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提高PVC樹脂產品質量的研究

2016-02-09 03:55:37徐希梅
中國氯堿 2016年10期
關鍵詞:產品質量

徐希梅

(山東陽煤恒通化工股份有限公司,山東 郯城 276100)

提高PVC樹脂產品質量的研究

徐希梅

(山東陽煤恒通化工股份有限公司,山東 郯城 276100)

通過對PVC樹脂質量常規檢測項目深入研究,分析105 m3釜日常操作、配方、助劑用量、單體質量、防粘釜劑等因素對其造成的影響并加以改進,進一步提高PVC樹脂的產品質量。

常規檢測;配方;助劑;單體

山東陽煤恒通化工股份有限公司 (以下簡稱陽煤恒通)一期10萬t/a電石法PVC裝置采用美國古德里奇公司技術,使用錦化機制造的5臺70 m3聚合釜生產SG-5型樹脂,于2004年8月一次開車成功。隨著中國PVC行業產能逐步擴大,市場飽和度也不斷增加,下游加工企業對樹脂產品質量及加工性能的要求越來越高,在這種形勢下,陽煤恒通改變PVC原料路線提供優質氯乙烯,新上20萬t/a乙烯法PVC裝置,使用上海森松壓力容器有限公司生產的5臺105 m3聚合釜,配套新上30萬t/a乙烯法VCM裝置采用美國西方化學公司、具有世界先進水平的乙烯氧氯化法工藝生產VCM,淘汰原10萬t/a電石法VCM生產裝置,改變PVC原料路線,于2015年8月一次開車成功。在此后的生產運行中,隨著設計、安裝、設備等問題的逐漸解決,提高產品質量成為陽煤恒通企業關注的重點。

30萬t/a PVC原料路線改造項目開車成功后,陽煤恒通根據乙烯法和電石法PVC產品質量對比(詳見列表1),逐項查找影響PVC產品等級的主要因素(詳見列表2),并針對這些因素著重展開調查和分析,采取相應措施,同時進一步分析總結其他影響PVC樹脂質量常規檢測項目的因素,采取措施進一步優化產品質量。

1 通過調整復合分散劑中主、副分散劑用量和比例來調整PVC樹脂的顆粒特性

顆粒特性是PVC樹脂的重要性能之一,平均粒徑及分布、孔隙率及孔徑分布、初級粒子尺寸及其聚集程度、皮膜厚度和分布等構成PVC樹脂顆粒特性的主要內容,并影響PVC樹脂脫除單體、吸收增塑劑和加工塑化等性能[2]。聚合工藝確定后,分散體系是影響PVC樹脂顆粒特性的重要因素,研究表明,聚合度高和醇解度高的分散劑具有較高的保膠性能,PVC粒徑更易控制;聚合度低的分散劑的表面活性有利于提高增塑劑的吸收性;輔助分散劑的高界面活性和低保膠性可以使PVC樹脂顆粒具有高多孔性和低“魚眼”數的特性[3]。因此,陽煤恒通選擇使用英國B72,日本合成KH-20兩種分散劑,優化配比,獲得了理想的PVC樹脂顆粒。

表1 SG5型PVC樹脂常規檢測項目優等品物理性能要求[1]及陽煤恒通PVC產品檢測值

表2 影響PVC產品等級的主要因素

2 充分利用裝置的先進性能來提升產品質量,如根據聚合釜反應情況進行變頻操作,改善樹脂的粒徑分布

二期30萬t/a乙烯法PVC生產裝置開車成功一年來,裝置運行穩定,產品質量日趨好轉,但存在PVC制品與國內一些PVC廠家相比色澤略黃、晶點偏多現象。分析顏色輕微發黃除終止劑的使用問題,還應從粒徑分布及顆粒形態上找原因,過多的小粒徑樹脂不耐熱提前分解,影響了制品顏色,據此,陽煤恒通生產上調整攪拌轉速由48轉調至53轉,分散劑用量由4.6+26.5=31.1調整至6+31.5=37.5(kg),調整后的粒徑分布得到了明顯優化。

因此,陽煤恒通通過調整分散劑比例,適當提高攪拌轉速的辦法盡量將粒徑分布集中,截至目前,104 μm至209 μm PVC樹脂顆粒所占比例達到了90%左右,避免了過大的粒徑影響晶點,過小的粒徑影響白度問題。

