孫艷(大慶油田有限責任公司第二采油廠規劃設計研究所)
抽油機井合理平衡度界限研究與現場試驗
孫艷(大慶油田有限責任公司第二采油廠規劃設計研究所)
結合抽油機井生產實際,開展了抽油機井合理平衡度界限研究及現場試驗,確定不同類型抽油機的最佳平衡度值以及合理平衡度區間;并針對供采協調井及供采不協調井分別采取相應的治理措施,通過合理調整舉升系統參數,在提高單井平衡度的同時,進一步降低了能耗,為提高抽油機井整體平衡度合格率提供了借鑒。
抽油機 平衡度 技術管理
目前,油井舉升方式主要以抽油機為主,若抽油機運轉不平衡,會造成能耗相對增加,平衡度低于70%時與處于合理范圍內相比,消耗功率增加20%以上,直接影響抽油機減速箱以及電動機系統效率和使用壽命。通過開展抽油機井合理平衡度研究,加大技術措施實施力度,取得了較好效果。
抽油機井平衡度是影響整機工況和能耗的重要指標,但平衡度對于抽油機耗電的影響程度還不能定量。為此開展了抽油機井合理平衡度界限研究,指導平衡度調整工作,提高管理認識。
1.1 相同工況下平衡度對抽油機能耗的影響
依據1#抽油機井示功圖,模擬不同平衡度下,減速器輸出軸凈扭矩曲線及對應的有功功率:在平衡狀態下,電動機有功功率變化不大;在不平衡狀態下,抽油機能耗提高。
以1#抽油機井為例,該井日產液1.5 t,含水21.0%,動液面1352 m;沖程2 m,沖速5 min-1,泵徑Φ32 mm,泵掛深度1400 m;抽油機電動機功率22 kW。在平衡度60%、90%、110%、120%時,模擬了輸出軸凈扭矩曲線,見圖1。

圖1 不同平衡度的輸出軸凈扭矩曲線
結合理論研究,在該井進行了平衡度現場調整測試,從理論研究和現場測試結果分析,現場實測有功功率變化趨勢與理論計算值趨勢基本一致。
1.2 相同工況下抽油機機型對能耗的影響
在相同工況條件下,模擬了不同機型輸出軸凈扭矩曲線,以2#抽油機井為例,該井日產液5.5 t,含水65.3%,動液面1304 m;沖程3 m,沖速4 min-1,泵徑Φ32 mm,泵掛深度1484 m;抽油機電動機功率22 kW。在平衡度95%時,模擬常規抽油機、異相抽油機、雙驢頭抽油機3種機型輸出軸凈扭矩曲線,見圖2。

圖2 不同機型的輸出軸凈扭矩曲線
理論研究及現場試驗表明,抽油機的最佳平衡度區間為95%~100%,合理平衡度區間為85%~105%;雙驢頭抽油機較常規抽油機、異相抽油機分別節電11.1%、4.2%,節電效果較好,見圖3。

圖3 2#抽油機井不同平衡度有功功率關系曲線
影響抽油機平衡的主要因素是懸點載荷與平衡配重位置的變化。在日常生產過程中變化單井液量、地面參數等因素,依據游梁式抽油機平衡扭矩與平衡特性,分析了沖程、沖速變化對單井平衡度的影響,見圖4。

