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繩索取心金剛石鉆進(jìn)燒鉆事故處理及預(yù)防

2015-08-04 08:13:03林振福

林振福

摘要:繩索取心金剛石鉆進(jìn)燒鉆事故的原因、征兆、預(yù)防及處理和分析;總結(jié)繩索取心金剛石在鉆進(jìn)過(guò)程中的幾類燒鉆事故的處理措施;最終得出了預(yù)防燒鉆事故的幾點(diǎn)體會(huì)。

關(guān)鍵詞:繩索取心;金剛石鉆進(jìn);燒鉆;事故處理

繩索取心金剛石鉆進(jìn)過(guò)程中,如果沖洗液技術(shù)參數(shù)不合理,鉆孔巖粉得不到及時(shí)排除,都會(huì)造成鉆頭冷卻不良,巖粉排除不暢,而燒鉆事故膠結(jié)最強(qiáng)的就是鉆頭部位。發(fā)生燒鉆事故后,首先應(yīng)根據(jù)施工情況,準(zhǔn)確分析、判斷燒鉆程度、地層情況、孔內(nèi)情況及現(xiàn)場(chǎng)情況,迅速采取有利的技術(shù)措施,及時(shí)有效進(jìn)行處理。筆者結(jié)合二十多年來(lái)從事野外鉆探施工技術(shù)經(jīng)驗(yàn),分析燒鉆事故的原因及總結(jié)處理經(jīng)驗(yàn),提出預(yù)防和杜絕燒鉆事故的幾點(diǎn)注意事項(xiàng)和技術(shù)措施。

一 繩索取心金剛石鉆進(jìn)燒鉆事故的原因

繩索取心金剛石鉆進(jìn)燒鉆事故的關(guān)鍵原因,是由于在鉆進(jìn)過(guò)程中孔內(nèi)底部鉆頭部位失水或斷水,操作技術(shù)參數(shù)不合理,導(dǎo)致沖洗液量不足,不能冷卻鉆頭產(chǎn)生高溫而造成。一般情況下多是由于鉆機(jī)操作人員思想麻痹大意,精力不集中,不能?chē)?yán)格按操作規(guī)程作業(yè);沒(méi)有根據(jù)施工過(guò)程中的具體情況,作出正確判斷,并及時(shí)應(yīng)對(duì)孔內(nèi)情況變化,或是技術(shù)經(jīng)驗(yàn)不足而造成的燒鉆事故發(fā)生。

二 繩索取心金剛石鉆進(jìn)燒鉆事故的處理

繩索取心金剛石鉆進(jìn)過(guò)程中燒鉆事故發(fā)生后,要根據(jù)發(fā)生事故過(guò)程中的真實(shí)情況進(jìn)行分析、判斷以及孔內(nèi)燒鉆的具體情況、燒鉆程度、地層狀況等制定二套處理方案及措施。

1、鉆進(jìn)過(guò)程中發(fā)生輕微燒鉆事故處理

繩索取心金剛石鉆進(jìn)在地層比較完整,孔內(nèi)干凈時(shí),如有發(fā)生燒鉆征兆,應(yīng)立即用升降機(jī)強(qiáng)力頂拔,不要死拉,采用回轉(zhuǎn)器開(kāi)車(chē)邊鉆進(jìn)邊上下拉動(dòng)的措施;如提拉不動(dòng),再用千斤頂起拔進(jìn)行處理。

2、完整地層繩索取心金剛石鉆進(jìn)發(fā)生燒鉆事故處理

地層較穩(wěn)定,沖洗液為清水,孔內(nèi)干凈,巖粉厚度小于0.3米。處理此類事故,要先泡,泡就是讓燒結(jié)鉆具在孔內(nèi)停留一段時(shí)間,使燒結(jié)部位變軟;因?yàn)榘l(fā)生燒鉆后鉆頭與巖石燒結(jié)成一體,強(qiáng)行處理會(huì)造成鉆機(jī)、鉆塔及其它附件損傷。既存在一定的安全隱患,又浪費(fèi)人力、物力,造成不應(yīng)有的損失。相反,根據(jù)熱脹冷縮的工作原理,待其冷卻后,鉆頭與巖石之間產(chǎn)生縫隙,粘結(jié)力減小,則燒結(jié)鉆具更容易提出處理,甚至不用處理就能輕易把鉆具提升到地面。

