謝朝輝



摘要:汽輪發(fā)電機(jī)軸振動(dòng)大的引發(fā)因素很多,必須從復(fù)雜的表象中查找出主要因素。文章對(duì)印尼棉蘭Pangkala.susu電廠1號(hào)機(jī)組汽機(jī)滿負(fù)荷振動(dòng)情況進(jìn)行了分析,并針對(duì)電廠大型轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械的振動(dòng)進(jìn)行了探討。
關(guān)鍵詞:電廠;汽輪發(fā)電機(jī);轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械;汽機(jī)振動(dòng);滿負(fù)荷 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
中圖分類號(hào):TP273 文章編號(hào):1009-2374(2015)23-0145-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.23.073
1 機(jī)組情況
(1)汽輪發(fā)電機(jī)是北京北重汽輪發(fā)電機(jī)有限公司供貨,機(jī)組型號(hào)為:N220-12.75/535/535;(2)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子情況,轉(zhuǎn)子總長(zhǎng)4382mm,總重6726kg(包括葉片重量)。在軸的后端自帶有聯(lián)軸器,軸的前端是Φ250mm的1號(hào)軸頸,其端固定有危急遮斷器;(3)中壓轉(zhuǎn)子跨距為4427mm,總重為11100kg(包括中壓動(dòng)葉片和中低聯(lián)軸器重量)。中壓轉(zhuǎn)子前軸頸為Φ300mm,后軸頸為Φ360mm;(4)低壓轉(zhuǎn)子跨度4714mm,總重32t。低壓前后軸頸為Φ358mm;(5)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子總重為41428kg,跨距11350mm,前后軸頸為Φ420mm,后端固定有勵(lì)磁短軸。
2 機(jī)組運(yùn)行振動(dòng)情況
通過(guò)上面的數(shù)據(jù)分析,2瓦溫度比1瓦和3瓦的溫度低10℃左右,1號(hào)軸和3號(hào)軸振動(dòng)明顯大于2號(hào)瓦,得出現(xiàn)場(chǎng)先采用簡(jiǎn)單處理方法,如下:(1)通過(guò)軸瓦溫度情況,把2號(hào)瓦抬高0.1mm,增加2號(hào)瓦負(fù)載來(lái)控制軸振;(2)解開(kāi)前軸承箱,檢查1號(hào)瓦振動(dòng)探頭是否因?yàn)闊崤蛎洺霈F(xiàn)位置跑偏的情況;(3)在機(jī)組下次啟機(jī)前,架百分表監(jiān)視前軸承箱左右與臺(tái)板相對(duì)位置是否存在跑偏;(4)解開(kāi)前軸承箱,查看鍵相探頭,在軸承位置引出鍵相位置,為在轉(zhuǎn)子上加配重做準(zhǔn)備;(5)檢查高中壓轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器螺栓、中低壓轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器螺栓及危機(jī)遮斷器殼體與高壓轉(zhuǎn)子連接處螺栓的是否松動(dòng)?
