顧偉飛,施浩勛,余 斌,鄔榮敏
(1.浙江浙能技術(shù)研究院有限公司,杭州 310003;2.國網(wǎng)浙江省電力公司電力科學(xué)研究院,杭州 310014)
火力發(fā)電企業(yè)面臨著越來越大的節(jié)能減排壓力,在原有300 MW和600MW機(jī)組主設(shè)備廠家預(yù)留的設(shè)計(jì)裕量基礎(chǔ)上,適當(dāng)進(jìn)行機(jī)組擴(kuò)容是非常必要的。從增效改造后的機(jī)組運(yùn)行情況來看,先進(jìn)汽輪機(jī)設(shè)計(jì)技術(shù)的使用和制造安裝水平的提高,機(jī)組熱耗和供電煤耗方面大致能提高2%~4%[1,2]。但在機(jī)組擴(kuò)容的目標(biāo)值方面,還存在一些問題[3]:如某發(fā)電廠300 MW機(jī)組通流改造增容至330 MW后,由于輔機(jī)設(shè)備凝汽器冷卻管清潔系數(shù)下降且冷卻面積偏小,在TRL(夏季工況)運(yùn)行時(shí),凝汽器真空超過11.8 kPa,即使機(jī)組勉強(qiáng)維持高負(fù)荷運(yùn)行,經(jīng)濟(jì)性也很差;又如某發(fā)電廠600MW機(jī)組通流改造后,鍋爐送風(fēng)機(jī)容量偏小,全負(fù)荷時(shí)全風(fēng)壓偏低,故機(jī)組也未能滿足擴(kuò)容至660 MW的要求。
為避免出現(xiàn)機(jī)組增效擴(kuò)容時(shí)輔機(jī)設(shè)備不能滿足擴(kuò)容要求,在某發(fā)電廠600MW機(jī)組汽輪機(jī)通流改造方案的可研階段,同步進(jìn)行了輔機(jī)設(shè)備適配性的研究,主要通過機(jī)組超出力試驗(yàn)并結(jié)合理論計(jì)算的方式,重點(diǎn)論證汽輪機(jī)、鍋爐、發(fā)電機(jī)的關(guān)鍵輔機(jī)能否滿足機(jī)組擴(kuò)容的要求。
某發(fā)電廠3與4號(hào)600MW機(jī)組汽輪機(jī)為亞臨界、中間再熱、單軸、三缸、四排汽、凝汽式汽輪機(jī),型號(hào)N600-16.7/538/538-1。與自然循環(huán)、蒸發(fā)量2 019t/h的汽包鍋爐及600MW水氫氫冷卻發(fā)電機(jī)配套,機(jī)組于2004年投運(yùn)。為進(jìn)一步挖掘機(jī)組節(jié)能增效潛力,在機(jī)組大修期間對(duì)汽輪機(jī)進(jìn)行通流改造,并將機(jī)組額定出力提高至660MW。該機(jī)組增效擴(kuò)容改造前后試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表1。

表1 機(jī)組主要性能指標(biāo)
為了掌握汽輪機(jī)、鍋爐、電氣系統(tǒng)主輔設(shè)備能否滿足機(jī)組擴(kuò)容至660 MW的要求,對(duì)3號(hào)機(jī)組進(jìn)行了試驗(yàn)驗(yàn)證,機(jī)組在超出力負(fù)荷645.2 MW下穩(wěn)定運(yùn)行2 h,并通過減少循環(huán)水量來模擬夏季設(shè)計(jì)背壓9.5 kPa(實(shí)際試驗(yàn)值8.5 kPa),主蒸汽流量升至2 065t/h(不超過廠家要求的握輪機(jī)、.7t/h)。
根據(jù)3號(hào)機(jī)組超出力試驗(yàn)下主要數(shù)據(jù),汽輪機(jī)通流改造后熱耗值降低3.1%,TRL工況下凝汽器設(shè)計(jì)背壓9.5 kPa,機(jī)組修正后負(fù)荷為660.25 MW,說明機(jī)組主要設(shè)備能夠在通流改造后主蒸汽流量2 065t/h、負(fù)荷660 MW的夏季工況下運(yùn)行。下面以驗(yàn)證試驗(yàn)為基礎(chǔ),對(duì)汽輪機(jī)、鍋爐、電氣系統(tǒng)主要輔機(jī)設(shè)備的適配性進(jìn)行評(píng)估。
汽輪機(jī)增效擴(kuò)容改造后,汽輪機(jī)效率增加熱耗下降,相應(yīng)的低壓缸排汽流量和排汽焓發(fā)生了變化。機(jī)組超出力試驗(yàn)下凝汽器運(yùn)行數(shù)據(jù)及擴(kuò)容后夏季工況見表2,并用改造后的機(jī)組660 MW負(fù)荷且夏季設(shè)計(jì)背壓9.5 kPa進(jìn)行校核。

