王黎(遼寧大唐國際阜新煤制天然氣有限責任公司,遼寧阜新123000)
48000Nm3/h空分裝置的安裝和調試總結
王黎(遼寧大唐國際阜新煤制天然氣有限責任公司,遼寧阜新123000)
介紹了48000Nm3/h空分裝置在設計中的亮點及調試過程中出現的問題和處理措施。
大型空分裝置內壓縮試運行開車調試
遼寧大唐國際阜新煤制日產1200萬m3/d煤制天然氣配套的KDON-48000/22500型空分裝置由開封空分集團成套供貨,配套壓縮機組為沈鼓生產。該裝置采用全低壓分子篩吸附凈化、增壓透平膨脹機制冷、全精餾無氫制氬、空氣增壓循環的氧、氮雙泵內壓縮流程(如圖1所示)。
現將裝置調試中暴露出的問題和設計亮點作出以下總結,供同行參考。

圖1 48000m3/h空分設備流程簡圖
1.空氣壓縮系統
壓縮機組采用汽輪機驅動,單軸雙輸出,壓縮機組各軸瓦溫度作為設備運行中關鍵監測點,但在正常運行中往往出現單個溫度測點斷線,溫度變送器輸出20mA電流,軸瓦溫度高達到聯鎖停車值,造成整套裝置停車,給企業造成較大損失,為避免此類現象的發生,本套機組在溫度測點斷線情況下,通過溫度變送器斷線保護,在電阻值達到最大時,溫度變送器輸出4mA的電流信號,使軸瓦溫度顯示為量程下限,避免了機組的聯鎖跳車。
2.預冷系統
本套裝置空冷塔液位采用兩臺雙法蘭液位計同時監控,在1路出現問題時,切換至另一路顯示,2路遠傳液位計同時凍堵的可能性大大降低,確保純化系統能穩定、安全的運行。同時為防止液位過高出現帶水事故,在就地液位計上加裝液位開關,空冷塔液位超過工藝允許值時,2路遠傳液位信號和液位開關三取二控制,迅速打開底部緊急排放閥,降低液位,有效的避免了純化系統帶水事故的發生。
3.純化系統
純化系統用來吸附空氣中的水份、二氧化碳、碳氫化合物等雜質,分子篩切換時,空氣及再生氣量的變化會引起精餾工況的波動,嚴重時,會造成氬系統的氮塞。因此再生氣流量在分子篩切換時不大幅度波動,就顯得非常重要。
基于以上目的,在純化系統加熱-冷吹階段的切換過程中,為避免再生氣的流量的變化對精餾工況的影響,在順控程序上采用
了一些措施,起到了穩定精餾工況的作用。比如:在由加熱階段切換至冷吹階段時,順控程序預先打開冷吹閥門至20%開度,60秒后開至30%,同時加熱閥門在原來開度的基礎上關閉5%,冷吹閥門在90秒和120秒再增加開度至50%,加熱閥門同一時間段內分別關閉5%,150秒后,加熱和冷吹閥門自動投入PID控制,至冷吹閥門的開度滿足再生氣量的要求,而加熱閥門線性關閉,達到再生氣量的平穩切換的目的。經過調試初期的觀察,上下塔的壓力在很小的范圍內波動,滿足了精餾工況的要求。
1.純化系統
再生加熱在設計之初沒有考慮極端工況下分子篩的再生熱源,僅配套了一臺再生污氮氣蒸汽加熱系統,蒸汽壓力等級為1.6MPa、溫度為204-240℃,設想在純化系統需要活化處理的情況下,該加熱系統是不能滿足系統活化及再生的要求,只能在以后改造中增加一套電加熱裝置,以滿足系統需要。
2.精餾系統
為了縮短氬系統的加溫時間,增設了旁通粗氬Ⅰ塔氬側加溫管線,為防止閥門內漏,儀表空氣進入粗氬Ⅰ塔氬側,造成氬側超壓,在管線上加裝了安全閥,但在裝置調試過程中,發現安全閥頻繁起跳,連續噴出低溫液體,
經查找設備配管圖發現,該管線自開孔處至引出冷箱外,有6m多的高度差,這樣在氬側有液體時,低溫液體進入加溫管線內,液體的靜壓差通過計算就有可能達到113 KPa,而管線上安全閥起跳壓力為80KPa,造成安全閥頻繁起跳,調試期間只能在根部加入盲板,待安全閥到貨后更換。
3.高壓氧氣出換熱器不銹鋼和鋁轉換接頭出現漏點
高壓板翅式換熱器在充壓作氣密性試驗時,檢查發現高壓氧氣出換熱器的轉換接頭處出現不同程度的泄漏點,判斷為在施焊時,沒有采取嚴格的降溫措施,溫度過高,導致雙金屬結合面毀壞。只能做報廢處理,不但延誤了調試工期,也給企業造成了經濟損失。
KDON-48000/22500型空分裝置,在配置上采用“點菜”方式,最大化的采用國產設備,經過認真調試,各項指標均達到或超過設計指標,轉動設備運行穩定,控制先進,在線分析準確,該套空分設備的投產,滿足了后系統用氣需求,同時也為二三期裝置的安裝、調試積累了寶貴經驗。
[1]毛紹融,朱朔元,周智勇.現代空分設備技術與操作原理〔M〕.杭州:杭州出版社,2005.
[2]湯學忠,顧福民.新編制氧工問答〔M〕.北京:冶金工業出版社,2001.