3 加強對球罐單體的質量監控,發現質量波動,及時調整聚合配方

單體中雜質含量過高會影響PVC樹脂質量,例如單體中乙炔、乙醛或鐵含量過高,都會降低PVC樹脂的熱穩定性。單體中的HCl易在水中形成H+、Cl-,會降低聚合體系pH值,影響聚合體系的穩定性,同時,Cl-的存在,對聚合物顆粒度影響很大,特別是對PVA分散體系,易使顆粒變粗。單體中水含量過高時,會產生酸液腐蝕設備形成鐵離子,鐵離子進入聚合體系,一方面會使聚合誘導期延長,降低反應速度,另一方面會使樹脂熱穩定性變差,產品帶色,老化白度降低。二期30萬t/a乙烯氧氯化法VCM裝置開車成功后,陽煤恒通加強對球罐單體的質量監控,發現質量波動,及時調整聚合配方。例如,陽煤恒通開車初期曾出現一批次PVC制品發黃,分析原因是回收單體在回收過程中因含水導致酸度積聚,pH值最低達到2,于是加強對球罐單體的質量監控,發現質量波動,及時調整聚合配方,將緩沖劑小蘇打加入量由正常時的1.5kg提高至2.0kg,以適應體系的輕微變化;在出料過程提高每釜加堿量到7~8 kg干基,保證回收單體槽pH值在5.0~6.0,進而保證了產品白度。

4 通過加強涂釜效果,保證聚合釜有較好的傳熱能力,提高PVC樹脂產品產量和質量

防粘釜劑如果存在聚合系統中,會影響PVC樹脂的老化白度和增塑劑吸收量,而且如果涂釜效果不好,容易出現粘釜,降低聚合釜的傳熱能力,降低了聚合釜的利用率。陽煤恒通在涂釜操作上使用高端涂釜液,將涂釜液由蒸汽霧化成液滴后噴涂在聚合釜內表面,在噴涂過程中,聚合釜內表面保持冷卻,以便使防粘釜劑冷凝,而且涂釜期間,聚合釜內壓力要求接近0.05 MPa。通過此種操作,保證了聚合釜有較好涂釜效果,減少了清釜周期,并且聚合生成的PVC樹脂老化白度在 (84±1)%,100 g樹脂增塑劑吸收量為(24±1)g。

5 加強對PVC汽提塔的定期清洗和對干燥器的工藝控制,減少雜質粒子數超標

雜質粒子數超標是影響陽煤恒通PVC產品質量等級的主要因素之一。因此,在日常操作中積極提高員工操作水平,穩定工況,定期清理設備,重點分析查找PVC生產工藝中黑黃樹脂沾染源并加以解決。

(1)PVC汽提塔。一期10萬t/a電石法PVC裝置使用穿流式垂直篩板汽提塔,日常操作中會出現一些樹脂由于滯留在塔盤或塔的排料管中,在汽提塔的高溫下,發生熱降解,混入物料流中,產生黃點樹脂。二期30萬t/a乙烯法PVC生產裝置新上漿料汽提塔采用最先進的七層堰板式汽提塔,每層塔板下部都設有塔盤沖洗裝置,由計算機控制定時對塔盤背面清洗,避免了塔板背面粘接樹脂而受熱變黃,而且出塔漿料VCM殘留量1×10-6以內,保證PVC成品滿足食品衛生級要求。

(2)干燥器。一期10萬t/a電石法PVC裝置使用旋風干燥床操作,操作溫度高,而且干燥床風管口處會產生樹脂停滯,這種停滯的樹脂會被熱空氣燒焦,一旦進入產品流中會產生黑黃樹脂。二期30萬t/a乙烯法PVC生產裝置選用尼魯流化床工藝,操作溫度比旋流干燥操作溫度低,無死角,雜質數明顯降低(參見表1)。

