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奔馳雙機雙泵水泥固井車可靠性影響因素及改進措施

2015-08-04 08:56:56廖大林王獻輝王鳳英李要民李滿江張衛平王希軍河南信宇石油機械制造股份有限公司河南濮陽57006川慶鉆探長慶鉆井總公司西安7008西部鉆探準東鉆井公司新疆阜康85渤海鉆探工程有限公司裝備處天津0057
石油礦場機械 2015年12期

廖大林,王獻輝,王鳳英,李要民,陳 欣,李滿江,張衛平,王希軍(.河南信宇石油機械制造股份有限公司,河南 濮陽57006;.川慶鉆探長慶鉆井總公司,西安7008;.西部鉆探準東鉆井公司,新疆阜康85;.渤海鉆探工程有限公司 裝備處,天津0057)

奔馳雙機雙泵水泥固井車可靠性影響因素及改進措施

廖大林1,王獻輝1,王鳳英1,李要民1,陳欣1,李滿江2,張衛平3,王希軍4
(1.河南信宇石油機械制造股份有限公司,河南濮陽457006;2.川慶鉆探長慶鉆井總公司,西安710018;3.西部鉆探準東鉆井公司,新疆阜康831511;4.渤海鉆探工程有限公司裝備處,天津300457)

針對奔馳雙機雙泵水泥固井車使用中存在的問題,分析了影響因素,提出了改造方案。通過設計和改進,克服了該車存在的缺陷,恢復了使用性能?,F場應用表明,該車完全滿足實際生產需求,大幅提高了可靠性,對油田在用的特種車輛、工程機械的改造維護提供參考。

水泥固井車;可靠性;影響因素;改進

4 要點分析

自升式鉆井平臺升降基礎的合攏安裝是平臺建造的重點和難點,其工作要點如下:

1)升降基礎為平臺大型設備,合攏時要指定專門的安全預案,要具備良好的安全設施,可靠的吊裝設備,避免磕碰和墜落事件的發生。

2)合攏前的準備與檢查十分重要,影響升降鎖緊基礎焊后變形的船體大型結構要提前焊接完成。船體整體水平要提前檢驗通過。

3)合攏前的劃線工作要求準確,工藝文件要齊全,現場檢查要細致。合攏劃線非常重要,要嚴格按照圖紙進行劃線,劃線范圍內不能有遮擋物,要有樣沖眼,不能輕易被抹掉。

5)升降基礎上的基準,側面垂直腰線、水平腰線、前后正面中心線、要預制準,標記清晰。以備合攏時使用方便。

6)清理一切影響合攏工作的設施、按照劃線切割加工余量、完成開輻工作。

7)基礎的合攏會形成密閉艙室,在焊接、檢查、監測等過程中、要按照艙室作業的要求保證通風、照明良好的前提下進行工作。

8)每個圍阱的3個基礎定位完畢后,對3個基礎進行尺寸檢測,每個基礎相對其它誤差不能過大,焊接在檢測完畢后進行。

9)預留焊接收縮量,保證焊后尺寸。

10)標記焊縫焊接次序,減少焊接變形。

11)在焊接過程中,加強尺寸監測工作,根據焊接變形的具體情況調節焊接方案,保證焊后的關鍵尺寸不超差。

12)焊接過程要嚴格遵守WPS,并注意焊前預熱與焊后保溫,焊接質量的好壞會直接影響到平臺的升降情況,這一點對于自升式鉆井平臺的建造至關重要。

[1]彭洪軍,吳建,劉陽.海上自升式平臺電動升降裝置的研究[J].東北電力大學學報,2007,4(5):79-83.

[2]蒙占彬,曹宇光,張士華.自升式平臺齒輪齒條升降系統結構設計[J].機械設計與制造,2013,11(3):33-35.

[3]徐曉平,付鵬,羊字軍,等.自升式鉆井平臺升降系統安裝精度控制[J].鋼結構,2012(4):389-392.

[4]王剛,孟祥偉,彭曼,等.自升式平臺支撐升降系統結構設計與分析[J].機械設計,2011,7(5):42-46.

[5]中國船級社.鋼質海船入級規范[S].2012.

[6]中國船級社.海上移動平臺入級與建造規范[S].2005.

