張俊寶
(山東東山王樓煤礦有限公司,山東 濟寧 272063)
變頻節能技術在煤礦機電設備中的應用
張俊寶
(山東東山王樓煤礦有限公司,山東 濟寧 272063)
在煤礦機電設備中運用變頻節能技術,能夠顯著降低大型機械設備的功耗,從而實現能源節約的目的。煤礦機電設備內部采用頻率、高壓不可調的交流電作為電源,通過整流電設備的處理,將電力轉化為變頻狀態下頻率、電壓可調的交流電。使用變頻系統,重點在于優化控制電路回路結構,完善運行指令的反應系統,確保變頻指令控制能夠精準有效。本文從煤礦機電設備中變頻節能技術的運用細節展開討論,提出幾點有利于變頻節能技術順利實現的可行性建議。
變頻節能;煤礦機電設備;工作原理;內部結構
在煤礦機電控制設備中運用變頻節能技術,能夠顯著提高煤礦機電設備的工作效率,從而實現節能的目的。打造煤礦機電變頻節能技術體系,技術人員需要從變頻整體工作原理出發,進行節能系統功能開發的深度分析,以提升變頻技術的運用效果。
提高煤礦機電設備的采煤效率,礦下作業人員應該建立標準化的采煤質量標準化管理系統。建立煤礦作業區檢查結果上報的制度,強化煤礦區安全質量標準化檢查與記錄,對煤礦自查檔案和季度檢查檔案進行深入統計分析。在新的煤炭交易環境中打造常態化的交易模式,地區企業應該引進先進的采煤技術,使用先進的設備提升煤炭開采的效率,保障開采活動的安全性,相關部門應該認真思考如何重新構建煤炭結構體系的創新工作。
2.1 煤礦機電調控系統參數分析與功率保障
傳統的煤礦機電調控系統難以滿足現在生產環境的需要,技術人員應該運用新的可調交流電技術,實現對于機電系統運行狀態的調節。在變頻節能技術整體工作體系中,由控制電路板塊發送各種運行指令,對煤礦機電設備的運行狀態進行控制。
通過逆變器的深度轉化,最終實現對于機電系統中頻率和電壓的有效調節。優質的變頻調速電機應該滿足一定的參數技術標準,符合國家相關部門對于采煤機等特種作業設備的技術規定。考核煤礦機電設備采煤機運行狀態的重要指標,就是要分析參數,了解調速電機設備負載率、功率因素和效率之間的關系是否合理。
傳動電機的熱繼保護需要使用復合材料,提升煤礦機電設備核心部件的抗熔化能力。這里的熱繼電器也可以采用電機保護開關來代替,將熱繼電器安裝在電機附近。變頻調速機器的負載率為0%時,其功率因數為0.20,調頻做功的效率為0;變頻調速機器的負載率為25%時,其功率因數為0.5,調頻做功的效率為0.78;變頻調速機器的負載率為50%時,其功率因數為0.77,調頻做功的效率為0.85;變頻調速機器的負載率為75%時,其功率因數為0.85,調頻做功的效率為0.88;變頻調速機器的負載率為100%時,其功率因數為0.89,調頻做功的效率為0.875。
礦下作業人員應該對采礦環境進行整頓,注意控制風井局部巷道變形的問題,解決巷道壁出現的片幫現象,防止出現機電運行故障導致的分路不通問題。
2.2 變頻節能技術的熱繼電器功能開發
由基建隊負責對采煤環境進行整改,防止副井擋車裝置不齊全和未連鎖出現的機電系統故障問題產生。其中,技術人員應該對信號系統進行優化,通過操作臺來控制1井PLC、2井PLC兩個信號系統。在額定電壓6KV,交流電為50HZ的系統中,通過對HD9X四象限狀態下的調速系統聯合應用,實現對于滑動變阻器QF關節進行有效調節。
根據電容震蕩頻率抖動情況,進行波形電路圖的分析,對采煤機的減速機進行優化,通用結構的煤礦機電設備分度頭為100°,編碼儀為100°2′01″,優化之后的新型結構采煤機設備分度頭為100°,編碼儀為100°0′05″。
