雷 鈞 ,王 勇 ,梁海峰,周學軍 ,王海軍
1.中國石油長慶油田分公司技術監測中心 (陜西 西安 710018)
2.中國石油長慶油田分公司中部氣田指揮部 (甘肅 慶陽 745000)
3.中國石油長慶油田分公司質量管理與節能處 (陜西 西安 710018)
油房莊油田于1987年投入規模開發,主要開采層位為三疊系延長組和侏羅系延安組。節能改造前,油井開井483口,平均單井日產液7.44m3,泵掛1965m,沖程 2.8m,沖次 3.8min-1,泵徑 36.8mm。
注水系統管轄水源井27口,注水站5座,穩流配水閥組(配水間)56座,注水井開井147口,聯合站脫出水全部有效回注。集輸系統主要包括聯合站2座,計量接轉站6座,計量站1座,增壓點7個,各類集輸管線共計83km。熱力系統為蒸汽鍋爐2臺,真空加熱爐8臺,水套加熱爐53臺。電力系統為110kV變電站1座,35kV變電站2座,10kV架空線路6條,共317.4km,配電變壓器255臺。
節能示范工程要求對注水、集輸系統進行優化、簡化,配套增注泵、數字化增壓橇,推廣叢式井組集中控制節能裝置、太陽能輔助原油加熱裝置、電力高壓無功補償等技術,實現年節能8 278t(標煤)。2013年10月,各項配套改造項目順利完工,考核指標達到相關要求,經油田公司節能項目驗收組驗收合格。
機采系統、注水系統和集輸系統采用SY/T 5264-2012《油田生產系統能耗測試和計算方法》標準進行能耗測試和計算。

式中:η5為機械采油井的系統效率,%;N5.1為輸入功率,kW;N5.2為有效功率,kW。
機采系統輸入功率現場測試錄取。

式中:η7,J為注水系統效率,%;p7,Vout為注水井井口閥閥后壓力,MPa;p0為基準壓力 (絕對壓力)p。:0.1MPa;G7,w為注水井井口流量,m3·h-1; p7,Pin為注水泵入口壓力,MPa;G7,p為注水泵流量,m3·h-1; N7,si為電動機輸入功率,kW;j為系統內注水井數量,口;i為系統內注水泵數量,臺。

式中:η為輸油泵機組效率,%;Pu為輸油泵輸出功率,kW;pgr為輸油泵電機輸入功率,kW;
輸油泵電機輸入功率現場測試錄取。

式中:Pu為輸油泵輸出功率,kW;ρ為液體密度,kg/m3;Q 為輸油泵流量,m3/s;g 為重力加速度,g=9.81m/s2;H 為輸油泵揚程,m。
對油房莊油田機采系統、注水系統和集輸系統能耗進行了普測,掌握了油田生產能源消耗總量和各系統的用能數據。
對247口油井進行了監測,電機負載率27.3%,功率因數0.53,日耗電116.6kW·h,平均系統效率21.9%,系統效率小于20%的井數91口,占監測總數的36.8%,機采系統效率統計見表1。

表1 油房莊油田機采系統效率分布表
對12臺注水泵進行監測,依據SY/T 6275-2007《油田生產系統節能監測規范》標準對監測結果進行節能評價。注水泵輸入功率平均值73.15kW,功率因數平均值0.78,功率因數節能指標限定值為≥0.84,合格率為58.3%;機組效率平均值53.85%,機組效率節能指標限定值為≥72%,合格率為41.7%;注水系統效率39.9%,低于注水系統效率節能指標限定值49%。
對15個站點27臺輸油泵進行現場測試,輸入功率平均值為22.1kW,功率因數平均值為0.71,機組效率平均值為32.1%,節流損失率達到13.82%,集輸系統監測情況見表2。
對9臺加熱爐進行了監測,依據SY/T 6275-2007《油田生產系統節能監測規范》標準對監測結果進行節能評價。加熱爐排煙溫度平均值為267.3℃,合格率33.3%;空氣系數平均值為2.6,合格率66.7%;熱效率平均值為76.1%,合格率22.2%,綜合評價合格數量僅1臺,加熱系統監測數據見表3。

