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唐鋼150t轉爐一次除塵系統(tǒng)改造及生產(chǎn)實踐

2015-12-22 06:20:32張響吳飛鵬趙澤東鄭世勇鄭久強
河南冶金 2015年2期
關鍵詞:煙氣系統(tǒng)

張響 吳飛鵬 趙澤東 鄭世勇 鄭久強

(河北鋼鐵集團唐鋼公司熱軋部)

0 前言

河北鋼鐵集團唐鋼公司熱軋部轉爐車間3 座150 t 頂?shù)讖痛缔D爐于1999年陸續(xù)投產(chǎn)運行,起初由唐鋼設計院有限公司和中冶京誠(原北鋼院)配套設計轉爐汽化冷卻系統(tǒng),鞍山自動化院配套設計的一級、二級控制系統(tǒng)。初始設計運行壓力為1.78 MPa,實際運行壓力0.8 MPa ~1.2 MPa。汽化煙道的更換周期為一年,新煙道投入后的6 個月內故障率在80%左右,由于設備老化,技術落后,外排超標,放散煙囪屢有紅煙現(xiàn)象,為了進一步的改善環(huán)境、提高煤氣回收量,唐鋼熱軋部于2013年對2#轉爐和3#轉爐的汽化冷卻系統(tǒng)進行改造,于2014年對2#轉爐和3#轉爐的一次除塵系統(tǒng)進行改造。改造后煙囪外排粉塵穩(wěn)定在50 mg/Nm3以下,節(jié)省了一次風機除塵水量,達到節(jié)能減排的目的。

1 系統(tǒng)改造

1.1 汽化冷卻系統(tǒng)改造

本次改造把原有的汽化系統(tǒng)5 段設計改為了7段設計。汽化煙道的活動煙罩、爐口段、移動段的直徑增大了200 mm,能夠有效降低煙氣沖刷磨損;中段由原來的1 段改為3 段設計,保障了各段的冷卻效果和施工吊裝要求;中三段和末段進行了加高1.8 m設計,從設計中避免了積灰,增強了受熱循環(huán)效果;中三段增加了射流輔助循環(huán),末段進行了強制循環(huán)改造,有效的提高了循環(huán)倍率,能夠確保冷卻效果。配合中三和末段加高,汽包平臺提高2 m 以保證自然循環(huán)絕對的高差要求。改造后轉爐汽化煙道參數(shù)見表1。

表1 轉爐汽化煙道參數(shù)

1.2 一次除塵改造

1.2.1 改造前工藝流程

改造前,轉爐車間的一次除塵系統(tǒng)采用國內傳統(tǒng)的“塔文”結構,又稱四代“OG”法。轉爐冶煉產(chǎn)生的一次煙氣經(jīng)汽化冷卻煙道進入噴淋塔,將汽化冷卻煙道出口900 ℃~1000 ℃的煙氣降溫至飽和煙氣(-72 ℃)并捕集粗粒灰塵,達到初步凈化的目的。然后,進入環(huán)縫式(R. S. W.)可調喉口文氏管提高風速進行精除塵,精除塵后進入旋流噴槍脫水器脫水,最后進入風機,如圖1 所示。

圖1 改造前一次除塵系統(tǒng)圖

1.2.2 改造后工藝流程

改造后的煙氣從轉爐→活動煙罩→汽化冷卻煙道→高溫非金屬補償器→高效節(jié)能節(jié)水減排洗滌塔→上行式長頸可調喉口環(huán)縫文氏管→高效減溫減濕旋流脫水器→接原系統(tǒng)。改造后洗滌塔噴嘴縱列布置、二文采用下進風上控制形式,如圖2 所示。

圖2 改造后一次除塵系統(tǒng)圖

2 改造效果

改造后熱軋部轉爐汽化系統(tǒng)的運行壓力控制在1.9 MPa ~2.4 MPa 運行。轉爐汽化系統(tǒng)提壓配套的儀表進行同步改造,完善了補熱、自動給水、定排、除氧、爐口微差壓等控制項目,實現(xiàn)汽化系統(tǒng)改造后的穩(wěn)定運行,煤氣回收和蒸汽回收得到了穩(wěn)定提高,一次除塵水用量顯著降低。

