高洪濤,魏元,毛志勇,王鵬飛,徐福泉
(鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠,遼寧 鞍山 114021)
LF爐是以電弧加熱、氬氣攪拌和渣精煉為核心的鋼包精煉爐,不僅是鋼水二次精煉的設(shè)備,也在轉(zhuǎn)爐—連鑄機(jī)之間起到了承上啟下的作用,因此LF爐的高效、穩(wěn)定是生產(chǎn)順行的重要環(huán)節(jié)。由于鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠四分廠LF爐精煉鋼種要求澆注周期比較短且恒速澆注,所以LF爐必須提高生產(chǎn)效率,降低處理時(shí)間,保證供鋼節(jié)奏。為此,開展了LF爐高效、穩(wěn)定生產(chǎn)的控制技術(shù)研究。本文對此做一介紹。
鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠四分廠LF爐基本情況如表1所示。
LF爐的處理周期包含以下方面:
(1)電極加熱升溫時(shí)間。主要任務(wù)是將進(jìn)站鋼水升溫至目標(biāo)出站溫度,也包括熔化渣料消耗的溫度,平均控制在7~10 min。
(2)鋼水罐罐底吹氬攪拌鋼水時(shí)間。保證鋼水在LF處理期間完成脫硫、頂渣改質(zhì)、合金化、均勻鋼水溫度和成分,去除夾雜物的目的,正常罐次需要攪拌時(shí)間15~25 min。
(3)處理過程測溫取樣時(shí)間。人工測溫取樣送樣需要5~6 min。
(4)化檢驗(yàn)時(shí)間。需要5~10 min。
(5)鋼水喂入包芯線時(shí)間。正常罐次需要喂入400~600 m包芯線,按照目前的喂線要求大約需要2~3 min。
綜上所述,正常鋼水條件和操作條件下,精煉周期大致在35~50 min。但是實(shí)際生產(chǎn)中受到很多因素的影響,LF處理周期的波動(dòng)較大,在很大程度上影響了生產(chǎn)節(jié)奏的穩(wěn)定性。

表1 LF爐基本設(shè)備參數(shù)
采用鋼水罐底吹氬氣的攪拌方式,鋼水處理期間不同吹氬流量的控制情況主要體現(xiàn)在對脫硫反應(yīng)速度的影響上,顯而易見,脫硫速度越快,LF爐的處理周期越短。下面將吹氬控制對脫硫反應(yīng)造成的影響進(jìn)行分析。
如果攪拌形式相同,則脫硫速度常數(shù)Ks和攪拌功的關(guān)系可以用下式表示:
LF爐精煉時(shí)氣體攪拌功可以根據(jù)下式進(jìn)行推算:
式中,Vg為氣體流量 (標(biāo)態(tài)),m3/min;T1為鋼水溫度,℃;M1為鋼水質(zhì)量,kg;h0為氣體吹入深度,m;P0為鋼水表面壓力,Pa;η為貢獻(xiàn)系數(shù);為氣體溫度,℃。
從式(1)可以看出,脫硫速度常數(shù)Ks與氣體攪拌功的 n 次方成正比。從式(2)可以看出,與Vg成正比。因此得出結(jié)論,脫硫速度與吹入的氬氣流量成正比,吹入攪拌氣體的流量越大,脫硫速度越快[1]。氣體流量對脫硫速度常數(shù)Ks的影響見圖1所示。
從圖1可以看出,攪拌氣體流量增加時(shí),脫硫反應(yīng)速率增大。當(dāng)流量增加到一定的數(shù)值后,脫硫反應(yīng)速率急劇增大。原因是渣粒卷入金屬熔池增大了渣一鋼接觸界面,促進(jìn)了脫硫反應(yīng)的快速進(jìn)行[2]。因此,要想縮短LF爐的處理周期,必須提高吹氬流量,促進(jìn)脫硫反應(yīng)的快速進(jìn)行。
2.2.1 鋼水溫度
