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CDQ鍋爐水冷壁管泄漏原因分析及對策

2015-08-22 01:46:20馬鋼煤焦化公司安徽馬鞍山243000
中國設備工程 2015年9期

張 芳(馬鋼煤焦化公司,安徽`馬鞍山`243000)

CDQ鍋爐水冷壁管泄漏原因分析及對策

張芳
(馬鋼煤焦化公司,安徽`馬鞍山`243000)

對干熄焦鍋爐運行中出現的水冷壁管泄漏問題進行了分析與討論,并提出整改方案。

干熄焦鍋爐;水冷壁;泄漏

一、泄漏情況

馬鋼4號CDQ鍋爐(圖1)自2013年12月起連續5次出現水冷壁角部管泄漏,嚴重影響安全生產,為此,對其進行了分析與討論,并提出整改方案。

二、4號CDQ鍋爐水冷壁管泄漏情況統計

4號CDQ鍋爐水冷壁管泄漏情況統計如表1所示。

三、原因分析

1.4號CDQ鍋爐入口的膨脹與密封問題

鍋爐本體處于循環氣體的負壓區,對密封要求較嚴,不允許漏空氣進去。設計采用全膜式壁的輕型爐墻,以最大限度降低漏風,鍋爐頂部采用折邊板和小的密封罩內襯耐火澆注料的形式進行密封;與高溫膨脹節之間采用鋼框架連接(全鋼板密封,內襯耐火澆注料)。為解決鍋爐入口膨脹問題,設計主要采用高溫膨脹節來吸收各方膨脹量。同時配套以下細節。

圖1 鍋爐外觀圖

表1

(1)鍋爐入口的鋼框架內部澆注料留有膨脹縫。

(2)鍋爐入口鋼框架與水冷壁之間采用大法蘭連接,大法蘭螺栓孔采用長橢圓孔,留有膨脹余地。

(3)左右側墻的第一根水冷壁管外包裹硅酸鋁纖維薄氈(3mm),然后再填充耐火澆注料,現場檢查發現:安裝單位沒有包裹硅酸鋁纖維薄氈而直接充填澆注料,影響了第一根管子的自由膨脹。

(4)鍋爐水冷壁鰭片頂部中間部位留有消除應力的膨脹縫,而左右墻第一根管子與前后墻相連的鰭片因為是在現場拼接,施工圖紙未做任何交代,因此此處大多被直接滿焊,未留有消除應力的圓弧過度或膨脹縫。

(5)2012年,4號CDQ鍋爐入口連接鋼框架內部澆注料出現開裂、脫落,密封鋼板因直接接觸到高溫煙氣過熱變形而開裂,迫于保產壓力無法停爐修復澆注料,只是在外面加裝了一塊密封鋼板(板內填充澆注料),這一臨時措施解決了密封問題,卻影響了大法蘭的膨脹。

(6)2014年6月9日定修時,發現高溫膨脹節內部澆注料已大面積脫落,鋼板變形開裂,迫于保產無法停爐修復,采取在外面又加裝一層膨脹節來解決密封問題。現場對比測量4號爐、5號爐高溫膨脹節寬度,數據如下。①高溫膨脹節頂部寬度:4號爐右墻850mm,左墻840mm;5號爐左右墻均為810mm;②高溫膨脹節底部寬度:4號爐800mm,5號爐780mm。4號爐高溫膨脹節寬度明顯大于5號爐,且右墻與左墻寬度偏差嚴重超標。

(7)4號CDQ鍋爐右墻入口連接鋼框架吊桿呈歪斜受力狀態,其余各CDQ鍋爐入口連接鋼框架吊桿均呈自由垂直受力狀態。說明此處給鍋爐水冷壁施加了巨大壓力。

2.泄漏管段割管取樣檢測

(1)宏觀檢查:鰭片焊接成形差,管子無脹粗、變形,管壁顏色正常,內壁沿管縱向存在密集型裂紋,且向上下延伸。

(2)厚度檢測:無明顯減薄。

(3)硬度檢測:沿管子周向硬度值不均勻,85~184HB。

(4)金相分析:管外壁母材存在帶狀組織1級,內壁母材存在帶狀組織2~3級;組織不均勻(圖2)。

綜上所述,造成此處泄漏主要有以下原因:①管材缺陷;鍋爐水冷壁管冷熱溫度交替變化導致在帶狀組織邊緣產生裂紋。特別是在緊急停爐放水搶修、之后又緊急進水開爐的狀況下,左右墻第一根管因為包裹著耐火澆注料,溫度來不及降下來,先放水再進水,導致溫度梯度變化大,易在受力復雜、管材又含有帶狀組織、組織不均勻、硬度值偏差大的部位產生裂紋;②此處屬于各方連接部位,受力結構復雜,施工圖紙未能明示此處應留消除應力的圓孔或縫隙;③施工單位未按圖施工,省略了包裹在第一根管子外邊的硅酸鋁纖維薄氈,而直接充填澆注料,影響了第一根管子的自由膨脹;④鰭片焊接成形差造成的應力集中;⑤鍋爐入口鋼框架內部澆注料開裂脫落,從外部采取的加固密封措施影響了大法蘭的膨脹,高溫膨脹節的寬度偏差超標和鍋爐入口右墻鋼框架吊桿的歪斜受力,均說明4 號CDQ鍋爐入口處存在較嚴重的膨脹問題,這些都加劇了水冷壁角部管承受交變的熱應力。

圖2 管內壁帶狀組織

四、措施

按對生產影響最小、經濟損失最小、安全可控原則確立以下3種整改方案。

方案一:在公司全力保高爐生產的大背景下,盡最大努力降低左墻第一根管一旦泄漏給生產秩序帶來沖擊。采取嚴格的保產監控措施,及時調整爐況,維護好設備,盡量保持生產均衡穩定。力爭能堅持到2015年的3月過完冬,申請40h計劃檢修,按右墻第一根管的體外循環辦法,再敷設一路除鹽水管道去左墻,封堵該管與上下集箱的接口,通除鹽冷卻水進行體外循環。目前輔助循環除鹽水管路已敷設到位,隨時做好執行封堵作業的準備。

方案二:等待機會檢修,更換左右墻第一根水冷壁管。準備好水冷壁管及其支撐板和擋板備件,耐火澆注料、硅酸鋁纖維薄氈、高溫螺栓螺母等材料,等待大的機會檢修,更換左右墻受損管道,恢復系統原設計狀態,檢修需10天,建議考慮同期更換高溫膨脹節。

方案三:2015年年底前申請大修,徹底排除系統隱患。既已發現該管材存在帶狀組織,不排除其他水冷壁管也存在同樣缺陷的可能性,等新區6號CDQ工程投產后,建議申請4號CDQ鍋爐大修,抽查一部分水冷壁、過熱器、省煤器、蒸發器管段,拆除鍋爐入口密封擋板及澆注料,嚴格按規范重新進行澆筑,整改完善現有膨脹與密封設計,徹底解決系統問題。

KT223.3+1

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(2014-12-29)

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