李大鵬
(安陽鋼鐵股份有限公司第一軋鋼廠,河南 安陽455004)
薄規格板的軋制對于爐卷軋機是一項綜合性很強,能夠體現出爐卷機組整體技術水平和管理水平的工藝技術。通常,爐卷機組主要生產厚度在12mm以上的中厚板,產品板形良好,質量穩定。而在生產厚度為6mm-8mm薄規格鋼板時,則極易出現浪形、鐮刀彎、掛框、軋廢等[1-2]諸多問題,且軋機一次軋成率偏低、廢品率偏高,生產不穩定,不能形成批量生產能力。
本文介紹了安鋼爐卷機組寬厚板軋機薄規格板軋制工藝,通過采用該生產工藝,解決了薄規格板軋制時易出現的瓢曲、鐮刀彎以及軋廢等問題,穩定6mm薄板的產品質量,實現薄規格板的高效化生產。
安鋼爐卷生產線引進了意大利Daniel公司和日本東芝GE公司的關鍵設備和先進技術。其中爐卷軋機采用了液壓自動厚度控制系統(HAGC)、液壓自動寬度控制系統(HAWC)、液壓彎輥、熱凸度控制(RTC)等新技術。四輥可逆軋機工作輥徑為φ865-940×3450mm,支撐輥徑φ1795-1950mm×3450mm。設計產品規格為:鋼板厚度4.5mm-50mm,寬度1600mm-3200mm,長度6000mm-18000mm。該生產線2005年10月正式投產運行至今,形成了年產110萬噸的生產能力。
通常爐卷機組所使用的坯料長度在6 000mm-10 000mm之間,而軋制薄規格板時,為了減小過程溫度,確保板形質量控制,應將坯料的長度控制在4 800mm-6 500mm之間。另外,生產薄規格板前需要保證設備的正常運行,并做好薄規格板軋制時可能發生的卡鋼、折疊等突發情況的應對措施。四輥軋機支撐輥應采用凸輥型或平輥型,工作輥采用平輥型或負凸度輥型,如使用負凸度輥,在軋制薄規格板前應進行燙輥工序。工作輥應使用直徑>φ920mm以上的大輥,并確保裝配精度,保證軋輥在軋制過程中沒有軸向或徑向竄動。
加熱爐溫度的控制與薄規格板的穩定軋制有著密切的聯系,一般來說,采用較高的加熱爐溫度,降低軋件的變形抗力;并保證均熱段保溫時間,使鑄坯加熱均勻,有利薄規格板的軋制。爐卷機組6mm薄板所使用的150mm厚連鑄板坯要求在爐加熱時間>150min,設定溫度按上限控制,均熱段保溫時間>55min。具體加熱工藝見表1。

表1 板坯加熱工藝
在軋制薄規格鋼板過程中,如果溫度控制不當,則原始道次排布將發生變化,尤其在軋件末期軋制階段,板材如果溫降較大,將導致壓下規程的變化,板材則容易出現嚴重波浪或掛框等質量問題。
鑄坯出爐以后,經除鱗溫度應控制在1100℃,第一道反饋溫度不低于1050℃,從而降低軋機負荷并避免溫度低造成軋制過程跳道次;軋機前后卷取爐溫度保持在880℃左右,設定終軋溫度850℃,實際控制應不低于820℃,從而保證板型。
爐卷機組板形控制系統主要包括PCFC板形計算機,凸度、平直度測量儀,及可執行的WRB+WRS或CVC裝置。由于薄規格板的軋制過程中,軋制力大,速度快,浪形波動較大,人工調節能力有限,只有通過穩定可靠的板形控制系統對軋制過程進行實時監控,才能進一步優化薄規格板軋制工藝參數,改善板形質量。
表2為安鋼爐卷機組薄規格板生產所采用的壓下工藝,爐卷機組薄規格板軋制一般為11道,其中前3道為平軋,隨后為卷軋道次。在平軋階段,主要是在保證設備安全的前提下,對坯料采用大壓下量軋制,道次壓下率平均在23%左右,從而提高鋼板的變形滲透,細化奧氏體晶粒。而在卷軋道次,則要考慮控制鋼板溫度和板形,在一般情況下,鋼板出現鐮刀彎、浪形等問題主要是由于鋼板溫度過低或溫度不均勻造成的。溫度越低,壓下量越大時,出現板形問題的幾率也越高。因此,卷軋道次壓下量要盡量安排在前幾道,最后兩道次以保板形為主,終軋壓下量一般控制在0.5mm-1.00mm之間。

表2 6mm薄規格板壓下工藝
另外軋制速度的控制也是薄規格板生產的關鍵環節,一般平軋道次的速度控制在100rpm,較小的變形速率能夠有效降低奧氏體發生動態再結晶的臨界變形量,在道次壓下量一定的情況下,進一步細化奧氏體晶粒。卷軋道次階段,為了減少軋機負荷,提高軋制穩定性,將最高速度設定為260rpm,一般控制在230rpm左右。而在軋制末期,由于輥縫值很小,加上軋機的彈跳,軋制速度如果過快,則易導致薄鋼板跳動嚴重,特別是板形存在偏差時,更容易出現,所以終軋道次速度應適當降低,控制在85rpm左右。
以6mm薄規格板Q345C為例,如圖1所示,采用該生產工藝其金相組織為F+P(69%+31%),晶粒度10級,晶粒細小且組織均勻。

圖1 6mm薄規格Q345C板顯微組織
6mm薄規格板Q345C熱軋后經力學性能檢測,其屈服強度為380Mpa,抗拉強度為550MPa,伸長率為35.5%,沖擊韌性值為69J,各項性能均優于企業內控標準,具體性能見表3。

表3 6mm薄規格板Q345C內控標準及實際力學性能
通過對軋制過程中的相關工藝參數進行優化,減少了薄規格板瓢曲、鐮刀彎、軋廢等板形質量問題,從而穩定了薄規格板的生產和質量,大幅度提高了爐卷機組的薄規格板的生產能力,軋成率由初期的60%提高至90%以上,成材率也由原來的70%升至目前的85%,實現了爐卷機組薄規格板的高效化生產,增強了產品市場競爭力。
[1]周國林,周焱民.寬厚板軋機軋制薄規格鋼板的工藝研究[J].軋鋼,2009,26(1):66-68.
[2]劉曉東,宋緒軻,王杰,等.高強度薄規格中厚板板形控制工藝研究[J].寬厚板,2009,15(1):10-13.