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聲學風洞流場低湍流度及頻譜測量研究

2015-06-22 14:08:25湯更生
實驗流體力學 2015年4期
關鍵詞:測量方法

朱 博, 湯更生

(中國空氣動力研究與發展中心 設備設計及測試技術研究所, 四川 綿陽 621000)

聲學風洞流場低湍流度及頻譜測量研究

朱 博*, 湯更生

(中國空氣動力研究與發展中心 設備設計及測試技術研究所, 四川 綿陽 621000)

采用熱線風速儀對5.5m×4m低湍流航空聲學風洞閉口試驗段低湍流度流場進行測量,根據對干擾信號的分析,提出了高通慣性衰減濾波方法,并與一般數據處理方法進行了比較,給出了流場測量方案、方法和結果。采用功率譜方法和斯特羅哈數方法分析脈動速度信號中的干擾噪聲,發現40Hz~10kHz頻譜范圍內同時存在電磁干擾噪聲和支架干擾噪聲。比較分析了0.5Hz~5kHz帶通濾波方法、電磁噪聲解耦方法和0.5Hz高通慣性衰減濾波方法對干擾信號的濾除效果,采用0.5Hz高通慣性衰減濾波方法獲得了流場低湍流度數據,流場速度30~100m/s的湍流度平均值小于0.05%。實驗結果表明,高通慣性衰減濾波方法可以有效控制干擾信號對測量結果的影響程度,為低湍流度流場信號處理提供了一種方法。

低速風洞;聲學風洞;低湍流度;信號處理;熱線風速儀

0 引 言

5.5m×4m低湍流航空聲學風洞(簡稱聲學風洞)屬于我國重大科技基礎設施建設項目,是一座新建的連續式單回流低速風洞,主要用于聲學試驗、低湍流度試驗和低速試驗。湍流度對飛行器氣動力特性影響較大,因此,湍流度是風洞流場校測的重要指標,在飛行器模型的風洞試驗中,需要對風洞流場湍流度進行準確測量,并對其影響進行修正,以提高風洞試驗數據精準度。如果湍流度測量不準確,風洞試驗得到的模型氣動系數也不精確,就會在很大程度上影響飛行器氣動性能的預測精度[1-3]。目前,測量流場湍流度的最理想儀器是熱線風速儀(簡稱熱線),但是由于測量目標為動態信號,導致測量結果容易受到干擾,特別對于低湍流度測量而言,更容易受到電磁干擾[3-4]和支架干擾[5]。因此,在聲學風洞低湍流度測量中,需要對測量數據進行信號處理。

國內外文獻對低速流場低湍流度測量數據進行信號處理的方法主要有帶通濾波[6-9]和干擾信號解耦[10-11]的方法,這些風洞的尺寸、阻尼網層數、收縮比、測量位置、試驗風速、湍流度和采用的信號處理方法比較如表1所示。

可見,表1中各風洞采用的帶通濾波參數不盡相同。其中,高通濾波截止頻率取值范圍為0.1Hz~10Hz,低通濾波截止頻率取值范圍為1kHz~10kHz。濾波參數如何選取,不同的濾波參數和數據處理方法對低湍流度測量結果的影響程度如何,是測量低湍流度需要分析的問題。為此,本文在測量聲學風洞低湍流度時,對熱線信號頻譜中的干擾信號進行初步分析,探討識別電磁干擾和支架干擾的方法,并對幾種濾波參數的數據處理結果和文獻[10]的電磁噪聲解耦處理結果進行比較,根據脈動速度頻譜能量的指數衰減特征,提出基于高通慣性衰減的濾波方法。

表1 低速風洞低湍流度信號處理方法和效果Table 1 Low turbulence intensity signal process methods and results in low speed wind tunnel

1 設備條件及熱線儀

1.1 設備條件

本文主要試驗在聲學風洞的閉口試驗段和開口試驗段上進行,風洞穩定段設置6層阻尼網,部分關鍵部段設置了消聲部件,開口試驗段設置了消聲室。閉口試驗段流場湍流度設計指標為0.05%,開口試驗段流場湍流度設計指標為0.2%。

1.2 熱線儀

熱線儀采用丹麥丹迪公司的STREAMLINE系統,測量探頭主要有55P11一維探頭和55P61二維探頭,測點布置于風洞試驗段的中心,系統配置的采集卡分辨率為16位。數據采樣頻率為20kHz,采樣時間為10s。

