朱偉偉,陳剛
(安徽江淮汽車股份有限公司,合肥230601)
基于滑行試驗的載貨汽車動力性經濟性仿真與試驗分析
朱偉偉,陳剛
(安徽江淮汽車股份有限公司,合肥230601)
通過對比原型車和競品車的滑行試驗數據,分析了整車的行駛阻力,試驗結果表明原型車的空氣阻力大于競品,通過CFD分析并提出了駕駛室造型的優化方案,改善了整車行駛阻力。并針對新的滑行阻力優化了動力總成的匹配,在轉轂上進行了動力性經濟性試驗。試驗結果表明,優化方案有效,改善了整車性能,提升了產品競爭力。
滑行試驗;動力性;經濟性;優化
朱偉偉
碩士研究生學歷,現任安徽江淮汽車股份有限公司技術中心工程師,研究方向:商用車動力匹配工作。
整車的動力性經濟性除了受動力總成的匹配合理程度的影響,也和整車的行駛阻力有很大的關系。目前,國內的很多企業都選擇采用滑行試驗測算整車的行駛阻力,并應用到轉轂臺架進行動力性經濟性的試驗。這種方法開發周期短,試驗誤差小。而且滑行阻力測定完成后可以結合相關仿真軟件,更為準確的分析動力性經濟性的優化方案。文中通過分析某款載貨車的滑行阻力,改善了整車的空氣阻力,并針對新的滑行阻力調整了發動機的萬有特性區間的分布,優化了傳動系的速比,方案實施后,試驗結果表明改進效果明顯。
汽車滑行是指汽車在水平路面且無風的條件下,加速至某預定速度后,摘擋脫開發動機,利用汽車的動能繼續行駛的減速運動??梢愿鶕囁倥c時間的關系計算汽車的行駛阻力,再設定底盤測功機進行道路模擬試驗。
原車型是一款4X2載貨車,設計總質量16噸,搭載4缸渦輪增壓柴油機,手動變速箱,單級減速后驅動橋,整車基本參數如表1所示:

表1:整車參數
滑行試驗依據相關標準進行[9][10],要求平均風速≤2m/s,最大風速≤3m/s,溫度 5℃~35℃范圍內;相對濕度小于80%;試驗路面應為干燥、平整的混凝土或具有相同附著系數的其他路面,路面上不許有松散的雜物,縱向坡度0.1%以內。滑行過程中,每隔5km/h,記錄一次滑行時間,試驗往返各滑行4 次,取平均值,作為滑行試驗結果,往返區段盡量重合。分別對競品和原型車進行試驗,最終試驗結果如圖1所示:
如滑行阻力圖所示:原型車在低速段的阻力與競品基本相當,而隨著速度的增加,滑行阻力則大于競品,根據工程經驗,低速段對滑行阻力影響較大的是輪胎的滾動阻力,高速段對滑行阻力影響較大的是空氣阻力,因此可以初步判定該車型的空氣阻力不如競品。為了進一步明確原因,對駕駛室做了CFD分析,從分析結果中可以看出,與競品車相比,原型車駕駛室的車頂存在明顯的流動分離現象,導致整車的空氣阻力較大。

