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6RA80調速裝置在張緊輥控制系統(tǒng)中的應用

2015-12-01 02:38:41朱海云高祥鋒朱英韜
中國設備工程 2015年6期

裴 云 朱海云 高祥鋒 朱英韜

(1.武鋼股份公司設備管理部,湖北 武漢 430083;2.武漢科技大學信息科學與工程學院;3.武漢科大自控系統(tǒng)有限公司,湖北 武漢 430081)

·生產與管理·

6RA80調速裝置在張緊輥控制系統(tǒng)中的應用

裴 云1朱海云1高祥鋒2朱英韜3

(1.武鋼股份公司設備管理部,湖北武漢430083;2.武漢科技大學信息科學與工程學院;3.武漢科大自控系統(tǒng)有限公司,湖北武漢430081)

基于西門子6RA80直流調速裝置的主從控制模式,解決了張緊輥傳動系統(tǒng)中速度跟隨和負荷均衡問題,提高了張緊輥傳動系統(tǒng)的控制精度和穩(wěn)定性,并介紹了6RA80的調速方式和參數設置。

主從控制;負荷均衡;6RA80;張緊輥

某連續(xù)帶鋼生產線從國外引進,運行至今將近30年,其自動化控制系統(tǒng)已老化,而且維修困難,嚴重影響生產進行。因此,急需對自動化控制系統(tǒng)進行整體改造。

張緊輥是連續(xù)帶鋼生產線的關鍵設備,它的正常運行是保證帶鋼質量和設備安全的必要條件。負荷均衡是張緊輥傳動系統(tǒng)控制的關鍵,若張緊輥負荷分配不均會導致輥子打滑,電機得不到充分利用,甚至會使帶鋼斷裂。張緊輥由主動輥、從動輥、壓輥組成,主輥需要進行無靜差的基準速度調節(jié)控制,從輥跟隨主輥運行,也需要進行無靜差的基準速度調節(jié)控制。由于無靜差的速度調節(jié)控制不能保證主、從輥嚴格意義上的同步,為避免兩個輥出力不均相互拖動,需要對全線所有的基準速度輥進行負荷均衡控制。

一、自動化系統(tǒng)結構

連續(xù)帶鋼生產線自動化控制系統(tǒng)整體改造,PLC采用西門子S7-400控制,傳動控制系統(tǒng)采用6RA8018-6DV62-0AA0直流調速控制系統(tǒng),人機界 面軟件采用西門子WINCC7.0。改造后的連續(xù)帶鋼生產線系統(tǒng)通信圖如圖1所示。

圖1中的直流電機由各自對應的直流調速裝置6RA80控制。S7-400PLC通過PROFIBUS-DP網絡與6RA80的CBE20通信板相連接,由此傳送6RA80的狀態(tài)信息及動作指令。

圖1 系統(tǒng)通信圖

直流調速裝置6RA80采用對等通信協(xié)議的串行接口實現點對點(PEER TO PEER)通信。在這種運行模式下,數據通過串口在6RA80之間進行交換。采用對等通信協(xié)議的串行接口不僅能實現了多個6RA80之間的BICO互聯,還能實現不同裝置之間的信號互聯,例如:6RA80與6RA70或6RA24的互聯。對等接口使用連接器X177上的RS485接口(端子37、38、39和40),點對點串行連接圖如圖2所示。

圖2所示的主傳動、從傳動的總線終端電阻已激活,即p50795=1。主傳動發(fā)送控制字和實際值,從傳動接收狀態(tài)字和給定值。

圖2 點對點串行連接圖

二、控制原理及功能實現

連續(xù)帶鋼生產線張緊輥主、從控制系統(tǒng)選用6RA80四象限工作制整流器,控制邏輯采用6RA80內部自帶雙閉環(huán)調速系統(tǒng),即為速度外部閉環(huán)和電流內部閉環(huán)控制系統(tǒng)。電機編碼器檢測到的實際速度作為速度環(huán)反饋,當檢測到實際速度變化時,和速度給定進行比較,若實際速度小于速度給定,將二者的差值作為速度環(huán)輸入,經PI調節(jié)后發(fā)送到電流環(huán),增加電流環(huán)的輸入電流,提高電機的轉矩進行升速。電流環(huán)則通過分流器來檢測實際輸出電流,反饋到電流PI環(huán)入口和速度環(huán)輸出的電流值進行比較,通過控制晶閘管的導通角來控制實際輸出電流值,使輸出電流可控,最終控制電機轉速。

1.控制方案

常用的張緊輥負荷均衡控制方法有2種:方案一,主、從輥分別具有獨立速度環(huán)和電流環(huán)控制。控制過程中,賦予主輥和從輥相同的速度給定,經過速度環(huán)和電流環(huán)的調節(jié),輸出相同的電流給定。當檢測到主、從輥的電流反饋值存在差異時,將二者的差值進行PI調節(jié),調節(jié)后的輸出作為速度補償進行調節(jié),使負荷重新回到平衡。原理如圖3所示。方案二,只給主輥速度環(huán)和電流環(huán)控制,最終將輸出電流同時賦予主、從輥兩個電機。這樣只需要對主輥速度反饋和電流反饋進行調節(jié),因為無論如何調節(jié),主、從輥的電流給定始終一致。原理如圖4所示。

