梁策(中國石油天然氣集團公司油田節(jié)能技術監(jiān)測評價中心)
游梁式抽油機的工作過程是通過電動機的高速運轉,經(jīng)過皮帶的傳動,將動能傳遞給減速箱,經(jīng)過三軸二級減速后,再由曲柄連桿機構將旋轉運動變?yōu)橛瘟旱纳舷聰[動;然后,抽油桿的上下往復工作帶動懸繩器,使抽油泵柱塞上下運動,從而將原油抽汲到地面[1]。
在這個工作過程中,抽油桿及其帶動的抽油泵大量往復做功,造成桿斷、偏磨,管斷,管漏、泵漏的發(fā)生,所以減少桿管問題是減少作業(yè)次數(shù),延長抽油機工作周期的核心。
沖速是指抽油泵活塞在工作筒內(nèi)每分鐘往復運動的次數(shù)。目前抽油泵沖速多為4~7 min-1。以6 min-1為例,每天桿上下運動并帶動活塞泵往復運動的次數(shù)為8640 次,每年可達3 153 600 次。所以沖速越快,活塞往復次數(shù)越頻繁,設備磨損程度越嚴重,作業(yè)概率越高,作業(yè)周期越短。
抽油桿工作中主要受到兩個作用力,即抽油桿本身的彈性力和抽油桿在上下行過程中存在法向力。
抽油桿本身的彈性力的產(chǎn)生是由于抽油桿是一種彈性體,當驢頭開始上行時,游動閥關閉,充滿的液柱載荷會作用在柱塞上,使抽油桿發(fā)生彈性伸長。下沖程開始時,吸入閥立即關閉,液柱的載荷由抽油桿柱逐漸轉移到油管上,使抽油桿縮短。抽油桿在這種伸長縮短的變化過程中,容易出現(xiàn)桿斷脫現(xiàn)象,沖速越快,這一過程越頻繁,斷脫概率越高。
正常抽油時抽油桿柱彎曲產(chǎn)生在下沖程,在中性點以上的抽油桿柱處于拉伸狀態(tài),而在中性點以下的抽油桿柱受壓,由于側應力的影響而產(chǎn)生側向彎曲,使桿體與油管內(nèi)壁相摩擦,進而使抽油桿向油管一側移動,造成桿管偏磨。同樣,沖速越快,抽油桿往復次數(shù)越頻繁,抽油桿柱上的法向力也就越頻繁,而檢泵次數(shù)越頻繁,周期就越短。
油管是連接油管掛和抽油泵的工具,起到密閉液體的作用。如果發(fā)生油管漏或者斷,在抽汲過程中,液體會在漏失處流出。出現(xiàn)這一問題的原因是:下沖程開始時,吸入閥立即關閉,液柱載荷由抽油桿柱轉移到油管上,油管伸長;相反上沖程時,油管縮短,這就導致油管頻繁地伸長縮短,易斷脫;由于抽油桿對油管壁的磨損作用,造成管壁越來越薄,最終磨漏。所以,油管問題原因也與沖速快慢有直接關系。
抽油泵是抽油機井的心臟,位于桿管的最下部。它通過固定閥、游動閥交替開關完成進液和排液過程,使液體源源不斷地流向地面。固定閥和游動閥主要由鋼球、球座組成,每次開關,鋼球都會撞擊球座一次,活塞完成一次往復運動。長時間撞擊,鋼球與球座就會密封不嚴,球座會出現(xiàn)小坑,使泵逐漸漏失。
沖程是指抽油機工作時光桿運動的最高點和最低點之間的距離,在井筒內(nèi)為活塞在泵筒內(nèi)移動的距離。如果不考慮桿管的伸長形變,活塞在泵筒內(nèi)移動的距離應該和光桿運動的區(qū)間相等。通常柱塞沖程小于光桿沖程,這導致了泵效小于1。抽油桿柱和油管柱的彈性伸縮愈大,柱塞沖程與光桿沖程的差也愈大,泵效就愈低。
多數(shù)油田處于抽油泵開采期,都是井底流壓低于飽和壓力,即使在高于飽和壓力下生產(chǎn),泵口壓力也低于飽和壓力。因此,在抽汲時總是氣液兩相同時進泵,氣體進泵必然減少進入泵內(nèi)的液體量,影響泵效。當氣體影響嚴重時,可能發(fā)生“氣鎖”,使抽汲時氣體在泵內(nèi)壓縮和膨脹,吸入和排出閥無法打開,出現(xiàn)抽不出油的現(xiàn)象。
