武喜懷
(長慶油田公司第九采油廠,寧夏 銀川 750001)
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相變加熱爐的應用
武喜懷
(長慶油田公司第九采油廠,寧夏銀川750001)
從長慶油田第九采油廠在用的15臺相變加熱爐的結構與工作原理入手,對運行中存在的故障進行分析,總結了排除方法,提出了在選型和運行中應注意的問題。
相變加熱爐;故障;節能減排
相變加熱爐是近年來根據相變傳熱學原理、將加熱爐技術與熱管技術相結合而創新發展起來的新一代高效、低壓油田用新型爐類間接加熱設備。
長慶油田第九采油廠自2008年底以來,已投用了15臺相變加熱爐,其中整體式真空相變加熱爐5臺,分體式相變加熱爐10臺。
1.相變加熱爐的結構(圖1)。

圖1 整體式真空相變加熱爐的結構圖
2.相變加熱爐的工作原理。
加熱爐采用相變換熱技術,通過燃料在爐膛內燃燒,鍋殼內的中間介質水受熱沸騰,在負壓至微正壓狀態下,由液相產生的飽和蒸汽上升到相變換熱空間,與低于飽和溫度的換熱盤管接觸,凝結放出相變熱,將熱量通過換熱盤管傳遞給管內的被加熱工質,如此蒸發→冷凝→再蒸發→再冷凝的循環往復,完成相變換熱過程。
在工程上,一般將整體式微壓相變加熱爐稱作真空加熱爐,將分體式微壓相變加熱爐稱作分體式相變加熱爐。
3.相變加熱爐的特點。
相變加熱爐的特點:(1)安全。加熱爐采用相變換熱技術,額定工作壓力通常在-0.20~0.04MPa的負壓與微正壓之間,無容器爆炸危險;(2)可靠。爐內液位處于煙管和盤管之間,在密閉狀態下循環,加的是軟化水,筒內壁無氧腐蝕和結垢現象。爐內其它部件無裂紋、鼓包、腐蝕、爆管等問題,設備使用壽命長;(3)節能效果好,熱效率高。采用沸騰和冷凝兩種傳熱方式,熱效率可達到90%;(4)單位體積功率大。體積小、重量輕;(5)自動化程度高。系統操作可手動及遠程自動控制。
1.原油加熱出口溫度達不到要求。
10臺相變加熱爐原設計燃用油井伴生氣。冬季普遍出現混合油一次盤管出口溫度達不到要求,沉降脫水不徹底、外輸含水高,要打站內循環。
原因:超低滲透油藏開發的侏羅系油藏氣油比相對較低,原油含水高,伴生氣不穩定,冬季伴生氣量少,燃燒器供氣壓力低;供氣管線冬季凍堵。
解決方法:(1)為其供氣的站點安裝了4臺伴生氣壓縮機;(2)在供氣管線最低端加裝了壓力缸,增加排液次數;(3)10臺加熱爐全部更換為油氣兩用自動燃燒器,冬季伴生氣不夠用時,燃油作為備用。
2.進出口壓差大、換熱效果差。
姬三聯1號加熱爐2012年1月出現混合油盤管進出口壓差大的現象,換熱效果差,系統回壓高。拆檢總機關和換熱器盤管法蘭,發現管內結垢和積渣嚴重,化驗為鋇鍶垢,垢樣不溶于酸,清理困難,吹掃了換熱器盤管后,效果不明顯。
原因:(1)混合油流速低、加熱后垢渣沉積;(2)原油中的結垢物質含量高,不同層系原油混進,不配伍,起化學反應,產生堵塞性鋇鍶垢。
解決方法:(1)更換總機關,清理過濾器;(2)更換了新換熱器;(3)分層系進油。對不配伍層系的混合油,就地脫水后再進流程。
3.加熱爐氣化,爐體內缺水。
原因:因卸油臺不能連續卸油,造成進加熱爐的液量和負荷不穩定,生產波動較大。當進液量大、含水高時,脫水溫度上不去,加熱爐經常在大負荷工況下工作,加熱爐蒸汽溫度上限調整較高。當進液流量減少或不走液時,易造成加熱爐高溫,鍋水氣化,真空閥動作,蒸汽外泄。