305號(hào)機(jī)臺(tái)2014年在廣東羅定市連州牛路坑礦區(qū)施工ZK21~2鉆孔時(shí),由于該礦區(qū)巖層主要為沉積巖、變積巖及花崗斑巖地層,地層較完整、穩(wěn)定,臺(tái)班進(jìn)尺達(dá)到二十多米。該孔設(shè)計(jì)孔深為580 m,釆用XY-4型油壓鉆機(jī),PHP、CMC無(wú)固相沖洗液,繩索取心金剛石鉆進(jìn)。鉆進(jìn)至420 m時(shí),孔內(nèi)巖粉厚度0.2 m,為搶進(jìn)尺操作人員打開(kāi)回水鉆進(jìn),使送水量減少,不能有效冷卻鉆頭,在交接班之前,由于工作人員麻痹大意,責(zé)任心不強(qiáng)急于下班,鉆進(jìn)中進(jìn)行交接班,認(rèn)為地層完整、孔內(nèi)干凈,造成輕微的燒鉆事故的發(fā)生。燒鉆事故發(fā)生后,現(xiàn)場(chǎng)工作人員在處理事故時(shí),經(jīng)驗(yàn)不足,粗心大意,強(qiáng)拉硬頂鉆具過(guò)程中,把升降機(jī)的內(nèi)齒圈被拉崩。后因購(gòu)買(mǎi)配件,拆卸安裝鉆機(jī)配件中,期間停待約21h。待修理拆換鉆機(jī)完畢后,在試車(chē)過(guò)程中,鉆具被輕松完整提出。觀察提出的鉆具,未發(fā)現(xiàn)鉆頭有什么明顯變形,只是發(fā)現(xiàn)鉆頭顏色變?yōu)楹谒{(lán)色,巖心為灰白色,呈粉狀和碎粒狀,用錘敲擊才能從鉆頭內(nèi)倒出。

3、繩索取心金剛石鉆進(jìn)復(fù)雜地層燒鉆事故處理

繩索取心金剛石在地層復(fù)雜多變巖層中鉆進(jìn),泥漿作為鉆孔護(hù)壁堵漏,保護(hù)孔內(nèi)正常鉆進(jìn),在復(fù)雜地層中起到舉足輕重的作用。 如何在繩索取心金剛石鉆進(jìn)過(guò)程中,合理控制好泥漿參數(shù),減少或避免鉆進(jìn)過(guò)程的燒鉆事故發(fā)生,特別是在地層復(fù)雜多變軟硬互層、破碎、漏失水的礦區(qū)施工,繩索取心金剛石鉆頭與巖石所鉆出的泥粉燒結(jié)成一體,而巖粉沉淀在鉆桿與孔壁較環(huán)狀間隙較小,再加上泥漿在孔壁上形成了泥皮,對(duì)鉆具有一定的吸附作用,嚴(yán)重影響正常鉆進(jìn),如果是泥漿配比不合理,鉆進(jìn)技術(shù)參數(shù)沒(méi)有控制好,孔內(nèi)巖粉過(guò)多,更是增加燒鉆事故發(fā)生的復(fù)雜性,不可預(yù)測(cè)性,所以處理此類燒鉆事故一定要及時(shí)、準(zhǔn)確、穩(wěn)妥的開(kāi)展工作。

