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Q345qDZ25鋼板探傷不合格的原因分析

2015-12-21 12:52:50李仕力王佩鑫天津鋼鐵集團有限公司技術中心天津300301
天津冶金 2015年4期
關鍵詞:裂紋

李仕力,徐 壯,王佩鑫(天津鋼鐵集團有限公司技術中心,天津300301)

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Q345qDZ25鋼板探傷不合格的原因分析

李仕力,徐壯,王佩鑫(天津鋼鐵集團有限公司技術中心,天津300301)

[摘要]針對Q345qDZ25厚板超聲波探傷不合格的問題,在探傷缺陷處取樣,通過低倍酸浸檢驗、金相組織分析、掃描電鏡分析等方式,發現鋼板心部存在偏析,由于偏析引起心部貝氏體異常組織的產生,心部硫化物夾雜導致氫的偏聚,二者共同作用導致鋼板心部產生大量微裂紋是鋼板探傷不合格的主要原因。通過RH爐真空脫氣、TMCP工藝、鑄坯及鋼板保證堆冷時間等工藝的優化,提高了鋼板的超聲波探傷合格率。

[關鍵詞]超聲波探傷;偏析;夾雜物;貝氏體;裂紋

修回日期:2015-04-06

1 引言

鋼結構橋梁由于其自身的優越性,在世界橋梁建筑中占據著越來越重要的地位。我國橋梁建設的發展對于橋梁鋼板的需求也日益增加。Q345qD具有良好的強度、韌性以及焊接性能,并且要求具有良好的內部質量,在鋼結構橋梁的應用中占據較大的比例。抗層狀撕裂的保Z向性能橋梁鋼是天津鋼鐵集團公司(以下簡稱天鋼)的特色產品,近期天鋼中厚板廠生產的一批厚度為50 mm的Q345qDZ25鋼板出現超聲波探傷不合格的問題,且探傷不合格鋼板的Z向性能也不合格,影響了鋼板的交貨期。本文對探傷不合格的Q345qDZ25鋼板進行系統分析,探究鋼板探傷不合格的原因,并提出相應的工藝解決措施。

2 探傷不合原因分析

2.1試驗材料

用于取樣的Q345qDZ25鋼板厚度為50 mm,Z向拉伸斷面收縮率為11%。在鋼板的板頭、板尾以及鋼板中部等處均探測到缺陷,缺陷位置大概在距板面深度25 mm處,即鋼板心部位置。利用手持超聲波探傷設備探測缺陷位置,在缺陷位置取樣,進行低倍檢驗及金相顯微組織分析,對Z向拉伸試樣斷口進行掃描電鏡分析。

2.2低倍檢驗

在缺陷的部位取樣,將鋼板橫截面加工成光亮的平面,用熱鹽酸浸泡,進行低倍檢驗,發現在鋼板厚度方向的中心部位有一條明顯的偏析帶,偏析帶附近疏松明顯,且存在較多不連續的裂紋,見圖1。

圖1 Q345qDZ25鋼板低倍酸浸照片

鋼板心部的偏析帶是由于在鋼坯的冶煉過程中,在連鑄工序鋼水冷卻凝固時,結晶容易形成枝晶偏析,心部容易富集C、Mn元素。在鋼板生產時,連鑄坯在加熱爐中加熱,C、Mn等合金元素和其它雜質元素的擴散系數較低,使得心部富集元素的均勻化比較困難,導致鋼坯心部的偏析仍會存在。有文獻表明,碳和硫元素的偏析會影響鋼板超聲波探傷的合格率[1]。鋼板心部C、Mn等元素的偏析會導致鋼板心部形成與基體組織不同的異常帶狀組織。

2.3金相分析

取缺陷試樣將其縱截面打磨拋光,利用金相顯微鏡進行夾雜物評級。經過檢測,在試樣厚度方向的心部可見大量條狀的硫化物夾雜,夾雜物級別達2.0級,形態見圖2。試樣中彌散分布有少量的氧化物類和單顆粒類夾雜,尺寸較小,對鋼板探傷合格率的影響不大。由此可見,雖然鋼板的硫含量較低,但是由于鋼板心部位置成分的偏聚,導致硫化物夾雜較多,而大量硫化物會對鋼的整個基體起到分割的效果,進而會導致鋼板超聲波探傷不合。

