
摘要:輔機故障減負荷功能是大型火電機組不可缺少的重要安全保障。文章針對馬鞍山當(dāng)涂發(fā)電有限公司一期工程的兩臺660MW超臨界直流燃煤機組的RB功能不全,如一次風(fēng)機RB動作不成功,造成機組非計劃停機等問題,提出了一次風(fēng)機RB控制系統(tǒng)的優(yōu)化控制策略,并通過450MW和600MW一次風(fēng)機RB試驗,證明了一次風(fēng)機RB控制系統(tǒng)優(yōu)化后取得良好的效果。
關(guān)鍵詞:超臨界機組;輔機故障減負荷;一次風(fēng)機;優(yōu)化控制;RB試驗 文獻標(biāo)識碼:A
中圖分類號:TK323 文章編號:1009-2374(2015)23-0031-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.23.017
1 概述
馬鞍山當(dāng)涂發(fā)電有限公司一期為兩臺660MW超臨界直流燃煤機組,鍋爐為SG-2090/25.4-M968型直流爐;汽輪機為CLN660-24.2/566/566型凝汽式汽輪機,機組控制系統(tǒng)采用上海美卓自動化公司生產(chǎn)的MAXDNA DCS。煤粉燃燒器布置為自下而上A-F層六層四角切圓燃燒,A層布置等離子,一次風(fēng)機控制系統(tǒng)包含兩臺50%的一次風(fēng)機,當(dāng)運行中的兩臺一次風(fēng)機任一臺跳閘,且RB功能投入,機組負荷大于350MW,即發(fā)一次風(fēng)機RB動作,依次從上向下跳閘磨煤機:磨煤機F→磨煤機E→磨煤機D,直至三臺運行的給煤機切至手動狀態(tài)帶原有煤量
運行。
2 機組RB功能設(shè)計
2.1 RB功能
RB(RUN BACK)功能即輔機故障減負荷功能,主要是指機組設(shè)備能力突然部分喪失,即實際負荷大于機組設(shè)備發(fā)電能力后,機組控制系統(tǒng)自動快速減負荷達到新的平衡的功能。
2.2 RB功能組成
目前我公司兩臺660MW機組設(shè)計包含了機組輔機故障后自動減負荷(RB)功能。通過現(xiàn)場試驗,我們已成功實現(xiàn)了送風(fēng)機、引風(fēng)機、給水泵、燃料的RB功能。通過對一次風(fēng)機RB存在問題的分析,對一次風(fēng)機RB控制策略進行優(yōu)化,實現(xiàn)一次風(fēng)機RB功能的可靠投入。
3 機組一次風(fēng)機RB功能試驗
3.1 一次風(fēng)機RB控制策略
當(dāng)一次風(fēng)機RB動作,鍋爐主控自動切至手動,CCS切至TF控制方式,自動投入等離子,F(xiàn)磨跳閘,延時5秒后E跳閘,再延時5秒D磨跳閘,送、引風(fēng)自動調(diào)節(jié),至機組400MW,RB信號結(jié)束。
3.2 一次風(fēng)機RB試驗
優(yōu)化前一次風(fēng)機RB試驗,在機組負荷550MW時,RB試驗開始,一次風(fēng)機A停止,爐膛壓力迅速拉至爐膛壓力低低跳閘值,觸發(fā)爐膛壓力低保護動作,鍋爐MFT,一次風(fēng)機RB試驗失敗。
3.3 一次風(fēng)機RB存在的問題
(1)單臺一次風(fēng)機的參數(shù)和裕度,大型機組,單臺一次風(fēng)機一般按50%機組負荷設(shè)計。設(shè)計容量越大,對實現(xiàn)一次風(fēng)機RB功能越有利,但對節(jié)能不利,運行參數(shù)證明,一次風(fēng)機設(shè)計容量偏小;(2)運行中,當(dāng)一次風(fēng)機跳閘時,一次風(fēng)壓力迅速下降至3.54kPa,一次風(fēng)機出口電動門關(guān)閉時間過長;(3)送風(fēng)機風(fēng)量控制指令采用跟負荷控制方式,在一次風(fēng)機RB動作時,風(fēng)量減小比較緩慢,而送風(fēng)控制指令作為引風(fēng)控制的前饋,相應(yīng)也減小緩慢;(4)一次風(fēng)機RB動作后,爐膛負壓維持不住,迅速下降至鍋爐保護值,造成鍋爐MFT,試驗不能成功。
4 一次風(fēng)機RB功能控制策略優(yōu)化
4.1 一次風(fēng)機RB控制策略優(yōu)化
針對一次風(fēng)機RB存在問題,經(jīng)過詳細分析和研究,對原控制策略進行優(yōu)化:(1)一次風(fēng)機出口增加氣動快關(guān)隔絕門,防止風(fēng)機停止后出現(xiàn)倒轉(zhuǎn),并增加一次風(fēng)機出口氣動快關(guān)隔絕門控制邏輯,氣動門由全開到全開行程時間為4秒;(2)優(yōu)化送風(fēng)機風(fēng)量控制指令,采用風(fēng)跟煤控制方式。采用先加風(fēng)后加煤,先減煤后減風(fēng),并加入適度延時,使鍋爐風(fēng)量和氧量控制更加精確、快速;(3)引風(fēng)機控制前饋加入一個超馳控制算法,當(dāng)一次風(fēng)機RB動作,觸發(fā)超馳控制算法動作,迅速超馳關(guān)小引風(fēng)機靜葉一定開度,該開度通過試驗得到,由機組負荷通過折線函數(shù)對應(yīng)相應(yīng)開度;(4)磨煤機一次風(fēng)量低時,原跳磨煤機的邏輯改為跳給煤機,且加入適量的延時,防止因風(fēng)量測量管堵粉保護誤動,提高系統(tǒng)穩(wěn)定性;(5)當(dāng)一次風(fēng)機RB發(fā)生后,一次風(fēng)壓迅速減小,運行中的一次風(fēng)機動葉超馳開大至95%。