圖3 主從負荷分配方案一

圖4 主從負荷分配方案二

2.方案比較

比較而言,方案一簡單易行,只需要對主、從輥分別進行調控即可,然后比較主、從輥的反饋電流,最后通過電流變化進行PI調節(jié),但是這種負荷平衡系統(tǒng)響應慢,會在最后的電流調節(jié)過程中出現微小的振動。方案二在實施過程中比較復雜,需要在電流給定中增加控制邏輯,即在單動時,從輥的電流給定必須與主輥脫開,形成自己獨立的速度環(huán)和電流環(huán)控制,這樣是防止當從輥空載時因存在電流輸出而發(fā)生飛車由于方案二中主、從輥的電流給定來源一致,所以這種方法可以很好地實現負荷均衡。在連續(xù)帶鋼生產線的改造中,負荷均衡方案二得到成功使用。

3.功能實現

該生產線共有5個張緊輥,由于該生產線中張緊輥數量較多,控制方法基本相同,因此現以1#張緊輥的控制為例進行說明。按照帶鋼的行走方向,在1#張緊輥中最先接觸帶鋼的輥子為1#輥,另一個為2#輥,定義1#輥為主輥,2#輥為從輥。因為連續(xù)帶鋼生產線1#張緊輥的1#輥、2#輥包角相同功率不同,這樣就不需要考慮包角問題,只需要考慮電機的功率因素。負荷平衡控制的基本原理就是主、從輥按比 例分配總的轉矩。負荷分配公式如下所示:

M1=(M1+M2)×P1/(P1+P2) (1)

M2=(M1+M2)×P2/(P1+P2) (2)

式中:M1——1#輥轉矩;

M2——2#輥轉矩;

P1——1#輥的額定功率;P2——1#輥的額定功率;K=P2/P1為負載系數。

在此首先給出張緊輥主、從控制系統(tǒng)簡化的原理框圖,如圖5所示,然后分析主、從輥速度同步及負荷均衡的實現。

1#張緊輥單動運行時,入口段運行控制字為0,主從輥的速度環(huán)和電流環(huán)分別同時參與控制,控制過程中,賦予主、從輥相同的速度給定,單動時的速度給定為一定值。主、從輥的轉矩限幅值都由PLC給定。

圖5 張緊輥主從控制原理圖

1#張緊輥聯動運行時,入口段運行控制字為1,1#張緊輥正向運動。當主輥承受的負載發(fā)生波動時,會影響主輥電機的實際轉矩,若主輥電機的實際轉矩大于1%的電機額定轉矩時,此時S7-400PLC程序會選擇一個大小為5%額定轉速的速度增量與從輥的轉速給定做加法運算,由于加法運算的和大于從輥的速度反饋,使得速度調節(jié)器迅速飽和。速度調節(jié)器飽和之后,主輥的實際轉矩乘以負載系數K,得到的絕對值來對從輥轉速調節(jié)器的輸出進行限幅,主輥自身的轉矩限幅由PLC來給定。當1#張緊輥反轉時,分析過程與之類似。

1#張緊輥的加速度設定、加速時間設置全部在PLC中完成,當活套充套時,1#張緊輥按照PLC中設置的加速曲線跟著加速。當活套車運動到滿套減速位置時,此時1#張緊輥按照PLC中設置的曲線跟著減速。

三、慣性矩補償

當張緊輥加、減速運行時,為防止帶鋼由于前后速度不一致而產生震蕩,必須對張緊輥電動機進行慣性矩補償。慣性矩補償主要由電機中轉動慣量恒定的部位組成,如芯軸等。慣性矩補償的計算公式為:

ΔT=J×a (3)

式中: J——機械系統(tǒng)、轉子折算

到電機的固定慣性矩;

a——加速度。

通常機械制造商會給出J值,如果不能獲得,可通過傳動調試確定。做法:(1)可以通過DP讀取傳動數據,在S7400PLC中完成計算;(2)可以用6RA80DC master傳動裝置內的自由功能塊完成計算。

四、6RA80參數設置及優(yōu)化

6RA80裝置主要運行參數設置見表1。為完善連續(xù)帶鋼生產線自動化控制,使生產運行于精度高、穩(wěn)定性強、安全性好的環(huán)境,需要對電機參數進行優(yōu)化,以提高生產效率和產品成品率。優(yōu)化電機時參數P50051=24(勵磁電流)和25(電樞電流)自動確定PI參數,使輸出電流可控。優(yōu)化電機參數P50051=26時自動確認速度環(huán)的PI值。電機參數P50051=27時優(yōu)化EMF控制(包含勵磁特性曲線記錄)。

表1 主要運行參數表

五、結語

2014年8月,直流調速裝置6RA80成功應用于連續(xù)帶鋼生產線,6RA80的主從控制模式解決了張緊輥傳動系統(tǒng)的速度跟隨和負荷均衡問題。生產過程中帶鋼不再劇烈抖動,減小了對系統(tǒng)的沖擊,電機電流穩(wěn)定在正常范圍內。既保護電機,也保護傳動設備,減少了電氣設備因負荷分配不均而引起的故障,降低設備維護費用,大大提高了生產效率,同時提高了帶鋼質量。

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