6 加強出料過程中的沖洗,保證出料干凈,進而減少“魚眼”數

“魚眼”數超標是影響陽煤恒通樹脂質量的重要因素之一。“魚眼”形成的原因很多,如PVC樹脂的二次聚合、氯乙烯單體質量不達標高沸物含量高、聚合介質pH值過高、引發劑體系不均勻導致快速粒子形成等。陽煤恒通PVC樹脂“魚眼”數超標的主要原因之一是殘留在聚合釜中的PVC樹脂再次聚合,生成不易塑化的PVC粒子即“魚眼”,因此,陽煤恒通在操作上除了定期清釜、提高涂釜效果和調整消泡劑的加入量避免回收帶料外,加強了聚合釜出料過程的釜壁沖洗操作。例如,105 m3聚合釜上主噴淋閥存在噴淋死角,聚合釜頂部至釜體1米處噴淋不到,釜頂氣相空間中存料較多造成魚眼。對此,陽煤恒通在聚合釜頂部觀察孔處安裝一臺40B型噴淋閥,閥體長度0.717 m。沖洗扇面達到釜體頂部及以下,解決46閥門噴淋死角。通過此項改造,“魚眼”數明顯降低(參見表1)。

7 在轉化率達到80%~85%時,及時注入終止劑終止聚合反應,提高樹脂白度、熱穩定性和增塑劑吸收性能

轉化率對產品的增塑劑吸收性能,白度和熱穩定性來說,是一個關鍵的工藝變量。陽煤恒通著重從控制聚合反應后期的轉化率和終止劑的加入量兩方面來提高樹脂的白度。

根據氯乙烯自由基鏈鎖反應機制,氯乙烯轉化率超過80%后,隨著反應的進行,聚合產生的PVC分子的支鏈和不飽和鍵的數量大量增加,這些支鏈和不飽和鍵相對活潑,在超過132℃時極易放出氯化氫,造成長鏈分解,樹脂白度下降。陽煤恒通經過一段時間的摸索,將轉化率控制在80%~85%,既保證了聚合釜的利用率,也有利于提高樹脂的白度。一旦反應正常結束,加入具有用量少,PVC產品白度好等特點的羥胺類終止劑,控制其加入量為未分解引發劑用量的基礎上過量30%~40%,從而確保未參與反應的引發劑完全失去活性,同時提高了PVC樹脂的白度和熱穩定性。

8 根據季節水溫變化及時調整引發劑加入量,保證產品的顆粒度和孔隙率

引發劑在引發氯乙烯單體反應過程中通過調節引發劑用量來調節反應速率進而達到穩定反應溫度的目的,它的用量是根據聚合釜的傳熱能力和實際需要確定的,用量多,單位時間內所產生的游離基相對增多,所以反應速度快,聚合時間短,設備利用率高,但一旦反應熱不能及時移出,將發生爆聚;另外,引發劑過量易使產品顆粒變粗,孔隙率降低。反之,引發劑用量過少,則反應速率慢,聚合時間長,設備利用率低。陽煤恒通通過一段時間的摸索,選擇使用按1∶3配比的CNP和EHP復合型引發劑,并根據季節循環水水溫特點及時調整引發劑加入量,避免因引發劑加入量過少致使反應速率過慢或引發劑加入量過多致使反應速率過快反應熱不能及時移出而導致聚合釜超溫超壓,同時也保證了產品的顆粒度和孔隙率。

9 結語

陽煤恒通針對影響PVC樹脂質量等級的因素,進行了詳細的分析與排查,最終摸索出了上述提高PVC樹脂產品質量的途徑,滿足了廣大客戶的要求。

[1]PVC樹脂常規檢測項目依據GB/T5761-2006(懸浮法通用型聚氯乙烯樹脂).

[2]邴涓林,朱 平,金永利,等.國內PVC大型聚合釜技術發展動態.聚氯乙烯,2005(1):1-5.

[3]包永忠,楊肅寧,黃志明.聚乙烯醇助分散劑對懸浮聚氯乙烯樹脂顆粒特性的影響.中國氯堿,2010(2):8-11.

Research on improving the quality of PVC resins product

XU Xi-mei
(Shandong Yangmei Hengtong Chemical Co.,Ltd.,Tancheng 276100,China)

By intensive research on ten routine diction items of PVC resins product quality,analysis the factors of 105 m3polymerizers everyday operation,formula,dosage of auxiliaries,quality of monomer,antiscaling agent etc.on their influence,making improvement and improving the quality of PVC resins product much better.

:routine diction;formula;auxiliaries;monomer

TQ325.3

:B

:1009-1785(2016)10-0018-03

2016-08-16

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