陳 勇
(攀枝花鋼城集團有限公司,四川 攀枝花 617023)
短流程煉鋼工藝憑借能源和原料多元化的優勢得以快速發展,已經成為建筑用鋼的重要生產方式。某電爐鋼廠采用鋼渣為主要原料生產建筑用鋼,鋼水中S含量較高,為滿足脫硫工藝需要,前期采用預熔型精煉渣和活性石灰混合渣洗工藝,可以滿足生產要求,但成本相對較高。
該地區釩鐵生產企業采用鋁熱法冶煉工藝,同時產生1.5倍于釩鐵產量的高鋁尾渣,且尚未得到有效利用[1]。由于其組成與現有預熔型鋁酸鈣精煉渣相近,如果能用于煉鋼生產,從而實現尾渣的循環利用,會產生較大的經濟和社會價值。
高鋁尾渣主體為黑色,其縱向外層為黃色鎂砂變質層(見圖1),中心斷面呈現金屬光澤(見圖2),上部氣孔較多,下部(釩鐵接觸層)相對致密。
將高鋁尾渣經過挑選、破碎處理后,其成分檢測指標見表1。

圖1 整塊剛玉渣餅

圖2 剛玉渣餅內部情況圖

表1 高鋁渣指標檢測結果
從表1中可以看出,高鋁渣中S、P含量均遠低于預熔渣不大于0.08%的要求指標,而且二鋁酸一鈣(CA2)和鎂鋁尖晶石為主晶相。
根據文獻[2]處理高爐渣提鈦尾渣的思路,通過在出鋼過程中以高鋁尾渣配加活性石灰對鋼水進行混沖、渣洗,混沖過程中高鋁渣中Al2O3與CaO形成低熔點的12CaO·7Al2O3,達到脫硫化渣的作用。高鋁渣的加入量根據其成分和活性石灰配加量綜合確定為2kg/t鋼。
試驗在某廠40t鋼包進行,高鋁尾渣加入量按80kg/爐鋼(噸鋼2kg)控制,出鋼過程中隨合金罐在EBT爐出鋼1/3時,加入鋼包;試驗爐次暫停使用預熔精煉渣,其他合金及石灰的加入量維持不變;根據生產需要在LF爐精煉過程中添加石灰進行調渣;試驗期間,在LF爐工位對鋼水進行取樣。
試驗鋼種為HRB400,試驗共計進行5爐,使用高鋁尾渣400kg。從鋼包鋼水S變化情況以及LF爐渣化渣情況等方面分析其效果。本次試驗的相關數據見表2。

表2 高鋁渣試驗對比數據
3.2.1 脫硫速度分析
從表3.1可知,試驗爐次的EBT出鋼S含量與LF爐鋼水熔清樣(入罐樣)平均脫硫率為35.82%,對比爐次的LF爐平均脫硫率為24.80%。可見,試驗爐次在相同工序時間內較對比爐次的平均脫硫率提高11.02%。說明加入高鋁渣后,石灰與高鋁渣在此條件下能夠快速形成低熔點鋁酸鈣物相,熔渣脫硫率較好。
3.2.2 化渣情況分析
根據試驗現場觀察,使用高鋁渣后,LF化渣情況與使用對比爐次相當,化渣情況良好,滿足LF爐冶煉工藝要求。
3.2.3 熔渣成分變化
為確定高鋁預熔渣對鋼包渣的影響,本次試驗在LF不同時期分別對爐渣進行取樣分析對比。取樣時間為LF熔清樣和LF出站樣,對應檢測結果見表3。

表3 試驗爐次爐渣檢測結果 單位:%
從試驗情況來看,因高鋁尾渣中MgO含量較對比預熔精煉渣高,致使鋼包渣中MgO含量增加2.0%~3.0%,但是鋼包渣中MgO均在7%以內,據文獻[3]介紹,適量的MgO含量(≤8%)可以降低熔渣對鋼包渣線的侵蝕速度,同時不降低熔渣的精煉性能。
以攀西地區的釩鐵冶煉后高鋁渣為主料,通過配加適量活性石灰,可以直接用于建筑用鋼生產,其使用可以達到現有市售鋁酸鈣預熔精煉渣的效果,具有較大的經濟和環保效益,為釩鐵冶煉廢棄物開辟了新的應用途徑。
[1]余利明,蔣玉明.西南地區剛玉渣市場細分及用途定位[J].資源再生,2010(6):30-31.
[2]李有奇,柯昌明,甘霖,等.基于攀鋼含鈦高爐渣提鈦尾渣的精煉脫硫劑研究[J].鋼鐵釩鈦,2008,29(4):26-31.
[3]郝寧,王新華,劉金剛,等.Mg含量CaO-Al2O3-SiO2-MgO精煉渣脫硫能力的影響[J].煉鋼,2009,25(4):16-19.