李亞軒(大慶油田第一采油廠第二油礦,黑龍江 大慶 163000)
近年來,薩中開發區利用節能專項資金實施更換節能電機、節能變壓器等技術措施78項,實現年節電7746萬千瓦時,年節氣339萬立方米,節約標準煤3.03萬噸。
薩中開發區為最大限度控制低效無效循環,遵循以“控”為主,“提控”結合的技術對策,精細地質研究成果,深化注采結構調整。以控制聚驅后續水驅和水驅特高含水井無效循環為重點,優化提液方案設計,降低增液含水率,實現控水控液目標。
水驅做法:注水井一是推廣“7788”細分注水技術、二是推行“雙定雙輪換”分層注水方法、三是實施淺調剖控制低效無效循環、四是實行注水井重配與細分相結合。采油井一是實施下調參數,控制高含水井液量、二是優化堵水方案,控制高含水層液量。
聚驅做法:注入井一是實施深度調剖控制低效無效循環、二是個性化設計聚驅停層不停井方案、三是對空白水驅和后續區塊采取單卡突進層、四是對不同區域實施個性化周期注入。
采出井應用長膠筒封堵控制后續水驅低效循環。
截止到2013年11月,薩中開發區機采井開井9144口,其中抽油機井7268口,螺桿泵井1513口,電泵井363口。機采井平均有功功率12.96kW,年耗電量達到88000×104kWh,占全區總耗電量的31.5%。
機采系統節能措施主要有抽油機節能技術措施:抽油機節能電機按照電機節能原理分3種類型:雙速雙功率電機、永磁同步電機和雙功率電機;抽油機節能配電箱包括自動供、斷電節能控制箱、、動態無功補償節能控制箱、自動跟蹤調壓節能控制箱、柔性衡功節能控制箱。螺桿泵節能技術措施:螺桿泵驅動控制裝置、螺桿泵直驅裝置。電泵井變頻油井電磁防蠟器。通過強化機采井管理,合理優化機采參數,取得較好效果。
截止2013年11月底,薩中開發區共有注水站42座,注水機組155套;注水電機的安裝總功率為30.286×104kw·h;目前運行82臺注水泵,全年注水耗電量為109637×104kw·h,占全區總耗電量的39.3%。
2013年薩中開發區集輸系統耗電量為77687×104kwh,耗氣量為1.7×108m3,占全區總電量的27.8%,總耗氣量的81%。主要耗電設備主要有輸油泵316臺,摻水泵250臺,熱洗泵143臺,綜合耗電為1.12kwh/t;主要耗氣設備有摻水爐熱洗爐283臺、脫水爐34臺、采暖爐82臺、外輸加熱爐11臺,噸液耗氣為1.08m3/t。
全區井用高耗能變壓器總計2300臺,2007年至2009年節能計劃更新高耗能變壓器300臺,年節電61.53×104 kWh;2011年-2013年節能計劃更新、改造井用高耗能變壓器1817臺,實際擬將實施2096臺,預計年節電429.89×104 kWh。截止到2013年底,全區井用高耗能變壓器更新改造全部立項完成。
隨著油田進入高含水后期,水驅開發中存在的主要問題即油層間吸水狀況差異較大,動用不均衡,存在低效無效循環。近年來通過在油水井開發調整中實施注采結構調整,控制高含水井層的注水量、產液量,達到優化井組間、層段間的注采結構的目的。由于薩中開發區油層發育小層層數多,油層發育復雜,非均質性強的特點,動用不均衡的問題在今后仍然存在一定的調整潛力。
聚合物驅具有層段較單一、層系開發時間短的特點,尤其是一類油層進入后續水驅以后,由于發育多為大段厚油層,層內突進嚴重,不能采用封隔器實施卡分,控水挖潛難度較大。目前這種突出的矛盾主要集中在南一區西東塊、斷東后續和中區東部、東區等區塊,其中含水大于98%井占總開井數的42.4%,含水達到98.3%,是聚驅控水的潛力。
近年來通過加大節能措施改造更換力度,使抽油機井節能覆蓋率由2006年的36.33%上升到2013年的90.70%,7年上升了54.37個百分點。統計目前8081口井,未采取節能措施的661口,其中389口為長關井,僅有272口井可采取節能措施。因此,需要開展復合措施節能效果評價試驗。
近年來大幅度提液作為一項主要增產措施,致使全區泵徑大、沖次高,抽油機井沖程利用率、沖次利用率不斷上升。
全區在用的綜合電參數測試儀是2007年購進的,測試儀只能進行工頻測試。目前螺桿泵井中有802口應用變頻,但只能在工頻狀態下測試,不能反映螺桿泵井的真實能耗。而且隨節能技術的發展,三種舉升方式都將大量應用變頻控制技術,因此,亟需配備可測變頻工況的電參數測試儀。
[1]許洪濤.大港油田生產系統節能潛力研究[D].中國石油大學,2011.
[2]張鳳巖.促進大慶油田節能減排的稅收政策研究[J].長春理工大學學報(社會科學版),2010(9).