
摘要:徐礦集團天山公司俄霍布拉克煤礦放水巷在施工中遇到近200m寬沖積層,富含水,圍巖為礫石、黃泥、粗砂,圍巖隨著淋水沖刷掉頂折幫,采用常規施工法無法通過,通過工作面預注漿堵水及超前鋼管注漿加固圍巖方式施工,安全通過沖積層。
關鍵詞:沖積層;預注漿;管棚法;超前支護;放水巷 文獻標識碼:A
中圖分類號:TD265 文章編號:1009-2374(2015)33-0035-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.33.019
1 工程概況
徐礦集團天山公司俄霍布拉克煤礦在2009年5月12日東一里采區1106工作面回采至古沖溝邊緣時出現頂板掉水,瞬間水量達到120m?/h,最大水量超過1300m?/h,致使礦井東翼古沖溝經過的區域煤炭不能回采。為緩解徐礦集團天山公司俄霍布拉克煤礦井下涌水量,通過在井田上游施工放水巷放水,從而消除井下水患。放水巷分東西兩頭同時施工,東頭巷道坡度3‰,西頭巷道坡度-3‰,均沿8煤底板掘進,設計支護方式為11#工字鋼架棚并噴漿支護。放水巷西頭在進入古沖溝時煤層消失揭露第四系沖積層,沖積層厚度212m,因沖積層結構松散造成頂板嚴重冒頂,無法支護,后造成頂板掉水,最大涌水量超過900m?/h,穩定后工作面涌水量130m?/h,掘進工作被迫暫停。通過在冒頂區下游施工繞道,進行工作面預注漿堵水及超前鋼管注漿加固圍巖并改用29U型棚支護,順利通過沖積層。本文將介紹工作面預注漿堵水及超前鋼管注漿加固圍巖法施工。
2 揭露沖積層前后面臨巷道掘進支護的變化
2.1 原巷道的施工工藝及支護方式
原巷道斷面主要有兩種形式,煤層中巷道為梯形斷面,上口凈寬2.6m,下口凈寬3.52m,凈高2.4m,11#礦工鋼掛網噴漿支護,棚距800mm,噴厚100mm;巖巷段采用直墻半圓拱斷面,凈寬3m,凈高2.8m,錨梁網噴支護,錨桿φ20L=1800@800,菱形鋼筋網配直徑φ12圓鋼鋼帶,噴厚100mm。巷道通過斷層和軟巖破碎帶時,采用鋼管撞楔超前支護:在巷道拱部掘進輪廓線外50mm、間隔300mm打眼,眼深2.8m,插入φ35mm、L=3m的鋼管,鋼管尾部用鋼帶和錨桿托緊。掘進時,在前一排超前鋼管還未失效前,必須緊跟第二排超前鋼管,如此一排接一排,起到護頂作用。
2.2 揭露沖積層后面臨的難題
巷道圍巖為礫石層,超前鋼管起不到護頂作用;工作面松散,爆破法施工出現塌孔;圍巖破碎,淋水大,流水沖刷礫石層,頂板隨掘隨冒,扶棚支護出現大片空頂,漿不上噴,給支護帶來困難;工作環境惡劣,安全管控難度大。
2.3 解決問題的思路
(1)解決水的問題,把迎頭出水量控制下來,便于工人施工,因此對工作面必須提前進行注漿封堵;(2)進行超前支護改革,提前控制頂板,使松散巖層整體膠結不掉落,封堵裂隙水,減少迎頭出水量,采用鋼管進行超前支護,加長鋼管長度,并在超前支護的鋼管上鉆眼,便于注漿;(3)更改巷道支護參數,由11#工字鋼梯形棚支護改為29U型棚支護,將棚距改為500mm。
3 工作面預注漿堵水及永久支護
第一,因圍巖多為礫石、粗砂,結構松散,裂隙多,靜水壓力大,為了保證工作面預注漿過程盡量減少跑漿、漏漿,在注漿前對工作面打止漿墊進行封閉。
第二,工作面先用混凝土澆筑一層3m后止漿墊,在澆筑止漿墊時埋入12根Φ108mm鋼管,沿巷道輪廓線布置9根,巷道中線布置3根,鋼管外端焊接法蘭盤并安裝閘閥。止漿墊凝固后使用ZDY-1300型煤礦用全液壓坑道鉆機、Φ50mm鉆桿和配套Φ90mm鉆頭沿預埋鋼管打鉆孔,鉆孔長度60m。注漿漿液最初使用水泥漿和水玻璃雙液漿,但由于水溫低、水流速大,注漿效果比較差,后將注漿漿液改為化學漿馬立散,實踐中馬立散能夠迅速封堵裂隙降低管內涌水量。注漿后對鉆孔進行復鉆,若水量小于5m?/h,則進入下道工序,否則繼續復鉆注漿,直至將單孔水量降至5m?/h(附工作面預注漿管孔施工圖)。
