郭志強
(兗礦貴州開陽化工有限公司,貴州 開陽 550306)
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硫回收酸性水泵出口管道工藝優化
郭志強
(兗礦貴州開陽化工有限公司,貴州 開陽550306)

摘要:對硫回收酸性水泵出口至甲醇洗系統工藝優化,應用中證明優化后的工藝同樣可以實現凈化酸性氣及回收微量甲醇的目的。
關鍵詞:優化;酸性水泵;凈化;回收
1基本情況介紹
貴州開陽化工有限公司是年產50萬t合成氨生產裝置,由中國天辰工程有限公司設計完成,我公司硫回收裝置是采用荷蘭荷豐超級克勞斯硫回收技術,副產硫磺2.1萬t/a。
來自低溫甲醇洗的酸性氣經甲醇洗滌塔脫鹽水洗滌除去少量甲醇后進燃燒爐燃燒,甲醇洗滌塔內的溶解了微量甲醇的酸性水通過酸性水泵P6001送往低溫甲醇洗系統的甲醇水分離塔,達到回收甲醇的目的。原理雖如此,但前期試車過程中我們發現P6001無法將酸性水輸送至上游回收甲醇,為調試硫回收系統,甲醇洗滌塔一度停用,即洗滌水停用,洗滌塔做通道用。上游來帶有大量固體顆粒及少量甲醇的酸性氣直接進入燃燒爐燃燒,既不經濟又有可能對后系統克勞斯催化劑造成不良影響。
2原因分析
因地理環境因素影響,我公司裝置分三個階梯布局:第一階梯海拔1175~1178m,第二階梯海拔1170m,第三階梯海拔1158m。低溫甲醇洗裝置分布在第二階梯,硫回收裝置分布在第三階梯;①單算平面落差:1170~1158=12m;②考慮到甲醇水分離塔酸性水進口高度18.55m;③總落差12+18.55=30.55m,相當于△p1=0.306MPa壓差。
從P6001出口至T3005入口管段為DN40,壁厚3.68mm,外徑¢48.30mm不銹鋼管,總長約250m,按設計流量4.6m3/h計算,根據πr2V=4.6m3/3600s計算,流速v=0.97m/s。根據經濟流速下(≤4m/s)每100m壓降經驗值:0.15~1.5kg/cm2/100m估算,設:取最低值△p=0.15kg/cm/100m,在不考慮彎頭、閘閥、止回閥當量長度阻力損失的情況下,單250m管長阻力降為0.375kg/cm,即約
△p2=0.375×0.098=0.037MPa。
酸性水泵來水打入甲醇水分離塔T3005,而T3005正常工作壓力在0.27~0.29MPa,這樣我們就找到了第三個主要阻力,即△p3=0.27~0.29MPa。
泵參數:揚程:35m,流量:5m3/h,電機功率:2.2kW,入口壓力:0.14MPa,P6001單泵運行正常出口壓力在0.5MPa左右。
通過以上計算,我們可以判斷:硫回收酸性水泵要實現將甲醇洗滌塔內的酸性水輸送至T3005,需克服的總阻力△p總=△p1+△p2+△p3=0.613MPa,而酸性水泵出口壓力0.5MPa顯然小于總阻力△p總。如果:①加上P6001出口至T3005之間管道因所配置的近20個彎頭、三道閘閥及兩個止回閥所產生的當量長度阻力(約相當于39.6m管道阻力);②每100m壓降經驗值我們取1.55~15.5kPa(0.15~1.5kg/cm2)的中間值8.52kPa(0.825kg/cm2/100m),△p2值約為0.234MPa,總阻力△p總將達到0.81MPa。
如此我們就可以明確斷定:按原設計無法實現用脫鹽水洗滌酸性氣并回收微量甲醇的目的,既不符合節能環保要求又將造成炭黑生成而破壞硫回收后系統的催化劑。
3優化工藝
我們將P6001出口酸性水管改向低溫甲醇洗尾氣洗滌塔T3006輸送酸性水,然后又間接通過洗滌水泵P3008向甲醇水分離塔T3005輸送并回收甲醇,最后達標排至污水系統。

圖1 優化工藝簡圖
T3006工作壓力0.03MPa,在系統操作條件不變的情況,新工藝方案①大大降低了△p3,從0.27~0.29MPa降至0.03MPa;②T3006排污口水平高度2.250m,較T3005入口18.55m明顯低16.3m,對應的△p1降低了約0.16MPa;③因T3006安裝位置較T3005近,自P6001酸性水管下管廊就可以方便的與T3006排污口對接,不但降低了近50m的管道阻力,而且節省了近50m的304材質管材。
總阻力降低約0.4MPa,新工藝方案完全可以實現。
4效果分析
在沒有更換P6001(揚程高一點的泵及相應電機)的情況下,經改造優化后,T6001實現了洗滌,保護了后系統催化劑。P6001將洗滌后酸性水順利輸送至T3006,實現了回收少量甲醇的目的。

Process Optimization of Acid Pump DischargePipe of Sulfur Recovery Plant
GUOZhi-qiang
(Yankuang Guizhou Kaiyang Chemical Co.,Ltd.,Kaiyang,550306)
Abstract:Process from acid pump outlet to methanol washing system is optimized. The optimized process can achieve the purification of acid gas and recovery of trace methanol in application to prove.
Key words:optimization;acid pump;purification;recovery
中圖分類號:TQ051.21
文獻標志碼:B
文章編號:1003-6490(2015)01-0036-02
作者簡介:郭志強(1978-),男,貴州開陽人,助理工程師,主要從事工藝技術方面的工作。
收稿日期:2014-06-08