表2 汽輪機(jī)擴(kuò)容后凝汽器性能校核
按照凝汽器的變工況模型,設(shè)計(jì)冷卻面積為34000 m2,清潔系數(shù)經(jīng)多年運(yùn)行后有所下降,取0.87,夏季循環(huán)冷卻水進(jìn)口溫度33℃,冷卻水流量75 600t/h,利用660 MW熱負(fù)荷計(jì)算出凝汽器平均背壓為9.4 kPa,小于夏季工況設(shè)計(jì)背壓。現(xiàn)有凝汽器冷卻能力能夠滿足機(jī)組擴(kuò)容的需要。
在機(jī)組循環(huán)水流量75 600t/h左右,2臺(tái)循環(huán)水泵葉角約在90%,電動(dòng)機(jī)電流值在380 A,如循環(huán)水泵葉角繼續(xù)提高至100%,則電動(dòng)機(jī)電流在420 A,小于額定電流489.8 A,說明循環(huán)水泵及其電動(dòng)機(jī)能夠滿足機(jī)組擴(kuò)容的要求。
機(jī)組配套2臺(tái)100%額定容量的凝結(jié)水泵,凝泵A變頻運(yùn)行,凝泵B工頻備用。凝結(jié)水系統(tǒng)超出力試驗(yàn)和改造后VWO(調(diào)閥全開工況)數(shù)據(jù)見表3。機(jī)組在試驗(yàn)時(shí)凝結(jié)水泵出口流量為1 669t/h,且除氧器水位主調(diào)整門為32.9%,有一定余量,能夠滿足機(jī)組擴(kuò)容改造后VWO工況下的凝結(jié)水流量要求。在超出力試驗(yàn)時(shí)凝結(jié)水泵電動(dòng)機(jī)電流206.1 A,和額定電流329 A相比余量較大,能夠滿足機(jī)組擴(kuò)容的要求。

表3 凝結(jié)水系統(tǒng)出力數(shù)據(jù)
機(jī)組配套2臺(tái)50%額定容量的汽動(dòng)給水泵(簡稱汽泵)組,前置泵單獨(dú)由電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng),1臺(tái)30%額定容量的電動(dòng)給水泵作為機(jī)組啟動(dòng)及汽泵事故備用。機(jī)組超出力試驗(yàn)下給水系統(tǒng)數(shù)據(jù)見表4,3號(hào)機(jī)組在645.2 MW負(fù)荷下,2臺(tái)汽泵進(jìn)口流量為2 097t/h,和汽輪機(jī)增容后VWO工況下的設(shè)計(jì)流量接近;汽泵出口壓力為19.6 MPa,2臺(tái)汽泵汽輪機(jī)(簡稱小機(jī))進(jìn)汽流量為62.92t/h。
根據(jù)現(xiàn)有汽泵和前置泵的實(shí)際性能狀態(tài),機(jī)組擴(kuò)容后的VWO工況下給水流量最大為2101.7t/h,小于2臺(tái)汽泵組最大允許流量2 456t/h。但3號(hào)機(jī)組超出力試驗(yàn)工況下,汽泵進(jìn)口流量達(dá)到2 097t/h,稍大于機(jī)組主蒸汽流量值,建議對(duì)該流量計(jì)進(jìn)行校核,如無問題,需對(duì)汽泵再循環(huán)閥、汽泵密封水系統(tǒng)等泄漏問題進(jìn)行檢查并處理。

表4 給水系統(tǒng)出力數(shù)據(jù)
3號(hào)機(jī)組超出力試驗(yàn)工況下,汽泵A與B轉(zhuǎn)速為5263 r/min與5203 r/min,低于設(shè)計(jì)最大值5645 r/min。前置泵A與B電動(dòng)機(jī)電流為61.02 A與59.69 A,滿足小于額定電流值69.1 A的要求。小機(jī)轉(zhuǎn)速分別為5263 r/min與5203 r/min,小于最大調(diào)速上限5750 r/min;低壓調(diào)門開度為36.4%和39.2%,高壓調(diào)門在關(guān)閉狀態(tài),調(diào)門余量較大;進(jìn)汽總流量為62.92t/h,小于設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)71.3t/h,仍有一定余量。
根據(jù)機(jī)組擴(kuò)容改造后VWO工況下的熱平衡圖和加熱器設(shè)計(jì)數(shù)據(jù),結(jié)合機(jī)組超出力試驗(yàn)下加熱器的運(yùn)行特性,判斷加熱器在汽輪機(jī)增容后的適配性。機(jī)組超出力工況和增容后加熱器性能參數(shù)見表5。
除5號(hào)低壓加熱器(以下簡稱低加)外,在機(jī)組超出力試驗(yàn)工況和汽輪機(jī)通流改造后的VWO工況下,各加熱器的進(jìn)汽壓力和溫度參數(shù)均在設(shè)計(jì)范圍內(nèi),加熱器能安全、穩(wěn)定運(yùn)行。機(jī)組5號(hào)低加在超出力試驗(yàn)工況下,進(jìn)汽溫度為269℃,略高于設(shè)計(jì)值,分析原因?yàn)榈蛪簝?nèi)缸熱變形導(dǎo)致抽汽腔室內(nèi)漏。機(jī)組改造時(shí),抽汽腔室采用新型斜支撐結(jié)構(gòu),可以保證5號(hào)低加進(jìn)汽溫度低于設(shè)計(jì)值。