圖2 夾雜物形貌

將所取試樣橫截面打磨拋光,用4%的硝酸酒精腐蝕,在金相顯微鏡下觀察顯微組織,形態見圖3。試樣正常的金相組織為鐵素體+珠光體,而心部位置存在貝氏體偏析帶,偏析帶的部分區域出現細小裂紋,且裂紋附近可觀察到有硫化物夾雜及氮化鈦夾雜物分布。

圖3 心部裂紋及夾雜物形貌

研究表明,鋼板內部的成分偏析會導致貝氏體等硬相組織的產生,鋼中發生成分偏析后,不同位置的Ar3溫度產生差異,鋼板厚度中心位置的CCT曲線由于Mn元素的富集會發生右移,鋼板采用控軋控冷工藝,軋后冷速過快,心部位置的奧氏體發生中溫轉變,生成貝氏體硬相組織[2]。貝氏體組織具有強度較高但塑性較差的特點,鋼板心部位置貝氏體帶與相鄰鐵素體區之間由于組織差異,在變形時會導致組織應力的集中,增加鋼板的整體脆性。在軋后冷卻過程中,鋼板心部的貝氏體帶由于低塑性引起的應力集中會導致大量微裂紋的產生。這種由于鋼板心部貝氏體硬相組織導致的微裂紋是Q345qDZ25鋼板進行超聲波探傷時檢測到的主要缺陷。

2.4掃描電鏡分析

在該批探傷合格率較低的鋼板中,探傷合格鋼板的Z向性能均合格,而探傷不合的鋼板的Z向拉伸斷面收縮率僅為11%耀19%,低于Z25級別(25%)的最低要求。取Z向拉伸試樣觀察,斷口基本位于試樣的中心位置,由于鋼板中心處存在缺陷,在缺陷部位容易引起應力集中,在受力時最容易斷裂。

在掃描電鏡下觀察試樣斷口,斷口較為平整,試樣斷口區的形貌為解理斷口、準解理斷口及少量韌窩斷口,屬于脆性斷口,見圖4。試樣心部位置為冰糖狀沿晶準解理斷口形貌以及解理氫脆斷口形貌,斷口上分布著大量的條狀硫化錳夾雜,見圖5。

圖4 試樣斷口形貌

圖5 夾雜物的能譜分析

在鋼板的心部存在成分偏析以及大量的硫化錳夾雜。硫化錳是一種可以延展的夾雜,在軋制過程中,硫化錳被延展成長條狀。這些條狀硫化錳在鋼中的分布破壞了鋼的整體性,由于鋼板基體的收縮系數小于硫化錳的收縮系數,導致在冷卻過程中鋼板基體的收縮量小于硫化錳夾雜的收縮量,兩者之間的差異使硫化錳夾雜周圍易產生裂紋。另外,有研究表明硫化錳容易聚集氫,從而引起氫致裂紋的產生[3-4]。鋼板心部存在貝氏體硬相組織,由于組織應力引起的微裂紋以及硫化錳周圍的顯微縫隙為鋼中氫的聚集提供了條件。氫的擴散系數最大區間為650耀300益,白點的形成溫度區間在250~100益,在鋼板軋后冷卻過程中,如果冷卻速度過快,鋼板內部的氫來不及擴散,氫原子就容易在這些缺陷處聚集[5],這些聚集的氫與鋼板心部的貝氏體異常組織引起的應力共同作用,進而導致鋼板心部裂紋的產生。

3 工藝改進

針對50 mm厚Q345qDZ25鋼板探傷合格率偏低的問題,取樣分析結果表明,探傷不合格的鋼板存在心部偏析、心部產生貝氏體硬相組織、心部裂紋以及硫化錳夾雜引起氫的偏聚等一系列問題。由于在鋼坯冶煉過程中,板坯的心部發生偏析,繼而導致鋼板心部夾雜物的聚集和異常組織的生成,心部的硫化錳夾雜引起的氫偏聚和心部的貝氏體硬相組織共同作用,使鋼板心部產生微裂紋,最終導致鋼板超聲波探傷不合格。

根據以上的分析,針對探傷不合格的Q345qDZ25鋼板中存在的問題,采用潔凈鋼生產技術、再結晶和相變理論、TMCP軋制等工藝技術,對鋼板的生產工藝進行以下優化:

提高鋼水純凈度,減少硫化錳夾雜,控制鋼中夾雜的含量和形態。盡可能降低Q345qDZ25鋼中的硫含量,LF精煉延長軟吹時間5 min,更大限度地促進成分的均勻化,將硫化物夾雜的級別降到1.0級以下。

利用RH爐真空脫氣,減少鋼中的氫含量。采用優質鐵水,加強原材料的控制,保證合金清潔干燥,盡可能減少石灰、保護渣、廢鋼、保溫劑等的吸潮環節;保證鋼包和中間包的烘烤;延長在線吹氬時間和軟吹時間,促進鋼水中的氣體上浮;采用全程保護澆注,澆注溫度、速度等控制在合理范圍內,防止鋼水的二次氧化吸氣;增加RH爐真空精煉工序,降低鋼水中的氫含量。

延長鑄坯加熱時間,在一定程度上有助于消除一次偏析,粗軋階段遵循低速大壓下原則,保證有一道大壓下,增加鑄坯心部的滲透變形,有利于破碎枝晶,可有效減輕鋼板心部偏析。增加中間坯厚度,保證精軋階段累計變形量,配合ACC層流冷卻工藝,控制鐵素體析出,盡量避免貝氏體等硬相組織的生成。

保證鑄坯堆冷時間和軋后鋼板堆冷時間大于48 h。軋后鋼板盡可能快速收集堆垛,保證鋼板下線堆冷溫度在,促進鋼中固溶的氫的逃逸,避免氫在鋼中硫化錳夾雜處的偏聚,進而降低白點的形成幾率。

通過以上工藝改進,再次生產的Q345qDZ25鋼板的探傷合格率提高到100%。

4 結論

Q345qDZ25鋼板超聲波探傷不合格的主要原因是連鑄坯心部偏析,從而引起鋼板貝氏體硬相組織的產生,且鋼板心部存在較多的硫化物夾雜,氫在其中聚集,二者共同作用產生心部裂紋,導致鋼板探傷不合。通過嚴格控制煉鋼各環節提高鋼水純凈度、RH爐真空脫氣、增加軋制單道次壓下量促進心部變形、鑄坯及鋼板保證堆冷時間促進氫的擴散

(下轉第63頁)

參考文獻

[1]陳江英,陳英援日本中厚板超聲波探傷技術[J]援軋鋼,2001,18 (6):33-35援

[2]李智麗援Q345E熱軋中厚板探傷不合格原因分析[J]援理化檢驗-物理分冊,2011,47(1):55援

[3]王杰,鞠傳華,陳福山,等援低合金中厚板探傷不合原因分析及對策[J]援寬厚板,2009,15(4):6援

[4]婁德春,崔昆,吳曉春,等援硫化錳夾雜物的熱變形行為[J]援鋼鐵研究學報,1996,18(6):11援

[5]賴朝彬,辛博,陳偉慶,等援低合金中厚板探傷缺陷原因及分析[J]援物理測試,2008,26(1):44-47援

[6]孟慶剛,馮光宏,于桂玲,等援Q345E厚板在線探傷不合格的原因分析[J]援熱加工工藝,2010,39(14):40-42援

Analysison CauseofUnqualifiednessofQ345qDZ25 SteelPlatein Ultrasonic DetectionLIShi-li,XU Zhuangand W ANG Pei-xin

(Technology CenterofTianjin Iron and SteelGroup Co.,Ltd.,Tianjin 300301,China)

AbstractIn orderto solve the problem ofunqualified Q345qDZ25 steelplate in ultrasonic detection,sam原pleswere taken from the defectarea and subjectto macroscopic etching test,metallographic structure analy原sis and scanning electron microscopy analysis.Atthe centerofsteelplate segregation was found,which in原duced the formation ofabnormalbainite structure,and centralsulfide inclusion caused the segregation ofhy原drogen.The interaction ofthe formerand the lattercaused the formation ofsubstantialmicro cracks atthe centralofsteelplate,which wasthe main reason forunqualified plate atthe test.Plate qualification rate was improved by optimizing RH furnace vacuum degassing process and TMCP technology and ensuring stack coolingtimeforbilletand plate.

Key wordsultrasonicdetection;segregation;inclusion;bainite;crack

收稿日期:2015-03-15

doi:10.3969/j.issn.1006-110X.2015.04.015

作者簡介:李仕力(1986—),男,山東聊城人,碩士,工程師,主要從事板材軋鋼工藝及鋼鐵新產品研發工作。

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