泵的充滿系數(shù)與泵內(nèi)氣液比和泵的結構有關。在保證柱塞不撞擊固定閥的情況下,盡量減小防沖距,可以減小余隙。因此,抽油機盡量滿足長沖程,可以提高泵的充滿系數(shù),從而提高泵效。
高含水期調(diào)參是保持穩(wěn)產(chǎn)的一種有效手段,通過放大生產(chǎn)壓差,使油井工作制度更趨于合理,更充分發(fā)揮油井的開采潛能,減緩產(chǎn)量遞減。
綜上分析,長沖程加上慢沖速可保持同等泵效維持產(chǎn)量,是減少磨損消耗的重要方法。在泵徑、沖程、沖速三者的配合關系中,對于操作者來說,工作量最小,最容易調(diào)整的是沖速值。目前普遍的調(diào)沖速方法是加裝皮帶輪與安裝變頻調(diào)參控制柜實現(xiàn)變頻調(diào)參。其中加裝皮帶輪的周期不固定,操作較麻煩,變頻調(diào)參具有明顯優(yōu)勢[2]。
由于抽油設備已經(jīng)陳舊、老化,雖然近幾年加大了抽油機的更換力度,但仍存在著部分老機型,這些抽油機中部分曲柄銷子等部件已經(jīng)銹死,或孔眼損壞,無法調(diào)整沖程,影響了油井抽汲參數(shù)的調(diào)整。
在日常生產(chǎn)中隨著地層供液能力的變化,桿管質(zhì)量和工作狀況也發(fā)生改變,液面與沉沒度的監(jiān)測是維持泵在良好的供液能力下工作的重要手段,也是地面參數(shù)調(diào)整的重要依據(jù)。保證井筒的供液能力與工作參數(shù)的合理匹配是維持游梁式抽油機工作的基礎。井筒液面如果過深,說明井下供液能力已經(jīng)不足,有抽空的趨勢,桿管泵在干磨的情況下斷或者漏的風險增加。若液面過淺,說明井下供液充足,但泵的排量仍無法滿足供液的輸出。這時地面參數(shù)如果已經(jīng)最大或最小,或因設備等原因已無法調(diào)整,那抽油機的合理生產(chǎn)就無法實現(xiàn),只有在井下設備產(chǎn)生問題需要作業(yè)解決時并對施工設計作出調(diào)整,從井下井筒管理方面來解決問題。
確定最合理的地面參數(shù)可改善抽汲狀況,有效降低異常問題發(fā)生率。
對供液能力改變,不能滿足供液的要在作業(yè)設計中考慮換小泵徑,對于供液能力充足的應考慮放大泵徑。比如,采油一廠某井于2014年12月23日作業(yè)檢泵,2015年1月1日卡泵,檢泵周期只有8天。由于該井供液不足,在二次作業(yè)時泵徑由44 mm 換為38 mm,換泵后沉沒度由換前35 m 上升到329.4 m,功圖由供液不足變?yōu)檎!膿Q泵前后對比可以看出,該井換小泵后,提高了泵的充滿系數(shù),使其在合理的參數(shù)下生產(chǎn),從2015年2月8日作業(yè)到目前,該井一直正常生產(chǎn)。 在泵徑變更時應考慮泵掛深度的調(diào)整,使生產(chǎn)中保持合理沉沒度。
該工序可及時發(fā)現(xiàn)管漏及絲扣漏現(xiàn)象,預防不合格油管再次下入井中造成返工。在油管打壓過程中發(fā)現(xiàn)壓力穩(wěn)不住,應將油管起出,確定油管是否老化,是否需要更換,并在下井后重新打壓確認,避免因油管不合格而造成返工作業(yè)。
在某采油廠已發(fā)生的6 口砂卡井中,由于作業(yè)時下入了砂氣錨,目前已平均運行了5 個月以上,這些井的氣體影響也相對減弱,功圖形狀得到了改善(表1)。