第三,工作面注漿結束后,挖掉止漿墊,并對止漿墊位置(3m)進行刷擴(臥鉆機用),頂、幫各刷擴500mm,使用12#槽鋼自制成拱形棚進行臨時支護,棚距500mm,并噴漿支護。管棚施工結束后對臨時支護段進行29U型棚套棚,充填嚴密,噴漿封閉。管棚施工開鉆前,必須對工作面噴漿封閉,噴漿厚度不小于100mm。按中腰線畫出巷道輪廓線,確定孔眼位置,嚴格按孔眼布置圖角度打眼,不合格的孔眼孔口處使用木楔、棉紗、道釘封堵嚴實,再重新打眼,技術人員要嚴把質量關,做好原始記錄,記錄數據要齊全、準確,作為巷道各工序的施工參考。鉆機臥好后進行管棚施工,使用ZDY-1300型煤礦用全液壓坑道鉆機、Φ50mm鉆桿和配套Φ65mm鉆頭沿巷道輪廓線打超前支護管孔,鉆孔順序由左幫底腳開始,依次由左底向頂(中)、由頂(中)向右底,并且依次編號;長度18m;超前管子采用3根長度6m的Φ50mm無縫鋼管,鋼管連接處井下現場焊接,總長度18m;每施工一個管孔立即安裝管子,無縫鋼管的管外口與鉆孔間隙用棉紗或海帶充填密實,為下一步從管內注漿起到固管作用。安裝超前管子時,管子要與管孔平行,慢慢插入,外露長度過長時,需在管口墊厚木板使用鐵錘砸入。管孔角度與巷道中線呈2°夾角,間距200mm,外露300mm,合計41根。管棚施工完畢后,使用ZBY3/7.0-11型號注漿機對各管孔進行注漿加固,注漿漿液為化學漿馬立散(附超前鋼管管孔施工圖)。
圖1 工作面預注漿管孔布置圖 圖2 超前鋼管管孔布置圖
第四,掘進及永久支護:注漿24小時后,可進行掘進扶棚,巷道采用29U型鋼架棚支護,直墻半圓拱形斷面,棚距500mm,扶棚時,一循環一棚,采用掘進-扶棚-噴漿支護、棚棚推進的掘進方式,噴漿緊跟迎頭,減少圍巖暴露時間。人工風鎬掘進,不得放炮,防止圍巖炮震松動。對U型棚進行整體加固,每扶一棚均要用拉桿固定,拉桿使用Φ18螺紋鋼加工,加固方式為梁中一道,兩側棚腿自下向上1.1m、2.2m處各一道,每棚共5道,全斷面鋪設菱形網,水泥背板,杜絕空頂、空幫、空肩窩現象。
第五,防U型棚擠壓變形措施:每棚兩棚腿底腳使用11#工字鋼進行支撐加固,防止棚腿收縮變形,工字鋼兩端焊接長度200mm的12#槽鋼卡口。
第六,注漿漿液效果對比:第一階段工作面預注漿采用水泥漿和水玻璃雙液漿,水泥采用PO42.5普通硅酸鹽水泥,水灰比由1∶1~O.8∶1逐級調配。水玻璃濃度為35~40Be水泥漿與水玻璃體積比為1∶O.5。由于水溫低流量大,注漿效果很差,造成迎頭反復打鉆注漿,第一階段從工作面預注漿到超前鋼管注漿施工完畢,合計耗時112天。工作面預注漿長度60m,超前鋼管36m,每次工作面預注漿后進行2個循環超前鋼管注漿,超前鋼管注漿結束后進行掘砌,掘砌長度30m。在打鉆注漿過程中,遇到了從未遇到過的復雜地質情況,礫石不但堅硬,而且粒徑較大,鉆進過程中經常出現塌孔、埋孔,鉆頭鉆具損壞頻繁,遇到大塊礫石鉆桿會偏離方向,并且由于水的流速快,雙液漿凝固慢,造成注漿效果不理想,只能反復的復鉆、注漿。
由于第一段施工時間太長,第二階段改用化學漿馬立散,采用大功率鉆機,并將工作面超前鋼管注漿長度調整至18m。上述更改出發點有:(1)雙液漿凝固慢,流失多,而采用化學漿則見水就凝固,能有效封堵裂隙;(2)大功率鉆機鉆進速度快;(3)縮短打鉆注漿長度能有效避免斷鉆桿并將鉆孔控制在有效斷面內。采用化學漿施工法后,第二段循環施工時間僅60天,大大提高了效率,并且掘進過程中巷道周圈淋水得到很好的控制,圍巖較穩定。
4 結語
通過采用以上一系列工藝改革、創新,經過實踐,充分證明工作面預注漿并結合管棚法施工通過特厚沖積層是可行的,特別是在古沖溝最后60m施工時,巷道頂板淋水及底角涌水增大,通過采取底板下鋼梁加固U型棚,增大注漿壓力,反復復鉆等措施來保證注漿質量,最后安全地實現了巷道貫通。
作者簡介:鄒雷(1981-),男,江蘇宿遷人,供職于江蘇省礦業工程集團有限公司建井工程處,研究方向:礦井基本建設。
(責任編輯:周 瓊)