圖4 沖程、沖速變化對單井平衡度的影響
由兩圖對比可以看出,沖程調整對單井平衡度影響較大,沖速調整對單井平衡度影響相對較小。結合理論研究及現場試驗,針對供采協調井、供采不協調井分別采取相應的技術治理措施。
2.1 供采協調井
1)欠平衡井的技術治理措施。針對平衡塊調到外側仍不平衡的欠平衡井,通過調整地面參數、優化桿柱匹配組合措施進行治理,使平衡塊調到頭的不平衡井由年初的21口下降到目前的6口井,取得了較好效果。以3#抽油機井為例,該井措施前日產液13.0 t、沖程3.0 m、沖速7 min-1、泵徑38 mm,屬平衡塊無法調整的欠平衡井。2007年4月對該井調整,在確保單井平衡度達到合理區域的同時,有功功率下降1.3 kW,系統效率提高3.7%,具體數據見表1。
2)過平衡井的技術治理措施。針對平衡塊調到內側仍不平衡的過平衡井,結合單井實際,通過預設平衡塊的合理位置,依據公式計算出應調平衡塊的質量,通過降低平衡塊配重,達到治理過平衡井的目的。根據上、下沖程電動機做功相等原理,電動機電流和減速箱曲柄軸扭矩間存在正比例關系,則預先設定平衡塊位置R,則W1可以通過公式求出:


表1 3#抽油機井優化前后效果對比
式中:
W1——應調平衡塊在預定半徑值時的配重,N;
R——預設平衡塊半徑,m;
S——實測驢頭沖程,m;
IU、ID——驢頭上、下沖程時最大電流,A;
Pmax、 Pmin——懸點最大、最小載荷,N。
3)舉升系統優化技術。為進一步掌握抽油機井不同泵徑、不同沖程、沖速匹配條件下,對系統運行狀態,主要涉及到單井最大載荷、最小載荷、載荷比、最大扭矩,以及有功功率的影響,進行了抽油機舉升系統參數合理匹配研究,供采協調的同時,在單井平衡度提高的條件下,進一步降低單井能耗,改善系統運行工況。
以4#抽油機井為例,該井措施前日產液9.3 t、沖程3.0 m、沖速7 min-1、泵徑38 mm,屬高沖速生產井。措施后日產液9.0 t、沖程3.0 m、沖速3 min-1、泵徑44 mm,調整前后對比,單井平衡度提高2.6個百分點,有功功率下降3.3%,系統效率提高3.0%。針對高沖速生產井,在滿足供采協調的條件下,通過優化調整,即作業換大泵降低沖速生產,改善了運行工況。截至目前共優化實施18井次,平均單井日節電24 kWh,平均單井系統效率提高了1.1%。
2.2 供采不協調井
1)地面參數匹配不合理井治理。依據單井模擬結果,地面參數調小后,有功功率下降較大;地面參數調整后,平衡隨之變化,應對平衡重新調整,平衡度合格率為50%時較平衡度合格率為95%時有功功率增加4%左右。因此,針對部分井平衡度處于合理區域,但沖程、沖速匹配不合理,在調整地面抽汲參數組合后,及時進行平衡調整提高單井平衡度,在確保最優工況生產的同時,降低單井機采能耗。截至目前共計優化調小地面抽汲參數794井次,平均單井日節電18.1 kWh,平均單井系統效率提高了0.8%,調小參數井年可累計節電473.4×104kWh。
2)泵徑偏大井治理。針對目前產液量較低,地面參數無調整余地的供采不協調井,作業中實施換小泵措施,一方面在提高單井泵效的同時,提高了系統效率;另一方面在確保單井在合理平衡度工況運轉的同時,最大限度地降低了系統能耗。截至目前共計實施檢換小泵89井次,平均單井日節電33.6 kWh,平均單井系統效率提高了1.2%,檢換小泵井年可累計節電98.5×104kWh。
1)依據不同平衡度時系統輸入功率的模擬結果,確定不同類型抽油機的最佳平衡度為95%~100%,合理平衡度區間為85%~105%。
2)供采協調井,對于過平衡井及平衡井,通過合理調整舉升系統參數,可進一步降低單井能耗。
3)供采不協調井,首先進行舉升參數優化調整,在追求供采協調的同時,調整抽油機平衡,確保進一步降低單井能耗。
10.3969/j.issn.2095-1493.2015.007.016
2015-04-02)
孫艷,工程師,1992年畢業于山東東營勝利石油學校,從事油氣集輸技術管理工作,E-mail:sunyan1117@petrochina.com.cn,地址:黑龍江省大慶油田有限責任公司第二采油廠規劃設計所,163414。