2 低速低湍流度流場的干擾信號分析

判斷流場非低湍流度測量結果是否受到干擾,可觀察流場的速度頻譜是否有干擾信號,如圖1所示(速度40m/s)。由于充分發展的湍流能譜按照一定的標度率呈現指數衰減[12-13],因此,無明顯干擾的速度幅值隨著頻率的增加呈現按指數衰減的趨勢,而且其頻譜無明顯的尖峰信號。但是,對于低湍流度測量而言,由于測量目標的量值較小(湍流度0.05%),已經接近測量系統的自生噪聲量值(丹迪熱線儀16位數采系統對流場速度40m/s的熱線信號僅有0.04%的分辨率,而且常規數采有1~3個最小有效位的電噪聲),這時儀器的本底電噪聲和測量支架振動干擾對測量結果的影響是不容忽視的,因此需要進一步識別和濾除這類干擾量。

圖1 低通濾波10kHz,湍流度為0.053%的流場速度頻譜

Fig.1 Flow velocity spectrum with low pass of 10kHz, turbulence intensity of 0.053%

圖2 低通濾波10kHz,湍流度為0.053%的流場脈動速度頻譜

Fig.2 Flow velocity fluctuation spectrum with low pass of 10kHz, turbulence intensity of 0.053%

圖3 低通濾波10kHz,40m/s的流場脈動速度平均頻譜

Fig.3 Flow velocity fluctuation mean spectrum at flow speed of 40m/s with low pass of 10kHz

從湍流度值的計算方法來看:

(1)

圖4 不同流場速度的脈動速度功率譜

Fig.4 Flow velocity fluctuation power spectrum at different flow speed

圖5 頻帶40Hz~1kHz的流場脈動速度功率譜

Fig.5 Flow velocity fluctuation power spectrum at frequencies of 40Hz~1kHz

圖6 頻帶500Hz~10kHz的流場脈動速度功率譜

Fig.6 Flow velocity fluctuation power spectrum at frequencies of 500Hz~10kHz

根據斯特羅哈數常數的定義:

(2)

在相同風速v的條件下,改變漩渦發生體的尺寸l就可以產生漩渦頻率f和幅值的變化。據此,調整熱線探針支桿尺寸縮短三分之一,測量獲得圖7,可見相同風速下信號尖峰頻率稍微變大,90~100m/s風速的尖峰幅值有明顯減小。當流場風速達到110m/s時,采用長支桿測量獲得的脈動速度,比采用短支桿測量獲得的脈動速度在整個頻譜范圍內的幅值都明顯偏大(見圖8),可見特定頻率的干擾信號可能對整個頻域的湍流能譜標度率都有影響。由此,可判斷700Hz~2kHz頻帶內隨流速變化的尖峰信號為支架干擾,不是風洞試驗段流場固有的脈動速度信號,應該予以濾除。

圖7 短支桿測量的流場脈動速度功率譜

Fig.7 Flow velocity fluctuation power spectrum with short probe support

圖8 長支桿和短支桿測量的110m/s流場脈動速度頻譜

Fig.8 Flow velocity fluctuation spectrum with short or long probe support at speed of 110m/s

3 低速低湍流度流場的信號處理方法

3.1 帶通濾波方法

帶通濾波方法是低速低湍流度流場的干擾信號處理的常用方法[6-9],其對低頻干擾信號采用高通濾波,同時對高頻干擾信號采用低通濾波。對于大型風洞而言,低頻壓力脈動對湍流度的貢獻是不容忽視的,但是,低頻脈動對轉捩的影響還有待研究[6],因此,測量湍流度時通常對低頻信號進行了高通濾波。低通截止頻率通常根據測量現場的高頻干擾信號頻率確定。

對脈動信號U′(n)進行頻域帶通濾波[14]可以表示為:

(3)

(4)

式中:X(k)為U′(n)的頻譜幅值,Δf為頻譜的頻率分辨率,fl為通帶的最低頻率,fh為通帶的最高頻率。

3.2 電磁噪聲解耦方法

電磁噪聲解耦方法[10]是根據電磁噪聲信號與流場速度無關的假設,對干擾信號進行解耦的方法,其解析表達式為:

(5)