目前,LF鋼種上機(jī)溫度為1 570℃~1 590℃,鋼水澆注周期為35~38 min。考慮造渣、脫硫和生產(chǎn)節(jié)奏,必須保證轉(zhuǎn)爐的出鋼溫度,確保進(jìn) LF爐溫度不低于鋼種的上機(jī)溫度,以減輕LF爐處理負(fù)擔(dān)。進(jìn)LF爐鋼水不同溫度對應(yīng)的處理時(shí)間趨勢圖見圖2。由圖2可以看出,在一定的鋼水溫度范圍內(nèi),進(jìn)LF爐溫度越高、處理時(shí)間越短,LF生產(chǎn)效率就越高。
進(jìn)站溫度低不僅需要大幅升溫來補(bǔ)償鋼水溫度,造成時(shí)間的浪費(fèi),而且溫度過低會(huì)導(dǎo)致頂渣偏粘、鋼水流動(dòng)性不好,鋼渣混合不充分,從而導(dǎo)致了脫硫困難[3],更會(huì)造成處理時(shí)間的延長,非常不利于縮短LF的處理周期。生產(chǎn)實(shí)踐表明,鋼水溫度大于1 590℃能滿足正常處理周期的要求。
2.2.2 鋼水S含量
進(jìn)LF爐鋼水的S含量也在很大程度上影響了處理周期。眾所周知,進(jìn)站S越高,LF爐需要脫硫時(shí)間越長,因此處理周期就越長。例如,進(jìn)LF爐S較高時(shí),因?yàn)樾枰尤胼^大的渣量去脫硫(一般加入超過1.5 t的渣料,以及相配比的化渣劑),導(dǎo)致化渣時(shí)間較長,尤其是溫度偏低的情況下,更需要大量時(shí)間升溫、強(qiáng)攪拌進(jìn)行頂渣改質(zhì)脫硫,導(dǎo)致處理周期延長。鋼水成渣之后,進(jìn)LF站鋼水不同硫含量對應(yīng)的脫硫時(shí)間趨勢圖見圖3所示。
由圖3可以看出,進(jìn)LF爐鋼水S越高、鋼水成渣后需要的脫硫吹氬時(shí)間越長,LF處理周期就越長。實(shí)際生產(chǎn)中,為了滿足鑄機(jī)高速、單中包多罐次連澆,要求進(jìn)站S不超過0.024%,以便節(jié)省脫硫時(shí)間,降低處理周期。
2.3.1 溫度控制
對于LF爐處理鋼種,能否準(zhǔn)確控制鋼水溫度也直接影響處理時(shí)間。前期升溫過高,搬出溫度明顯偏高時(shí),會(huì)導(dǎo)致連鑄機(jī)降速甚至澆注漏鋼等事故發(fā)生[4],需要搬出前加入一定量的冷卻廢鋼,這會(huì)影響鋼水及時(shí)上機(jī)澆注;前期升溫不夠,搬出前需要再次降電極進(jìn)行補(bǔ)吹,也浪費(fèi)時(shí)間。總之,溫度控制不當(dāng)在不同程度上都延長了LF爐處理時(shí)間,導(dǎo)致生產(chǎn)效率低下。
LF爐溫度控制原則是前期溫度控制要稍高,同時(shí)過程調(diào)整合適,搬出LF時(shí)符合澆注要求。
2.3.2 成分控制
轉(zhuǎn)爐正常出鋼合金化的罐次,LF處理過程中必須重視前期造還原渣的效果和速度,正常進(jìn)LF爐鋼水條件下可在前期減少對成分的調(diào)整,待造還原渣結(jié)束后根據(jù)成分一次性調(diào)整。在處理前期必須嚴(yán)格控制好加Al量,原則是避免前期加入Al過多,導(dǎo)致后期處理困難,強(qiáng)攪拌脫去Al時(shí)間過長。同時(shí)也要減少反復(fù)加鋁多次調(diào)整頂渣脫氧度的操作,這樣不僅容易形成易于上浮的大顆粒夾雜物,而且生產(chǎn)實(shí)踐表明,平均每多加入一批次的脫氧鋁,處理時(shí)間會(huì)增加4~5 min。
2.3.3 脫硫控制
LF爐處理鋼水的主要任務(wù)之一就是進(jìn)行鋼水的脫硫操作,普遍采用的脫硫公式為:
由式(3)能夠看出影響脫硫的主要因素如下:
(1)渣中不穩(wěn)定氧化物對脫硫的影響。LF爐頂渣中的不穩(wěn)定氧化物(FeO、MnO)越低,脫硫越好。
(2)初始硫含量對脫硫的影響。初始硫含量越高,需要的精煉時(shí)間越長,以保證脫硫反應(yīng)的進(jìn)行,無疑增加了LF爐的脫硫時(shí)間。
(3)渣量對脫硫的影響。渣量越大,硫容量越大,脫硫效果越好。