表5 加熱器超出力數(shù)據(jù)
采用汽輪機(jī)通流改造后的VWO工況下加熱器工作壓力、工作溫度和流量數(shù)據(jù),利用對(duì)應(yīng)的比容來校核機(jī)組增容后管道流速變化,詳見表6。各級(jí)抽汽管道的流速均在35~60 m/s范圍內(nèi),符合火力發(fā)電廠汽水管道設(shè)計(jì)規(guī)范要求。但在機(jī)組超出力試驗(yàn)工況下,機(jī)組1,2,3號(hào)高壓加熱器(簡稱高加)正常疏水閥開度均較大,分別為88.9%,77.1%,76.5%,說明余量較小。5號(hào)低加正常疏水閥開度為71.4%,說明余量也較小。6號(hào)低加正常疏水閥已經(jīng)過改造,疏水能力有一定余量。
對(duì)機(jī)組運(yùn)行數(shù)據(jù)模擬計(jì)算,要求改造后鍋爐主蒸汽流量短期運(yùn)行不超過2101.7t/h,長期運(yùn)行不超過2 070t/h。本次機(jī)組超出力試驗(yàn)時(shí)主蒸汽流量為2 065t/h、壓力為17.5 MPa、溫度為541℃,試驗(yàn)期間鍋爐各管壁監(jiān)視未有超溫,爐膛壓力正常,火焰燃燒情況穩(wěn)定。以下對(duì)鍋爐制粉設(shè)備、三大風(fēng)機(jī)等輔機(jī)設(shè)備進(jìn)行適配性分析。

表6 主要抽汽管道流速校核
試驗(yàn)期間制粉系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,總出力在255t/h,系統(tǒng)參數(shù)均在正常區(qū)間范圍內(nèi),見表7。若汽輪機(jī)調(diào)門不變,機(jī)組負(fù)荷增加至660 MW時(shí),燃煤量應(yīng)增加3%,制粉系統(tǒng)總出力為265t/h,單臺(tái)磨煤機(jī)出力為53t/h,離磨煤機(jī)最大出力56.2t/h有一定余量。

表7 磨煤機(jī)出力數(shù)據(jù)
值得注意的是,試驗(yàn)期間機(jī)組燃用煤種較好,Qnet,ar(低位發(fā)熱量)為 22 MJ/kg,與設(shè)計(jì)煤種Qnet,ar值接近,高于機(jī)組日常燃用煤種發(fā)熱量;制粉系統(tǒng)設(shè)備經(jīng)多年運(yùn)行存在老化現(xiàn)象,普遍存在出力達(dá)到52t/h后的間歇性堵煤問題。故今后制粉系統(tǒng)帶660 MW負(fù)荷、燃用發(fā)熱量中等煤種時(shí),存在一定程度的堵煤風(fēng)險(xiǎn)。若機(jī)組擴(kuò)容至660 MW,可以考慮投運(yùn)6臺(tái)磨煤機(jī),但運(yùn)行方式規(guī)定和磨煤機(jī)RB(快速減負(fù)荷)邏輯需相應(yīng)修改;若磨煤機(jī)仍然采用“五運(yùn)一備”方式,鍋爐須燃用接近設(shè)計(jì)煤種的高發(fā)熱量煤種,并且對(duì)磨煤機(jī)進(jìn)行徹底檢修以達(dá)到原有保證出力。
依據(jù)機(jī)組超出力試驗(yàn)負(fù)荷645.2 MW、制粉系統(tǒng)總出力在255t/h時(shí),得到的引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)和一次風(fēng)機(jī)的運(yùn)行數(shù)據(jù),見表8。在機(jī)組超出力試驗(yàn)工況下,各風(fēng)機(jī)運(yùn)行電流均遠(yuǎn)小于其額定電流,動(dòng)葉的開度也在風(fēng)機(jī)性能曲線的合理區(qū)間內(nèi),說明各風(fēng)機(jī)的余量還很大,完全可以滿足機(jī)組擴(kuò)容的要求,故未對(duì)引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)和一次風(fēng)機(jī)的風(fēng)量和風(fēng)壓作進(jìn)一步校核。
根據(jù)發(fā)電機(jī)廠家提供的機(jī)組增效擴(kuò)容改造后數(shù)據(jù),結(jié)合機(jī)組超出力試驗(yàn),發(fā)電機(jī)和勵(lì)磁變數(shù)據(jù)見表9。發(fā)電機(jī)的額定功率提高到660 MW后,額定電壓維持不變,定子電流增加,而本次超出力試驗(yàn)時(shí)機(jī)組無功負(fù)荷較低,發(fā)電機(jī)功率因數(shù)達(dá)到0.994,定子電流反而小于600MW時(shí)的數(shù)據(jù),故采用廠家提供的改造后數(shù)據(jù)作為校核。