2.1 延長汽化煙道使用壽命

通過汽化冷卻煙道改造,煙道使用壽命從現(xiàn)在的一年更換(中段除外),使用壽命延長到活動煙罩、爐口段2年更換;移動段3年更換;末段使用在4年以上的效果。該項目投入后,每年能夠節(jié)省備件費用429 萬元,人工費用150 萬元。

2.2 提高煤氣回收量

原有汽化除塵系統(tǒng)無活動煙罩,固定煙罩與爐口距離在500 mm 以上,造成大量的冷空氣進入鍋爐系統(tǒng),使CO 熱值降低,同時煙氣溫度升高,鍋爐壽命縮短。由于二次燃燒,粉塵粒徑變小,增加了降塵的難度[1]。同時爐口有大量煙塵外溢,廠房頂部冒紅煙。經(jīng)過改造后,增加降罩措施,煙罩內部氣體與大氣微差壓控制在6 Pa ~8 Pa。通過增加活動煙罩直徑和降罩操作,提高了煤氣回收量和煤氣熱值,并減少爐口煙塵的外溢。改造后煤氣回收量較改造前平均提高2.1 m3/t,煤氣熱值由改造前的5935.6 kJ/m3提高到改造后的6270 kJ/m3以上,能源成本年降低額達到208 萬元。

2.3 提高蒸汽回收量

通過增大冷卻煙道直徑,實現(xiàn)了轉爐高溫煙氣與煙道接觸面積的增大,提升煙氣的換熱面積,提高轉爐煙道冷卻軟水的汽化率;而且通過改造轉爐汽包連續(xù)排污管道及閥門控制,實現(xiàn)了水質檢測排污,控制水質達標運行;恢復各段的定排設備及管道,實現(xiàn)轉爐爐前計算機畫面控制調節(jié)閥門定期排污,以減少煙道排管內雜質的沉積,避免對導熱系數(shù)的影響,確保煙道高效的傳熱效果。改造前2012年全年蒸汽回收量與2014年全年蒸汽回收量對比見圖3所示。

圖3 改造前后蒸汽回收量對比圖

由圖3 可以看出,改造后2014年全年蒸汽回收量平均達到115.88 kg/t,較改造前2012年全年平均水平95.23 kg/t 提高了20.65 kg/t,2014年鋼產(chǎn)量按450 萬t 計算,則改造后蒸汽回收較改造前多創(chuàng)效650 萬元。2.4 降低除塵水用量 轉爐一次除塵煙囪排放≤50 mg/Nm3。采用七爐取樣,5 爐中間數(shù)據(jù)平均值測定。一次除塵水量≤550 m3/h。改造后2#、3#轉爐一次除塵水用量為525 m3/h ~540 m3/h,沒有進行改造的1#轉爐的一次除塵水用量為635 m3/h,改造前后一次除塵水用量減少100 m3/h,僅除塵水一項每年可降低成本78 萬元。

3 結語

唐鋼熱軋部通過對轉爐汽化冷卻系統(tǒng)和一次除塵系統(tǒng)進行改造,取得了較好效果。2#、3#轉爐系統(tǒng)改造后,解決了放散煙囪冒煙問題,煙囪外排粉塵達到國家新標準要求,外排粉塵含量降至以下50 mg/Nm3,煤氣回收量提高2.1 m3/t,蒸汽回收量提高20. 65 kg/t,一次除塵用水量節(jié)省了近100 m3/h,實現(xiàn)了節(jié)能減排的目的。

[1]王鐵剛,張旭,高計巖.提高轉爐一次除塵系統(tǒng)能力的生產(chǎn)實踐[J].煉鋼,2010,26(2):68 -70.

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