童加強 周洋
(中國石油慶陽石化公司一聯合運行部,甘肅 慶陽 745000;中國石油蘭州石化公司石油化工廠原料儲運聯合車間,甘肅 蘭州 730060)
催化裂化裝置由于分餾塔結鹽,發生多次操作生產波動,主要表現為分餾塔柴油餾出口溫度上升,輕柴油流量大幅度波動,嚴重時柴油中斷,柴油泵抽空,塔頂回流罐液面大幅升高,分餾塔頂壓力無明顯變化但壓降增大,汽油餾分變重,頂循環回流同時出現晃量或抽空,并且使分餾塔分離效果變差,造成沖塔,多次導致產品不合格,無法實現裝置的安穩長滿優運行。
1.1 結鹽的原因
120 萬噸重油催化裂化裝置原料中有氯和氮存在,在催化裂化反應后HCl氣?體不斷逸出,

同時催化裂化原料中的氮化物在催化裂化反應條件下形成NH3,

在分餾塔內的油氣上升過程中溫度逐漸降低,當溫度達到環境下水蒸氣的露點溫度是,就會有冷凝水產生,這時NH3和HCL溶于水之后產生發生反應形成NH3Cl溶液。NH3Cl溶液的沸點遠高于水的沸點,其隨塔內回流液體在下流過程中逐漸提濃,當鹽的濃度超過其在此溫度下的飽和濃度時,就會結鹽析出,沉積在塔盤上及降液管底部,分餾塔內隨著油氣不斷上升,而分餾溫度下降,NH3Cl結晶的速度越快,同時在設備表面的NH3Cl晶體也聚積越多,與鐵銹混合在一起沉積在塔盤及降液管內,阻塞流體,導致分餾塔壓降增加,嚴重時發生沖塔現象。
1.2 結鹽的現象
1.2.1 分餾塔壓降增大由30KPa上升至最高60KPa
1.2.2 由于沉積在塔盤上的鹽層影響傳熱效率,在調節一中回流量、頂循回流量時,塔內中部、頂部溫度變化緩慢且嚴重偏離正常值
1.2.3 由于沉積在塔盤上的鹽層影響傳質效率,導致汽油、柴油餾程發生重疊,汽油干點嚴重不合格
1.2.4 由于結鹽析出沉積在分餾塔抽出口,致使柴油抽出量明顯降低甚至無法抽出,柴油泵多次出現抽空現象1.2.5酸性水樣中氯離子或氨例子含量很高1.2.6頂循泵P-2204殼內結鹽嚴重
針對分餾塔工況,車間決定通過分餾塔水洗的方法來解決結鹽問題。
2.1 水洗方案
2.1.1 水洗前,降低裝置加工總負荷;
2.1.2 沉降器降壓,維持煙機正常運行,調節取熱器取熱負荷,視情況加大油漿回煉量、渣油量(必要時打燃料油補充),維持兩器熱平衡;
2.1.3 水洗過程中,加強2l層板溫度控制以使水蒸汽盡可能少的落至柴油抽出,同時加強封油罐脫水;
2.1.4 為了安全,控制塔頂溫度在90-95℃(指標90-135℃);
2.1.5 降量生產過程中,加強油漿固體含量分析;
2.1.6 維持氣壓機運行正常,吸收穩定系統相應降負荷運行;
2.1.7 水樣分析為半小時一次,在頂循排凝口采水樣,化驗分析水中氯離子含量。當水中氯離子含量基本不變時,停止水洗。
2.1.8 水洗結束后,調整分餾塔負荷,逐步減少冷回流;恢復反應進料量,反應系統恢復正常操作,吸收穩定調整操作至正常。
2.2 洗塔流程
新鮮水——〉粗汽油泵——〉塔頂水洗線——〉冷回流返塔線——〉分餾塔32層——〉分餾塔頂油氣分離器——〉含硫污水罐——〉含硫污水泵——〉去酸處理。
要求:加強封油脫水,防止封油泵抽空。說明:下圖中,塔頂水洗線為后加。

水洗流程
新鮮水自冷回流打至塔頂,控制適宜的溫度,使塔頂蒸汽凝結成水,與注入的新鮮水形成內回流,沿塔盤自上而下流動,油氣不凝結,仍從塔頂餾出,洗塔水在下流過程中溶解塔盤上的銨鹽,沖走塔盤上的浮垢,從柴油抽出口抽出。
3.1 崗位人員應加強對分餾塔頂壓降變化的監盤,發現壓降異常升高,應立即通知調度及車間管理人員,并立即聯系反應崗位降低裝置處理量,同時降低分餾塔頂負荷,防止沖塔發生。
3.2 降低分餾塔一中段取熱量,提高頂循返塔溫度,降低或停用冷回流,使水以蒸汽形式餾出分餾塔塔頂,防止因溫度過低使水蒸氣凝結成水,留在塔頂部液相中,形成液封,同時也可以降低分餾塔結鹽,保證分餾塔操作正常。
3.3 為防止分餾塔頂循環系統抽空或上量不好,在正常操作時頂循抽出溫度要盡量避免發生大幅度波動,同時宜保持在124℃以上;同時為防止分餾塔上部結鹽加重,保持頂循返塔溫度在80℃以上,同時降低冷回流流量。為保證分餾塔頂部氣液相負荷能達到平衡,正常操作時宜控制頂循環流量大于260t/h。