表8 風(fēng)機(jī)出力數(shù)據(jù)

表9 發(fā)電機(jī)和勵(lì)磁變工況數(shù)據(jù)
從表9分析可知,發(fā)電機(jī)增容至660 MW后,定子電流由17495 A增加到19245 A,定子損耗增加,定、轉(zhuǎn)子繞組及鐵心等部件的溫升也相應(yīng)升高,現(xiàn)有氫氣冷卻器不能滿足要求,需更換為容量更大的氫氣冷卻器,并將發(fā)電機(jī)運(yùn)行氫壓由0.414 MPa提高至0.45 MPa。
發(fā)電機(jī)增容后,勵(lì)磁電壓由400 V增加至428 A,勵(lì)磁電流由4387 A增加至4697 A,超過了勵(lì)磁變的額定電流。根據(jù)核算,現(xiàn)有勵(lì)磁變的容量不能滿足機(jī)組增容到660 MW的要求,故需要增加勵(lì)磁變壓器容量。
機(jī)組功率提高到660 MW后,在額定功率因數(shù)0.9下的主變壓器電流增大,損耗增加。原來主變壓器配備6組300 kW冷卻器,五運(yùn)一備,主變壓器的空載損耗為252 kW,負(fù)載損耗為1050 kW,冷卻器容量的富余量為198 kW。機(jī)組擴(kuò)容后,主變壓器冷卻器容量的富余量偏小,建議對(duì)冷卻器進(jìn)行改造。
600MW機(jī)組進(jìn)行增效擴(kuò)容改造有利于火電企業(yè)的節(jié)能降耗工作。如何穩(wěn)步推進(jìn)汽輪機(jī)通流改造工作,精確確定改造后機(jī)組的擴(kuò)容目標(biāo),不僅需要考慮汽輪機(jī)通流改造的效果,評(píng)估機(jī)電爐三大主機(jī)的性能及相互適應(yīng)性,還要避免出現(xiàn)主要輔機(jī)設(shè)備不能滿足機(jī)組擴(kuò)容要求的問題。通過600MW機(jī)組擴(kuò)容改造前采用機(jī)組超出力試驗(yàn)并結(jié)合理論計(jì)算的方式,對(duì)主要輔機(jī)設(shè)備的適配性進(jìn)行了分析和研究,主要可得出以下結(jié)論:
(1)現(xiàn)有凝汽器冷卻能力、循環(huán)水泵、凝結(jié)水泵能夠滿足機(jī)組擴(kuò)容的要求。
(2)汽動(dòng)給水泵組(含小機(jī))、除氧器、加熱器組均能滿足汽輪機(jī)擴(kuò)容改造后的要求。3臺(tái)高加和5號(hào)低加正常疏水閥開度均較大,需對(duì)加熱器的疏水能力進(jìn)一步進(jìn)行論證。
(3)目前單臺(tái)磨煤機(jī)出力可以達(dá)到53t/h,制粉系統(tǒng)5臺(tái)磨運(yùn)行時(shí),能夠滿足設(shè)計(jì)煤質(zhì)條件下鍋爐最大出力的要求,但設(shè)備余量很小;在煤種發(fā)熱量未達(dá)設(shè)計(jì)值的情況下,為確保帶增容負(fù)荷,要做好6臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行的準(zhǔn)備。
(4)引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)余量較大,完全滿足設(shè)計(jì)煤質(zhì)條件下鍋爐最大出力要求。
(5)更換勵(lì)磁變,增加勵(lì)磁容量。為了保證足夠的安全裕量,建議增加發(fā)電機(jī)氫氣冷卻器、主變壓器冷卻器的冷卻能力。
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