2014年,302號(hào)機(jī)在廣東羅定礦區(qū)連州斷裂構(gòu)造破碎帶施工,鉆進(jìn)過(guò)程中,既掉塊、坍塌,又漏失水,地層復(fù)雜多變軟硬互層的孔段較多,巖石破碎,實(shí)在難以鉆進(jìn)施工地層。我們?cè)谑┕K21~2號(hào)鉆孔時(shí),設(shè)計(jì)孔深620米,采用XY—4型油壓鉆機(jī)施工,鉆進(jìn)工藝是采用金剛石繩索取心鉆進(jìn),鉆孔地層主要是上部黃土夾硬碎石塊,主要巖層為連州斷裂沉積巖、變積巖,遇水風(fēng)化。該鉆孔巖層共有六段破碎,易風(fēng)化掉塊,且構(gòu)造層內(nèi)有充填物,遇水膨脹,基本上全孔漏水,易坍塌。我們用CL植物膠無(wú)固相沖洗液,為達(dá)到防塌陷維護(hù)孔壁的穩(wěn)定。在鉆進(jìn)至孔深523 m時(shí),由于水泵工作不正常,水量減小,不能起到冷卻鉆頭作用,為了快速穿過(guò)破碎地段,機(jī)臺(tái)當(dāng)班沒(méi)有停鉆維護(hù)修理水泵,而是強(qiáng)行鉆進(jìn)工作,從而造成燒鉆事故的發(fā)生。

處理該鉆孔的燒鉆事故,機(jī)臺(tái)當(dāng)班工作人員剛開(kāi)始采用升降機(jī)強(qiáng)力提拉,千斤頂起拔的處理方法,把燒鉆事故越處理越復(fù)雜;針對(duì)該孔燒鉆事故;我們成立該鉆孔的事故處理領(lǐng)導(dǎo)小組,小組開(kāi)會(huì)認(rèn)真研究一套事故處理完整方案,如何應(yīng)用拉、頂、反、撈(打撈)、套(取)、掏(掏空心)、磨(磨滅)、掏(鉆眼)、撈(?。⑽ù盆F吸取)等辦法進(jìn)行處理,對(duì)本事故的處理步驟和程序也需要全方位抓好落實(shí),做好周密安排部署,從人員組織到材料加工準(zhǔn)備等等工作的安排布置,這樣才開(kāi)展燒鉆事故的處理工作。

①. 反:用反絲公錐(或母錐)反出全部鉆桿至內(nèi)管總成露出;

②. 撈(打撈):用打撈器的打撈頭與鉆桿接手焊接,連接鉆桿打撈,撈出內(nèi)管總成,避免用打撈器直接打撈,因負(fù)荷較大,鋼絲繩易斷開(kāi)導(dǎo)致打撈器總成掉入孔內(nèi),造成二次事故,使事故更加復(fù)雜化;

③. 套(套取):用反絲母錐套入鉆孔內(nèi)鉆具上的腦袋反出鉆孔內(nèi)鉆具的上擴(kuò)孔器;endprint

④. 掏(掏空心):用Ф42普通金剛石鉆具配置硬質(zhì)合金鉆頭,掏空鉆孔內(nèi)鉆具里的巖心;掏空鉆孔內(nèi)巖心過(guò)程中,操作時(shí)必須嚴(yán)格控制轉(zhuǎn)速、鉆速、鉆壓以及泵量,做到慢轉(zhuǎn)速、輕鉆壓、小泵量,并專人觀察水泵泵壓變化情況。

⑤. 磨( 磨滅):消滅巖心管:加工帶導(dǎo)向器的環(huán)狀切鐵鉆頭,用Ф073 mm調(diào)質(zhì)45圓鋼,長(zhǎng)度300 mm,上部絲扣和繩索鉆桿正常連接,間隔5 cm加工絲扣接胎體較硬金剛石鉆頭,下部為外徑42 mm(鉆頭可通過(guò))、長(zhǎng)180 mm,加工絲扣,與外徑為60 mm、長(zhǎng)130mm導(dǎo)向外套相連并焊牢,整套消滅鉆具中通直徑20 mm,消滅鉆孔內(nèi)的事故巖心管至下擴(kuò)孔器上部;

⑥. 掏(鉆眼):由于鉆頭與金剛石胎體部分已燒結(jié)石鐵鉻狀。所以必須加工掏心打眼鉆頭,用直徑42mm鉆桿,上部加工接手和繩索鉆桿連接,下部鑲硬質(zhì)合金,硬質(zhì)合金外出刃1 mm,內(nèi)出刃1 mm,底出刃2 mm并留水口,透出鉆頭約0.3 m,打眼時(shí)壓力要輕,水路要暢通,轉(zhuǎn)速不宜過(guò)快,打眼時(shí)間不宜過(guò)長(zhǎng);