3.3 高通慣性衰減濾波方法

若對圖2進行0.5Hz~5kHz帶通濾波和尖峰濾波,效果如圖9所示,濾波后,在5kHz~10kHz的范圍內不僅干擾信號濾除了,而且有效信號的衰減也很大;在40Hz~5kHz的范圍內干擾信號不能有效濾除。因此,干擾信號的影響程度并未得到準確控制。

圖9 帶通濾波前后的脈動速度譜比較

Fig.9 Flow velocity fluctuation spectrum with or without band pass filtering

文獻[3]指出,為準確控制干擾信號的影響程度,濾波頻率的選擇不能太大也不能太小,應該是最小湍流脈動對應的Kolmogorov頻率。實際觀察聲學引導風洞[15]蜂窩器后較大湍流度的流場頻譜(見圖10,湍流度10%,平均速度17m/s,頻譜平均數25),也可見在干擾信號不影響有效信號頻譜的情況下,有效信號的頻譜能量是呈指數衰減的。據此分析,圖7所示信號的40Hz~5kHz頻譜在無干擾的情況下也應該呈指數衰減。因此,對干擾信號進行基于0.5Hz高通慣性衰減的帶通濾波(效果見圖11),可以控制干擾信號對測量結果的影響程度。

圖10 聲學引導風洞蜂窩器后湍流度為10%的流場脈動速度頻譜

Fig.10 Flow velocity fluctuation spectrum with turbulence intensity of 10% behind honeycomb in pilot aeroacoustic wind tunnel

Fig.11 Flow velocity fluctuation spectrum with or without 0.5Hz high pass inertia attenuation filtering

高通慣性衰減濾波方法,指對低頻干擾信號采用高通濾波,同時對高頻干擾信號采用阻帶慣性衰減和尖峰中值濾波的方法,其阻帶衰減斜率為無干擾尖峰的脈動速度信號指數衰減斜率。

尖峰中值濾波在頻域可以表示為:

(6)

(7)

式中:X(k)為干擾信號頻率ft的幅值,m?Δf為干擾信號頻率的阻尼半寬。

阻帶慣性衰減可采用巴特沃斯低通濾波器進行設計,使得圖2的40Hz~10kHz頻譜沿1Hz~40Hz的斜率進行慣性衰減。本文的巴特沃斯低通濾波器設計參數為通帶角頻率1,阻帶角頻率0.31,通帶最大衰減1dB,阻帶最小衰減50dB。

4 測量結果和分析

4.1 不同數據處理方法的比較

圖12是采用不同方法對閉口試驗段的同一組數據進行處理獲得的湍流度結果比較。由于存在測量支架振動,而且隨著風速的增加,振動對流場脈動速度的影響加大(見圖6和7),因此,電磁噪聲解耦方法獲得的湍流度結果隨著風速的增加逐漸接近原始值。帶通濾波方法雖然對低于0.5Hz和高于5kHz的信號進行了濾波,但是對高于5kHz的高頻干擾信號未予有效濾除,因此,湍流度測量結果較大。高通慣性衰減濾波方法對低于0.5Hz的信號進行了濾波,并根據前文的電磁干擾分析和支架干擾分析的結果,對高頻干擾信號進行了慣性衰減濾波,獲得的測量結果比其他兩種方法的測量結果小。

圖12 閉口試驗段湍流度不同數據處理方法的比較

Fig.12 A comparison between results with different kinds of data process method in closed test section

圖13是采用不同方法對開口試驗段的同一組數據進行處理獲得的湍流度結果比較。可見,由于開口試驗段低頻壓力脈動較大,0.5Hz高通濾波對試驗數據的影響較大,高頻干擾信號對測量結果的影響相對較小。因此,電磁噪聲解耦方法獲得的湍流度結果與原始值接近,0.5Hz~5kHz帶通濾波與0.5Hz高通慣性衰減濾波結果接近。

Fig.13 Comparison between results with different kinds of data process method in open test section

4.2 聲學風洞閉口試驗段流場湍流度分析

圖14是采用0.5Hz高通慣性衰減濾波方法獲得的聲學風洞閉口試驗段流場湍流度分布,圖15是湍流度平均值。測量結果表明,閉口試驗段流場湍流度值隨著流場速度的增加而呈上升趨勢(文獻[9]的數據也為上升趨勢),湍流度值在流場速度100m/s以下優于設計指標0.05%。當流場速度達到110m/s時,由于支架干擾信號已經對整個頻域的有效信號的頻譜幅值有較大影響(見圖8),這時采用高通慣性衰減的濾波方法也不能有效去除干擾信號,因此采用現有測量方法在110m/s流場速度獲得的湍流度值不宜作為流場考核指標。

