胡海蘭 楊芳(蘭州石化公司研究院)
優化主風機組的汽輪機發電
胡海蘭楊芳(蘭州石化公司研究院)
某石化公司煉油廠300×104t/a重油催化裂化裝置1#主風四機組系統為主要能量回收系統。根據催化裝置全流程Petrosim模型分析計算,四機組功率不匹配,汽輪機存在增加蒸汽用量、提高裝置發電量的潛力。試驗表明,緩慢增大1#主風機組汽輪機用汽量至設計負荷最大用汽量160t/h(增長幅度為3t/h),并確保1#主風機組未出現波動、軸溫上漲現象,可提高此裝置1#主風機組發電量約1000kWh,每年可為公司節約0.284×104t標煤,增加收入467.72萬元。
煉油廠重油催化裂化四機組發電量節能
某石化公司300×104t/a重油催化裂化裝置1#主風四機組系統為主要能量回收系統。該系統設計總功率為:煙機32500kW,主風機31015kW,汽輪機16300kW,發電機22000kW,是目前亞洲功率最大的四機組之一。實際運行時,四機組汽輪機使用裝置自產6.4MPa次高壓蒸汽,煙機采用再生煙氣共同作為動力源,驅動主風機做功,為再生器的再生提供氧氣,過剩和不足的功分別由電動機發電和用電來平衡負荷。
300×104t/a重催裝置1#主風四機組2009年發電量維持在5000kW左右。但鍋爐出口6.0MPa蒸汽至裝置氣壓機組汽輪機與主風四機組汽輪機總流量低于2個汽輪機組蒸汽用量之和;且公用工程能量優化項目外方專家現場調研時發現,裝置主風四機組汽輪機主氣門開度只有50%左右時用氣量不應達到160t/h的設計最大負荷;在利用催化裝置Petrosim全流程模型模擬時,四機組也存在功率不匹配的問題(主風四機組汽輪機用汽量偏高);計量部對主風四機組汽輪機用汽量表進行檢查時,也發現其流量量程與維修公司設計計算書不一致,且其壓力單位兆帕和千帕在加法運算中混用。針對上述問題,利用2010年6月裝置大檢修的機會,實施了“提高300×104t/a重催裝置1#機組發電量”的能量優化項目。
根據催化裝置全流程Petrosim模型分析計算,四機組功率不匹配,汽輪機存在增加蒸汽用量、提高裝置發電量的潛力。通過現場調研,發現300× 104t/a重催裝置1#主風四機組汽輪機調速器開度58%仍有增加發電量的機會。
為考察操作調整后1#主風機組正常負荷下最大發電量、1#主風機組達到最大發電量后裝置能耗變化,以及在最大發電量下機組運行情況是否平穩,實施了以下方案:
1)大檢修期間校正鍋爐出口6.0MPa蒸汽流量表,氣壓機組汽輪機入口、1#主風機組汽輪機入口蒸汽流量表,確認其真實準確。
2)調整裝置產汽量至最大負荷,保證1#主風機組汽輪機提高用汽量后,產汽量仍滿足機組需求,次高壓蒸汽壓力維持在5.95~6.0MPa。
3)協調保證低壓汽壓力0.8~0.85MPa。
4)聯系動力廠1#中央變電所,留有20000kW負荷余量,以確保在1#主風機組載荷發生波動后,有余量由發電轉為用電;或者是在1#主風機組跳閘后,能夠迅速啟動2#主風機組確保裝置及時開工。
5)在1#主風機組運行正常情況下,緩慢開大煙機入口高溫調節碟閥,再生器壓力自動調節雙動滑閥開度在1%~1.5%之間,并確保1#主風機組未出現振動波動、軸溫大幅度上漲現象。
6)緩慢增大1#主風機組汽輪機用汽量至設計負荷最大用汽量160t/h(增長幅度為3t/h),并確保1#主風機組未出現波動、軸溫上漲現象。
方案實施中需注意以下事項:
1)分廠協調裝置應在375t/h滿負荷加工量運行狀態下工作。
2)氣壓機組中間冷卻器冷卻效果差,原因為循環水水質差,需提高氣壓機組中間冷卻器冷卻效果,使氣壓機組不會成為裝置滿負荷時的瓶頸,影響裝置處理量不能達到最大值,從而沒有足夠的煙氣進行發電。
3)裝置操作人員須密切注意整個變化過程中機組各點振動、溫度以及工藝參數變化狀況并做詳細記錄。
4)由設備研究院大機組在線監測人員密切觀察S8000中機組運行狀況。

表1 實施數據
2011年8月,300×104t/a重催裝置進行了系統檢修,校正了氣壓機組汽輪機入口蒸汽流量表,1#主風機組汽輪機入口蒸汽流量表。待9月份1#主風四機組運行后,裝置于9月20日進行了標定,將四機組汽輪機入口蒸汽調速器開度由55%提高至82%,蒸汽流量調高至約160t/h的設計最大操作流量(表1)。在保證工藝操作條件基本不變和機組運行平穩的前提下,裝置四機組發電量提高約1000kWh。
裝置1#主風四機組汽輪機蒸汽用量增加后,在保證工藝操作條件基本不變和機組運行平穩的前提下,裝置發電量提高了1063kWh,每年可為公司節約0.284×104t標煤,增加收入467.72萬元(表2)。

表2 經濟效益分析
10.3969/j.issn.2095-1493.2015.002.002
2014-06-30)
胡海蘭,高級工程師,2010年畢業于華東理工大學,從事能量優化技術研究工作,E-mail:cnhhl@163.com,地址:甘肅省蘭州市西固區清水街17號蘭州石化公司研究院,730060。