惠珂 白銘濤 張波
摘 要:簡要分析了旋轉變壓器內彈簧墊圈斷裂的原因,并就彈簧墊圈過應力斷裂采取了相應的糾正、預防措施。
關鍵詞:旋轉變壓器;彈簧墊圈;扭曲斷裂;過應力
中圖分類號:TH136 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.11.085
1 問題概述
在使用某天線時,出現了掃描線跳動的情況,經過分析發現,天線傳動裝置內撥盤中的1個十字彈簧墊圈扭曲斷裂造成了旋轉變壓器失效。
2 原因分析
彈簧墊片的安裝形式為:兩端分別卡在卡槽內,卡好后由旋轉變壓器安裝面壓緊。下面,簡要分析了墊片的加工過程。
2.1 從使用情況上分析原材料
用T8A型鋼材生產加工墊片,T8A型鋼材屬于彈簧鋼,硬度為HRC38~42,經過淬火回火處理后,其硬度較高,耐磨性良好,主要用于彈簧墊片的生產制造。對加工彈簧墊片的T8A型鋼材樣品進行理化分析,其成分符合材料標準的要求。原材料的選型和材質都符合要求,原材料不存在缺陷。
2.2 從設計原理上分析
彈簧墊片的外形結構如圖1所示。
此零件工作時,最惡劣情況是只有A,B,C,D中的2處工作,這時,分析任意一點的受力情況,得:
FR=M慣+M摩. (1)
在潤滑良好的情況下,摩擦力矩M摩可以忽略,此時:
FR=M慣. (2)
M慣=Jε=1/2mr2ε. (3)
式(3)中:J為旋轉變壓器組件中轉動部分的轉動慣量;m為其質量(估算為50 g);r為旋變的最大外形半徑(估算為30 mm);ε為旋轉變壓器從靜止到平穩運轉時的角加速度。
旋轉變壓器從靜止到平穩運轉時的角加速度為:
ε=ω/t起=[(π×n)/30]/t起=(π×n)/30t起. (4)
式(4)中:ω為旋變的角速度;n為轉速,取最大值,n=20×18=360 r/min;t起為啟動時間,估算t起=0.5 s。
將式(1)(2)(3)(4)聯解得:F=0.17 N,則壓應力為:
σ=F/S. (5)
代入具體數據得:σ=0.17/(0.2×10-3×1.2×10-3)=0.7×10-6 Pa=0.7 MPa。
考慮其他因素,取安全系數為10,則σ許=10σ=7 MPa。
零件材料的最小抗壓強度σb=1 300 MPa,遠大于零件工作時的應力σ許=7 MPa。由此可得,此零件正常工作時的強度足夠,設計值滿足使用要求。
2.3 工藝加工組裝過程分析
彈簧墊圈零件經過備料、沖孔落料、保護退火、彎曲、淬火/回火和表面處理等工序。
2.3.1 分析各道工藝加工工序
沖孔落料、彎曲分別采用工裝跳步模JG10-1093、彎模JG11-0495加工。零件依靠模具加工,與圖紙完全符合,并且一致性好。
2.3.2 熱處理符合工藝要求
熱處理的相關工藝要求如表1所示。
表1 熱處理時的工藝要求
熱處理 加熱溫度/℃ 保溫時間 HRC38~42
保護退火 780±10 1~1.5 h
淬火/回火 790±10/360±20 3~5 min/30~40 min
2.3.3 旋轉變壓器的組裝
在組件筒裝配過程中,潤滑脂的牌號符合要求,并且彈簧墊圈與旋轉變壓器、筒必須完全嚙合,推入并壓緊到位后才能完成安裝。整個過程是在操作人員目測下完成的,并且只有安裝到位后才能保證軸運轉靈活,而要想保證軸運轉靈活,圖紙和工藝文件中必須有明確注明。裝配完成后,還要檢測回差,旋轉變壓器在裝配過程中符合工藝圖紙的要求。
根據以上分析可知,各道工序加工完全符合圖紙要求,并且一致性好,工藝參數成熟、規范,整個零件在加工裝配工藝過程中不存在會造成彈簧墊圈失效的問題。
2.4 旋轉變壓器調整過程分析
將旋轉變壓器裝入天線,在天線指標測試時,需調整旋轉變壓,使機械零位和電氣零位保持一致。由于天線已合攏,無法在目視情況下進行,所以,在分析斷裂墊圈時發現,彈簧墊圈兩端簧片存在扭曲,確認是因為在調整旋轉變壓器時,彈簧墊圈的兩端定位銷松脫未放進卡槽內,扭曲擠壓在安裝平面上。轉動旋轉變壓器時,墊圈兩頭定位銷未放進卡槽內,由于安裝面擠壓比較緊,所以,利用摩擦力仍然可以轉動旋轉變壓器,長時間工作后,便造成十字彈簧墊圈過應力。
3 糾正措施
彈簧墊片斷裂的主要原因是在調整旋轉變壓器時,無法在目測情況下進行,彈簧墊圈定位銷未卡進卡槽內,使得彈簧扭曲變形造成墊片斷裂。針對這個情況,主要采取了以下2點糾正措施:①細化調整旋轉變壓器的方法,量化旋變調整時的范圍,避免彈簧墊圈定位銷松脫;②采用內窺鏡的調試方式檢查調整后的旋轉變壓器。
4 結論
綜合分析原材料、設計原理、加工工藝和旋轉變壓器調試過程等多方面得出,此次十字彈簧墊圈過應力主要是因為在調整旋轉變壓器時,彈簧墊圈定位銷松脫,未卡在卡槽內,使彈簧墊圈扭曲擠壓在安裝面上,造成彈簧墊圈過應力,進而造成彈簧墊圈斷裂。
〔編輯:白潔〕