曹銘(大慶油田有限責任公司第三采油廠)
薩北油田經過三十余年的開發已普遍進入高含水開發后期,一部分單井產量呈現出產液低、含水高的特點,甚至出現供液不足,采取常規機采方式投入成本高,管理難度大,此時應考慮經濟有效的開采方式——提撈采油。
自2012年起在過渡帶地區開展車載式提撈采油,建立了符合自身的相關配套技術,因此,建立“多、快、好、省”的高效提撈采油系統具有十分重要的意義。
由于過渡帶地區擴邊井開采的是油底水頂的過渡部分,同時受邊、底水推進影響,會出現單井含水突升、產液量升高的現象,同時由于開發薄差層,測試資料不全,給提撈采油帶來了很大的困難,見表1。

表1 產液量高、含水高提撈單井情況
在套管內提撈采油,井筒內沒有任何清防蠟措施。在不能連續提撈的情況下容易出現死油、死蠟引起的堵井;另外由于液面在井口,冬天容易凍井[1]。提撈采油工藝見圖1。

圖1 提撈采油工藝示意圖
目前提撈采油采用“一提兩罐”的組合方式,能夠滿足現有的提撈工作量。但仍存在著以下制約因素:
1)受井場道路影響,提撈車組無法到達井口,見表2。
2)受運輸距離影響,罐車來回運輸過程中時間長、消耗燃料多。
3)提撈車受鋼絲繩最大載荷影響,提撈深度受限,影響提撈速度。
在測試資料不全或無法進行環空測試的情況下,通過提撈過程中的液面恢復速度來判斷地層能量的來源,并據此選擇相應的油藏改造方式。

表2 2013、2014年同期提撈井受雨季影響統計
為解決提撈井防噴、盜油問題,研究了井下壓力控制工藝管柱。在井底油層上部或管柱的一定深度,安裝井下壓力控制工藝管柱,依靠液面上升產生的液柱壓力作用實現通道封閉,控制井內原油不外溢。
2.3.1 提撈采油車
1)以現有提撈采油車為基礎,將原有鋼絲繩換成碳纖維鋼絲繩,每次可提撈1000 m,可縮短1/2~3/4 的提撈時間。
2)加裝1 套原油初級油水分離設備,通過加藥劑達到污水排放標準,原油進入卸油罐車,污水進入水罐車或就近排放[2]。
2.3.2 卸油罐車
提撈采出的原油須用罐車拉運到卸油點外輸,該罐車與普通罐車相比,需要有較快的卸油速度以提高與提撈車配合的時效,同時須具有在冬季作業時保溫和加溫處理設施。主體思路是以現有的罐車為基礎,罐體外加保溫層和鐵皮護層,罐底部設有強制卸油機構,并伴有蒸汽穿堂管,以便在發生冷凝問題時加熱處理。
1)對3#井進行數據分析后采取封堵下部油層,單井日增油4.99 t,含水降低44.5%,見表3。

表3 B2-2-B93 井封堵效果表
2)井下壓力控制工藝管柱能有效地對井下壓力進行壓力控制,能起到防噴、防凍、防盜作用,最大限度地減少井場及道路的影響;同時單井能節約作業一次。
3)提撈采油車改造后,每套提撈車組可采取“一提一罐”,早期油水分離,同時使用碳纖維鋼絲繩每次可提撈1000 m,不但節約了單井的提撈時間,每天可提撈12 井次,提撈井次增加1 倍;而且也減少了罐車來回往返的次數,降低了能源消耗和人工成本。
4)罐車改造后,解決了冬天罐車泄油難的問題,不用來回加熱水和路上無謂的消耗。
1)堵水改造技術是一種有效地對地層能量進行控制的手段,同時還能降低提撈單井的含水。
2)井下防盜油工藝管柱能起到有效地防噴、防凍、防盜作用,同時也能夠大幅度降本降耗。
3)地面設備的改造能夠更加高效、快速、便捷地將提撈系統效益最大化。
參考方獻
[1]萬仁溥,羅英俊.采油技術手冊(修訂本)[M].北京:石油工業出版社,1998:37-65.
[2]路永明,武漢民.新編機械設計手冊(修訂版)[M].北京:石油大學出版社,1998:24-83.