賈懷軍
(大同煤礦集團大地選煤工程有限責任公司,山西 大同 037003)
介質消耗量是衡量選煤廠工藝水平和管理水平的重要指標,也是提高選煤廠經濟效益的重要環節。我國相關標準[1]中規定,在重介質選煤過程中,入選1 t原煤的磁鐵礦粉的技術耗量塊煤系統為0.2~0.3 kg;末煤系統為0.5~1.0 kg,但在實際生產中往往有不少選煤廠會超出這個標準。由于介質價格高,生產消耗量大,因而介耗大直接影響選煤廠經濟效益。為了實現節支降耗,各選煤廠均需對介質流程進行全面檢查評定,對各項數據指標進行研究分析,找出介耗大的主要原因,并采取有效方法和舉措來降低介質消耗,從而降低生產成本,增加企業經濟效益。
麻家梁選煤廠是一座設計處理能力為12.0 Mt/a的動力煤選煤廠,生產采用50~13 mm粒級塊煤重介淺槽分選、13~1.5 mm粒級末煤三產品重介旋流器分選,1.5~0.15 mm粒級粗煤泥螺旋分選機分選、<0.15 mm粒級細煤泥加壓過濾機+快開式隔膜壓濾機聯合脫水回收的生產工藝。麻家梁選煤廠入選原煤煤種為長焰煤,其煤質較脆,在洗選過程中易碎,導致末煤含量較高,從而使振動篩脫介不夠充分;同時產生的次生煤泥又使稀介桶中煤泥含量過高,以致粗煤泥在稀介磁選機滾筒下堆積嚴重,導致磁選效率降低,介耗加大。在實際生產中,麻家梁選煤廠塊、末煤系統綜合介耗高達2.0 kg/t。
介質消耗損失包括技術損失和管理損失。為了找出介質消耗量大的主要原因,選煤廠對介質流程進行了全面檢查,對磁鐵礦粉質量進行了檢測,并對篩分設備和磁選設備的工藝效果進行了檢查評定,以綜合分析介耗大的主要原因。
選煤廠介質消耗與介質的真密度、磁性物含量、粒度和水分的大小存在密切的關系:介質的真密度越大,介耗越小;磁性物含量越高、細微粒含量越大,介耗越小;介質水分越大,介耗越高。
根據集團公司下達的關于磁鐵礦粉技術指標要求:分選塊煤時,介質中<0.074 mm粒度級含量必須達到85%以上;分選末煤時,介質中<0.044 mm粒度級必須達到85%。結合塊、末煤分選對重介質的質量要求,并通過多年的實驗摸索,本著介質費用和消耗最低的原則,麻家梁選煤廠重介質選用的磁性物含量指標為:<0.063 mm粒度級含量必須達到85%以上,磁性物含量>95%,水分<8%。
為了找出介耗大的主要工藝環節,根據產品數質量流程圖,按數量比例對各產品進行了采樣、縮制,并測定了磁性物含量。按照GBT18711—2002《選煤用磁鐵礦粉試驗方法》[2],對現使用的介質進行了化驗分析,經過多次測定取平均值,得到表1所示的測定結果。

表1 各產品帶介匯總表Table 1 Medium consumption results of each product
從表1結果可以看出,細煤泥和精煤產品帶介比較嚴重。
由于選煤廠磁選尾礦全部進入煤泥水系統,細煤泥帶介多說明磁選機磁選效果比較差,因此對磁選機進行了效果評定。
首先,對磁選機的入料、精礦和尾礦進行采樣,測定其中磁性物的含量,計算出磁選效率ηms與磁性物回收率εc,用以評價磁選機工藝效果。磁選效率ηms與磁性物回收率εc計算公式為:

式中:ηms為磁選效率,%;Mα為磁選入料中的磁性物含量,以占磁選入料的百分數表示,%;Mβ為磁選精礦中的磁性物含量,以占磁選精礦的百分數表示,%;Mθ為磁選尾礦的磁性物含量,以占磁選尾礦的百分數表示,%。
根據相關技術資料顯示[1],磁選效率和介質回收率應分別達到99% 和99.8%。當Mβ一定時,ηms隨Mα的增大而減小;當入料濃度一定時,ηms隨Mβ的減小而減小。由表2中的數據可以看出,磁選機磁選效率和介質回收率均未達標,且各產品磁性物含量不穩定。因此可以肯定,磁選機磁選效率差、介質回收率低是介耗高的主要原因。

