

摘 要:通過對軟膠囊壓丸機的結構進行探索,以及對混懸液——液體鈣軟膠囊工藝的研究,針對產品特性,壓丸設備的靈敏度和密封性、穩定性,以及最大生產能力范圍內進行提速。對提速前后產品質量進行分析,確認提速技術的成功。
關鍵詞:工藝流程;設備運行原理;質量分析;提速
引言
鈣是人體必需的礦物質,有效且吸收率高的補鈣制劑不僅是治療鈣缺乏、骨質疏松,更是預防鈣缺乏癥發生的主要手段,合理服用鈣制劑是提高鈣制劑吸收及其有效手段。液體鈣采用無污染海洋天然珠貝精制而成。添加了維生素D3能夠提高鈣的生物吸收利用活性。以液態形式存在,其顆粒更為細小、更容易被消化吸收。相對來說,液體鈣比其他鈣類,更容易消化吸收一些。[1]根據數據顯示,目前國內有40%的兒童和60%的中老年人面臨著缺鈣的問題,隨著人們對健康的越來越重視,液體鈣作為補鈣類保健品的核心產品,市場的需求量也在不斷的增加,我公司作為液體鈣主要生產基地之一,需要提高液體鈣生產產能才能滿足消費者的需求。[2]
1 液體鈣工藝流程(如圖1所示)
圖1 液體鈣工藝流程圖
2 壓丸使用設備
RGY10-15型滾模式軟膠囊機設備整體由不銹鋼316L精制而成,設備特點:
(1)微量膠皮潤滑,真正實現膠囊免清洗,縮短干燥時間,為用戶節省大量資金;(2)主要運動部件選用德國精密軸承。
整機采用分立驅動,噪聲低,運轉更加平穩機械運動部件。采用單點可調潤滑方式,有效減少機械磨損,無故障時間大大延長;(3)藥泵噴藥與模具同步化,噴藥時間調整方便;(4)PLC
控制,操作方式有大尺寸觸摸方式和開關按鈕方式可供選擇,控制系統具有故障診斷功能,預留網絡接口,升級后可實現遠程診斷;(5)電控系統根據歐洲CE標準設計,安全等級達到三級,設備安全保護全面,包括漏電、短路、過載、接地保護、超溫報警、關鍵功能部件采用雙重保護。[3]
3 壓丸機提速影響的調查和改進
3.1 關于壓丸機提速受裝量穩定性制約的調查分析
收集到2.5rm/min、3.0rm/min、3.5rm/min、4.0rm/min的四個轉速下裝量數據作“漲跌柱線圖”同時顯示了轉速的平均值和樣本標準偏差,顯然離散程度普遍不大,但平均水平隨著轉速提高而急劇惡化(增大),相關分析表明正相關關系高度顯著(顯著性水平<0.01)。同時計算出“過程性能指數“:轉速2.5時PpU=1.574>1.33,其余均為0(不計負值)
通過圖2分析:現行的設備和操作條件嚴重制約了壓丸機轉速的提高。
3.2 針對主要影響因素注料泵的改進
壓丸機注料泵是決定壓丸轉速和產能的重要設備影響因素之一,在設備正常的情況下,對注料泵進行技改,把注料泵孔徑從3mm擴大到6mm,可以直接對壓丸機提速,提高壓丸工序產能。
圖4 改后的注料泵孔徑6mm
4 提速前后產品質量進行分析
車間通過試產壓丸,把試產液體鈣軟膠囊與提速前進行對比,丸子的外觀、丸形裝量等都沒有影響,而且裝量對比改進前還有提升。裝量偏差是反映軟膠囊產品的一項重要指標,裝量偏差越小,說明膠囊裝量越穩定,膠囊的質量越好,對提速前后裝量偏差進行收集分析如表1所示。
表1 提速前后裝量對比分析
5 提速前后產能分析
試產成功,車間已經提速,壓丸機轉速由3.0rm/min提到1.0rm/min。
5.1 各工序生產能力的主次排列分析
表2 工序產能排列表
圖5表明:壓丸累計占33.2%,屬于主要因素。下一步應重點分析原因制定并執行有效對策。
5.2 提速后產能數據分析
通過壓丸提速,壓丸工序產能提高30%,整個軟膠囊車間的產能也提高30%。
6 效果檢查
通過提速后裝量數據收集如表4所示。
表4 提速后裝量偏差
通過驗證20批后的裝量數據與之前的對比,發現穩定性大大地提高了,該工序的產能提高了30%,通過改進和實施后,不僅本工序的產能提高了,整個車間的產能也提高了30%,達到了提速目標。
7 結束語
文章通過分析影響液體鈣提速因素并作出具體分析,結合實際生產對提速前以及提速后的數據進行詳細分析,通過增大壓丸泵體吸料泵孔徑,解決了以前由于提速而導致丸子裝量不穩定的不良影響,通過后續雙層轉籠及轉輪除濕機等硬件措施的引進,提速之后丸子裝量穩定,丸形正常,干燥效果好。我公司液體鈣提速之后產能增加30%,能不斷滿足市場消費者的需求,改變目前缺鈣人群的健康狀況。
參考文獻
[1]鴻澤.鈣劑選擇學問多[J].中國醫學報,1998,8.
[2]中國制藥裝備[Z].2008,8.
[3]伍漢文.鈣與骨代謝[J].基礎醫學與臨床,1998,18(6):401-406.
[4]王金龍,姚魯也.鈣制劑的進展[J].中國醫院藥學雜志,1996(6):359-361.