采用新型的機電設備參數識別技術,能夠顯著提升機械設備的控制靈敏程度。將電機保護開關安放在礦用機械系統的觸點位置,這里的熱繼電器還可以采用電機保護開關代替控制的方法,安裝在電機設備附近。根據編碼儀圖像分析的情況,進行裝機最大功率的控制,煤礦開采場地最大適應采高應該符合工作面長度的設計要求。在整個煤礦電機系統中采用“一拖一”的調速方式,降低機電設備的調速負荷,從而有效降低機電設備過熱的情況產生。
采用熱繼電器感應裝置對供電系統的電流、電壓進行采集和分析,適度調節煤礦系統中的開采方式,確保機器加速生產時出現流量過大的問題燒壞機電設備。
采用熱繼電器運行控制技術,防止煤礦機電設備在空轉或者減速運行時電壓過大問題的產生。通過熱繼電器調節作用,對機電系統的運行參數進行分析,進行設備運轉狀態的調節,能夠顯著降低整個機電系統功能損耗。防止由于電阻調節失當,造成的總功率與運行系統所需動力不匹配的問題。
運行系統總功率的調節設計,需要根據現場的情況作出適當調整,從而實現降低能耗提升工作效率的目的。
2.3 變頻技術的減速機系統優化分析
由于煤礦垮塌事故的頻繁發生,在煤礦開采活動中,使用變頻節能技術顯著提升開采安全性。技術人員應該對現行的變頻技能技術進行整體分析,并且根據節能系統的工作原理進行煤礦開采方案的設計。
采用性能更加突出的減速機,對采煤機的運行狀態進行控制。傳統的煤礦機電設備在變頻處理方面不夠合理,導致采煤機煤斗上升的速度不夠均勻,容易發生傾斜和搖晃。有些采煤機系統的變頻技術不穩定,導致運轉過程中運煤斗出現驟升驟降的問題,對周邊的工作人員造成人身傷害。使用液壓站來控制傳送滾動,將采煤機的線體進行減速控制,才能夠保證采煤活動中運行正常,避免由于牽引不良引發的鋼線劃跑現象產生。
煤礦機電變頻節能技術系統的內部結構比較復雜,我們以使用50HZ的交流電為例,整流用晶體閘管將交流電進行初步處理,并且在逆變器的作用之下,進行任意頻率交流電的轉化。變頻節能技術系統內部中的脈沖發生器,對煤礦機電設備的運轉效果起到了重要影響。對脈沖發生器的功率進行改變,從而優化變頻節能技術的內部做功結構。在變頻系統的整條控制電路中,使用頻率、電壓可調的交流電,在逆變器的做功轉換下,調整煤礦機電設備的輸出波形。
使用變頻減速機系統對采礦機電設備進行性能優化,將逆變器的輸出波形控制為脈沖寬度相等的標準波形,一般為PWM波形,提升煤礦機電設備運行穩定性。
我們分析國內和國外的采煤機主要技術參數,對煤礦機電設備的主要參數進行對比,發現國內的機電設備在裝機功率上與國際先進水平差別不大,但是在機器的最大牽引速度上還存在著顯著的差距。
其中,國內最大的裝機機率為2630kW,最大的適應采煤高度為6.5m,煤礦機械設備適應工作面的長度為300m,機電設備的最大牽引速度為28~30m/min。國外的采煤機電設備在性能上更加優越,國外采煤設備的最大裝機機率為2690kW,最大的適應采煤高度為6.5m,煤礦機械設備適應工作面的長度為450m,機電設備的最大牽引速度為30~32m/min。
綜合分析國內機械和國外機械的技術參數和做功流程,我們發現國內的機電設備電阻過大,機電系統中功率調節系統不夠強。而國外的采煤機設備使用了更加先進的變頻技術,性能更加優良的逆變器能夠進行滑動電阻的電路系統處理。推行煤礦幾點設備的變頻節能技術研究,技術人員應該采用電容震蕩頻率分析法,對電路系統邏輯控制方法進行優化。在波形處理活動中,技術人員應該做好分頻處理工作,顯著提升變阻器的靈敏程度。
提升煤礦機電設備的運行效率,防止采煤系統出現的耗能過高問題。技術人員應該使用專業的設備對機電系統的運行狀態進行檢測,及時發現機電系統中存在的問題。采用回路電阻測試儀、繼電保護測試儀和變壓器直流電阻測試儀,對煤礦機電設備的運行進行保障建設,以最低的電阻能量損耗完成采煤任務。
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1671-0711(2016)11(上)-0077-02