圖14 閉口試驗段流場湍流度分布

Fig.14 Turbulence intensity distribution in flow field of closed test section

圖15 閉口試驗段流場湍流度平均值Fig.15 Turbulence mean intensity in flow field of closed test section

5 結 論

本文給出了5.5m×4m低湍流航空聲學風洞流場湍流度測量方法、分析方法和測量結果。

采用功率譜方法和斯特羅哈數方法分析了脈動速度信號中的干擾噪聲,發現40Hz~10kHz頻譜范圍內同時存在電磁干擾噪聲和支架干擾噪聲。

提出了高通慣性衰減濾波方法,比較分析了0.5Hz~5kHz帶通濾波方法、電磁噪聲解耦方法和0.5Hz高通慣性衰減濾波方法對干擾信號的濾除效果。比較情況表明,高通慣性衰減濾波方法在一定風速范圍內,可以有效控制干擾信號對測量結果的影響程度。

采用0.5Hz高通慣性衰減濾波方法獲得了5.5m×4m低湍流航空聲學風洞閉口試驗段流場低湍流度數據,流場速度30~100m/s的湍流度平均值優于設計指標0.05%。

當流場速度達到110m/s時,由于支架干擾信號已經對整個頻域的有效信號的頻譜幅值有較大影響,這時采用0.5Hz高通慣性衰減的濾波方法也不能有效去除干擾信號,因此需要在測量支架設計、系統電磁兼容設計中進一步做好抗干擾措施,以提高流場湍流度的測量精度。

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(編輯:楊 娟)

Low turbulence intensity and spectrum measurement research in aeroacoustic wind tunnel

Zhu Bo*, Tang Gengsheng

(Facility Design and Instrumentation Institute, China Aerodynamics Research and Development Center, Mianyang Sichuan 621000, China)

The 5.5m×4m low turbulence aeroacoustic wind tunnel is a low speed single-return wind tunnel, capable of performing aeroacoustic, low turbulence and general low speed tests. The flow of this tunnel presents the important quality of low turbulence intensity, which needs to be measured accurately. The band pass filter and signal noise separation are the two main methods to process the low turbulence intensity data. However, the parameters of the two methods are different, and thus there is no direct comparison between their results. In this paper the low turbulence intensity of the flow field is measured in the closed test section of the 5.5m×4m low turbulence aeroacoustic wind tunnel with the hot wire anemometry. A 0.5Hz high pass inertia attenuation filter is adopted to process the data according to the noise analysis, and the results are compared with other two methods, that the 0.5Hz~5kHz band pass filter and the signal noise separation. Noises in the flow field fluctuation are analyzed based on the power spectrum and the Strouhal numbers. The electromagnetic noise and support disturbing noise are found in spectrum domain of 40Hz~10kHz. Using a 0.5Hz high pass inertia attenuation filter, the flow field turbulence intensity is measured and found to be less than 0.05% at the speed of 30~100m/s. Experimental results show that, the high pass inertia attenuation filter method can be used to control the disturbance to the results induced by noises, which is a practical method for processing the low turbulence intensity digital signal.

low speed wind tunnel;aeroacoustic wind tunnel;low turbulence intensity;signal process;hot wire anemometer

1672-9897(2015)04-0058-07

10.11729/syltlx20140118

2014-10-19;

2015-01-09

ZhuB,TangGS.Lowturbulenceintensityandspectrummeasurementresearchinaeroacousticwindtunnel.JournalofExperimentsinFluidMechanics, 2015, 29(4): 58-64. 朱 博, 湯更生. 聲學風洞流場低湍流度及頻譜測量研究. 實驗流體力學, 2015, 29(4): 58-64.

V211.7

A

朱 博(1973-),男,廣西百色人,碩士,高級工程師。研究方向:風洞測試、聲學測試和熱線技術。通信地址:四川省綿陽市二環路南段6號14信箱404分箱 (621000)。E-mail:bobjou@139.com

*通信作者 E-mail: bobjou@139.com

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