對發(fā)生過管斷的井作業(yè)時采取下入油管錨的措施,可有效防止管斷脫。如北1-丁4-P35 井,2015年1月15日作業(yè)時發(fā)現(xiàn)第79 根管斷,2015年3月8日又發(fā)生管斷,檢泵周期只有52 天;在3月8日作業(yè)時下入了無卡瓦式油管錨,到目前為止,該井一直正常生產(chǎn),有效延長了檢泵周期。
綜上所述,從優(yōu)化方案入手,結合地面參數(shù)調(diào)整,對減低抽油機井小修檢泵率有著重要的作用。以采油一廠2014年度為例,由于采取了綜合治理措施,上半年的返工井數(shù)與2013年同期相比減少了10 井次,返工率下降了1.2 個百分點,上半年當年作業(yè)當年返工井有22 井次,比2013年同期少了11 井次,與2013年下半年相比少了10 井次,2014年上半年作業(yè)2 次的井第二次返工桿管斷、管漏比例與2013年同期及下半年相比都有所降低。

表1 下入氣錨井措施前后數(shù)據(jù)對比
從2014年1—8月份的返工率明顯降低可以看出采取綜合治理后已逐漸見到了效果,返工率曲線見圖1。

圖1 2014年返工率曲線
采取綜合措施,尤其優(yōu)化方案設計只是降低抽油機井返工率的途徑之一。降抽油機井返工率是一項系統(tǒng)工程,它還與作業(yè)施工質(zhì)量、井下工具質(zhì)量及日常生產(chǎn)管理等關系密切,只有以上各方面共同提高,協(xié)調(diào)發(fā)展,才能最大限度地降低抽油機井返工率。
油管、抽油桿的偏磨主要是由井身結構、油管受力側向彎曲、抽油桿側向彎曲以及工作參數(shù)不合理、采出液的特性等因素引起的。優(yōu)化組合油管抽油桿柱、選擇合適的井下工具、確定合理生產(chǎn)參數(shù)等能有效防治管桿偏磨,延長管桿使用壽命及油井免修期。
在滿足油田地質(zhì)開發(fā)要求的前提下,盡量采用長沖程、低沖速,從而增大油管與抽油桿的磨損面積,減少摩擦次數(shù),使磨損均勻。另外,在上下沖程時,加速度變化變緩,使泵上油管在上沖程時受壓彎曲效應減弱,使底部抽油桿在下沖程時中性點下移,底部抽油桿受壓彎曲程度減小,抽油桿與油管之間的磨損減小,有利于延長管桿使用壽命。
井下工具選擇要根據(jù)當前地層供液能力及合理沉沒度界定,經(jīng)過計算合理選擇,使桿、管、泵在良好的工作狀態(tài)下進行抽汲工作,保證井下工具的使用壽命。
雖然采取綜合措施可在一定程度上降低抽油機井返工率,但壓裂、大修、換泵、酸化、補孔等措施也造成了一定比例的返工井。目前油田仍存在一定數(shù)量的特殊機型,有些機型或沖程過小,或沖速過快,如10-3-37B 機型,其最小沖速為8 min-1,不能滿足合理生產(chǎn)的需求,給綜合治理帶來不便。
總之,針對抽油機井提高泵效而言,首先要考慮調(diào)大沖程,減少沖程損失,減少氣體影響,增加泵的充滿系數(shù),達到提高泵效的目的。換泵、壓裂、大修后的井要根據(jù)措施后生產(chǎn)情況及時調(diào)整工作參數(shù),防止這些井因異常造成返工。下新型三級泵及高強度扶正環(huán)對防偏磨起到了積極的作用,但在實際生產(chǎn)中還需研究探討一種更有效的防偏磨措施,將偏磨的發(fā)生率降到最低,從而減少因偏磨而造成的損失。
[1]武云石.提高抽油機井系統(tǒng)效率的措施研究[J].油氣田地面工程,2009,28(7):7-8.
[2]趙磊.三元機采井工況參數(shù)實時檢測系統(tǒng)的研制與應用[J].化學工程與裝備,2014,99(5):13-15.