■南車戚墅堰機車車輛工藝研究所有限公司(江蘇常州 213011)丁 忠 蔡 進 王亞山 李 陽
公司兩臺德國進口的數控立式加工中心MAG FTV850/1050,主要用于進行齒輪的鉆孔和鏜孔工序,在加工的過程中經常出現機床主軸突然下墜的故障,故障發生后機床主軸刀具頂在加工工件表面,絲錐斷在工件內部,導致工件報廢。假如機床操作人員在對刀時主軸突然下墜,就有可能發生人身傷亡,因此,我們認為此設備存在很大的安全隱患。
經過仔細地檢查和認真地分析后發現,機床在突發故障的瞬間,Z軸電動機的剎車滯后,主軸電動機等因自重而下墜,從而故障發生。為了機床使用安全和產品加工可靠,我們提出給機床Z軸安裝平衡液壓缸,用于平衡Z軸絲杠上面的主軸電動機等重量,使機床故障時主軸不會出現突然下墜的情況,從而達到安全生產的目的。
通過仔細地查閱設備采購檔案、機床說明書等資料,得知該機床平衡裝置在出廠時是可以選裝的,安裝位置已預留(見圖1),向廠家詢問報價,購買的費用近13萬元,而且發貨要等三個月。為了減少停機時間、降低維修成本,我們決定自行研制內置式平衡系統。

圖1
我們對平衡液壓缸在機床上的位置進行測量,確定了液壓缸的安裝位置,同時確定液壓缸行程、缸徑,計算平衡壓力及氮氣瓶容量,經過多次的修改,機床內置式兩根平衡液壓缸的圖樣終于確定了下來(見圖2、圖3)。我們自行設計制作了液壓缸的固定支架,也是經過多次修改。

圖2

圖3 自動補償平衡系統
調試過程中發現,當平衡液壓缸安裝在機床上,上電開機,此時主軸就開始往上移動,原因是買來的氮氣瓶壓力達到8.0MPa,設計壓力只有5.6MPa。關機將氮氣瓶壓力調整到設計壓力,開機正常,但是在Z軸往下移動時有異響,而且在停下來時Z軸坐標會往上走幾毫米再停止。我們認可理論和實際的誤差,但是應該把壓力設在多少才是正常的?既要滿足主軸不會突然下墜,又要滿足機床的正常使用,如何來調整呢?
首先,我們將氮氣瓶中的壓力進行調整,然后將電動機剎車松開,檢查Z軸坐標是否發生變化(見表1)。

表1
從表1 中可以看出:①平衡液壓缸的系統壓力不能高于4.5MPa,也不能低于3.5MPa。②不能影響機床的正常使用,在什么情況下會影響平衡液壓缸的使用?主要是機床Z軸的負載(這臺機床是通過各軸有效電流來反映的)。③機床Z軸的移動速度。
機床在沒有加裝平衡液壓缸之前,Z軸的伺服監控畫面如圖4和表2所示。

圖4

表2
可以看出,Z軸在以G00(及40m/min)的速度上下移動時,有效電流接近一致。
在加裝平衡液壓缸之后,在移動速度不變的情況下,在調整不同的氮氣瓶壓力時,發現機床無法正常運行,伴隨著機床振動和異響。當壓力降到2Mpa時,機床才恢復了正常運行(見表3)。

表3
這種況下,平衡液壓缸起不到應有的作用。只有降低機床的移動速度,將Z軸的移動速度G00調整為20m/min,再配合平衡液壓缸的壓力進行調試(見表4)。

表4
經過上述嘗試,平衡液壓缸的壓力設定值可以設定在3.5~4.5MPa,所以我們將壓力設定在4.5MPa。但是操作人員在機床上進行鉆孔作業時,機床出現了振動。再經過多次的嘗試,最終壓力調整在3.5MPa,Z軸的G00最快速度設定由原來的40m/min調整為20m/min,此時機床加工才一切正常。
改裝后的加工中心經過手動斷電測試,主軸再無自行墜落的現象,設備使用過程中安全性得到了保證。
進口設備維修專業性強,技術資料收集困難,每一次成功的修理都能為企業節約成千上萬的經費。我們經過這次的研制,不僅掌握了立式機床平衡系統的設計原理及調試步驟,為公司節省了20萬元以上的購買費用,同時也為設備維修同行提供了寶貴經驗,充分認識了知識創造價值的內涵。