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A/O+A/O工藝在處理高濃度焦化廢水方面的工程應用

2016-02-07 18:50:50楊淑紅
資源節約與環保 2016年5期
關鍵詞:系統

楊淑紅

(陜西神木富油能源科技有限公司陜西榆林719319)

A/O+A/O工藝在處理高濃度焦化廢水方面的工程應用

楊淑紅

(陜西神木富油能源科技有限公司陜西榆林719319)

為了實現節水減排、一水多用的清潔生產目標,同時要滿足廢水處理后能夠達標排放,解決焦化廢水處理的難題,本研究采用兩級A/O來處理焦化廢水,本文對其工藝流程做了詳細介紹,同時就其各階段處理效率進行了簡要分析,最終使其達到廢水排放標準。

焦化廢水;A/O+A/O工藝;工藝流程;效率分析

1 普通焦化廢水處理

目前面臨普通焦化廢水高COD、高酚、高氨氮,且水質水量變化大,成分復雜,有機物特別是難降解的有機物含量高,出水不達標的情況下,尋求一種高效且成本低的深度處理方法具有積極意義。本套A/O+A/O工藝是公司焦化廢水處理的新工藝,公司主要從事煤轉油項目,該項目是首套國內大型中低溫固體熱載體高溫裂解項目,主要產生廢水的崗位是加氫和熱解崗位。

2 A/O+A/O工藝原理簡介

2.1預處理階段

因廢水中含高濃度的COD,且含油量很大,所以廢水在進入系統之前首要的任務是除油、稀釋。污水首先進入集水池,經提升泵將污水送入隔油池,在隔油池主要去除重油和輕油,輕油由于密度小漂浮于水面,通過刮油機可將其刮入儲油池。重油沉降于池底,用泥漿泵定期將其抽走。出水自流進入氣浮池,氣浮池采用部分加壓溶氣氣浮,通過加入破乳劑,將廢水中的大部分懸浮物和乳化油去除。(若進水中含硫量較大,可增加破乳劑的量,此法可有效的去除廢水中的大部分硫化物的含量)出水自流進入調節池,調節池采用鼓風攪拌,均衡水質、水量,通過鼓風攪拌可去除部分揮發性物質。進入調節池的水濃度要穩定,通常控制在COD:<2500mg/L;NH3-N<120mg/L,當然最好將氨氮控制在100mg/L左右,這樣碳氮比將不會失調;硫化物<70mg/L,因硫化物對生化系統的影響較大,故在進入調節池前,要盡可能控制硫化物的含量。調節池的水要盡可能保證濃度平穩,不可忽高忽低,波動太大對后續生化系統運行將產生較大影響。

2.2一級A/O系統

調節池的出水經提升泵送人一級A/O系統中,首先進入缺氧池,在缺氧池進行脫氮,它將廢水中的硝酸鹽、亞硝酸鹽通過硝酸還原菌和亞硝酸還原菌將其轉化為氮氣排除。缺氧池出水自流進入好氧池,因好氧池池深為10m,故采用射流曝氣和鼓風曝氣相結合的曝氣方式,以供給微生物生長所需的足夠溶解氧。好氧池主要是利用好氧微生物來降解廢水中COD等一些有機污染物質。好氧池出水自流進入二沉池,在二沉池進行泥水分離,出水一部分回流至缺氧池,一部分進入二級A/O系統,二沉池的污泥回流至曝氣池前端,以補充曝氣池中的污泥量。經二沉池后出水COD可降至200mg/L~400mg/L,氨氮若進水在120mg/L以下,則二沉池出水可降至零;若進水氨氮在200mg/L~300mg/L之間,二沉池氨氮可降至30mg/L~40mg/L。一級處理后COD去除率可達80%以上,氨氮去除率在100%以上。

2.3二級A/O處理系統

因一級A/O處理后,出水還不能達標排放,故出水須經二級A/O系統,二級A/O系統中缺氧池與好氧池的作用原理同一級系統中缺氧池和好氧池。經二級A/O處理后,出水進入三沉池進行泥水分離,在三沉池加聚氯后效果更好,出水色度變低,三沉池后出水COD通常在100mg/L~200mg/L,氨氮通常為零,去除率COD為60%~80%,氨氮100%。

2.4加藥絮凝脫色階段

三沉池出水自流進入混沉池,在混沉池再次加入絮凝劑聚合氯化鋁后,出水自流進入清水池,到清水池后,出水色度一般在60~100倍左右,COD:<100mg/L左右,通過加入次氯酸鈉進行漂白,出水色度基本能控制住50倍左右,COD:<80mg/L,氨氮為零,若后續加藥量連續穩定,處理效果較好時COD可控制在60mg/L以內,各項指標基本符合國家一級排放標準。我單位在運行調試正常之后一直能控制在國家一級排放標準之內。后經過部分技改,均能保持在黃河流域的標準之內(即COD<60mg/L氨氮<12mg/L)。

3 結語

現階段加氫崗位已正式試車投產,公司煤焦油全餾分加氫技術是目前國內煤制油前沿技術之一,加氫裝置更是全國首套工業化裝置。因此該套工藝所產生的廢水比普通焦化廢水更難處理,主要廢水有:含酚廢水、蒸氨廢水、酸性水、各崗位地面沖洗水及生活污水(熱解崗位目前還未產生廢水)。因在試車過程中運行不穩定,所有廢水原水指標忽高忽低,未經蒸氨處理的廢水中COD含量可高達五六萬,氨氮一萬多,且廢水含油量很大。

為了降低部分污水中污染物的含量,使其盡可能滿足生化系統的進水要求,現將大部分污水經蒸氨后送人生化系統。蒸氨后污水中的COD通常在10000mg/L~25000mg/L左右,NH3-N在100mg/L~250mg/L左右,硫化物在10mg/L~30mg/L,揮發酚:1000mg/L~2500mg/L。

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