(4)頂渣流動(dòng)性對脫硫的影響。頂渣流動(dòng)性越好,鋼渣反應(yīng)的動(dòng)力學(xué)條件越好,促進(jìn)脫硫反應(yīng)的進(jìn)行[5]。
結(jié)合煉鋼總廠四分廠的生產(chǎn)工藝、設(shè)備特點(diǎn),在LF爐處理期間加入不低于4kg/t的造渣料,鋼水中加入不低于0.020%的Als和較高的鋼水溫度可以明顯提高脫硫效率。此外,還需要勤觀察頂渣狀態(tài),發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)調(diào)整,減少由于反復(fù)加入渣料和脫氧鋁導(dǎo)致鋼水長時(shí)間的吹氬強(qiáng)攪拌,造成時(shí)間浪費(fèi)。當(dāng)頂渣顏色轉(zhuǎn)變?yōu)榛疑⒕G色或是玻璃渣狀態(tài)即可停止攪拌,取樣分析成分。
根據(jù)煉鋼總廠四分廠的生產(chǎn)特點(diǎn),LF爐最終合金成分一般要依靠處理過程中送檢驗(yàn)鋼水的成分來調(diào)整。經(jīng)過統(tǒng)計(jì),LF爐送樣開始至化驗(yàn)室回樣時(shí)間大約是5~10 min,要滿足連鑄機(jī)高拉速、短周期的生產(chǎn)節(jié)奏,應(yīng)盡量減少等樣時(shí)間,保證LF爐能夠盡快進(jìn)行合金化操作,縮短處理周期。經(jīng)過優(yōu)化各道工序生產(chǎn)效率,化驗(yàn)室回樣時(shí)間可以穩(wěn)定控制在7 min以內(nèi)。
另外,縮短LF處理周期還要注重操作細(xì)節(jié)。例如,經(jīng)過統(tǒng)計(jì),振動(dòng)1 t渣料大約需要2~3 min。為節(jié)省時(shí)間,應(yīng)該預(yù)先將第一批渣料準(zhǔn)備好,進(jìn)站定氧后第一時(shí)間加入罐內(nèi),在升溫期間振動(dòng)第二批渣料并加入。生產(chǎn)前要認(rèn)真檢查以排除影響處理周期的常見設(shè)備異常,例如,喂線機(jī)狀態(tài)、喂線導(dǎo)管長度及電極長度等。
上述措施實(shí)施后,2014年普碳類鋼種平均每罐鋼水的處理周期隨月份變化情況見表2。由表2可以看出,普碳類鋼種的處理周期從40 min降至36 min,LF處理周期大約縮短了4 min,達(dá)到了預(yù)期的目的,能夠滿足目前生產(chǎn)節(jié)奏。

表2 LF生產(chǎn)普碳鋼處理周期的變化趨勢
為了縮短LF爐處理周期,提高LF爐生產(chǎn)效率,采取了提高鋼水罐吹氬流量,LF爐進(jìn)站鋼水溫度大于1 590℃、進(jìn)站S含量不超過0.024%,化驗(yàn)室回樣時(shí)間控制在7 min以內(nèi),減少加鋁批次合理加入渣料數(shù)量,避免反復(fù)調(diào)整頂渣操作等措施,結(jié)果普碳鋼的LF爐處理周期大約縮短了4 min,能夠控制在36 min以內(nèi)。
[1] 辛悅農(nóng),林洋,溫鐵光,等.縮短LF爐深脫硫處理周期的研究[J].鞍鋼技術(shù),2003(4):10-12.
[2] 曾加慶,羅廷樑,劉瀏,等.轉(zhuǎn)爐出鋼過程中脫硫及鋼中夾雜物改性[J].鋼鐵研究學(xué)報(bào),2005,17(2):12-15.
[3] 傅杰.鋼冶金過程動(dòng)力學(xué)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2001.
[4] E.T.Turkdogan,魏季和.高溫工藝物理化學(xué)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1988
[5] 王展宏.鋼包爐(LF)精煉渣的作用和特性分析[J].鋼鐵研究,1996(3):11-16.