優(yōu)化后的一次風(fēng)機RB控制策略,在一次風(fēng)機RB動作時,根據(jù)當(dāng)時負荷,通過折線函數(shù)算出一定的開度,該開度為引風(fēng)機靜葉超馳關(guān)小的指令,即一次風(fēng)機RB動作時,引風(fēng)機靜葉超馳關(guān)小一定開度,防止?fàn)t膛負壓迅速拉至壓力低低保護值,保證RB動作成功。
4.2 優(yōu)化后一次風(fēng)機RB試驗
4.2.1 機組負荷460MW一次風(fēng)機RB試驗。70%負荷一次風(fēng)機RB試驗時,MCS自動全部投入,磨煤機A、B、C、D、E五臺磨運行,機組負荷460MW,主汽壓力19.84MPa,實際燃料量208.7T/H,給水流量1383.1T/H,總風(fēng)量1783.9T/H,主汽溫度562.3℃,爐膛壓力-34.1Pa,A一次風(fēng)機動葉執(zhí)行器開度73.1%。B一次風(fēng)機動葉執(zhí)行器開度79.6%。A引風(fēng)機靜葉執(zhí)行器開度50.2%,B引風(fēng)機靜葉執(zhí)行器開度47.6%,一次風(fēng)母管壓力9.98KPa。手動跳閘A一次風(fēng)機,待機組負荷穩(wěn)定后,機組負荷310MW,主汽壓力14.1MPa,煤量135.8T/H,給水流量953.5T/H,主汽溫513℃,爐膛壓力最低-956.8Pa。機組70%負荷一次風(fēng)機RB試驗成功。
4.2.2 機組負荷600MW時一次風(fēng)機RB試驗。90%負荷一次風(fēng)機RB試驗時,MCS自動全部投入,磨煤機A、B、C、D、E、F六臺磨運行,機組負荷600MW,主汽壓力23.4MPa,實際燃料量270.1T/H,給水流量1846.8T/H,總風(fēng)量2304.7T/H,主汽溫度563.2℃,爐膛壓力-16.1Pa,A一次風(fēng)機動葉執(zhí)行器開度85.7%,B一次風(fēng)機動葉執(zhí)行器開度90.0%。A引風(fēng)機靜葉執(zhí)行器開度68.0%,B引風(fēng)機靜葉執(zhí)行器開度64.6%,一次風(fēng)母管壓力10.26KPa。手動跳閘B一次風(fēng)機,待機組負荷穩(wěn)定后,機組負荷315MW,主汽壓力14.8MPa,煤量134.5T/H,給水流量1047.5T/H,主汽溫495℃,爐膛壓力最低-1333.7Pa。機組90%負荷一次風(fēng)機RB試驗成功。如圖1,為600MW負荷時一次風(fēng)機RB試驗時參數(shù)曲線。
4.2.3 兩次試驗的結(jié)果分析。通過上述兩次試驗,結(jié)果均獲得成功,在460MW和600MW工況下,當(dāng)一臺一次風(fēng)機跳閘后,機組能快速降負荷至安全運行值,且引風(fēng)機靜葉超馳動作及時、正確,配合運行一次風(fēng)機動葉進行調(diào)整爐膛負壓和一次風(fēng)母管壓力,快速穩(wěn)定值一次風(fēng)機跳閘前的設(shè)定值,避免因一次風(fēng)機跳閘而導(dǎo)致機組跳閘。但存在一次風(fēng)機RB時爐膛壓力下降較多、一次風(fēng)母管壓力降低較多等問題,針對這些問題,下一步對該方案進行深度優(yōu)化,將參數(shù)控制得更為平穩(wěn),保證機組安全運行。
5 結(jié)語
通過加裝一次風(fēng)機出口氣動門,實現(xiàn)出口門快關(guān),并且優(yōu)化了送風(fēng)機風(fēng)量控制指令和引風(fēng)機負壓控制前饋;增加一次風(fēng)機RB時,運行的一次風(fēng)機動葉超馳開至95%,引風(fēng)機靜葉超馳關(guān)小功能。在上述優(yōu)化方式下,660MW超臨界機組一次風(fēng)機RB試驗成功完成,實現(xiàn)一次風(fēng)機RB功能可靠投入,此舉在提高機組自動化水平的同時,也提高了機組運行的安全性及經(jīng)濟性,從熱控專業(yè)角度為“降非停”提供一道有力的安全屏障。
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作者簡介:衛(wèi)平寶(1981-),男,安徽六安人,馬鞍山當(dāng)涂發(fā)電有限公司高級工程師。
(責(zé)任編輯:周 瓊)