表2 集輸系統設備能耗監測情況表

表3 2011年油房莊油田加熱爐監測數據統計表
油房莊油田電力系統用電負荷9 000kW,平均功率因數 0.61,年用電量 5 800×104kW·h。
對油房莊油田各系統能源測試結果進行分析,找出重點耗能設備的用能薄弱環節,從而為節能方案的制定和評價提供技術依據。
機采系統主要影響因素[1]為:一是抽油機及電機負載率低,對127口油井統計,平均負載率53%,功率利用率14.4%;二是抽汲參數大、泵效低,系統效率低,其中,產液量大于4m3/d油井的平均泵效33.8%,系統效率21.4%;產液量小于4m3/d油井的平均泵效26.7%,平均系統效率18.1%。
注水系統主要影響因素為:一是局部區塊注水壓力高,有3口注水井井口油壓在16MPa以上,比該區大部分注水井壓力高2.5MPa左右;二是注水干線壓損嚴重,某注水干線出站壓力為17.5MPa,配注量600m3/d,其末端配水間壓力僅為12.5MPa,管線壓損達5.0MPa;三是注水管線、設備腐蝕結垢嚴重,管線破漏頻繁,造成注水量地面損耗大。
集輸系統因多層系開發,聯合站采用沉降罐脫水,乳化油處理困難,耗能高[2];部分站點原油流向不合理,重復集輸、處理;因下游原因有近100m3/d液量依靠罐車拉運,運行成本高。
加熱爐排煙溫度平均值為267.3℃,部分熱量直接排空放掉,熱損失較大,主要原因為油田多層系開發,產出液中礦化度高、水型復雜,配伍性差,導致加熱盤管結垢嚴重影響傳熱換熱[3]。
電力系統負荷以電動機為主,平均功率因數僅0.61,導致線路損耗大。
結合現場生產實際,重點開展了機采、集輸、注水系統的系統監測。在機采系統監測過程中,要求在工況運行穩定的情況下進行測試,對于配套了高效多功率節能電機、井組無功補償等多項技術的單井,采用單井綜合節能量計算,不進行單個技術節能量累加,達到客觀評價整體節能效果的目的。集輸系統采用單位液量處理綜合能耗指標,評價聯合站處理工藝優化的節能效果。注水系統通過注水單耗和注水系統效率評價注水系統優化效果。從表4可看出,通過配套改造,油房莊油田各系統運行指標均有較大提高,為節能量核定提供了詳實的數據。
在油房莊節能示范區塊建設中,引進了部分新工藝、新技術,其工作原理、運行參數與改造前設備有較大差別,節能監測無相關行業標準,給節能監測評價帶來一定困難。如智能提撈式抽油機把油管作為泵筒,采用柔性連續抽油桿,并在其下部配重,通過電機的正轉、反轉實現提撈采油過程,改變傳統抽油方式;為此,采用單位液量耗電量指標進行節能評價,液量單耗從45.6kW·h/m3下降為20.4kW·h/m3。依托數字化監控平臺,部分轉油站配套數字化增壓橇加熱、輸油,站點實現無人值守;為此,采用綜合統計轉油站月度、季度用電、用熱數據,與數字化增壓橇單位液量集輸綜合能耗進行分析對比,單位液量集輸綜合能耗(標煤)從0.95kg/t下降為0.68kg/t,并實現了密閉集輸,密閉集輸率從98.1%上升為99.6%。
依據相關節能法律法規和標準,對油房莊油田主要耗能設備的能源利用狀況進行監督、檢查。節能項目改造過程中,淘汰國家明令禁止使用的Y系列低壓三相異步電機156臺;按照能源計量器具配備要求,配套原油流量計8臺,電度表53塊,注水干式水表31塊、壓力表29塊、溫度計18支,確保能源消耗計量清楚、明晰。對于未達到節能指標的5臺高效稀土永磁同步電機、6套井口電磁防蠟器提出整改要求,對項目承包商下發整改通知單,通過調整安裝地點整改后再進行復測,確保各項技術完成節能量。
另外,按照能耗最低機采系統優化技術做好低產低效井的參數優化,督促生產單位抓好落實工作,通過實施10型抽油機降為8型抽油機20臺、降桿徑50口、降泵徑117口,抽油機的平均電機負載率從27.3%提高至34.9%,平均系統效率 23.8%,實現油井節能降耗。

表4 油房莊油田各系統改造前后監測指標對比表
探索實踐了節能項目節能量審核工作,依據相關國家、行業節能標準和設備標準等,在節能項目組織驗收前,對油房莊油田節能項目實施前后的能源利用、計量檢測、運行等情況進行審核,客觀公正地對各技改項目的預期/實際產生的節能效果進行核查,核定出項目的節能量[4]。對未達到節能量的遠程測控裝置進行通報,并提出整改意見。通過項目實施的過程控制,規范了節能項目節能量的審核方法、審核程序和審核行為[5],確保節能項目節能量的準確核算,各節能技改項目節能量見表5。該節能項目實施后,監測數據表明,示范區全年節電1 536.9×104kW·h,節煤 3 900t,節油 270t,折合 8 305t(標煤)。

表5 油房莊節能示范區建設節能指標完成情況
通過對油房莊油田節能檢查、監督測試、評價分析和節能審核,得出了以下結論及建議。
1)油房莊油田通過配套改造,該油田各系統效率均有所提高,其中,機采系統效率由21.9%提高到23.8%;注水系統效率由39.9%提高到53.2%;集輸系統機組效率由32.1%提高到52.2%;熱力系統加熱爐熱效率由76.1%提高到83.9%;電力系統10KV供電線路功率因數由0.61提高到0.90。
2)在改造項目驗收前引入節能項目節能量審核,達到了客觀公正評價節能效果和推進節能項目規范運行的目的,為其它固定資產投資項目實施積累了經驗。
3)節能項目的前期立項、組織實施、評價驗收,以節能監測數據為依據,準確詳實的提高了節能節水項目建設質量。
4)通過節能監測管理工作,科學有效的判斷節能產品的節能量,實現了主動預測評價產品與工藝效果,起到了指導節能技措項目投入的重要作用。
5)節能監測工作要向節能技術研究和工藝節能的需求延伸,為油田發展提供技術保障。
[1]王衛忠,賀海洲,劉春林,等.長慶油房莊延長檢泵周期的技術措施[J].石油和化工設備,2010,13(8):40-41.
[2]王順華,劉波,周彩霞,等.原油集輸脫水處理工藝的優化[J].油氣田地面工程,2007,26(11):19-20.
[3]吳則中.油田加熱爐節能運行的綜合評價[D].大慶:東北石油大學,2011.
[4]陳鵬.節能監測與企業能源利用真實狀況評估[J].節能技術,2009,27(3):255-256,271.
[5]王錄軍,周學軍,雷鈞,等.長慶油田加熱爐提效途徑探討[J].石油工業技術監督,2014,30(8):4-6.