■馮秀民,裴林,白士勇
我公司生產的30MW無磁壓圈鑄件產生的主要缺陷為冷隔和粘砂,缺陷有共性,冷隔多發生在最后一澆上下法蘭處,粘砂多產生在立筋圓角處。兩種缺陷共存是由于鑄件澆注時為一爐多澆,澆注溫度和充型速度存在差異,而鑄件壁厚不均勻,型腔各部位鋼液上升速度也存在差異。
原工藝為了解決鑄件冷隔問題,采用提高澆注溫度的方式,這樣雖然冷隔問題得到了緩解,而粘砂缺陷很嚴重。無磁鋼材質為ZG25Mn18Cr4,這種材質熔點不高,且鋼液流動性相對較好,用提高澆注溫度來解決鑄件冷隔缺陷效果并不明顯,而負面作用卻很大,粘砂、砂眼等缺陷問題明顯增多且很嚴重。
我們對充型時鑄件型腔內各部位鋼液的上升速度進行計算,結合鑄件產生冷隔的位置,得出鋼液上升速度不足是產生冷隔的主要原因,從這方面入手我們進行了技術準備及生產試制工作。
(1)降低澆注溫度,暫定澆注溫度下調30℃。
(2)調整澆注系統,目的是提高鋼液在鑄型中的上升速度。①鋼包注口增大。②增加澆注系統的開放程度。③設計專用陶瓷管磚固化澆注系統,讓鋼液在澆道中流動順暢。
(3)冒口調整,使用發熱冒口替換普通冒口,目的是提高鑄件工藝出品率,降低成本。
(1)鑄造工藝方案 如圖1所示。
(2)工藝參數計算 ①經計算,ZG25Mn18Cr4鋼熔點為1430~1440℃。②充型能力計算,如圖2、附表所示。

圖1 鑄造工藝

鋼液上升速度分布表 (m/s)

圖2 剖面
(3)計算機數值模擬 冒口使用發熱冒口,總鋼液量單件減少1300k g,圖3是新工藝模擬結果,可滿足鑄件質量要求。……