表2 磁選機設備工藝效果試驗報告表Table 2 Test results of technology effect of magnetic separator %
對于精煤產品帶介,分析認為主要原因是,由于入選原煤雜物較多,雜物中以尼龍絲為主,導致固定篩、脫介篩篩板篩縫堵塞嚴重 (圖1),致使合介段介質回收量降低,稀介質濃度增大,最終導致精煤脫介篩上精煤產品帶介嚴重。

圖1 被雜物堵塞的脫介篩篩板Fig.1 Medium draining screen plate blocked by the waste
(1)麻家梁選煤廠入選原煤煤種為長焰煤,其煤質較脆,在洗選過程中易碎,致使脫介不夠充分;同時由于產生的次生煤泥較多,使介質煤泥含量增大,生產中需加大分流量,從而增加了磁選機的工作負荷,導致磁選機的磁選效率和回收率降低,介耗增大。
(2)選煤廠精煤脫介篩均為雙層篩,二層噴水嘴經常堵塞,噴水不足,影響脫介篩脫介效果。
(3)選煤廠煤泥量大且水質較差,水體呈暗紅色,為了改善煤泥沉降效果和水質,生產中聚丙烯酰胺和聚合氯化鋁用量比較大,導致循環水粘度增大,影響了脫介篩脫介效果。
介質質量問題引起了公司和廠領導的高度重視,因此對于采購進廠的磁鐵礦粉,由技術室、經營室、化驗室三個部門聯合對磁鐵礦粉的粒度、磁性物含量、水分進行嚴格把關,不合格者一律拒收。
通過嚴格檢測,多方把關,目前入廠介質合格率達到了100%。
現場調查發現,磁選機的入料是由泵直接給入,常出現沒有溢流或溢流太大而“翻花”的現象,入料非常不穩定。經過一個階段的研究和摸索,選煤廠在磁選機和稀介泵中間增設了一個穩流箱 (圖2),當稀介流量較大時,可以在穩流箱內部獲得一個緩沖,避免由于進料過多而造成的磁選效率低下的問題。在生產中,稀介懸浮液由泵給入穩流箱中緩沖,當穩流箱充滿稀介懸浮液后,溢出的懸浮液則可經溢流口回流至稀介桶,從而使入料的穩定性大大提高,確保了磁選機能夠正常工作。

圖2 磁選機和稀介泵中間增設的穩流箱Fig.2 The additional steady flow box between magnetic separator and dilute medium pump
改造后,對磁選機的磁選效率與回收率進行了測定,結果如表3所示。由表3可見,與改造前相比,改造后磁選效率提高了21.87個百分點,磁性物回收率提高了6.79個百分點,雖然尚未達到規定指標,但是極大降低了介質消耗。

表3 磁選機設備工藝效果試驗報告表Table 3 Test results of technology effect of magnetic separator %
對于入選原煤中尼龍絲類雜物較多而堵塞篩板的問題,經追根溯源地了解發現,主要是由于井下運輸項目部為了降低成本采用了劣質膠帶,劣質膠帶“刷邊”磨損嚴重,掉落后即混入原煤,從而造成原煤中雜物較多。
通過協商,礦方加大對井下運輸項目部的監管力度,使得原煤中尼龍絲類雜物得到了有效控制,從而使篩板堵塞現象大為減少。
在設備管理方面,選煤廠做到了以下幾方面:加大了對密度計、液位計、灰分儀的監管力度,確保這些檢測設備的準確性;定期檢查清理脫介篩篩板,保證脫介篩脫介效率;經常檢查磁選機槽體,以防煤泥聚積和堵塞現象;合理控制分流量,以減輕磁選機工作負荷,保證磁選效果;加強預防性檢修,減少事故停車。
通過采取以上一系列措施,麻家梁選煤廠介耗得到有效降低。據統計,2015年11月麻家梁選煤廠噸原煤介耗降至1.35 kg,與之前相比降低了0.65 kg,降耗措施成效顯著。麻家梁選煤廠年處理原煤量為1200萬t,磁鐵礦粉按照650元/t計算,則每年可節約介質成本507萬元,經濟效益相當可觀。
[1]歐澤深.重介質選煤技術 [M].徐州:中國礦業大學出版社,2006.
[2]GBT18711—2002選煤用磁鐵礦粉試驗方法 [S].
[3]陶曉光.選煤廠技術檢查 [M].北京:煤炭工業出版社,2007.
[4]路邁西.選煤廠技術管理 [M].徐州:中國礦業大學出版社,2004.
[5]謝廣元,張明旭,邊炳鑫.選礦學 [M].徐州:中國礦業大學出版社,2001.