解決方法:(1)監控卸油量,及時根據進液量調低停機蒸汽溫度;(2)加強巡回檢查,發現溫度偏高,立即手動停爐;(3)及時檢修和校驗真空閥的密封性;(4)及時補水,保持水位在規定的液位內,防止事故擴大。
4.煙囪根部流水、腐蝕。
原因:(1)加熱爐效率高,排煙溫度低,伴生氣燃燒后,在冬季易冷凝,在煙囪中產生大量的冷凝水,順煙囪內壁流到煙囪底部,造成筒壁腐蝕;(2)若伴生氣燃料中含有硫化氫氣體,則腐蝕更加嚴重;(3)自動控制失靈,不能根據生產負荷(進液量)自動調整燃燒器的大小火連續運行。
解決方法:(1)煙囪外壁做保溫;(2)降低煙囪高度;(3)檢修自動控制系統,燃燒器能根據進液量的多少自動調整燃燒器的大小火,保證加熱爐連續運行,不能頻繁啟停。
5.煙筒冒黑煙,爐效降低。
原因:由于相變加熱爐爐效高,排煙速度慢。若煙囪較低,燃油燃燒器過剩空氣系數小,則燃料燃燒不充分,灰分和煙塵易吸附在煙管的管壁上,堵塞煙管。
解決方法:(1)每年夏季檢修時,打開煙箱前蓋清理煙管。然后關閉煙箱,啟動燃燒器對煙管進行吹掃;(2)調大燃燒器的進風量。
6.換熱器盤管進出油管線振動。
原因:因卸油臺的流程直接連在加熱爐混合油盤管上進油,運行時距離太短,排量過大,對加熱爐盤管的沖擊大,易振開焊口,損壞加熱爐。
解決方法:將卸油臺的流程改連在總機關上再進加熱爐。
7.真空度無法保持。
原因:真空閥和放氣閥關閉不嚴、蒸發器與換熱器連通的金屬軟管泄漏、爆破膜破損、管路密封不嚴。
解決方法:檢修真空閥和放氣閥、更換金屬軟管和爆破膜,檢查管路密封性。
8.燃氣管路故障。
原因:加熱爐自動燃燒器要求使用干氣,但油田現場使用的是油井伴生氣,未經過凈化處理,特別是冬天,壓力低,不穩定,脫水不徹底,雜質含量高,易造成燃氣過濾器堵塞、調壓閥失靈、管路凍堵、燃燒器電磁閥損壞、點不著火等現象。
解決方法:(1)定期對伴生氣管線壓力缸放空清理確保氣管線暢通不凍堵;(2)縮短清洗燃氣過濾器的時間;(3)吳四聯3臺加熱爐加裝了伴生氣簡易分離器定期排污和脫水。
9.燃燒器大小火無法轉換,不能自動點火,沒有大火或沒有小火。
原因:燃燒器長期處在高溫狀態,且使用未經處理的濕氣,雜質多,含水高,電磁閥易損壞,保養不當是造成燃燒器故障的主要原因。燃油時齒輪油泵易卡死,預熱器不加熱也是原因之一。
解決方法:每年4月和10月設備換季保養時,請專業人員對燃燒器進行一次維修。重點檢查:(1)燃燒頭、穩焰盤、探針在長期高溫條件下工作是否有燒損,點火管是否有被濕氣腐蝕現象;(2)高壓接頭是否有漏電現象;(3)點火電極和點火變壓器是否可以產生電弧;(4)電機是否有異常響動、軸承磨損情況(5)電磁閥是否有被污垢堵塞情況。
凈化原油含水高、雜質多是造成燃油燃燒器齒輪油泵損壞的主要原因。
10.控制面板上停爐溫度和啟爐溫度設置不合理,加熱爐啟動頻繁。
原因:姬三聯2臺分體式相變加熱爐啟爐和停爐溫度設置過低,鍋水未達到氣化溫度,造成熱效率低,加熱效果差。
吳三聯2臺分體式相變加熱爐啟動和停爐溫度設置太接近,造成加熱爐啟動頻繁。
解決方法:加強操作人員的技術培訓,嚴格落實設備操作規程,達到“四懂三會”的要求。按照設備說明書的要求,正確設置啟、停溫度,實現連續運行。
1.排氣操作。
在運行過程中最重要的是排除鍋內的不凝結氣體。
(1)打開放空閥和補水閥,加水至水位計中間水位以上50mm處后,關閉放空閥和補水閥;(2)關閉三組換熱盤管的進、出口閥門;(3)將停爐溫度設定在110℃、停機壓力設定在0.05MPa;(4)在自動小火狀態下啟動燃燒器;(5)當有大量蒸汽從真空閥溢出,約5~8min后,迅速打開盤管的進出口閥門,使真空閥快速復位。以建立鍋筒內的真空度,保證在負壓至微正壓狀態下運行;(6)調整設置參數至正常值。