中原油田固井公司一輛奔馳雙機雙泵水泥固井車是某公司2005年設計制造的,當時出廠價值人民幣近千萬元,投產后服役于中原、西南和新疆油田市場。隨著使用時間的推移,部分配件的老化、設備操作人員的更迭,設備本身設計制造存在的缺陷,使該車故障不斷,可靠性降低,2013年下半年已無法正常使用,調回中原油田基地進行技術改造。

1 原車存在的主要問題

1)低壓管匯設計過于復雜,操作不當或者清洗不及時易造成低壓管匯堵塞。

2)三聯泵所處位置過于封閉,無法進行常規的維護保養。

3)泥漿泵和三聯泵的傳動軸過長,運轉時抖動嚴重,易造成斷軸、軸承損壞、固定螺栓松動等故障。

4)混漿池布置偏高,容積偏小,工作時水泥漿四處飛濺,影響操作工觀察泥漿液面。

5)高壓管匯設置在操作臺上,安全隱患大。

6)清水泵與灌注泵串聯在一根管線上,容易造成水泥倒流至清水泵內,造成清水泵至混合器管匯堵塞。

7)傳動軸無防護罩,存在安全隱患。

8)混合器無分散筒,混拌水泥時粉塵霧霾大,看不清混漿池液面。

2 改進方案的設計與實施

2.1方案設計

將三聯泵移到駕駛室后側,改造低壓管匯、加裝泥漿泵安全閥。重新布置泥漿泵、離心泵、齒輪油箱、高壓管匯等一系列部件,全車大修。

2.2平衡計算

2.2.1縱向平衡分析

SPM泥漿泵與混漿池互換,不影響車輛平穩性,因為SPM泥漿泵質量略重于混漿池,稍重的物體向車輛總重心靠近,更有利于平衡。

2.2.2橫向平衡分析

橫向設備未有大的變動,故平衡仍與原平衡相同。三聯液壓泵從中間位置移出,仍沿車輛軸線前移,橫向重心沒有左右偏移。

2.2.3變動情況和增減力矩計算[1]

根據受力分析可計算出各裝置重力對車輛重心線的力矩,其公式為

M=WL

式中:M為力矩,N·m;W為重力,N;L為距離,m。

1)右SPM泥漿泵前移1.5 m,其力矩

M1=22 400×1.5=33 600 N·m(前移)

2)將齒輪油箱從車后左邊移到右邊,向前移動1.2 m。其力矩

M2=4 400×1.2=5 280 N·m(前移)

3)三聯泵向前移動2 m,其力矩

M3=3 500×2=7 000 N·m(前移)

4)混漿池由原來的右邊位置向后移動3 m至車尾,其力矩

M4=8 200×3=24 600 N·m(后移)

5)增壓泵由原來位置向后移4 m至車尾,其力矩

M5=2 700×4=10 800 N·m(后移)

6)混漿泵從右邊移動1.2 m至左邊車尾,其力矩

M6=2 700×1.2=3 240 N·m(后移)

7)清水泵后移0.7 m,其力矩

M7=2 700×0.7=1 890 N·m(后移)

