔為車間生產主任,成為塑料廠乃至整個齊魯石化公司最年輕的關鍵裝置生產主管。上任后,他面臨的第一個挑戰就是要打破短周期魔咒,讓裝置能夠高產穩產,為企業創造更多的效益。
馮勇給自己定下的第一個目標是100天。100天!這在以前是想都不敢想的數字,幾乎是不可能。但他下定決心,再難啃的“硬骨頭”也要啃下來!他瞄準壓縮機填料壽命短、反應器壓力波動大、低壓循環系統換熱器易堵塞等難點,馬不停蹄組織技術人員攻關。無論白天黑夜,只要裝置有異動,他就像條件反射一樣第一個趕赴現場。幾乎天天加班加點,晚了就直接睡在車間,連續五六天吃住在車間是常有的事,用他自己的話說,睡在車間比在家踏實,在家里總是擔心車間有問題,而睡在車間有了問題馬上就能及時組織解決。
“守得云開見日出”。在馮勇的帶領下,兩年多的時間里,先后解決了300多個影響裝置穩定運行的難題。他針對不同設備制定了具體的特護措施,并且提前組織進行預知性檢修及長周期運行勞動競賽。2011年3月,實現了裝置連續運行100天的目標。繼而150天、200天、210天,創造了裝置開工13年來的歷史最高水平,打破了高壓聚乙烯裝置的短周期運行魔咒,將不可能變成了可能,為企業多創效益2630萬元。他本人被授予中國石化“閔恩澤青年科技人才獎”和中國石化“青年崗位能手”稱號。
靠拼勁、闖勁和不達目的不罷休的韌勁創造了裝置的運行奇跡,馮勇打心眼里感到高興,可是這其中有沒有偶然性?這樣的運行周期可不可復制?馮勇把下一個挑戰對準了裝置長周期運行的常態化,他要徹底治服這套脾性暴烈的裝置,讓它成為溫順的創效大戶。
他在總結上次成功經驗的基礎上,多方查閱資料,仔細調研同類裝置的類似問題,厚厚的一本流程圖被他翻得卷了邊,筆記寫了幾大本,他也緊鑼密鼓地開始了一步步的技術攻關。在他帶領下,一項項技改措施得以實施,成功延長了一次壓縮機氣閥壽命、降低了二次壓縮機柱塞溫度、振動波動的幅度和頻率;他在進行充分論證的基礎上,創造性提出并成功施行了在2500公斤高壓力及帶聯鎖的苛刻條件下在線吹掃引壓管的設想;成功實施了在線更換旋轉閥油封、增壓機入口濾網及板式換熱器在線脫垢等改造措施,其中板式換熱器在線清洗脫垢項目,獲得了發明型國家專利及淄博市科技進步一等獎。
為確保裝置的安全穩定長周期運行,2013年已是乙烯車間主任的馮勇,在精細化管理上大做文章。他帶領技術人員,專門針對裝置生產詳細制定了29條《高壓裝置生產操作指令》,大力開展“提高工藝操作平穩率,促進裝置隱患排查”勞動競賽,要求將各項參數務必控制成一條直線,工藝參數平穩率明顯上升。同時,強化各專業及班組人員的不間斷巡檢,他本人不管事務有多忙,每天兩次的現場巡檢雷打不動,從而帶動了職工的巡檢責任心和現場監控率,保證了生產上一旦出現問題能夠第一時間發現,及時處理。隨著一個個“攔路虎”被攻克和精細到位的管理。2013年12月21日,裝置再次創出了212天的高運行周期,長周期運行漸成常態。