停機(jī)工作情況后,檢查發(fā)現(xiàn)1號(hào)瓦振動(dòng)探頭部分出測(cè)量位置的臺(tái)階,把探頭安裝在脹差范圍內(nèi)的位置,不會(huì)因?yàn)榕蛎洺霈F(xiàn)探頭測(cè)量擾動(dòng)的情況。1號(hào)瓦和3號(hào)瓦翻瓦檢查,烏金面情況良好。檢查軸系各聯(lián)軸器上螺栓緊固情況良好。2號(hào)軸現(xiàn)場(chǎng)抬高0.1mm,鍵相位置引箱外。
2015年2月2日,08∶33再次啟機(jī),發(fā)現(xiàn)3000r/m,定速,不帶負(fù)荷時(shí),3號(hào)瓦X向振動(dòng)最大115.0∠162°。帶負(fù)荷后,軸系振動(dòng)還是隨參數(shù)上升,振動(dòng)上升,如下數(shù)據(jù)。
從上面數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),1號(hào)瓦振動(dòng)變化不大,還是在160~170μm之間,3號(hào)瓦振動(dòng)略有降低,但是不明顯。2號(hào)瓦溫度與1號(hào)和3號(hào)瓦溫度差縮小2℃左右。
在前軸承箱臺(tái)板及高壓缸貓爪處架百分表,監(jiān)視膨脹,發(fā)現(xiàn)左右兩側(cè)百分表讀數(shù)基本保持一致,膨脹差在0.05mm以下,證明前軸承箱膨脹順暢。根據(jù)astom的振動(dòng)測(cè)量軟件S8000分析,發(fā)現(xiàn)1號(hào)軸和3號(hào)軸振動(dòng)幅值基本上為1倍頻,且振動(dòng)相位穩(wěn)定,通過(guò)分析可以采用在轉(zhuǎn)子上增加配重的方法,降低振動(dòng)幅值。
3 動(dòng)平衡計(jì)算及處理
根據(jù)上面1倍頻振動(dòng)數(shù)據(jù),圖解如下圖1至圖4:
如圖1,鑒向位為0位時(shí),鑒向槽口位置正對(duì)著鑒向探頭。現(xiàn)場(chǎng)安裝鑒向探頭與振動(dòng)探頭的角度,當(dāng)鑒向探頭轉(zhuǎn)過(guò)85°時(shí),1軸Y向振動(dòng)最大,見(jiàn)圖2,可以計(jì)算出,此時(shí)振動(dòng)大的位置與鑒向探頭的夾角為70°,當(dāng)鑒向探頭轉(zhuǎn)過(guò)299°時(shí),1號(hào)軸X向振動(dòng)最大,見(jiàn)圖3,可以計(jì)算出,此時(shí)振動(dòng)最大位置與鑒向探頭的夾角為14°,鑒向槽口引出位置在向上位置,如圖4,可以看出,ASTOM產(chǎn)的S8000振動(dòng)分析軟件測(cè)量的振動(dòng)最大點(diǎn)在第四象限,2個(gè)振動(dòng)探頭測(cè)量出的振動(dòng)峰值點(diǎn)相差70°-14°=56°,采用平均值法,可以得出振動(dòng)最大點(diǎn)在與鑒向槽口夾角42°的位置,考慮到我們鑒向探頭與振動(dòng)探頭的滯后性,先考慮此機(jī)組的滯后角是20°,可知此機(jī)組的1號(hào)瓦振動(dòng)最大點(diǎn)與鑒向探頭夾角是42°-20°=22°,配重位置在與中心點(diǎn)對(duì)稱位置,即與鑒向槽口位置逆向202°。上述描述了轉(zhuǎn)子配重的相位確定,下面計(jì)算轉(zhuǎn)子的配重塊重量。因?yàn)檫@是北重廠已生產(chǎn)過(guò)的成熟機(jī)型,北重廠可以查出轉(zhuǎn)子配重的經(jīng)驗(yàn)影響系數(shù)A,表示轉(zhuǎn)子在零度方向,轉(zhuǎn)子1米半徑處,加單位質(zhì)量對(duì)振動(dòng)的影響變化量,據(jù)此可以計(jì)算出,加重的質(zhì)量約為600克,計(jì)算上面剛性單平面的動(dòng)平衡得出上面加重方位和重量,同樣在3、4號(hào)軸的靠背輪上配重,得出配重的相位和配重塊重量,為逆向轉(zhuǎn)350°,配重700克。
4 動(dòng)平衡配重效果
上面軸振動(dòng)數(shù)據(jù)是通頻,可以看出動(dòng)平衡配重后,1號(hào)軸和3號(hào)軸振動(dòng)幅值明顯下降,配重成功。
5 結(jié)語(yǔ)
汽輪發(fā)電機(jī)軸振動(dòng)大,引起的原因多,分析復(fù)雜,必須從復(fù)雜的表象中檢查出主要因素,本機(jī)組振動(dòng)的相位基本在一個(gè)象限,基本可以肯定是因?yàn)檗D(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡引起的,所以在轉(zhuǎn)子上做動(dòng)平衡效果明顯。
參考文獻(xiàn)
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(責(zé)任編輯:蔣建華)endprint