為了獲得較好的換熱效果,每運行一段時間,應重復一次排氣操作。
2.密封性檢查。
要定期檢查加熱爐的密封性。
3.水位檢查。
水位要控制在中間線±50mm范圍內。不允許水位低于下線。當水位低于下線時,要立即補水,一次補水至上線。
4.鍋筒用軟化水要合格。
相變加熱爐雖然對鍋水品質的適應性較強,但還應集中配套水處理設備,加入的鍋水和補水的水質應符合GB1576-2001《低壓鍋爐水質標準》的要求,硬度要≤0.6mmol/L、pH≥7,不能使用生水或處理不合格的水,并每季度檢測一次水質,以延長設備的使用壽命。
5.要做好管線的保溫。
與爐體連接的補水管線、水位計管線和排污管線冬天易凍,要做好保溫。
6.爐膛要保持微正壓燃燒。
燃料過剩空氣系數控制在1.1~1.2之間,以增多空氣的吸入量,提高燃燒效率。
7.自動運行時,可適當調低上限停機溫度,減小燃燒器的出力,以達到不停機或極少停機的連續運行狀態。
8.每月要活動防爆門,以防粘接,失去防爆作用。
9.補水管路上必須安裝止回閥、水過濾器和截止閥。
10.停爐后,若盤管不修理,可不關進出口閘門,以防管內存油凝結。
11.新加熱爐投用前應打開人孔,按每立方米水2~3kg量,用磷酸三鈉煮爐4h,再用清水沖洗鍋筒。
12.要根據進液量和含水,及時調整鍋筒內蒸汽的上、下限設定溫度,以控制工質(原油)的加熱溫度。鍋筒內溫度的設置優先于負荷(盤管加熱工質)溫度的設置。
1.從結構上考慮選型時,應首先選擇分體式相變加熱爐。
2.按負荷選型時,負荷≤600kW,宜選擇常壓臥式加熱爐;600kW≤負荷<1250kW,應選擇整體式真空加熱爐;1250kW≤負荷,應選擇分體式相變加熱爐。
3.為了提高熱效率,分體式相變加熱爐煙管應采用三回程式結構,煙囪在后部位置。整體式真空加熱爐應采用兩回程式結構,煙囪在前側位置。
4.訂貨時,分體式相變加熱爐應要求換熱器盤管為可抽出式,以法蘭與換熱器殼體形成可拆卸式連接,以保證換熱盤管維護和更換方便。
5.換熱器頂部應設計安裝真空閥和爆破膜雙安全措施,以防真空閥閥芯卡死后,鍋筒超壓造成事故。
6.燃料為伴生氣時,應設計和安裝簡易的濕氣加熱、脫水和分離(器)裝置,以防燃燒器電磁閥因濕氣銹蝕、卡死。
7.換熱盤管結垢是相變加熱爐的主要失效形式。要根據換熱盤管內被加熱工質的結垢傾向,配套設計和安裝電磁等防垢器,以延長換熱盤管的使用壽命。
8.在北方使用時,冬季氣溫低,排煙溫度低,易冷凝,煙囪外壁要設計保溫。
9.防爆門應設計在爐體的下部,不應設計在前部和后部,以防造成人身傷害。
相變加熱爐運行安全、可靠、節能,并具有體積小、升溫快、熱效率高、能高低,節能效果好、自動化程度高的特點,不但可替代傳統的筒式加熱爐和管式加熱爐,還可應用于對在用的常壓臥式水套加熱爐進行節能技術改造,具有較好的經濟效益和社會效益。
參考資料:
[1]GB/T21435-2009.相變加熱爐.北京:中國標準出版社,2008.
[2]陳學俊,陳聽款.鍋爐原理(第二版)[M].北京:機械工業出版社,1991.
[3]鄧壽祿,王貴生.油田加熱爐[M].北京:中國石化出版社,2011.
[4]張志英,陳國巖.相變換熱熱水鍋爐[J].工業鍋爐,2005(5).
(三等獎獲獎征文)
TK175
B
1671-0711(2015)06-0060-03