2015年,塑料化工產品迎來了難得的生產機遇,尤其是高壓聚乙烯產品邊際貢獻始終保持較高水平。產量就是效益,產量越大,為企業、為國家創造的效益就越多。但高壓裝置畢竟已建成投用17年,生產中積累了諸多影響裝置運行指標和安全生產的頑疾,存在料倉粉塵多、消防水泄漏點多、料倉靜電消除器故障率高等問題。怎么辦?改!為此,馮勇查閱大量國內同類裝置的技術資料,借鑒成功經驗,帶領車間職工克服資金緊張、技術要求苛刻和施工難度大的困難,完成了全裝置地下消防水管線的更換。隨著料倉風送管線改造項目的順利實施,徹底解決了影響產品質量的粉塵多等問題,粉塵量因此每天減少100千克,產品中粉塵降低了80%,全部轉化為產量。他帶領攻關小組先后攻克了由于引發劑問題造成裝置負荷低、反應器粘壁等多項長期制約裝置高負荷運行的問題,將裝置生產負荷偏低的“心病”徹底鏟除。
馮勇說:“兩個因數得積,只有高產、穩產,效益才能最大化。”每天一進辦公室,他第一件事就是查看小時產量,哪怕只差了0.1噸,馮勇也要徹底揪出原因,嚴格考核。為了確保有效運行時間,他提出了“長周期運行妥善應對,短停快開提高運行率”兩條路并走的管理模式,并組織編寫各類應急處理預案,避免突發情況造成裝置停車。艱苦的努力換來了豐碩的成果。這套設計生產能力只有14萬噸的高壓聚乙烯裝置,2015年全年產量達到了18.5萬噸,超設計負荷4.5萬噸,產能提高了近30%,裝置運行率達到98%以上,全年實現盈利超5億元。
在馮勇的帶領下,他所在的車間先后開發出QLT04、F181PC、F181PX、F1806PX等十余個牌號新產品,聚乙烯造粒板式換熱器在線清洗方法、避免高壓聚乙烯脫氣料倉局部閃爆裝置、延長油酸酰胺加入泵隔膜使用壽命的方法等3項成果申請獲得國家專利。他組織實施技術攻關改造9項,累計為企業增效近千萬元。這期間,齊魯石化高壓聚乙烯裝置兩次創出了連續周期超過210天的運行奇跡,創造了國內同類裝置最好水平。
2015年9月的一天,高壓聚乙烯裝置因故障頻頻被迫停車。停車的當天晚上,時間到了凌晨3點多鐘,依然開不起來。在現場經過了數次開車、故障,再開車、再故障的馮勇感覺快要堅持不下去了。14年了,這套年齡17歲的裝置在他的眼里運行了14年,他一邊寸步不離地堅守在現場,一邊努力地控制著自己的急躁。因為他知道,無論有多急,他也不能顯露出來。因為,他是車間92名職工的主心骨。凌晨3點到早晨8點,他的身邊和周圍,站著廠領導、車間其他領導、相關技術人員、當班操作人員,還有維修人員。無數次的嘗試,無數次的試開,無數次的努力;排除了一種可能,再排除另外一種可能;一夜間,他們像是一群登山運動員,翻越了一座山,又翻越另一座。膳食科送來的加班飯沒人去動,因為只要開不起車來,大家哪里還有吃飯的心思。早晨8點,在一片曙光里,整套裝置在停擺了18個小時后終于開起來了。現場一片歡呼。這時,馮勇的腿已經因為久站而麻木得沒有了知覺。
“選擇了高壓,就是選擇了奉獻!”這是馮勇常說的一句話。現如今,這已成了齊魯高壓人的共識。的確,從倒班崗位一步步成長起來的他,每個“腳印”都凝結著一身汗水,他深知一線職工的辛苦,要求職工做到的,他自己先撲下身子干,每天至少有一半的時間是待在控制室和現場,親力親為已成了他的工作習慣。他以講團結講奉獻的感染力將車間職工牢牢聚攏在自身周圍,以身體力行的榜樣力量帶領職工奮力前行。在他的麾下,高壓聚乙烯裝置的管理和創效水平得到不斷提升,在中石化同類裝置競賽中,多項指標均名列前茅。
“但問耕耘,不問收獲”。這是馮勇的座右銘,也是他的真實寫照。在他和他的團隊的精心呵護下,齊魯石化高壓聚乙烯裝置正以穩健的步伐邁向更遠的征程。