總體:前移總和M1+M2+M3=45 800N·m,后移總和M4+M5+M6+M7=40530N·m,重心在車輛中橋和后橋之間,未向車尾后移,故可行。

2.3技改措施

1)拆檢前對技改處全方位拍照以備后用。拆卸前對各系統分別做上記號,做好拆卸順序的記錄,安裝時按反程序進行。

2)液壓系統高壓膠管和接頭都要檢查,損壞的需要更換。

3)不得在大梁上開槽打孔,以免影響大梁的強度及承載能力和整車的安全性能[2]。

4)管線除通向壓力表的管線需要轉彎起緩沖作用的之外,其余管線盡量縮短,避免過多的交叉迂回。

5)安全閥及各類閥門配制,注意通徑壓力,規格型號與SPM泵的壓力匹配。

6)所有液壓管線安裝前均需要用壓縮空氣或氮氣進行吹掃,防止堵塞。

7)清除舊管線管壁殘余水泥結塊,保證管道100%的流通截面。

2.4主要節點

1)為了縮短管線和傳動軸的長度,便于維修,把右側(面向車頭)后邊的SPM泥漿泵與混漿池位置互換,左邊的SPM泥漿泵維持原位。

2)將混漿池移到車尾,高度適當減低,長度寬度增加,在原來的基礎上容量加大。

3)將原在2臺發動機、2臺變矩器中間的三聯泵移出,安裝到駕駛室后邊大梁的空位上,縮短傳動軸長度。

4)將操作平臺擴大,重新制作操作臺,將儀表盤上現有的不合格儀表全部更換,并將原來的電控開關改成氣控開關。

5)高壓管匯從操作臺上面移至副大梁上,向后延至車尾混漿池兩側與車尾高壓管匯連接。

6)為了安全起見,在SPM泥漿泵和高壓管線上加裝安全閥,安裝在SPM泥漿泵出口管線上,安全閥出口通往混漿池。

7)更新混合器,混合器分散筒重新制作,加裝排氣管,檢修清水閥門。

8)低壓管匯重新布置。

9)氣液路重新布置。

2.5難點與重點

1)原有的數據采集傳感器大部分失效或失準。按要求重新選配計算機控制系統,可實現泵壓、排量、發動機轉速、油溫、油壓等基本參數的可視化,并預備了密度計接口。

2)液壓系統中的液壓管線、元器件的重新布局和調試。將三聯泵移至駕駛室后側,原液壓管線全部無法使用,更換全部的液壓管線,隨著位置的變化,所有的液壓調節全部重置。液壓管線試壓50 MPa,穩壓,不刺漏方可安裝[3]。

3)高低壓管匯布置。原有管線過于復雜,施工過程中流程倒錯或閥門失效、沖洗不充分,都可能造成管線堵塞。本次改造過程中,盡量簡化流程,水柜出水管線通往SPM泥漿泵和清水泵,混漿池出漿管線分別通往SPM泥漿泵、灌注泵和循環泵,管線預留傾斜角度,便于殘液排空[4-5]。

4)底盤為奔馳車,油門控制非常復雜,7根線控制著油門的變化,同時和駕駛室腳踏油門互相制約。經過不斷的試驗、測量,找出控制主線、復位線等,最終實現了2個按鍵就可實現油門的增減。

3 現場應用

在中原油田進行現場試車時,根據以下試驗方法和驗收規則,必須進行各8 h空載、負載運轉試驗,合格后方能出廠。

1)各密封處、接合處不得有漏油、滲油現象。

2)各種循環泵和灌注泵軸承溫升不超過40℃,油池溫升不超過15℃,且最高溫度不超過70℃。

3)全車運轉應平穩,不得有沖擊、振動和不正常的響聲。

4)負載試驗時,距離固井車1 m處用聲級計A聲級測量整車噪聲,不得超過85 dBA

經試驗,運行正常,混漿的速度和均勻度達到了預期。改進后的水泥固井車如圖1。

圖1 改進后的水泥固井車

在西南油氣田現場使用中,在進行堵漏劑的水泥漿配置時,循環泵和灌注泵的入口容易被堵塞,影響施工的正常進行。為解決這一問題,加大了濾網孔徑,在灌注泵和循環泵的出口加裝互通管路,便于反沖,解決了入口堵塞問題。2014-06-10,在西南油氣田累計行駛9 580 km,上井43次,使用情況良好,能夠滿足現場生產需要。

4 結論

1)水泥固井車改進后,三聯液壓泵安裝在明處,有利于觀察和維修;軸系改短增加機械的安全性,延長了使用壽命;SPM泥漿泵向前移動使傳動軸縮短,減少了震動;混漿池位置的調整便于操作人員現場觀察混漿工作情況,并減少泥漿灑在車上,減少污染。

2)系統布局合理,安全性能提高,操作更方便,能確保人身及設備的安全。

3)通過該車的技改,舉一反三,可對油田在用的特種車輛、工程車輛的維修改造提供參考。

[1]單輝祖.材料力學教程[M].北京:國防工業出版社,1985.

[2]張旭明,唐衛軍.CPT-Y4型固井水泥車靜態強度分析及改進[J].石油礦場機械,2012,41(9):76-79.

[3]薛祖德.液壓傳動[M].北京:高等教育出版社,1986.

[4]萬仁溥,羅英俊.采油技術手冊[K].北京:石油工業出版社,1997.

[5]楊成,任蘇朝,牛文錄,等.LTJ5100TQ6型蒸汽清蠟車技術改造[J].石油礦場機械,2013,42(6):67-69.

TE925.2

B

10.3969/j .issn.1001-3482.2015.12.023

1001-3482(2015)12-0085-03

2015-08-13

廖大林(1951-),男,江蘇鹽城人,教授級高級工程師,主要從事石油裝備技術研究,Email:liaodalin 26@sina. com。

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