⑦. 撈(撈取):用公絲錐打撈,擰絲錐時(shí)要反復(fù)輕轉(zhuǎn),不要擰死,往上頂時(shí)液壓表顯示7 Mpa,與卷?yè)P(yáng)機(jī)配合并用,最后把擴(kuò)孔器與鉆頭被整體撈取上來(lái),鉆頭已嚴(yán)重變形,燒結(jié)成成黑色,胎體完全脫落,成平底鉆頭;

⑧. 吸(磁鐵吸?。杭庸ご盆F打撈鉆頭,把磁鐵放入舊鉆頭內(nèi),用3 mm厚鋼板距鉆頭底部15 mm處封堵,鉆頭體上留出對(duì)應(yīng)的兩個(gè)小孔以便沖洗液流入和流出,把脫落在鉆孔內(nèi)的鐵屑、金剛石等吸磁到地面,便于清孔作業(yè)。

經(jīng)過(guò)事故小組及機(jī)臺(tái)全體人員七天七夜的同甘共苦的努力作戰(zhàn),圓滿完成了此次燒鉆事故的處理;并順利完成ZK21~2鉆孔施工任務(wù),達(dá)到地質(zhì)工作設(shè)計(jì)要求,為該礦區(qū)找多金屬礦提供重要材料及依據(jù)。

三. 繩索取心金剛石鉆進(jìn)燒鉆事故的預(yù)防

1. 操作時(shí)要集中精力,隨時(shí)觀察鉆孔鉆進(jìn)過(guò)程中鉆速變化、地層變化情況,水泵壓力表、孔口返水及動(dòng)力運(yùn)轉(zhuǎn)情況,發(fā)現(xiàn)異常情況立即提升鉆具離開(kāi)孔底并及時(shí)排除;

2.保持泥漿泵良好運(yùn)轉(zhuǎn),確保鉆進(jìn)過(guò)程鉆孔返水正常流通;

3.保持泥漿池清潔,及時(shí)清除泥漿池、泥漿槽和沉淀池里的巖粉、雜物;

4.下鉆時(shí)嚴(yán)禁一下到底,鉆具應(yīng)距孔底50公分m以上才能開(kāi)泵送水,待沖洗液循環(huán)返水正常后,再緩慢將鉆具慢轉(zhuǎn)到孔底進(jìn)行正常鉆進(jìn);

5.下鉆前必須檢查鉆具,不符合要求規(guī)定鉆具禁止下入孔內(nèi),發(fā)現(xiàn)返水不正常立即停鉆,詳細(xì)查明各種原因;最后才開(kāi)始施工。

6. 禁止使用外徑和水口嚴(yán)重磨損及底面不平的繩索取心金剛石鉆頭;

7. 正常鉆進(jìn)過(guò)程中,應(yīng)保持孔內(nèi)清潔,不許有碎硬質(zhì)合金片和鐵片遺留于孔內(nèi),其鉆孔內(nèi)巖粉厚度不得超過(guò)0.3 m

四. 體會(huì)及感想

根據(jù)繩索取心金剛石鉆進(jìn)燒鉆事故的原因、孔內(nèi)情況、地層情況等綜合分析,只要工作人員采取有效的措施,機(jī)臺(tái)操作嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,盡心盡責(zé),正確使用合格鉆具、按規(guī)范要求使用泥漿,合理配制泥漿配比,保持泥漿清潔、不要任意加減鉆壓、不要隨意調(diào)整水量等,燒鉆事故是可以杜絕的。若發(fā)現(xiàn)有燒鉆征兆,要立即停鉆,果斷采取措施進(jìn)行處理。在處理繩索取心金剛石鉆進(jìn)孔內(nèi)燒鉆事故時(shí),要認(rèn)真記好燒鉆有關(guān)數(shù)據(jù),收集好相關(guān)資料,根據(jù)孔內(nèi)燒鉆事故的嚴(yán)重程度及地層情況,分清事故的性質(zhì)和類型,認(rèn)真總結(jié)、制定處理事故的方案,分析燒鉆事故原因,做出準(zhǔn)確合理判斷,做到“對(duì)癥下藥”對(duì)燒鉆事故進(jìn)行認(rèn)真處理。

參考文獻(xiàn)

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