劉國紅
(陽泉市工程建設監(jiān)理中心,山西 陽泉 045000)
陽泉市廣陽路(平定縣西外環(huán)路二期)建設工程起點為平定縣城西外環(huán)路K1 +370.000,由南向北,終點至陽泉市南外環(huán)路K6 +284.525,全長4 914.525 m。廣陽路采用城市主干路Ⅱ級標準,計算行車速度為40 km/h。路線控制紅線寬度60 m,行車道寬2×15 m 八車道。項目沿線主要為中低山區(qū)、低洼農田和自然溝壑地形,最高點位于K4 +163 處,海拔820.024 m,最低點位于K6 +260.00 海拔668.908 m,沿線多為黃土覆蓋,山谷兩側,有基巖外露,植被稀疏,屬于構造剝蝕地貌。沿線有兩處高填方地段,K4+657.00~K4 +833.50 和K5 +380.00~K5 +640.00 處,K4 +722.65 處深度21 m,K5 +560.00 處深度18 m。全線填料來源均為挖方地段調配并全部利用。較有代表性的挖方地段土(石)質情況分布為,表層1 m~2 m 范圍內分布有雜填土、低液限粉土、低液限粘土、殘積土。下層為石炭系泥巖及砂巖。本工程高填方占全線填方工程量90%以上,高填方是整個工程質量控制的重中之重。廣陽路是市區(qū)與縣城的一條主干道路,最大限度的減小工后沉降,是擺在各參建單位面前的最大課題。路基沉降導致路面破壞,是公路在建設和使用過程中最常見的病害之一,高填方路基工后沉降極易發(fā)生。工后沉降速度緩慢、延續(xù)時間長,甚至在通車兩年以后還在下沉,使得路面養(yǎng)護難度增大,每年下沉每年處理,有的單位采用鉆孔注漿的辦法進行處理,不但費用高,且得中斷交通,對濕陷性黃土效果不佳。填方路基的實踐證明,對于高填方路基來說,如果采用通常的壓實機具和壓實標準,路基工后沉降無法避免,而且重錘施工常用于軟地基處理,在本次高填方路基施工實踐中,使用重錘的沖擊能,顯著提高路基承載力,增加土體密實度,減小路基工后沉降積累了成功經驗。
全線挖方地段的開挖土全部回填利用,施工時清除表層雜填土和腐殖土后進行。
常見的壓實標準為壓實度和沉降差兩種控制方法,壓實度常用于土質填料路基的壓實檢測控制,顆粒粒徑和含量均勻級配的集料,路面結構層也常采用壓實度控制。沉降差多用于石質填方路基的壓實檢測和控制。
根據廣陽路的填料情況,開挖出的填料均為不同粒徑的塊狀粒料,為強~中風化泥巖和砂巖。經過機械開挖和倒運,破碎粉狀化,表觀可視為土石雜填料。同時由于地質條件限制,無法準確界定和分離土、石填料。只對塊狀泥巖和砂巖作了飽水強度試驗。如果采用壓實度法控制,存在幾大問題:1)由于石質顆粒間隙較大,導致傳統灌砂法測量體積不準確,從而影響測點的壓實度值。2)隨著測點的不同,測量結果存在較大的差異性不能反映路基真實的壓實情況。而且對于高填方路基來說,最大隱患就是工后沉降,采用沉降差法控制,較能直觀、準確、靈活的反映路基壓實狀態(tài)。
根據JTJ 033—95 公路路基施工規(guī)范7.1.1~7.9.5 要求,建設單位、監(jiān)理單位和施工單位共同參與,在K1 +980~K2 +080 段作了試驗段,填料塊狀石質含量為80%,要求路堤最大壓實層厚50 cm,下路床最大壓實層厚為40 cm,上路床最大壓實層厚為30 cm。因試驗段標高位于下路堤,試驗段壓實層厚確定為50 cm。最大粒徑均不超過層厚的2/3。
鋪筑時,先用160 推土機粗平,再用BM225-3 型振動壓路機靜壓一遍,再用GR180 型平地機精平。然后按順路方向呈梅花形均勻布置10 個鋼球,然后用BW225-3 型振動壓路機振壓,測量人員跟蹤測量,以同上一次測量數據之差在5 mm 范圍內為止,最后用3Y21-24 型收面壓光。經取樣試驗和現場測定10 個點的壓實度進行對比,最小壓實度為93.65%,最高為96.09%,符合規(guī)范要求。試驗數據見表1。
根據設計文件要求,路基填筑深度大于6 m 的區(qū)域,要求重夯加固處理路基以保證路基質量要求,為此確定重夯設備參數和施工技術要求。
在重錘的能級的選擇上,項目部參考JGJ 79—2002 建筑地基處理技術規(guī)范中強夯法的有效加固深度的估值和強夯法創(chuàng)始人梅那提出了如下公式:

其中,M 為夯錘重,t;h 為落距,m。
綜合考慮重錘施工現場與周邊民房距離,經過計算,采用能量級小、錘擊數多、沉降差小的原則,綜合確定為500 kN·m,夯錘重50 kN,提升高度為10 m。高填方路基按正常分層碾壓,每層500 mm,4 層全面重錘夯擊一次,即1 次/2 m。通過試驗確定重錘參數如下:錘底直徑1.2 m~1.3 m,擊數4 擊~6 擊,并保證最后兩擊沉降差不大于20 mm,安排專人監(jiān)督擊數,施工中定期或不定期進行沉降差抽檢。
施工設備:主機為W1001 型15 t 履帶吊2 臺,夯錘重4.98 t 2 個。
測量放線,提前確定錘擊點位,白灰撒出點位方格線,設備就位,監(jiān)理驗收后開始夯擊。起重機就位后使夯錘對準夯點,起吊到規(guī)定高度后放松鋼絲繩使重錘自然下落,反復起落,達到試驗確定的錘擊數。起重機后退,到達下一個夯擊點位,保證重錘落點與前一夯點相切。重錘施工試驗段沉降觀察記錄見表1。

表1 重錘施工試驗段沉降觀察記錄
重錘夯點與填方邊坡保留1 m 寬度,按照4 m 的距離考慮重錘影響廣度,因此距離涵洞、擋墻、地下管網等構造物縱深應大于4 m,見圖1。
填挖結合部位是路基最易發(fā)生問題的部位,現場采取縮小夯擊層的方法,由1 次/2 m 改為1 次/1 m。即正常開挖臺階,正常碾壓外,每填至1 m 高度,重夯一次,填挖結合部平臺寬度保證3 個夯位的寬度。

圖1 重錘夯擊示意圖

表2 323 d 累計沉降觀測值 mm
竣工1 周后,開始工后沉降觀測,表2 反映出,由于高填方路基采用重錘處理,竣工初期,也就是荷載作用初期,主要是受基底沉降和荷載共同作用,壓縮變形速率較大。隨著作用時間的延長,壓縮變形已經完成,主要進行固結沉降,變化趨于緩慢。由于施工時經過重錘處理,初始沉降在施工期間已經基本完成,竣工后,運營階段的沉降大部分為次壓縮沉降,其值小而且速率緩慢。實質上,我們真正關心的是竣工后運營階段的沉降變形,它直接影響路基、路面的穩(wěn)定。竣工近1年,路面總沉降最大為68 mm,約為填土總高度的3.2‰,未對路面質量、外觀及其他附屬工程產生不良影響,行車舒適性也未受影響,取得了較好的預期效果。
1)規(guī)范規(guī)定的填土路基區(qū)域壓實度要求,主要依據車輛荷載對路面以下一定范圍內持力層受力而定。但對于高填方路基,影響路基沉降變形的主要因素是填土本身,它既是承重結構,又是主要荷載。對高填方路基的檢測驗收數據表明,經過重錘技術處理的高填方路基,填料密度得到顯著提高,加快了土體初始沉降和固結沉降,對減少后期路面沉降,保證路基穩(wěn)定十分關鍵。所有高填方地段的路基彎沉值全部一次性檢測合格。
2)重錘施工速度通常較慢,單臺重錘設備每臺班夯擊面積一般在600 m2~800 m2,因此,應開辟足量的工作面,以保證填方施工與重錘施工有序銜接,交替進行,以提高施工效率。相反,適當延長施工周期,有利于固結沉降的基本完成,本工程實際施工工期是同規(guī)模道路工期2 倍。
3)地質情況不良時,尤其是位于山體上部的挖方路段,也可以采取對道路基層進行重錘處理,效果顯著。
4)廣陽路2012年9月25日竣工通車后,截止目前未見明顯病害,實踐證明此施工工藝基本滿足要求,值得借鑒。