高 翔,李 陽,趙清江
(1.中國汽車工程研究院股份有限公司,重慶 401122;2.重慶市汽車輕量化工程技術研究中心,重慶 401122)
最大限度地減少材料的用量、節約能源、減少排放和控制尾氣污染是汽車行業面臨的主要任務。研究顯示,汽車的質量每減少10%,燃油效率可提高6%~8%[1]。對于現有車型的輕量化,目前主要是從零部件輕量化做起,逐步實現整車輕量化的目標[2]。
控制臂(Control arm,也稱擺臂)作為汽車懸架系統的導向和傳力元件,對汽車的行駛平順性和操縱穩定性有重要的影響。它將作用在車輪上的各種載荷傳遞給車身,同時要保證車輪按一定軌跡運動[3],這就使得控制臂需要滿足結構可靠性的要求。
本文首先對某轎車控制臂的原模型結構剛度和強度進行有限元分析,驗證其剛度和強度性能;再根據競標車型性能數據確定輕量化目標,基于結構可靠性能的要求,以控制臂本體的截面尺寸為設計變量,以其總體積為優化目標函數,建立控制臂的輕量化設計數學模型。應用OptiStruct軟件對其進行尺寸優化分析,并對輕量化后的控制臂結構進行分析驗證。
控制臂本體厚度為5mm,總重量為4.73kg。采用Shell殼單元對控制臂本體和焊接管進行離散;由四面體Solid實體單元對控制臂的球頭處進行離散;縫焊和螺栓均采用剛性單元RBE2來模擬。模型單元總數為19 541,節點數為28 943,三角形單元所占比例為3.1%。鈑金件材料為B380CL,彈性模量E=206 000MPa,密度ρ=7 830kg/m3,泊松比μ=0.3。建立的控制臂有限元模型如圖1所示。
2.1.1 載荷及約束定義
根據試驗工況,在控制臂的球頭點處分別沿X軸向、Y軸向施加10 000N的集中載荷,約束前點和后點的所有平動和轉動自由度。控制臂載荷及約束位置如圖2所示。

圖1 控制臂有限元模型

圖2 控制臂的載荷及約束
2.1.2 剛度分析結果
控制臂剛度計算公式為:

其中:F為載荷;d為位移。分析可得X向和Y向位移分別為0.553mm和0.097mm,即X向和Y向剛度分別為18 083N/mm和103 093N/mm。原模型控制臂的X向和Y向位移云圖分別如圖3和圖4所示。
2.2.1 載荷及約束定義
根據ADAMS建立的懸架系統多體模型,以輪胎接地點載荷為輸入條件進行計算,提取出彎扭組合典型工況下的載荷,對控制臂的球頭點、前點和后點分別加載;采用慣性釋放的方法進行彎扭組合工況下的強度校核。
2.2.2 強度分析結果
分析可得控制臂最大應力值約122.5MPa其整體應力云圖如圖5所示。

圖3 控制臂X向位移云圖

圖4 控制臂Y向位移云圖

圖5 控制臂整體應力分布云圖
輕量化設計性能目標參考競標車型制定,剛度和強度性能指標如下:X向和Y向剛度分別不低于12 000N/mm和70 000N/mm,且控制臂最大應力不超過材料B380CL的屈服強度260MPa。
通過對控制臂的原模型進行分析,其X向和Y向剛度分別為18 083N/mm和103 093N/mm,相對參考車型高出51%和47%,且強度也滿足材料強度要求。由此可知控制臂的結構尺寸的設計還有很大的裕量,有較大的輕量化設計空間。
本文主要針對控制臂本體進行殼單元厚度的尺寸優化分析,對其進行減重,并進行輕量化設計的驗證。
3.1.1 優化參數定義
(1)目標:體積最小化。
(2)性能約束:輕量化設計方案的控制臂X向和Y向剛度值不低于參考車型的12 000N/mm和70 000N/mm。即在X向和Y向分別加載10 000N的工況下,定義加載點位移分別小于0.833mm和0.143mm,且零件單元應力值小于260MPa。
(3)設計變量:控制臂本體上、下兩鈑金件的厚度尺寸。
3.1.2 尺寸優化結果
應用OptiStruct軟件定義相應卡片和參數,提交優化分析后得到設計變量和優化目標與迭代次數的變化曲線,分別如圖6和圖7所示。

圖6 尺寸設計變量的收斂情況
從優化結果可以看出,控制臂本體優化后的厚度為3.4mm,比原模型減薄1.6mm,并且達到了體積最小化的目標。
在與原方案控制臂相同的分析工況下,通過分析得到X向和Y向加載點位移分別為0.833mm和0.127mm,未超過優化設計設定的性能約束邊界;由剛度公式計算得到其X向和Y向剛度值分別為12 004 N/mm和78 740N/mm,且控制臂本體的應力最大值為122.5MPa,滿足強度性能約束條件。輕量化控制臂設計方案驗證對比見表1。

圖7 體積目標函數的收斂情況
由表1對比可知:輕量化設計方案的控制臂在滿足剛度和強度性能指標條件下,總重量減少了1.34kg,減重幅度達到了28%。取得了很好的優化效果。

表1 輕量化控制臂設計方案驗證對比
通過對控制臂的原模型剛度和強度校核,驗證了其結構的可靠性以及輕量化設計的必要性。基于結構可靠性能要求,輕量化設計方案達到了預期目標,整個控制臂重量減少了28%,節省了材料,降低了生產成本,提高了汽車的燃油經濟性。
[1]大須賀龍冶.自動車的燃費動向輕量化[J].自動車技術,2001,55(4):4-8.
[2]蔡鋒,張亮亮.優化設計在汽車零部件輕量化中的應用[J].汽車技術,2010(4):25-28.
[3]蔣翠翠,上官文斌.汽車懸架控制臂[J].現代零部件,2008(2):90-92.