表2:風阻系數與迎風面積對比
原型車駕駛室加高后,雖然增加了迎風面積,但是明顯的改善了風阻系數,綜合來看改進了空氣阻力。改進后樣車的滑行試驗也驗證了這一點:
整車的行駛阻力是動力性經濟性的基礎,動力性經濟性的好壞還受發動機萬有特性、低油耗率區間的分布和傳動系速比匹配等因素的影響。因此需要基于整車的滑行阻力,對整車的動力匹配做進一步的分析,明確是否可以優化。
經過市場調研,明確客戶的常用車速和檔位,分析了等車速情況下發動機在MAP圖上對應的工作區間[1]。
(1)根據市場調研可以得知,一般客戶常使用5檔或6檔,就是最高檔和次高檔。常用車速為50-90km/h。
(2)計算常用車速對應的發動機轉速ne
式中:ne是 發動機轉速,單位:r/min;Ve是相應的車速,單位:km/h:ig是相應檔位的速比:i0是驅動橋速比:r 是輪胎滾動半徑,單位:m.
(3)行駛時,阻力等于整車的驅動力,就可以根據車速對應的阻力計算發動機所需的扭矩。
寫作是構成語文結構的要素之一,語文寫作在初中語文教學中占有大量比重,是初中語文學習的重中之重。在進行語文寫作教學時,教師可以根據寫作中心思想所表達的意思設計情景教學,這不僅可以激發學生練習寫作的興趣,還能培養學生獨立思考、聯系生活的寫作能力。學生在學習寫作時,通過使用合理的語言描繪方式與修辭手法進行寫作,既可以增強學生寫作手法的運用,還可以提高學生寫作能力。
式中:Ttq發動機扭矩,單位N.m;Ft是相應的驅動力,單位是N;ηT是傳動系效率
(4)結合第(2)、(3)步計算的轉速和扭矩,得到對應的發動機功率。
式中:Pe是 發動機功率,單位是KW;
(5)結合已知的等速百公里油耗計算燃油消耗率。
式中:be是燃油消耗率,單位是g/(kw.h);Qs是等速百公里油耗的仿真數據,單位是L/100km,ρ是燃油密度,g為重力加速度常數。
(6)利用繪圖軟件,結合轉速、扭矩和發動機的萬有特性數據繪制發動機工作區間圖,如圖6所示:
定義發動機最低燃油消耗率為bemin,而把110%bemin對應的油耗線所包括的范圍定義為經濟區間[3],從圖6可以比較直觀的看出,原車常用車速對應的發動機區間偏離經濟區間,而且隨著車速的增高,愈發的偏離經濟區間。這會導致經濟性不好,而且隨著車速增高變得更差。出現這種問題的原因是發動機的經濟區間偏向低轉速區。而且傳動系速比匹配的偏高,導致整車的常用車速對應的發動機轉速偏高,偏離了經濟區間對應的轉速,因此,準備采用兩種措施進行改進:
措施1:通過重新匹配增壓器,優化燃燒開發,擴大發動機萬有特性的經濟區間,但是發動機的原排會有一定的惡化,需要對后處理系統重新標定保證排放達標。改進前后的發動機萬有特性對比如圖7所示,發動機經濟區間有了明顯的擴大:
措施2:優化后的發動機萬有特性,如圖7所示,經濟區間還是偏向于低轉速,需要重新匹配較小后橋速比,把最高檔和次高檔常用車速對應的發動機轉速區間向經濟區間移動。同時加大變速箱低檔位速比保證爬坡度>20%,結果如圖8所示, 改進后的方案主要車速的工作區間明顯優于原車工作區間。
改進工作完成后根據滑行阻力和整車相關參數,在CRUISE軟件中建立整車的模型,如圖9如下,并在模型中設立相關計算任務,模塊之間在軟件模版上都有數據線相連接, 彼此之間傳遞信息[2][4],計算完成后,可以在軟件專用的后處理模塊中查看相關計算結果。
為了上述各種分析的準確性,并確認整車的實際性能,在轉轂試驗臺架上進行了如圖10所示的的動力性經濟性試驗[6]。
整理改進車的仿真和試驗數據如表3所示,結果表明仿真值與試驗值的試驗誤差控制在±5%以內,說明模型精度較高,對設計工作具有很強的指導意義。
通過對原型車、改進車和競品車的試驗數據的整理和對比, 改進后,整車的動力性經濟性有較大的改善,尤其在高車速段經濟性很差的問題得到了解決。與競品相比在動力性經濟性上也有一定的優勢,增強了產品的競爭力。

表3:改進車仿真和試驗數據對比
通過滑行試驗的數據對比,改善了整車的空氣阻力,同時針對新的阻力優化發動機的萬有特性,并重新匹配了傳動系速比,可以得到如下結論:
1)研究整車的行駛阻力是動力性經濟性開發的基礎,通過滑行試驗分析行駛阻力是提高動力性經濟性的一種有效措施。
2)發動機萬有特性的經濟區間的范圍和分布區域,也是影響經濟性的重要因素。在保證排放的情況下,盡量擴大發動機的經濟區間,改善燃油消耗率,會取得更好的經濟性。
3)在動力匹配的過程當中,要根據常用車速或者市場上客戶實際的駕駛習慣,結合行駛阻力,來判定工況下發動機常用工作區間,在保證動力性的情況下,可以通過匹配適當的速比來調整經濟區間與工作區間的重合。
4)以滑行阻力為基礎,結合仿真軟件和轉轂臺架試驗,可以提高動力性和經濟性開發的效率,大大縮短了產品開發周期,有效提升產品的市場競爭力。
[1]余志生.汽車理論[M].北京:機械工業出版社,2009.
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[10]張富興,高海洋.重型汽車滑行試驗方法的研究[J].北京汽車,2010(3).
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