供稿|張 群,趙千水
180 t轉(zhuǎn)爐+LF+RH短流程開發(fā)高等級(jí)55SiMnMo釬具用鋼
供稿|張 群,趙千水
隨著我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐的迅速加快,用于開采煤炭、金屬、巖石等礦山的釬具鋼需求量也在逐年提高。隨著釬具鋼材料的需求量日益增長,對鋼材的質(zhì)量及性能要求越來越嚴(yán)格,鋼中氧含量作為影響釬具鋼疲勞壽命的重要因素[1],越來越受到重視。本鋼轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)釬具用鋼過程中對氧含量、夾雜物、力學(xué)性能具有嚴(yán)格的要求,以55SiMnMo為代表的超低氧釬具鋼生產(chǎn)工藝,經(jīng)過多年的摸索及研究,氧含量控制逐漸趨于穩(wěn)定,控制在[O]≤15×10?6,大大提高了釬具鋼的疲勞壽命。
本鋼55SiMnMo釬具鋼主要工藝流程為:高爐鐵水→鐵水脫硫扒渣→脫磷轉(zhuǎn)爐冶煉→LF爐精煉→RH真空脫氣→矩形坯連鑄350 mm×470 mm→步進(jìn)式加熱爐加熱→高壓水除鱗裝置→粗軋機(jī)組軋制→連軋機(jī)組→緩冷→精整→探傷→檢驗(yàn)→入庫。
轉(zhuǎn)爐容量為180 t,從高爐來的鐵水進(jìn)行嚴(yán)格的脫硫扒渣處理,滿足入爐鐵水[S]≤0.005%,[P] ≤0.04%的要求。
轉(zhuǎn)爐吹煉
為了適應(yīng)轉(zhuǎn)爐快節(jié)奏,提高釬具鋼的疲勞壽命和質(zhì)量,要最大限度地控制釬具鋼中原始氧含量,所以要使轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)的氧含量最低[1],以提高55SiMnMo釬具鋼純凈度。出鋼過程中加入足量的鋁進(jìn)行脫氧處理。
在轉(zhuǎn)爐冶煉過程中,嚴(yán)格控制鋼包下渣量是降低鋼包渣氧化性的最有效辦法。本鋼采用擋渣鏢擋渣,擋渣效果很好,鋼包渣厚度控制在30~60 mm,同時(shí)采用烘烤干凈的鋼包盛裝鋼液。出鋼溫度控制在(1685±5)℃,出鋼過程中加入高堿度精煉渣,加入量為每噸鋼5~6 kg,然后采用鋁線脫氧,延長白渣精煉時(shí)間,提高精煉效果。……