楊金華(武鋼集團鄂鋼公司機動工程部,湖北 鄂州 436000)
軋機伺服閥狀態監測技術的研究
楊金華
(武鋼集團鄂鋼公司機動工程部,湖北 鄂州 436000)
摘 要:設備診斷技術包括設備的狀態監測和故障診斷兩個方面,它在設備管理中具有重要的作用。寬厚板廠精軋機伺服閥是厚度控制關鍵系統,伺服系統不穩定,容易軋制出厚度超差的鋼板,產生廢品。通過對伺服閥使用狀態進行監測,可以及時掌握伺服閥狀態,將伺服閥故障控制在萌芽階段,保證了軋機正常生產,避免廢品產生。
關鍵詞:軋機;液壓伺服系統;伺服閥;監測
寬厚板廠精軋機液壓伺服系統隨著工況條件變化,伺服閥存在閥芯磨損、油液污染、振動大等現象,從而導致伺服閥出現顫動、運動緩慢以及震蕩等故障,當伺服閥性能進一步劣化后,就會導致軋機厚度自動控制系統不穩定,鋼板厚度出現超差的幾率明顯加大,制造大量廢品,造成損失。而采用傳統點檢方式又無法掌握伺服閥運行狀態,伺服閥損壞往往都是出現廢品損失后才檢查發現的。
因此,通過摸索伺服閥性能劣化規律,研究伺服閥的狀態監測技術,提前發現問題提前處置,變事后控制為事前控制,可將伺服閥故障消滅在萌芽狀態,大大減少廢品的產生。
軋機采用的厚度自動控制系統(AGC系統)包括液壓壓上和電動壓下兩部分。對于軋機設備來說軋機的厚度自動控制系統屬于是最為核心的部分。在對鋼板進行軋制的過程中,軋機中的“過程控制”會自動生成軋制規章,對輥縫值進行確定,首先利用電動壓下將其粗略的設定到一定開度,然后再利用液壓壓上對其進行更加精確的設定。在進行軋制的過程中軋機“基礎自動化”將波動變化轉換成AGC油缸柱塞桿波動,通過位置傳感器對信號進行反饋,從而對伺服閥進行調節,以此對AGC油缸進行控制,完成放油或者是進油的任務,通過對輥縫和軋制例進行調節,從而完成對鋼板厚度差的控制,以此來實現恒輥縫調節控制軋制。伺服閥是AGC中最為關鍵的控制元件,其性能狀況直接影響到對軋機精度的控制,因此,伺服閥在軋機厚度自動控制系統中起著關鍵作用。
在比較惡略的工作環境中伺服閥會極其容易產生缺陷和異常,在通常情況下,這些外在的因素會使得伺服閥控制曲線出現一定的差異性,如果對這些情況不進行及時的處理,存在的缺陷將會進行進一步的發展,就此發展下去會使得伺服閥出現嚴重的故障。所以,伺服閥的狀態指標進行有效監控,是提前發現其故障苗頭的關鍵。伺服閥狀態指標包括靜態指標和動態指標,其靜態指標為“零漂”,動態指標為“反饋信號”與“給定信號”。把伺服閥的零漂、反饋信號、給定信號作為監測伺服閥運行狀態的特征信號,對“給定信號”和“反饋信號”進行采取,并且對偏差變化情況進行分析,總結實踐經驗。
其實施過程為:采取自動程序,捕捉偏差超標出現的次數,對在一定周期內偏差“異常”出現的頻率進行統計,與伺服閥正常時在一定時間內出現的頻率進行比對,從而得出伺服閥是否存在劣化,劣化程度如何的判斷結論。伺服閥一旦出現異常,可提前將其進行切換,并將處于劣化狀態的伺服閥更換下線修復,防止發生廢品損失。
4.1 獲取伺服閥狀態的特征信號
當伺服閥處于正常狀態下,其零漂小,反饋信號與給定信號曲線偏差也很小,兩曲線基本一致,而異常狀態下的伺服閥零漂大,反饋信號與給定信號曲線偏差較大,有曲線分離的現象。從軋機控制系統中可以直接獲取“零漂”、“反饋信號曲線”、“給定信號曲線”等特征信號。
4.2 建立伺服閥異常狀態參數的控制標準
通過反復實踐,摸索歸納出伺服閥運行時“零漂”、“給定信號曲線”、“反饋信號曲線”三項指標的變化規律,從而確定伺服閥參數的控制標準。
零漂控制標準的確定:伺服閥出廠說明書要求伺服閥零漂控制在2%以內,但經實踐摸索總結,當伺服閥零漂在10%以內,AGC控制系統能夠進行自動補償,不會影響軋機控制精度。
因此,設定伺服閥正常偏差的標準為:零漂≤10%、偏差P≤20%,確定伺服閥劣化的標準為:靜態參數“零漂“超過10%;動態參數P超過20%且持續時間超過20ms為異常,且在2h時間周期內,異常現象累計出現達10次及以上。
伺服閥出現以上兩種情況的任何一種,都意味伺服閥性能狀況劣化,已處于故障初期,必須要下線修復,這也是伺服閥劣化的參數標準,若繼續使用會導致伺服閥不受控,易軋制出厚度超差的鋼板,產生廢品。
4.3 設計程序自動報警提示
精軋機自動控制系統帶有一套PDA系統,可以按設定要求在線記錄精軋機運行過程中的各種技術數據,包括伺服閥零漂、給定信號和反饋信號運行參數。通過設計報警提示程序,對伺服閥進行狀態評估、判斷,超過給定標準值,及時報警提示,當班操作人員就能快速切換伺服閥。
根據伺服閥狀態監測方案,對伺服閥的狀態參數進行實時監控,實時捕捉其異常狀態并及時報警提示,指導操作人員快速切換伺服閥,有效防止了廢品的產生。自2012年3月開始試用伺服閥狀態監測技術,通過邊試用邊完善,現在能夠及時掌握伺服閥運行狀態,將伺服閥故障控制在萌芽階段,從而減少因為伺服閥而導致的浪費,據有效數據統計,減少伺服閥故障每年可減少1000多噸廢品,大大提高了成材率,降低因為伺服閥而導致的出現廢品情況,為企業提高經濟效益。
參考文獻
[1]魏立華.軋機AGC系統伺服閥在線監測診斷技術[J].武鋼技術,2013,51 (06):15-17.
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